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        1 000 MW機組原水預(yù)處理系統(tǒng)污泥離心脫水機運行工況分析

        2020-02-22 01:50:20李建榮
        應(yīng)用能源技術(shù) 2020年12期
        關(guān)鍵詞:振動設(shè)備系統(tǒng)

        李建榮

        (江蘇新海發(fā)電有限公司,連云崗 222023 )

        0 引 言

        江蘇新海發(fā)電有限公司2×1 000 MW機組原水預(yù)處理系統(tǒng)現(xiàn)有2臺安德里茨品牌的D3L臥式螺旋離心機,作為廢水處理系統(tǒng)澄清-濃縮-脫水過程中的固—液分離終端處理設(shè)備,接受來自平衡濃縮池的排泥(濃度在8 g/l),并將之脫水處理到含泥量約25%~35%的泥粒,正常處理能力為10 m3/h。離心脫水機系統(tǒng)的主要設(shè)備包括助凝劑系統(tǒng)、污泥輸送系統(tǒng)、離心脫水系統(tǒng)、上位機遠程控制系統(tǒng)等。主要工作原理,利用回轉(zhuǎn)體-轉(zhuǎn)鼓和螺旋的高速旋轉(zhuǎn),借助離心力的作用,使其內(nèi)部的固液混合物進行沉降分離,其中較重的固體顆粒沉降在液環(huán)的外圈,即沿著轉(zhuǎn)鼓的內(nèi)壁形成泥環(huán),通過螺旋與轉(zhuǎn)鼓的差速效應(yīng),由刮泥螺旋將泥推出回轉(zhuǎn)體,液體環(huán)則通過堰池口溢流出回轉(zhuǎn)體之外[2]。

        1 離心脫水機參數(shù)

        轉(zhuǎn)速: 3 500 rpm

        離心力: 3 022 G

        轉(zhuǎn)鼓直徑: 340 mm

        轉(zhuǎn)鼓長度: 1 258 mm

        螺旋傳送機: 高性能轉(zhuǎn)子

        變速箱: CYCLO減速箱

        差速器: REDEX

        傳動方法: 皮帶傳動

        超負荷保護系統(tǒng): 變頻器保護電機

        潤滑方法:

        主軸承: GP 2 FUCHS潤滑脂

        減速端軸承: GP 2 FUCHS潤滑脂

        差速器潤滑油: 專用油

        變速箱油: EPL0

        電機

        功率: 主電機22 kW,輔助電機7.5 kW

        電壓: 380 VAC 50 Hz

        設(shè)計溫度: 0~40 ℃

        離心脫水機的長、寬、高:3 023×976×1 296 mm

        圖1 結(jié)構(gòu)示意圖

        2 異常情況分析

        該廠現(xiàn)場只有2臺離心式脫水機,單機出力只有10 m3/h,機組高負荷運行時,負荷長期偏大(連續(xù)不停機運行),而產(chǎn)生的后果就是造成設(shè)備本體及內(nèi)部零部件磨損速度加快,減少設(shè)備正常使用壽命。同時一旦脫水機設(shè)備發(fā)生故障或系統(tǒng)其它設(shè)備故障造成停機脫泥現(xiàn)象,系統(tǒng)產(chǎn)生的污泥將無法及時進行脫水處理,需要采取人工清淤的方式將大量污泥清出、外運,無形中增加了額外的運營成本和管理成本。該系統(tǒng)自2011年投運以來,前期工作情況較為穩(wěn)定,但隨著第2臺百萬機組的投用,系統(tǒng)來水量陡然增大,并且含泥量相對較高,由于處理設(shè)備出力較小,導(dǎo)致污泥濃縮池中沉積的污泥量也相對較多(進而發(fā)生污泥沉積,污泥濃度偏高),從而發(fā)生惡性循環(huán),進一步導(dǎo)致設(shè)備無法正常穩(wěn)定連續(xù)運行。

