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        淺析氨法脫硫系統(tǒng)工藝優(yōu)化與應(yīng)用

        2020-01-18 23:26:53曹國(guó)寶國(guó)家能源集團(tuán)寧夏煤業(yè)煤制油分公司
        環(huán)球市場(chǎng) 2020年29期
        關(guān)鍵詞:氨法塔內(nèi)液氨

        曹國(guó)寶 國(guó)家能源集團(tuán)寧夏煤業(yè)煤制油分公司

        一、氨法脫硫系統(tǒng)運(yùn)行期間呈現(xiàn)的問(wèn)題分析

        本文以某環(huán)保企業(yè)為例,所配套的尾氣氨法脫硫系統(tǒng),使用液氨吸收,但是生產(chǎn)初始階段的二氧化硫排放效果與國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)存在較大的差距,通過(guò)原因分析,結(jié)果顯示尾氣脫硫吸收系統(tǒng)在操作方面難度較大,通過(guò)修理之后,開(kāi)車運(yùn)行發(fā)現(xiàn)二氧化硫指標(biāo)出現(xiàn)超標(biāo)的情況,并且硫氨氧化率低下,尾氣排出一些硫酸銨和亞硫酸銨物質(zhì)等。下面便針對(duì)這些問(wèn)題進(jìn)行詳細(xì)分析,具體如下:

        (一)二氧化硫排放指標(biāo)超標(biāo)問(wèn)題

        基于開(kāi)車運(yùn)行初始階段,因轉(zhuǎn)化器溫度與指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求存在偏差,呈現(xiàn)轉(zhuǎn)化率低下的現(xiàn)象,并導(dǎo)致置入脫硫塔的二氧化硫含量頗高;同時(shí),由于加氨閥門比較小,液氨加入和循環(huán)液混合之后,產(chǎn)生較快的反應(yīng),使得循環(huán)液pH 值低下,一些二氧化硫沒(méi)有被吸收完全,便排入大氣當(dāng)中。

        (二)二氧化硫及pH 值難以控制問(wèn)題

        基于要求標(biāo)準(zhǔn)層面分析,將循環(huán)吸收液pH 值維持在5.5-6.5 范圍最理想,這樣可以使二氧化硫的吸收率達(dá)標(biāo),同時(shí)使氨的利用率提升,使多余的氨逸出得到有效預(yù)防控制;同時(shí),生產(chǎn)要求所排放的ρ(SO2)需控制在20-100mg/m3,硫磺制酸裝置基于正常開(kāi)車運(yùn)行狀態(tài)下,轉(zhuǎn)化率通常需>99.8%,尾氣當(dāng)中的二氧化硫濃度偏低,且所消耗的液氨量也偏低。然而,基于具體運(yùn)行狀態(tài)下,供氨調(diào)節(jié)閥開(kāi)啟,會(huì)使得通過(guò)液氨量比消耗量高,進(jìn)一步使pH 值比較高,二氧化硫排放則顯示為“0”,與控制標(biāo)準(zhǔn)要求存在很大差距。而考慮到二氧化硫排放濃度及pH 值均能夠得到合理控制,有必要反復(fù)開(kāi)關(guān)供氨氣動(dòng)閥,但這樣會(huì)呈現(xiàn)操作困難的情況。此外,因液氨通過(guò)直接的方式朝循環(huán)液或者塔內(nèi)添加,會(huì)有混合不夠均勻的狀況出現(xiàn),使得pH 值和真實(shí)值之間存在很大程度的差距。

        (三)亞硫酸銨氧化效果不理想及排放尾氣二氧化硫濃度偏高問(wèn)題

        一方面,基于脫硫塔內(nèi)部,其曝氣管屬于一層,運(yùn)行一段時(shí)間之后,曝氣膜氣孔發(fā)生堵塞的情況,且供應(yīng)的壓縮空氣在分布上不夠均勻,有一部分難以實(shí)現(xiàn)完全氧化。另一方面,由于塔內(nèi)噴淋吸收層在受到生產(chǎn)工作進(jìn)度的不斷推進(jìn),使得一些噴頭發(fā)生堵塞,導(dǎo)致氣體出現(xiàn)短路問(wèn)題;并且,由于二氧化硫排放監(jiān)測(cè)點(diǎn)取樣孔位置比較低,使得排放尾氣當(dāng)中的二氧化硫呈現(xiàn)偏高的現(xiàn)象。

