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        秦山重水堆核電廠蒸汽發(fā)生器二次側(cè)腐蝕產(chǎn)物控制研究和實(shí)踐

        2020-02-23 03:31:42游兆金田民順盧葉艇沈亞芳
        核科學(xué)與工程 2020年6期

        游兆金,田民順,盧葉艇,沈亞芳

        (中核核電運(yùn)行管理有限公司,浙江 海鹽 314300)

        核電廠二回路熱力系統(tǒng)腐蝕控制的目的是降低設(shè)備管道腐蝕及腐蝕產(chǎn)物向蒸汽發(fā)生器(簡(jiǎn)稱SG)內(nèi)遷移,進(jìn)而達(dá)到減少SG二次側(cè)傳熱管表面積污,避免沉積物下、縫隙處雜質(zhì)濃縮產(chǎn)生腐蝕,最終確保SG的性能和使用壽命;同時(shí)優(yōu)異的二回路水化學(xué)控制,還能降低SG檢查和高壓水沖洗頻率,減少二回路金屬監(jiān)督和管道更換,從而減少大修時(shí)間和檢修費(fèi)用,為電廠創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益。為了達(dá)到上述目標(biāo),秦山CANDU重水堆兩臺(tái)機(jī)組自2002年11月和2003年7月投入商業(yè)運(yùn)行以來(lái),持續(xù)開(kāi)展二回路水化學(xué)優(yōu)化工作[1],特別是2008年以后,從研究使用嗎啉-氨協(xié)調(diào)控制提高整個(gè)二回路系統(tǒng)運(yùn)行溫度下對(duì)應(yīng)的pH(簡(jiǎn)稱pHT)、提升凝結(jié)水溶解氧濃度、在凝汽器熱井中增設(shè)磁柵過(guò)濾器以及優(yōu)化啟?;瘜W(xué)等方面來(lái)減少腐蝕產(chǎn)物進(jìn)入SG,使得這一關(guān)鍵設(shè)備一直處于優(yōu)良的運(yùn)行狀態(tài)。2015年世界核電運(yùn)營(yíng)者協(xié)會(huì)(簡(jiǎn)稱WANO)評(píng)估時(shí)認(rèn)為,秦山重水堆核電廠二回路化學(xué)控制效果如給水含鐵量以及從SG內(nèi)沖洗出來(lái)的腐蝕產(chǎn)物量與其他國(guó)內(nèi)外核電廠相比都是非常優(yōu)異的,嗎啉-氨協(xié)調(diào)控制被認(rèn)定為強(qiáng)項(xiàng)并向壓水堆和重水堆電廠推薦。

        1 腐蝕產(chǎn)物控制措施

        1.1 嗎啉和氨處理協(xié)調(diào)控制

        1.1.1 腐蝕控制的理論基礎(chǔ)

        近幾十年運(yùn)行實(shí)踐表明,核電廠二回路熱力系統(tǒng)管道設(shè)備的主要腐蝕問(wèn)題是流動(dòng)加速腐蝕(簡(jiǎn)稱FAC),影響二回路主要材料碳鋼FAC的因素包括:材料、流速、溫度、pH和溶解氧等。對(duì)于已經(jīng)建成運(yùn)行的核電廠,比較可行的手段是通過(guò)調(diào)節(jié)pH或/和溶解氧抑制FAC。試驗(yàn)表明[2],提高整個(gè)二回路系統(tǒng)運(yùn)行溫度下對(duì)應(yīng)的pHT能明顯降低FAC腐蝕。如在運(yùn)行溫度下198 ℃時(shí),pHT從5.3升高到6.3,碳鋼FAC腐蝕速率從2 108 μm/a左右急劇降到875 μm/a,如果pHT再升高到7.3,則FAC腐蝕速率繼續(xù)大幅下降到256 μm/a。因此即使提升pHT零點(diǎn)幾個(gè)單位,對(duì)抑制FAC都是大有益處的。

