謝 勇
(濟鋼集團(tuán)有限公司規(guī)劃發(fā)展部,山東 濟南250101)
鐵合金是煉鋼的重要原料之一,是鋼的組成成分。鐵合金在煉鋼冶煉過程中,有兩個功能:一是脫氧,是煉鋼生產(chǎn)過程的關(guān)鍵工藝環(huán)節(jié),鐵合金作為脫氧劑的一種,更是必不可少原材物料。二是合金化,煉鋼根據(jù)鋼種加入各種各樣的鐵合金,生產(chǎn)各種各樣優(yōu)質(zhì)鋼、合金鋼,以滿足國民經(jīng)濟、國防建設(shè)的多種需要。某煉鋼廠通過現(xiàn)狀分析,采取優(yōu)化工藝操作、采用新技術(shù)、提高崗位職工操作水平、強化合金日常管理、完善脫氧生產(chǎn)工藝等管理和技術(shù)措施,有效降低了鐵合金消耗,從而降低了煉鋼的生產(chǎn)成本,對煉鋼廠提高綜合管理水平,進(jìn)一步降低鐵合金消耗,提質(zhì)降本,增強產(chǎn)品市場競爭力意義重大。
降低鐵合金消耗不僅可以降低生產(chǎn)成本,而且有利于改善其他技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo),是企業(yè)降低產(chǎn)品成本的有效手段之一。降低鐵合金消耗將有效降低各類廢棄物的產(chǎn)生量,為開展清潔生產(chǎn)、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟創(chuàng)造良好條件。在進(jìn)行優(yōu)化工藝之前,對現(xiàn)有脫氧合金化工藝存在的問題進(jìn)行分析如下。
煉鋼廠現(xiàn)頂?shù)讖?fù)吹轉(zhuǎn)爐底吹供氣元件設(shè)計共有8塊,呈360°均勻布置,轉(zhuǎn)爐爐齡平均在15 000爐左右。在轉(zhuǎn)爐爐齡5 000 爐左右時,底吹供氣元件出現(xiàn)堵塞、底吹流量降低等現(xiàn)象,導(dǎo)致終點鋼水過氧化、終渣TFe 含量升高,鋼鐵料與合金料消耗升高,對轉(zhuǎn)爐低成本運行帶來了困難。
煉鋼廠頂?shù)讖?fù)吹轉(zhuǎn)爐無可靠的下渣檢測設(shè)備,單純依賴人工判斷出鋼下渣情況。目前人工控制出鋼下渣主要通過兩種手段:1)出鋼前期盡快搖爐,保證出鋼口部位鋼水液面高度,控制出鋼卷渣;2)通過觀察鋼流顏色、鋼流狀態(tài),判斷是否下渣。人工控制出鋼下渣,受崗位人員操作習(xí)慣、精神狀態(tài)影響較大,反應(yīng)滯后、誤判率高,易導(dǎo)致出鋼不凈或大量下渣,而且無法定量評價轉(zhuǎn)爐下渣量。現(xiàn)煉鋼廠依靠擋渣棒控制出鋼后期下渣,依靠擋渣棒,無法實施有效阻斷轉(zhuǎn)爐進(jìn)入鋼包,擋渣的成功率存在諸多不確定性,現(xiàn)120 t、210 t轉(zhuǎn)爐的出鋼下渣量在5 kg/t鋼左右。
轉(zhuǎn)爐出鋼過程中,崗位出鋼操作人員大多憑經(jīng)驗配加合金,人為因素干擾較大,導(dǎo)致同一鋼種在相同條件下的合金加入量波動,影響鋼種冶煉成分和合金成本。
轉(zhuǎn)爐出鋼過程中鐵合金加入時機、加入速度、是否落入鋼流的精準(zhǔn)程度、出鋼口的狀態(tài)、轉(zhuǎn)爐傾角度、擋渣效果、成品成分控制的范圍等這些因?qū)俣紩?dǎo)致合金消耗不穩(wěn)定。
煉鋼廠現(xiàn)用脫氧合金主要是含鋁合金,由于鋁制品價格高,導(dǎo)致合金成本相對較高。
各類鐵合金的儲存、運輸、領(lǐng)取、使用等環(huán)節(jié)存在管理粗放、不細(xì)致現(xiàn)象,涉及到原料采購、生產(chǎn)準(zhǔn)備、煉鋼車間等部門,不能做到標(biāo)準(zhǔn)化、精細(xì)化、規(guī)范化管理,也是鐵合金消耗居高不下的因素之一。
鋼軋產(chǎn)線協(xié)同、聯(lián)動積極性不高,部分鋼種性能指標(biāo)超標(biāo);采購部門對合金替代品的使用存在疑慮等,不同程度地影響合金消耗指標(biāo)。