        2017-2019年以來,2臺脫水機各自經(jīng)常發(fā)生異常振動情況,造成設(shè)備不能及時正常工作,給機組安全穩(wěn)定運行帶來極大隱患。引起污泥脫水離心機振動故障的類型很多,例如不平衡、轉(zhuǎn)子彎曲、不對中、軸橫向裂紋以及連接松動等情況。

        通過現(xiàn)場設(shè)備空載試運后發(fā)現(xiàn):低速(1 000轉(zhuǎn)左右,對應(yīng)15 Hz)減速器內(nèi)部有摩擦異音,高速時異音消除。達到額定轉(zhuǎn)速后振動偏大(進料端、減速端一側(cè)振動峰值達16.6 mm/s),其他未見明顯異常。機械振動數(shù)值一度接近極限數(shù)值15 mm/s(峰值21.2 mm/s),問題也是相當(dāng)嚴重。

        通過現(xiàn)場安裝振動頻譜儀,進行振動頻率特征診斷。一般來說,振動頻率成分除工頻外,還有2倍頻、3倍頻等高次諧波及1/2、1/3 等分數(shù)諧波。 若基礎(chǔ)松動時,主要表現(xiàn)為工頻,同時還會出現(xiàn)某些極低的頻率成分。(基礎(chǔ)松動是指機器的機架、設(shè)備安裝基礎(chǔ)存在結(jié)構(gòu)松動,或水泥灌漿不實以及結(jié)構(gòu)或基礎(chǔ)的變形)。發(fā)生此類振動時,是機器的整體都在振動,一般在垂直方向上的振動值會相對更大一些。

        而軸承套松動時,波形的重復(fù)性較差,振動本身具有跳動性,各頻率分量時大時小。高次諧波的振幅值大于工頻的一半時,則表示軸承套松動的可能性較大。(軸承松動是指軸承內(nèi)、外環(huán)與軸承臺、座的配合間隙誤差過大,形成間隙過大或軸承緊力不足)。軸承松動時,在轉(zhuǎn)子離心力的作用下,軸承沿圓周方向產(chǎn)生周期性變形,進而影響機器運行時的振動烈度。

        若軸心軌跡混亂,一般表示轉(zhuǎn)子重心漂移。

        現(xiàn)場檢測發(fā)現(xiàn)除了工頻外,1/2、1/3、…等分數(shù)諧波分量相對更為活躍。相對而言軸承套松動的可能性更大一些。

        通過現(xiàn)場機械檢查和振動頻率分析,對可能的原因進行了初步判斷:

        (1)軸承缺油或潤滑不充分,同時軸承有磨損;

        (2)可能停機時,設(shè)備沒有徹底沖洗干凈,污泥在螺旋與轉(zhuǎn)鼓之間堆積,導(dǎo)致設(shè)備不平衡振動;

        (3)轉(zhuǎn)鼓電機靠背輪彈性塊與脫水機差速器連接的螺桿有松動;

        (4)轉(zhuǎn)鼓轂和螺旋轂有磨損或轉(zhuǎn)鼓圓柱滾珠軸承與轉(zhuǎn)鼓轂之間存在間隙。

        (5)進料端軸承磨損或濾液出口堵塞。

        (6)轉(zhuǎn)鼓電機固定底座處定位銷安裝不到位;

        (7)設(shè)備減速器損壞。

        3 解體檢修情況

        廠家技術(shù)人員來到現(xiàn)場,配合檢查分析解決離心機異常振動問題,確保機組解體檢修后的安全運行。

        3.1 檢修中發(fā)現(xiàn)的問題

        (1)解體后發(fā)現(xiàn),小端螺旋軸承嚴重缺油卡死,小端Hub(HUB bearing是輪轂軸承,主要作用是承重和為輪轂的轉(zhuǎn)動提供精確引導(dǎo),它既承受軸向載荷又承受徑向載荷,是一個非常重要的零部件)內(nèi)部有磨損,出泥口防磨環(huán)磨損;大端Hub咬死在螺旋上。軸承內(nèi)部干澀,缺少潤滑油,部分滾珠出現(xiàn)磨損。據(jù)了解,設(shè)備維護人員沒有按照設(shè)備維護手冊要求進行定期加油工作。