        FAC最易發(fā)生在二回路濕蒸汽和疏水系統(tǒng),原因是這部分系統(tǒng)存在著汽液兩相,如果使用的堿化劑汽/液分配比高,即使給水中堿化劑含量很高,也會(huì)造成濕蒸汽和疏水系統(tǒng)液相中堿化劑濃度低,造成pHT低于抑制FAC要求。國(guó)內(nèi)某壓水堆核電站早期采用氨作為堿化劑,就因?yàn)榇嗽蛟谶\(yùn)行幾年后管道出現(xiàn)嚴(yán)重的FAC,給運(yùn)行帶來(lái)了很大的安全隱患。

        腐蝕產(chǎn)物進(jìn)入SG后會(huì)在傳熱管表面積污(fouling),這會(huì)影響一、二回路傳熱最終造成主蒸汽壓力下降甚至影響機(jī)組出力,同時(shí)也會(huì)增加傳熱管垢下和縫隙處腐蝕的風(fēng)險(xiǎn)。因此,如果選擇的堿化劑能減緩傳熱管表面的積污速率,對(duì)SG的安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行也是頗有益處的。

        目前,核電廠二回路熱力系統(tǒng)基本上使用全揮發(fā)處理來(lái)控制腐蝕,即使用揮發(fā)性堿化劑來(lái)提高系統(tǒng)介質(zhì)的pH以及聯(lián)氨作為還原劑來(lái)除去系統(tǒng)介質(zhì)中的溶解氧。根據(jù)目前國(guó)內(nèi)外理論和實(shí)踐,理想的堿化劑需要有以下幾個(gè)特點(diǎn):

        (1)堿化劑的堿性要強(qiáng),二回路各部位運(yùn)行溫度下的pHT應(yīng)高于對(duì)應(yīng)該溫度下中性pH(簡(jiǎn)稱pHTn)1個(gè)單位以上;

        (2)堿化劑在汽液兩相中的分配系數(shù)為1,以保證整個(gè)二回路系統(tǒng)所有部位液相表面都得到很好的保護(hù);

        (3)堿化劑對(duì)SG二次側(cè)傳熱管表面積污(沉積和固結(jié))影響較小。

        很顯然,在目前幾種常用的堿化劑,如氨、嗎啉和乙醇胺等中,沒(méi)有一種是完全滿足上述要求的。

        1.1.2 堿化劑選擇

        為控制二回路熱力系統(tǒng)均勻腐蝕(無(wú)銅系統(tǒng)),國(guó)內(nèi)外已普遍要求將給水在25 ℃時(shí)測(cè)量的pH保持在9.5以上,表1給出了最常用的3種堿化劑為維持pH(25 ℃)值在9.5以上所需要的濃度。從中可以看出,在25 ℃下,氨的堿性是較強(qiáng)的,嗎啉和乙醇胺則堿性則較弱,單獨(dú)依靠嗎啉或乙醇胺維持pH(25 ℃)值在9.5以上需要較高的濃度。圖1給出了3種常用堿化劑維持pH(25 ℃)為9.5時(shí)在核電廠二回路運(yùn)行溫度下pHT與該溫度下pHTn的差值的情況。對(duì)于典型的重水堆二回路系統(tǒng),凝結(jié)水設(shè)計(jì)溫度為35 ℃,最后一個(gè)低壓加熱器出口水為100 ℃,除氧器給水為135 ℃,最終給水187 ℃,SG水為260 ℃,對(duì)照?qǐng)D1可以看出,除了SG排污水,只有嗎啉在全溫度范圍內(nèi)pHT-pHTn的差值ΔpHT值能保持在1.0以上的要求。圖2給出了在核電廠二回路運(yùn)行溫度下3種常用堿化劑在汽液兩相中的分配系數(shù),從圖中可以看出,氨優(yōu)先分配在蒸汽中,乙醇胺傾向于分配在水相中,嗎啉則相對(duì)比較均衡,分配系數(shù)接近1。