通過分析現(xiàn)有生產(chǎn)條件,以降低合金消耗為切入點,對現(xiàn)有的轉(zhuǎn)爐供氣元件實施在線快速更換技術(shù);實施出鋼過程的滑板擋渣技術(shù);規(guī)范出鋼工操作標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格合金工崗位操作規(guī)程;采用自動煉鋼和頂?shù)讖?fù)吹技術(shù),提高轉(zhuǎn)爐終點控制水平,降低終點氧含量;制定鐵合金采購、運輸、使用管理制度,強化合金現(xiàn)場管理,杜絕合金浪費、丟失現(xiàn)象,全方位推進(jìn)鐵合金成本管理向精細(xì)化邁進(jìn)。
通過實施轉(zhuǎn)爐底吹元件在線快換技術(shù),更換元件后轉(zhuǎn)爐終點平均碳氧濃度積由最高35×10-4降低為23×10-4,平均終點碳由0.06% 提高到0.08%,鋼中自由氧含量降低80×10-6,終點爐渣中w(TFe)降低2%,降低脫氧鋁消耗0.3 kg/t。
轉(zhuǎn)爐出鋼采用滑板擋渣技術(shù)后,擋渣成功率達(dá)99%,擋渣效果良好,鋼包渣層厚度由原來的100 mm減少到50 mm,轉(zhuǎn)爐下渣量控制在3 kg/t鋼以內(nèi),減少了鋼包回P、回S現(xiàn)象,合金回收率明顯提高,同時減輕了LF精煉的造渣負(fù)擔(dān),縮短了精煉周期。
優(yōu)化低碳鋁鎮(zhèn)靜鋼脫氧合金工藝。在出鋼前期使用碳粉代替部分鋁進(jìn)行預(yù)脫氧,使用高碳錳鐵復(fù)合球代替中碳錳鐵進(jìn)行合金化,優(yōu)化合金加入時機,采取“先強后弱”的方式,即出鋼1/3 時,先加入強脫氧劑,后加入弱脫氧劑,利用不同合金的脫氧梯度,優(yōu)化完善脫氧模式,降低合金消耗。
強化操作精準(zhǔn)控制,實行窄成分控制。通過對影響窄成分控制的主要影響因素的分析,并采取了一系列措施:依據(jù)終點碳制定各鋼種鐵合金回收率,建立鋼水包智能底吹模式;提高終點成分命中率,規(guī)范鐵合金加入操作,開發(fā)合金配加模型;采取合金配加最優(yōu)模式等措施,使窄成分控制率達(dá)到了98%以上。
加大合金替代力度。開發(fā)高碳錳鐵復(fù)合球、硅錳合金球、鋁造渣球等質(zhì)優(yōu)價廉合金產(chǎn)品,替代純鋁制品和含錳塊狀合金,通過優(yōu)化貴重合金替代品技術(shù)在Q235、Q345 等鋼種上應(yīng)用,在保證鋼水質(zhì)量,產(chǎn)品性能可靠的前提下,合金消耗進(jìn)一步降低。
通過鋼軋聯(lián)動,優(yōu)化成分工藝設(shè)計、軋制工藝等技術(shù)攻關(guān),在厚板產(chǎn)線實現(xiàn)了Q235B、Q235C、A283 系列普碳板降Mn、降A(chǔ)l;Q345B-L、Q345BLW 等低合金板降V、降Mn;Q420B 以V 代Nb;Q345R以V代Nb;普通船板降Mn、高強船板降Mn、降Nb。在寬厚板產(chǎn)線實現(xiàn)了探傷Q345R 降Nb、降Ti;探傷Q345B/C/D/E 降Nb;普通船板降Mn、高強船板降Mn、降Nb等工藝,通過實施控軋控冷技術(shù),鋼板性能均符合標(biāo)準(zhǔn)要求,有效降低了合金消耗。
制定鐵合金運輸、領(lǐng)取、使用等一系列管理制度,杜絕浪費、失竊現(xiàn)象,堵塞管理漏洞,特別是鈮鐵、釩鐵等貴重合金的管理得到強化,徹底杜絕了失竊現(xiàn)象,推進(jìn)合金管理向精益化邁向。
通過優(yōu)化煉鋼過程終點控制、實施轉(zhuǎn)爐底吹元件在線快換技術(shù)、實施轉(zhuǎn)爐出鋼滑板擋渣技術(shù)、優(yōu)化低碳鋁鎮(zhèn)靜鋼脫氧合金工藝、強化操作精準(zhǔn)控制,實行窄成分控制、采取合金替代、鋼軋產(chǎn)線聯(lián)動、管理提升等措施,各項技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)得到改善,轉(zhuǎn)爐終點C 含量由0.06% 提高到0.08%,終點爐渣中TFe降低2%,降低脫氧鋁消耗0.3 kg/t、轉(zhuǎn)爐下渣量控制在3 kg/t 鋼以內(nèi)、窄成分控制率達(dá)到了98%以上,噸鋼合金成本綜合降低6元/t左右,合金消耗有效挖潛,從而降低了煉鋼的生產(chǎn)成本。