        圖2 進料端軸承內(nèi)部缺少潤滑油

        (2)每個螺旋葉片上的防磨涂層均有不同程度脫落,靠大端兩個葉片脫落嚴重,其余葉片脫落在2~5 cm長度范圍內(nèi),同時伴有局部污泥堆積。

        圖3 螺旋葉片上的耐磨片磨損較大

        (3)進料端軸承排油處有黑色油泥堆積。

        3.2 基于發(fā)現(xiàn)問題進行的振動原因分析

        3.2.1 單機處理能力偏小,無備用設(shè)備

        根據(jù)電廠現(xiàn)在的系統(tǒng)狀況,系統(tǒng)配備脫水機單機處理能力只有10 m3/h,系統(tǒng)產(chǎn)生的污泥量明顯大于脫水機的處理能力,同時長期連續(xù)運行卻沒有備用設(shè)備,必然加快設(shè)備磨損,進而影響設(shè)備的使用壽命!

        3.2.2 來水源頭無法控制,沉積污泥量不受控

        系統(tǒng)來水懸浮物濃度變大,同時#2百萬機組投產(chǎn),供水量大幅提高,導(dǎo)致澄清系統(tǒng)沉淀的污泥量較原設(shè)計成倍增加。而污泥量增加又加大了后續(xù)處理單元設(shè)備的機械負荷,進而導(dǎo)致系統(tǒng)惡性連鎖反應(yīng)!

        3.2.3 污泥均質(zhì)存在困難,污泥濃度無法控制

        離心脫水機進泥泥度不便控制,即只依靠系統(tǒng)污泥泵進出口打循環(huán)是無法降低污泥濃度的(但還是能起到控制脫水機進料量的效果)。如果能夠采取有效辦法降低濃縮池中的污泥濃度,則可有效保證脫水機在均質(zhì)濃度下連續(xù)進料穩(wěn)定運行,否則進料濃度不均也是造成脫水機發(fā)生二階報警停機以及設(shè)備不平衡振動的一個重要干擾因素。

        3.3 針對問題采取的處理措施

        (1)螺旋維修,更換磨損的耐磨片。

        (2)螺旋小端維修,更換軸承腔室密封環(huán)及端蓋。 (3)涂層去除,葉片恢復(fù),重新噴涂,做額定轉(zhuǎn)速3 500 rpm動平衡。

        離心機返修后,采用24小時連續(xù)運行方式工作,振動值維持在10 mm/s左右,出水清澈,出泥含水量在65%左右,沒有異常噪音。運行情況良好。

        表1 #2脫水離心機修后運行工況統(tǒng)計表

        (4)做好常規(guī)備件儲備,加強設(shè)備維護。

        作為離心脫水機易損件,諸如傳動皮帶、傳動軸承、減震底座等應(yīng)做常規(guī)存儲備用,發(fā)現(xiàn)問題及時處理(特別是有些進口備件采購周期較長,應(yīng)提前做好儲備)。同時加強設(shè)備維護和檢查,特別是進料端、減速端軸承潤滑油應(yīng)按產(chǎn)品說明手冊要求及時補充、添加,減速器和螺旋推力軸承最好每年定期做一次更換。