        表1 常用堿化劑維持pH(25 ℃)在9.5~10.1所需的濃度Table 1 Amine concentrations at pH(25 ℃)between 9.5~10.1

        圖1 常用堿化劑在pH(25 ℃)9.5時(shí)內(nèi)(pHT-pHTn)差值與溫度關(guān)系Fig.1 Temperature dependence of pH relative to neutral point of water at pH(25 ℃)=9.5

        圖2 常用堿化劑在核電廠運(yùn)行溫度下汽/液兩相中的分配系數(shù)Fig.2 At operation temperature water-steam distribution coefficients for amines commonly used in NPPs

        堿化劑選擇的另一個(gè)考慮因素是對(duì)腐蝕產(chǎn)物在SG傳熱管表面的沉積和固結(jié)的影響,試驗(yàn)研究表明[1,3],SG運(yùn)行溫度下,雖然堿性較強(qiáng)的兩種堿化劑嗎啉和乙醇胺對(duì)腐蝕產(chǎn)物在傳熱管表面沉積的緩解作用都比氨差,但嗎啉要優(yōu)于乙醇胺,而且高濃度的嗎啉有助于緩解沉積物的固結(jié)。另?yè)?jù)報(bào)道,已有一些電廠發(fā)現(xiàn)使用乙醇胺后SG傳熱管積污加劇[4]。

        考慮到嗎啉在二回路運(yùn)行溫度全范圍內(nèi)堿性較強(qiáng)、汽液分配系數(shù)最優(yōu)、對(duì)SG傳熱管表面積污基本沒(méi)有影響以及電廠二回路水質(zhì)控制不依靠凝結(jié)水精處理的特點(diǎn)等,電廠決定選擇了嗎啉作為堿化劑,但由于嗎啉低溫下堿性較弱,因此決定增加氨水來(lái)提升低溫部分的pH。二回路熱力系統(tǒng)通過(guò)添加聯(lián)氨來(lái)除氧,聯(lián)氨會(huì)分解成氨,因此添加氨不會(huì)引進(jìn)第3種堿化劑。最終電廠選擇二回路水化學(xué)采用同時(shí)添加嗎啉和氨來(lái)處理,并以二回路溫度全范圍內(nèi)pHT-pHTn的差值達(dá)到1個(gè)單位以上為標(biāo)準(zhǔn),對(duì)具體的嗎啉和氨水的濃度進(jìn)行了優(yōu)化選擇。

        1.1.3 嗎啉和氨協(xié)調(diào)控制運(yùn)行濃度確定

        根據(jù)前述分析,秦山重水堆機(jī)組二回路系統(tǒng)pH控制采用了嗎啉-氨協(xié)調(diào)控制的模式,發(fā)揮了嗎啉和氨這兩種堿化劑各自優(yōu)點(diǎn),實(shí)現(xiàn)了這兩種堿化劑在系統(tǒng)使用中的優(yōu)缺點(diǎn)互補(bǔ)。在考慮使用氨維持給水pH(25 ℃)在9.7(即氨濃度為3 mg/kg)條件下,計(jì)算不同嗎啉濃度下二回路各部位運(yùn)行溫度下的pHT,并與對(duì)應(yīng)溫度下中性pHTn進(jìn)行比較,得到表2中ΔpHT。從中可以看出,當(dāng)嗎啉濃度達(dá)到一定量值(15 mg/kg)后,ΔpHT的上升趨緩,說(shuō)明對(duì)pHT的貢獻(xiàn)并不隨嗎啉濃度提升而成比例上升。從這些計(jì)算可以看出,在氨水濃度3 mg/kg的條件下,嗎啉濃度維持在15~25 mg/kg已能夠?qū)⒊齋G外的其他二回路部位液相ΔpHT基本上維持在1.0以上,雖然SG排污水的ΔpHT稍低,但考慮SG二次側(cè)碳鋼表面在整個(gè)二回路中所占比例較小,為此電廠最終確定了嗎啉濃度控制在15~25 mg/kg,氨水濃度控制在2~5 mg/kg。