        (四)酸霧超標(biāo)及尾氣冒大量白煙霧問(wèn)題

        一方面,因尾氣當(dāng)中存在部分亞硫酸銨或者硫酸銨,進(jìn)而導(dǎo)致酸霧呈現(xiàn)超標(biāo)的現(xiàn)象;同時(shí),因除霧器的除霧效果不夠好,霧滴當(dāng)中存在亞硫酸銨或者硫酸銨,跟隨尾氣一同排出外面;并且,由于除霧器沖洗水的沖洗效果不夠理想,基于除霧器上存在硫酸銨結(jié)晶,部分結(jié)晶會(huì)跟著尾氣一同排出。另一方面,受到外部環(huán)境溫度偏低的影響,使得排出的尾氣和空氣之間發(fā)生混合反應(yīng),使得白煙霧生成;同時(shí),由于pH 值高于標(biāo)準(zhǔn)要求值,一些氨跟隨尾氣排出,基于煙囪出口吸收空氣當(dāng)中的水分,使得產(chǎn)生白色煙霧。

        二、氨法脫硫系統(tǒng)工藝優(yōu)化對(duì)策分析

        結(jié)合上述系統(tǒng)工藝問(wèn)題,便有必要采取有效優(yōu)化對(duì)策加以解決,從而使系統(tǒng)后續(xù)運(yùn)行綜合效益提升??偨Y(jié)起來(lái),具體優(yōu)化對(duì)策如下:

        (一)加設(shè)調(diào)節(jié)閥

        對(duì)于開(kāi)車運(yùn)行初始階段供氨量缺乏、系統(tǒng)正常生產(chǎn)狀態(tài)下補(bǔ)氨量難以有效控制等問(wèn)題,需基于原來(lái)的調(diào)節(jié)閥的位置,以串聯(lián)的方式加設(shè)1 臺(tái)配套的調(diào)節(jié)閥;在開(kāi)車運(yùn)行初始階段,首先對(duì)原本的閥門全開(kāi),然后通過(guò)添加的閥門對(duì)供氨量進(jìn)行控制,在系統(tǒng)指標(biāo)慢慢正常之后,將原來(lái)的調(diào)節(jié)閥關(guān)閉,采取新增的閥門對(duì)供氨量進(jìn)行控制,使pH 值保持正常,使氨的逸出減少,并使尾氣排放達(dá)標(biāo)。

        (二)改造加氨裝置及靜態(tài)混合器

        對(duì)加氨裝置以及靜態(tài)混合器的安裝分布點(diǎn)進(jìn)行改造,使液氨完全和循環(huán)液、塔內(nèi)含硫銨液體混合;同時(shí),針對(duì)脫硫塔一層曝氣管通過(guò)改造,改造成為兩層,使壓縮空氣曝氣量增加,與此同時(shí)增設(shè)1 臺(tái)羅茨風(fēng)機(jī)(140m3/min),起到供氣的作用,聯(lián)合原本具備的壓縮空氣管網(wǎng),使亞硫酸銨的氧化率得到有效保障。

        (三)安裝管道噴淋吸收裝置

        對(duì)塔內(nèi)噴淋液的分布結(jié)構(gòu)進(jìn)行合理改造,保證基于一些噴頭發(fā)生堵塞問(wèn)題的條件下,噴淋液可以實(shí)現(xiàn)全覆蓋。對(duì)于尾氣中的二氧化硫,則在置入硫酸塔之前,首先通過(guò)管道噴淋吸收,然后置入塔內(nèi)被吸收,使二氧化碳的吸收率得到有效保證。

        (四)改造或更換二氧化硫檢測(cè)孔及除霧器

        一方面,對(duì)于二氧化硫檢測(cè)孔的位置,基于原本脫硫塔29 米高的位置改造到煙囪57 米高的位置,從塔內(nèi)所排出的二氧化硫氣體,基于煙囪位置的混合比較均勻,確保其排放達(dá)標(biāo)。另一方面,對(duì)原本的除霧器進(jìn)行更換,更換成為高效折流除霧器,使尾氣當(dāng)中的細(xì)小霧滴得到有效清除,使氣體含水量減少,使煙氣排放效果提升。此外,基于除霧器最上層,還可以增設(shè)一層沖洗水裝置,盡最大限度使除霧器當(dāng)中的硫酸銨或者亞硫酸銨結(jié)晶體能夠有效沖洗徹底,使這些氣體隨著尾氣排至外部環(huán)境的現(xiàn)象得到有效預(yù)防控制。

        三、結(jié)束語(yǔ)

        總的來(lái)說(shuō),氨法脫硫系統(tǒng)運(yùn)行期間出現(xiàn)的問(wèn)題較多,需根據(jù)系統(tǒng)運(yùn)行的實(shí)際情況,針對(duì)相關(guān)問(wèn)題,采取有效優(yōu)化解決對(duì)策,比如通過(guò)加設(shè)調(diào)節(jié)閥,改造加氨裝置及靜態(tài)混合器,加設(shè)管道噴淋吸收裝置等等,使系統(tǒng)操作難度降低,使系統(tǒng)運(yùn)行的質(zhì)量、可靠性及安全性得到有效保證,進(jìn)一步使尾氣實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放,從而全面提升氨法脫硫系統(tǒng)的運(yùn)行效益。

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