        (5)做好離心機各重要潤滑點的注油保護工作。

        ①潤滑點名稱及潤滑操作要求

        a.進料軸承“①”及減速機軸承“②”。 加注潤滑脂時使用加油槍,離心脫水機處于低速(<1 500 rpm)沖洗運行;加注油脂時,觀察舊油從排油口排出,使新油到達軸承,并注意舊油外觀是否變質(zhì);擦除排油口舊油;觀察軸溫變化,過多加注油脂會導(dǎo)致軸溫異常上升。

        b.螺旋推力軸承“③”。加注潤滑脂時使用加油槍,離心脫水機處于停止狀態(tài);加注油脂時,觀察舊油從排油口排出,使新油到達軸承,并注意舊油外觀是否變質(zhì);擦除排油口舊油。

        c.減速機差速器“④”。加注潤滑脂時使用加油槍,離心脫水機處于停止狀態(tài);旋出加油口旋塞及兩個排油口旋塞,加注油脂時,觀察舊油從排油口排出,如只從一個排油口擠出舊油,將該口堵住,直到潤滑脂從另一排油口擠出; 用手轉(zhuǎn)動減速機將排油口旋塞旋進,空載運行離心機5分鐘,停機后將加油口油脂清理干凈;第二次加油,蓋好所有旋塞。

        d.電動機前后軸承潤滑“⑤⑥”。電動機運行時加注潤滑脂[1]。

        (6)增加一臺大出力設(shè)備,實現(xiàn)備用

        原設(shè)備型號為D2L(10 m3/h),建議增加D4LL(30 m3/h)的脫水機(同時配置電動泥斗),原加藥系統(tǒng)也需要增加一臺計量泵(和脫水機配套),進而徹底解決系統(tǒng)污泥量大、難處理和處理不及時的問題。

        4 今后運行及檢修過程中需注意事項

        (1)根據(jù)進料端污泥沉積情況,建議在脫泥效果滿足泥干水清的之前不論手動或自動狀態(tài)下啟動,都要首先控制進泥泵流量不大于3m3/h,待離心機出泥穩(wěn)定后,再逐漸調(diào)至需要的值(不允許超負荷)。(2)離心機系統(tǒng)在運行過程中,不能隨意在手動和自動控制模式之間轉(zhuǎn)換,當(dāng)需要轉(zhuǎn)換控制模式時,應(yīng)待整個系統(tǒng)完全停下并沖洗完成后,再轉(zhuǎn)換控制模式并重新啟動。(3)在啟動過程中,要密切注意各部分設(shè)備是否都能正常動作,否則應(yīng)停機并及時進行處理。離心機主機軸承要按規(guī)定定期定量加注潤滑脂,運行過程中,當(dāng)發(fā)現(xiàn)有異常的振動、噪聲和溫升時,要及時報告相關(guān)部門并停機進行妥善處理。(4)巡檢時發(fā)現(xiàn)電動泥斗中污泥位高度比較高時(泥斗快滿時),應(yīng)及時聯(lián)系排泥,如果不能及時排泥,則應(yīng)及時停止脫泥,并按脫水機停止步序依次停止設(shè)備。(5)對于設(shè)備傳動皮帶,屬于易損件,應(yīng)每個月拆開設(shè)備檢查一次,發(fā)現(xiàn)有斷裂的應(yīng)立即更換整套(一次三根)傳動皮帶,并注意皮帶張緊度。(6)根據(jù)進料端污泥沉積情況,建議在脫泥效果滿足泥干水清的前提下,可以適當(dāng)減少加藥量,以減少污泥在設(shè)備中的沉積(排水口堰板后堆積的干泥硬塊),同時減小設(shè)備運行負荷。

        5 結(jié)束語

        機器振動的根本原因在于系統(tǒng)污泥量過大,現(xiàn)場脫水機需要24小時不停機運行,對設(shè)備損傷較大,造成振動數(shù)值超標。建議根據(jù)系統(tǒng)污泥量增加一臺備用設(shè)備或者選擇更大型號的設(shè)備代替現(xiàn)有設(shè)備處理污泥,對現(xiàn)有設(shè)備進行技改,徹底解決根本問題。同時檢修維護人員加強設(shè)備維護(平時多注意補充軸承潤滑脂并及時更換傳動皮帶)。根據(jù)現(xiàn)場檢查情況建議電廠每年對設(shè)備進行基本的維護(維護費用低廉),避免設(shè)備出現(xiàn)問題后花費不必要的高額損失。

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