        表2 不同嗎啉濃度下二回路各部位ΔpHTTable 2 ΔpHT at the locations in secondary system under different morpholine concentrations

        1.2 提高凝結(jié)水中溶解氧濃度

        根據(jù)研究試驗(yàn)結(jié)果,少量氧的存在可以抑制FAC[5]。在確保進(jìn)入SG的最終給水溶解氧盡可能低的前提下,應(yīng)盡量提高凝結(jié)水和低壓給水系統(tǒng)的溶解氧濃度。在給水溫度下,只要聯(lián)氨濃度高于溶解氧的化學(xué)比例,聯(lián)氨會(huì)迅速與溶解氧反應(yīng),可確保進(jìn)入SG的給水溶解氧滿足技術(shù)規(guī)范要求以及SG內(nèi)溶解氧濃度為0。秦山重水堆機(jī)組給水溶解氧控制指標(biāo)是小于5 μg/kg,考慮到除氧器的除氧效率大于90%,也就是說(shuō)只要凝結(jié)水中溶解氧小于50 μg/kg,即使不考慮過(guò)量聯(lián)氨除氧,也可以滿足技術(shù)規(guī)范要求。從保守考慮出發(fā),秦山重水堆將原設(shè)計(jì)中的凝結(jié)水溶解氧指標(biāo)從小于10 μg/kg[6]提高到小于30 μg/kg。在實(shí)際運(yùn)行中,可通過(guò)打開(kāi)疏水閥向凝汽器中補(bǔ)充空氣,同時(shí)考慮與凝汽器真空度相匹配。圖3是在打開(kāi)疏水閥前后溶解氧變化趨勢(shì)圖。

        圖3 溶解氧在打開(kāi)疏水閥前后的變化趨勢(shì)圖Fig.3 Trend of dissolved oxygen concentration before and after opening drain valve

        1.3 凝汽器磁性過(guò)濾器

        二回路系統(tǒng)中給水、凝結(jié)水和排污水中金屬腐蝕產(chǎn)物很大部分是以固體顆粒形式存在的[5],因此考慮在二回路系統(tǒng)中安裝永久磁性的過(guò)濾器來(lái)進(jìn)行吸附過(guò)濾,減少金屬腐蝕產(chǎn)物進(jìn)入SG。永久磁性的磁柵除鐵過(guò)濾器所除掉的鐵質(zhì)成分為具有鐵磁性的Fe3O4、γ-Fe2O3和順磁性的α-Fe2O3以及“膠體鐵”等[7]。

        基于以上理論,在凝汽器熱阱的出水口周圍安裝了磁柵除鐵過(guò)濾器,凝結(jié)水在離開(kāi)熱阱之前先經(jīng)過(guò)磁柵,以使水中的各種金屬腐蝕產(chǎn)物被磁鐵吸附,如圖4(a)所示。特別在大修后機(jī)組啟動(dòng)期間,由于凝結(jié)水中含有大量鐵的腐蝕產(chǎn)物,磁柵除鐵過(guò)濾器的效果非常顯著。另外,在設(shè)置精處理運(yùn)行的電廠,磁柵除鐵過(guò)濾器作為凝結(jié)水精處理系統(tǒng)的前置過(guò)濾器,可減輕精處理系統(tǒng)的負(fù)擔(dān)。

        在每次大修期間,對(duì)凝汽器熱井的磁柵除鐵過(guò)濾器上吸附物進(jìn)行清理,圖4(b)給出了大修期間兩組磁棒腐蝕產(chǎn)物清理前后對(duì)比照片,可見(jiàn)磁棒表面已吸附較多的金屬腐蝕產(chǎn)物。在秦山重水堆電廠,將清理物在105~110 ℃烘干后稱重,運(yùn)行24個(gè)月后每臺(tái)機(jī)組可清理出6~9 kg的金屬腐蝕產(chǎn)物。經(jīng)化學(xué)成分分析,主要為鐵的氧化物,鐵含量約為55%~66%。

