文_呂璐 中鋼集團(tuán)天澄環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/p>
該脫硫裝置采用托盤塔,超低排放改造要求為:脫硫裝置按照校核煤種工況下即入口SO2濃度按2028mg/Nm3(標(biāo)態(tài),干基,6%O2)設(shè)計(jì),出口排放SO2濃度達(dá)超低水平。同時(shí),脫硫裝置應(yīng)具備負(fù)荷調(diào)節(jié)出力,來(lái)滿足機(jī)組燃煤硫含量的變化。改造方案如下:
①新增1 層噴淋層及循環(huán)泵。增加1 層噴淋層,新增1 臺(tái)漿液循環(huán)泵,改造后總漿液循環(huán)量達(dá)到27524m3/h。
②更換原有托盤。增加循環(huán)量后,吸收塔阻力增加,因此更換了托盤(開孔率36%,孔徑37mm)。
③新增3 層增效環(huán)。在托盤層、第一層噴淋層、第二層噴淋層上部1m 位置增設(shè)了增效環(huán)。
從DCS 中調(diào)取了超低排放改造后脫硫裝置的運(yùn)行數(shù)據(jù):脫硫系統(tǒng)在漿液循環(huán)泵4臺(tái)運(yùn)行情況下,主機(jī)負(fù)荷在598M ~600MW,運(yùn) 行pH 值 為6,入 口SO2含 量 在1400 ~1550mg/m3時(shí),出口SO2含量可達(dá)到在28mg/m3時(shí)。因此,超低排放改造后,脫硫裝置二氧化硫脫除能力有所提升,但還未達(dá)到設(shè)計(jì)值。
總漿液循環(huán)量核算是指依據(jù)傳質(zhì)理論,將入口二氧化硫濃度等煙氣參數(shù)和吸收塔配置方案作為輸入條件,計(jì)算出吸收塔所需的總漿液循環(huán)量,用來(lái)評(píng)價(jià)脫硫裝置的脫硫能力。
2.1.1 理論總漿液循環(huán)量核算結(jié)果
改造后,脫硫塔配置為1 層托盤(36%開孔率,37mm 孔徑),4 層循環(huán)泵(6881m3/h),漿液循環(huán)總量為27524m3/h。按照脫硫裝置入口SO2濃度按2028mg/Nm3(標(biāo)態(tài),干基,6%O2)進(jìn)行核算。核算結(jié)果為理論總漿液循環(huán)量需要33524m3/h。
2.1.2 實(shí)際運(yùn)行情況下核算結(jié)果
改造后,脫硫系統(tǒng)在漿液循環(huán)泵四臺(tái)運(yùn)行情況下,主機(jī)負(fù)荷587M ~608MW,運(yùn)行pH 值5.7 ~6,總漿液循環(huán)量為27524m3/h 時(shí),使吸收塔出口排放SO2濃度不大于35mg/m3時(shí),此時(shí)入口SO2含量只能在1000 ~1450mg/m3范圍內(nèi)。
從核算結(jié)果可知,現(xiàn)設(shè)計(jì)的總漿液循環(huán)總量小于理論核算量,而實(shí)際運(yùn)行時(shí)發(fā)現(xiàn)在該循環(huán)量下,只能將濃度為1000 ~1450mg/m3的SO2,脫除至超低排放水平以下。因此,該吸收塔的總漿液循環(huán)總量設(shè)計(jì)偏小,導(dǎo)致吸收塔脫硫能力不夠。
托盤在塔內(nèi)起強(qiáng)化傳質(zhì)、均勻流場(chǎng)的作用。托盤的孔徑由原設(shè)計(jì)35mm 增大為37mm 會(huì)降低托盤的持液能力而導(dǎo)致托盤的二氧化硫吸收功能降低。
在相同條件下,持液層的高低影響了托盤的阻力,從而影響了托盤對(duì)二氧化硫的強(qiáng)制吸收效果,可以用SO2脫除效率的貢獻(xiàn)值來(lái)評(píng)價(jià)。經(jīng)計(jì)算可知,托盤的開孔率從32%改為37%,而導(dǎo)致托盤阻力由607Pa降低到440Pa, SO2貢獻(xiàn)的效率值降低了12%。
2.3.1 噴淋層噴嘴均勻度
本項(xiàng)目設(shè)置了4 層噴淋層,每層噴淋層設(shè)置有132 個(gè)噴嘴,噴嘴型式為旋轉(zhuǎn)空心錐、單頭霧化角度90°,經(jīng)計(jì)算單層噴淋層的均勻度為83.6%,設(shè)計(jì)偏低。噴嘴設(shè)計(jì)中間距過(guò)大距離超過(guò)1.5m,形成了明顯的覆蓋率不足區(qū)域;而噴淋層梁附近噴嘴間距過(guò)小,噴淋密度過(guò)大。
2.3.2 噴淋層的泄漏率
噴淋層的泄漏率也是評(píng)價(jià)噴嘴噴淋后在吸收塔截面上的覆蓋效果,超低排放要求100%覆蓋。經(jīng)核算,噴淋層布置中有明顯的泄露區(qū)域泄漏率為1.6%。
通過(guò)開塔,觀察出噴淋層在安裝和霧化方面存在問(wèn)題。
①噴嘴安裝存在高度差??拷旱膰娮熳隽讼鲁撂幚?,遠(yuǎn)離梁的噴嘴未下沉,高度差約為500mm,會(huì)導(dǎo)致煙氣側(cè)向泄露。
②噴嘴霧化效果差。由于噴嘴堵塞等原因,會(huì)導(dǎo)致噴嘴霧化效果差的情況。
