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        燃煤鍋爐煙氣余熱回收系統(tǒng)的探討

        2020-02-15 00:30:52宋宇原云飛劉曉飛秦政
        建材與裝飾 2020年1期
        關鍵詞:煙氣

        宋宇原云飛劉曉飛秦政

        (1.山西五建集團有限公司 2.山西輕工職業(yè)技術學院 3.山西金信清潔引導投資有限公司)

        0 引言

        目前區(qū)域供熱燃煤工業(yè)鍋爐最終煙氣溫度仍在150℃左右,煙氣溫度較高,且數量很大。如果直接排放到大氣中,不僅浪費了大量能源,而且對空氣質量有嚴重的污染,本文擬開發(fā)一種新型低溫煙氣余熱回收系統(tǒng),將低溫煙氣溫度降低到60℃以下,回收大量余熱。

        1 燃煤工業(yè)鍋爐尾部煙氣余熱回收系統(tǒng)的開發(fā)研究

        本文在低溫煙氣余熱回收系統(tǒng)的初步方案確定如下:煙氣從燃煤工業(yè)鍋爐的省煤器中排出,首先進入后面的除塵設備,大部分煙氣中的粉塵可以通過除塵設備去除,將相對干凈的煙氣再進入熱交換設備,熱交換設備的材料采用耐腐蝕鋼,以防止酸液的腐蝕,換熱器的設計應考慮增加換熱系數,減小氣體的阻力,但是換熱器的尺寸又不能太大,也要盡可能保證較低的運行成本,最后由煙囪排出煙道。

        2 波紋形板片換熱元件

        波紋板是由鋼板制成,經過一定的加工工藝后,傳熱面呈波浪形。板的內側和外側是傳熱表面,并且在板腔的內部形成了波浪形通道[1]。板中的傳熱介質隨著板的形狀而不斷變化,改變了流動的速度和方向,從而可以容易地達到湍流狀態(tài),并且可以大大提高傳熱系數。

        近年來,我國開發(fā)的耐腐蝕ND鋼(09CrCuSb),是一種耐硫酸腐蝕的鋼,ND鋼是低合金結構鋼。相比之下,CorTen、CRIA都沒有ND鋼所具有的耐蝕性和機械性能,實踐結果表明,ND鋼的最大優(yōu)勢是強硫酸露點耐蝕性[2],從20℃~500℃,其力學性能ND鋼相對穩(wěn)定,并且焊接性能非常好[3]。

        采用導熱系數高的耐腐蝕ND鋼波紋型板,余熱回收能力強,適用于氣-氣換熱器,設備體積小,占用空間小,適用于低溫煙氣。本文涉及的余熱回收問題可能會導致煙氣冷凝,并且煙霧中含有一定量的灰塵,如果使用波紋狀板作為傳熱元件,既可以使氣化潛熱良好回收,原件表面的灰塵也不會對換熱影響太大。但是由于氣-氣的熱交換處理氣體量很大,如果板的間距太小,板之間的速度太大,壓降就會相應增加,風機的能量消耗會影響全套余熱回收系統(tǒng)的經濟性。

        3 波紋形板片不同板間距性能的比較分析

        在模擬計算軟件FLUENT中設置換熱條件為等壁溫條件,收斂格式為二階格式,介質為空氣,湍流模型為實際的k-ε模型。在大量的模擬之后,取三個典型的波紋板間距(即兩個板片之間最窄處的距離)分別為3mm、6mm、9mm,設板片的高度為1.5m,波高為3mm,波長為40mm,為了方便的進行網格劃分和后續(xù)的操作,直接在前期處理軟件Gambit中建模,并進行網格劃分,由于模型的建立規(guī)定了板片的進出口尺寸,所以控制氣體的進口速度,就可以控制氣體的流量,氣體的入口速度分別為15m/s、7.5m/s、5m/s,在相同的氣體初始參數下,對板片的溫度、壓強和速度進行模擬。

        溫度的模擬結果分析:從結果可以看出,隨著間距的增大,板片的出口溫度越來越低,而且空氣的入口溫度相同,則換熱量也逐漸減少,換熱系數也在逐漸的減小。由模擬軟件輸出的結果得到:間距為3mm的板片進出口截面平均溫差為114℃,間距為6mm的板片進出口截面平均溫差為104℃,間距為9mm的板片進出口截面平均溫差為69℃。經計算間距為6mm的板片比間距為3mm的板片換熱量減少8.7%;間距為9mm的板片比間距為3mm的板片換熱量減少39.5%,比間距為6mm的板片換熱量減少33.6%;以上結果表明波紋形板片間距在由3mm逐漸增大的過程中,換熱效果逐漸降低,但是在間距在6mm左右時換熱量下降的并不是很大,但是當間距增大到9mm時,換熱量的下降就非常明顯。

        壓力的模擬結果分析:從結果的對比可以看出,隨著板片間距的增大,氣體流過板片壓降越來越低,則波紋形板片之間的氣流阻力也降低,由模擬軟件輸出的結果得到:間距為3mm的板片進出口截面平均壓降為1299Pa,間距為6mm的板片進出口截面平均壓降為360Pa,間距為9mm的板片進出口截面平均壓降為121Pa。由此得出,間距為6mm的板片比間距為3mm板片的壓力損失減少72.3%;間距為9mm的板片比間距為3mm板片的壓力損失減少90.68%,比間距為6mm的板片換熱量減少66.4%;以上結果表明波紋形板片間距在由3mm逐漸增大的過程中,壓力損失逐漸的降低,當間距在3~6mm之間時壓力損失的變化幅度高達939Pa,間距在6~9mm之間時壓力損失的變化幅度為239Pa,變化的趨勢相對減緩。

        綜合壓降和出口溫度的模擬結果,可以得出結論:當間距為9mm時,換熱效果最差,與間距為3mm時相比換熱量約下降39.5%,與間距為6mm時相比下降33.6%,由此可以看出,在間距在6~9mm之間變化時,換熱量的下降幅度特別大;同時間距為6mm與3mm相比換熱量下降為8.7%,說明間距在3~6mm之間變化時,換熱量下降的幅度并不是很大,換熱效果變化不是很明顯。而間距為3mm時板片的壓力損失最大,達到了1299Pa,其壓力損失是間距為6mm時的3.6倍,是間距為9mm時的10.7倍,壓力在3~6mm之間有非常明顯的下降,雖然間距為6mm時的壓降是9mm時的2.97倍,但是其數值為239Pa,下降的幅度并不是特別大;因此為了達到增加換熱量和減少壓降的目的,在共同考慮兩方面的影響因素的前提下,選擇間距為6mm的波紋形板片作為本課題的換熱元件。

        4 結論

        通過綜合比較分析,決定使用波紋形板片作為換熱器的換熱元件,以增強煙氣的換熱效果,并通過數值模擬軟件FLUENT,對不同板間距的換熱過程進行比較分析,結果表明當板片之間的間距為6mm時,換熱效果和壓降的綜合效果較好。本課題只是對整個低溫煙氣余熱回收系統(tǒng)的初步開發(fā)研究,換熱器的整體只是在研發(fā)階段,實際的運行情況有待進一步的驗證。

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