        圖4 凝汽器內(nèi)磁柵除鐵過(guò)濾器安裝示意圖和磁棒吸附的腐蝕產(chǎn)物清理前后對(duì)比Fig.4 (a)Installation diagram of magnetic fence filter in condenser and (b)comparison before and after cleaning

        1.4 機(jī)組啟動(dòng)控制

        根據(jù)2008年美國(guó)21座核電機(jī)組22個(gè)循環(huán)的數(shù)據(jù)評(píng)估,在啟動(dòng)階段平均約有12%的腐蝕產(chǎn)物進(jìn)入SG中[5]。也就是說(shuō)在一個(gè)循環(huán)不到的1%的時(shí)間里,貢獻(xiàn)了SG內(nèi)10%以上的泥渣量。另外啟動(dòng)階段遷移沉積到SG里的腐蝕產(chǎn)物與正常運(yùn)行期間遷移沉積的腐蝕產(chǎn)物相比更具有氧化性,這是因?yàn)樵跈C(jī)組停運(yùn)期間所產(chǎn)生的氧化物暴露在空氣中而徹底氧化產(chǎn)生的,其本身更具氧化性。因此基于上述理由,減少啟動(dòng)期間腐蝕產(chǎn)物遷移到SG顯得重要,這不僅關(guān)系到啟動(dòng)階段SG的還原性環(huán)境,同時(shí)也會(huì)對(duì)SG內(nèi)縫隙的環(huán)境有非常重要的影響。

        為減少機(jī)組啟動(dòng)期間腐蝕產(chǎn)物向SG遷移沉積,需要關(guān)注二回路汽、水兩部分在大修期間生成的腐蝕產(chǎn)物的遷移。針對(duì)水回路,秦山重水堆在機(jī)組啟動(dòng)時(shí)建立凝結(jié)水小循環(huán)沖洗和貫穿整個(gè)二回路水回路的大循環(huán)沖洗,小循環(huán)和大循環(huán)期間均利用凝結(jié)水精處理系統(tǒng)進(jìn)行過(guò)濾凈化,并要求大循環(huán)沖洗時(shí)間在10 h以上,以確保二回路水回路部分鐵雜質(zhì)在進(jìn)入SG前達(dá)到最低;針對(duì)蒸汽疏水回路,秦山重水堆機(jī)組啟動(dòng)運(yùn)行控制中盡量保持疏水流向凝汽器,然后通過(guò)精處理混床進(jìn)行過(guò)濾凈化,在電廠功率上升到60%后即切除精處理混床,以便將二回路系統(tǒng)的水質(zhì)工況如pH等恢復(fù)到正常運(yùn)行工況。

        1.5 機(jī)組停運(yùn)控制

        在機(jī)組停運(yùn)后,系統(tǒng)內(nèi)殘水若沒(méi)有及時(shí)排盡,將會(huì)與空氣接觸,形成腐蝕性環(huán)境,腐蝕設(shè)備。若大修期間設(shè)備管道未開(kāi)口檢查和處理,產(chǎn)生的腐蝕產(chǎn)物有可能隨機(jī)組啟動(dòng)而進(jìn)入到SG中,并最終沉積在SG內(nèi)。