③噴嘴霧化角度小。噴嘴的品質(zhì)或噴嘴磨損后,會(huì)導(dǎo)致噴嘴霧化角度偏小。
增效環(huán)是指在吸收塔的周圍增加一層環(huán)狀結(jié)構(gòu),一般設(shè)置在噴淋層之間,作用是強(qiáng)制煙氣向塔中部分布,增加煙氣與噴淋的接觸概率,消除塔璧高速煙氣,而造成的煙氣逃逸問(wèn)題。
該脫硫裝置在托盤與第1層噴淋層之間設(shè)置了增效環(huán)。通過(guò)對(duì)吸收塔數(shù)值流場(chǎng)模擬分析發(fā)現(xiàn)在托盤上設(shè)置增效環(huán)后,會(huì)使托盤周邊存在無(wú)漿液區(qū),會(huì)導(dǎo)致氣流-漿液在此區(qū)域無(wú)接觸,引起煙氣逃逸使托盤部分失效,從而影響脫硫效率。鑒于以上原因,在托盤塔超低排放設(shè)計(jì)中,應(yīng)取消托盤上部的增效環(huán)。
2.5.1 脫硫出力設(shè)計(jì)問(wèn)題
提高漿液循環(huán)總量(即液氣比),可以大大的提高吸收塔的脫硫出力,但相反的會(huì)造成循環(huán)泵設(shè)計(jì)過(guò)大,會(huì)造成投資和運(yùn)行增高。因此,選擇經(jīng)濟(jì)、合適的漿液循環(huán)總量是關(guān)鍵。
2.5.2 托盤設(shè)計(jì)問(wèn)題
增加托盤一方面可以強(qiáng)制二氧化硫吸收,另一方面可以均勻流場(chǎng),使煙氣與漿液均勻接觸。此外,增加托盤還可以防止噴淋層、噴嘴、除霧器葉片、防腐鱗片等掉落吸收塔漿池區(qū),從而保護(hù)漿液循環(huán)泵。
2.5.3 煙氣短路問(wèn)題
消除煙氣短路問(wèn)題可以從噴淋層、噴嘴、增效環(huán)設(shè)計(jì)等方面入手。噴淋層噴嘴應(yīng)均勻布置,噴嘴應(yīng)同一下沉布置在同一水平面。對(duì)于托盤塔而言,在托盤上部位置增設(shè)增效環(huán)會(huì)影響托盤的持液效果,從而影響托盤的脫硫效能。
由于僅有15 天改造時(shí)間,本次改造的重點(diǎn)為提高二氧化硫強(qiáng)制吸收能力和消除煙氣短路問(wèn)題。
3.1.1 更換托盤
提高托盤強(qiáng)制吸收SO2能力,經(jīng)核算將原托盤更換為開孔率32%、孔徑為35mm 的托盤。
3.1.2 噴淋層調(diào)整
噴嘴重新布置,單層噴淋層的噴嘴的個(gè)數(shù)由原來(lái)的132 個(gè)增加到140 個(gè)。同時(shí),噴嘴下沉450mm,布置在同一水平面上,保證噴淋完全覆蓋整個(gè)吸收塔截面。
3.1.3 增效環(huán)調(diào)整
鑒于托盤塔中,托盤上方的增效環(huán)會(huì)影響托盤的持液效果,因此,將托盤與首層噴淋層之間的增效環(huán)拆除。
改造后,脫硫系統(tǒng)在漿液循環(huán)泵三臺(tái)運(yùn)行情況下,主機(jī)負(fù)荷579MW,運(yùn)行pH 值5.8,入口SO2含量1600mg/m3時(shí),出口SO2含量可達(dá)32mg/m3,脫硫效率98.0%。
脫硫系統(tǒng)在漿液循環(huán)泵四臺(tái)運(yùn)行情況下,主機(jī)負(fù)荷608MW,運(yùn)行pH 值5.7,入口SO2含量1910mg/m3時(shí),出口SO2含量可達(dá)30mg/m3,脫硫效率98.8%。
通過(guò)對(duì)托盤、噴淋層、噴嘴的改造可見,提高二氧化硫強(qiáng)制吸收效果和消除煙氣短路這兩個(gè)方面是提高吸收塔的脫硫出力的關(guān)鍵。
以設(shè)計(jì)工況參數(shù)為基準(zhǔn),運(yùn)行時(shí)間按8000h/a 計(jì),經(jīng)過(guò)改造后:①二氧化硫減排總量。經(jīng)計(jì)算,脫硫裝置的入口二氧化硫由1500mg/Nm3提高到1900mg/Nm3,每年可實(shí)現(xiàn)多二氧化硫多減排480t/h。②脫硫裝置的運(yùn)行費(fèi)用。脫硫裝置可長(zhǎng)期3 臺(tái)泵運(yùn)行,每年可節(jié)約脫硫劑、水耗、電耗的總費(fèi)用為109.3萬(wàn)元。
為解決600MW 燃煤機(jī)組石灰石-石膏法濕法脫硫裝置經(jīng)超低提效改造后脫能耗高、污染物總量減排量低的問(wèn)題,通過(guò)性能診斷確定總漿液循環(huán)量、托盤、噴淋層布置、噴嘴、增效環(huán)等因素是主要原因。
吸收塔經(jīng)改造后,提高了吸收塔的二氧化硫脫除能力,通過(guò)調(diào)整吸收塔噴淋層開啟層數(shù)來(lái)應(yīng)對(duì)燃煤硫負(fù)荷的變化。減少了二氧化硫總排放量,每年可多減排二氧化硫480t/h。降低了系統(tǒng)運(yùn)行能耗,每年可節(jié)約石灰石、水、電耗總運(yùn)行費(fèi)用109.3萬(wàn)元。