        針對(duì)此問(wèn)題,通過(guò)研究,制定了余熱烘干的方案。在汽輪機(jī)解列后,第一時(shí)間打開(kāi)汽水分離器疏水收集箱、抽氣管道、高加、低加等疏水閥門(mén),盡快排盡內(nèi)部余水,并利用系統(tǒng)余熱將殘水烘干,形成干燥的環(huán)境。這樣即使后期設(shè)備開(kāi)口與空氣接觸后,也不會(huì)形成腐蝕性氛圍。圖5中是汽水分離器疏水箱是否采用余熱烘干內(nèi)部情況對(duì)比。未采用余熱烘干的,在疏水箱底部存有積水,并有少量浮銹,后續(xù)與空氣接觸后腐蝕將加重;采用余熱烘干的,疏水箱內(nèi)無(wú)任何殘水和腐蝕產(chǎn)物,疏水箱內(nèi)壁被運(yùn)行期間形成的致密的四氧化三鐵氧化膜覆蓋。

        圖5 汽水分離再熱器疏水箱采用余熱烘干前后的內(nèi)部情況對(duì)比Fig.5 Internal status in drain tank before and after drying with residual heat

        2 腐蝕產(chǎn)物控制成效

        2.1 SG給水鐵濃度

        經(jīng)過(guò)持續(xù)改進(jìn),秦山重水堆二回路系統(tǒng)的腐蝕得到顯著下降,表征二回路腐蝕產(chǎn)物量的SG最終給水中的含鐵量從電廠運(yùn)行初期的3~4 μg/kg下降到2018年以后的0.3~0.6 μg/kg。這與國(guó)外重水堆在這方面的標(biāo)桿電廠如羅馬尼亞CERNAVODA電廠的水平相一致,另外近年來(lái)美國(guó)EPRI統(tǒng)計(jì)的國(guó)外一百多座壓水堆電廠的最終給水鐵濃度最小值為0.47 μg/kg,均值1.26 μg/kg,可見(jiàn)秦山重水堆機(jī)組最終給水鐵濃度與國(guó)外同行電廠運(yùn)行業(yè)績(jī)相比也達(dá)到了先進(jìn)水平[8]。

        2.2 給水聯(lián)氨濃度與SG排污聯(lián)氨濃度比值

        聯(lián)氨在沒(méi)有高輻照和催化劑的情況下,在150~300 ℃下短時(shí)間內(nèi)幾乎是不分解的[9]。核電廠SG內(nèi)溫度一般不超過(guò)300 ℃,所以SG內(nèi)聯(lián)氨分解成氨的速率與溫度關(guān)系不大,由于SG二次側(cè)結(jié)構(gòu)材料、水力特征類似且輻照很小,聯(lián)氨的分解主要與SG內(nèi)催化劑腐蝕產(chǎn)物量相關(guān)。隨著SG內(nèi)腐蝕產(chǎn)物累積量增加,聯(lián)氨的分解速率也會(huì)增大,所以可以用SG排污聯(lián)氨濃度(C聯(lián)氨,SGBD)與給水聯(lián)氨濃度(C聯(lián)氨,FW)比值Rh來(lái)表征SG內(nèi)整體上腐蝕產(chǎn)物累積和傳熱管積污程度,Rh=C聯(lián)氨,SGBD/C聯(lián)氨,FW。研究表明[9],當(dāng)Rh值接近2時(shí),表明SG比較干凈、積污很少(比如新的SG),當(dāng)Rh值接近0.5時(shí),表明SG內(nèi)積污嚴(yán)重。

        圖6是重水堆機(jī)組和某基地各機(jī)組大修前的Rh值和運(yùn)行年數(shù)情況,從Rh值看,雖然重水堆機(jī)組運(yùn)行了18年,但Rh值仍然能維持在1.3,甚至比該基地只運(yùn)行不到5年的電站還要高。這也說(shuō)明秦山重水堆二回路腐蝕控制優(yōu)異,SG內(nèi)腐蝕產(chǎn)物整體上積累很少。

        圖6 SG內(nèi)腐蝕產(chǎn)物累積表征數(shù)值Rh比較Fig.6 Comparison of corrosion products cumulative value Rh in SGs

        2.3 SG沖洗泥渣及內(nèi)部檢查結(jié)果

        核電廠機(jī)組大修期間對(duì)SG進(jìn)行高壓水沖洗,同一承包商用相近方法從SG內(nèi)沖洗出的泥渣干重量可以基本說(shuō)明SG內(nèi)腐蝕產(chǎn)物的累積情況。圖7為最近幾年,秦山重水堆和某基地各電廠從其SG內(nèi)沖洗出來(lái)的干泥渣量,從中可看出,秦山重水堆機(jī)組每個(gè)SG在運(yùn)行周期(折算到12個(gè)月)沖洗出來(lái)的平均泥渣干重僅為0.7 kg,說(shuō)明秦山重水堆SG內(nèi)的腐蝕產(chǎn)物量要比其他電廠少。從近年來(lái)重水堆業(yè)主聯(lián)合會(huì)(COG)化學(xué)年會(huì)了解到,與國(guó)外先進(jìn)重水堆相比,秦山重水堆從SG內(nèi)沖洗出來(lái)的干泥渣量是最少的,在2015年WANO東京中心評(píng)估秦山重水堆的報(bào)告中也指出,秦山重水堆與其他核電廠比較(實(shí)際上與法國(guó)、德國(guó)、日本、韓國(guó)和中國(guó)大陸等電廠進(jìn)行了比較),從SG二次側(cè)中沖洗出的干泥渣量是最少的。這說(shuō)明前述腐蝕產(chǎn)物控制效果優(yōu)異,達(dá)到降低SG的積污和避免產(chǎn)生SG垢下腐蝕的風(fēng)險(xiǎn)。

        圖7 各電廠SG沖洗出的泥渣干重比較(統(tǒng)一折算到12個(gè)月運(yùn)行周期)Fig.7 Comparison of dry sludge from SG sludge lancing in various NPPs

        另外,在秦山重水堆大修期間對(duì)SG內(nèi)部進(jìn)行了視頻檢查,除發(fā)現(xiàn)管板上冷、熱側(cè)管間有少量腐蝕產(chǎn)物堆積外,其他部位如管板上中心管廊和外環(huán)廊、上部?jī)杉?jí)支撐板以及上部?jī)杉?jí)汽水分離器等,均未發(fā)現(xiàn)可記錄的腐蝕產(chǎn)物堆積,清潔度良好。二回路蒸汽疏水系統(tǒng)金屬監(jiān)督檢查結(jié)果也表明,管道壁厚仍維持在初始水平。

        由于每次大修期間對(duì)SG高壓水沖洗出來(lái)的泥渣量很少以及內(nèi)部視頻檢查表明清潔度良好因此電廠已經(jīng)將SG高壓水沖洗周期延長(zhǎng)到每4年一次,這減輕了電廠大修關(guān)鍵路徑的壓力。

        3 結(jié)語(yǔ)

        為降低二回路熱力系統(tǒng)腐蝕及腐蝕產(chǎn)物遷移到SG,最大程度減小SG傳熱管換熱效率下降和腐蝕風(fēng)險(xiǎn),秦山重水堆電廠多年來(lái)持續(xù)通過(guò)研究同時(shí)添加嗎啉-氨提高整個(gè)二回路系統(tǒng)的高溫pH、提升凝結(jié)水溶解氧濃度、在凝汽器熱井中增設(shè)磁柵過(guò)濾器以及優(yōu)化啟?;瘜W(xué)控制等手段,來(lái)減少腐蝕產(chǎn)物進(jìn)入SG,取得了優(yōu)異的效果,達(dá)到了國(guó)際先進(jìn)水平,為電廠的安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行做出了貢獻(xiàn)。其中嗎啉-氨協(xié)調(diào)處理提高高溫pH和提升凝結(jié)水溶解氧含量等方法為國(guó)內(nèi)首創(chuàng),相關(guān)經(jīng)驗(yàn)可供壓水堆和重水堆電廠二回路化學(xué)控制參考借鑒。

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