宋 崔 蓉
(中國水利水電第七工程局有限公司, 四川 成都 610213)
在國家大力發(fā)展水電事業(yè)的背景下,西南地區(qū)成為當(dāng)今水電開發(fā)的中心[1]。但其地質(zhì)情況復(fù)雜,結(jié)構(gòu)面及斷層較發(fā)育,對工程的安全提出了一定的挑戰(zhàn),對地基處理提出了越來越高的要求[2,3]。普通的水泥灌漿技術(shù)已經(jīng)不能完全滿足當(dāng)今對地基處理的工程要求,因此,水泥-化學(xué)復(fù)合灌漿技術(shù)應(yīng)運而生。
水泥-化學(xué)復(fù)合灌漿技術(shù)對斷層帶的處理是在工程發(fā)展需要的基礎(chǔ)上產(chǎn)生的新技術(shù)。其做法是先采用普通的水泥灌漿技術(shù)充填軟弱地層巖體中的較大孔隙,使地層較均一,待透水率均達(dá)到1Lu以下后,再采用具有低滲透性能的化學(xué)漿液,經(jīng)過長歷時浸潤、滲透灌入到微細(xì)裂隙中,進(jìn)而改善了巖體的抗?jié)B性能、耐久性及承載力[4,5]。
筆者通過介紹水泥化學(xué)復(fù)合灌漿的施工過程,詳細(xì)闡述了水泥-化學(xué)復(fù)合灌漿技術(shù)在錦屏一級水電站基礎(chǔ)處理中的應(yīng)用,對于水泥-化學(xué)復(fù)合灌漿技術(shù)在斷層處理中的應(yīng)用具有一定的積極意義[6]。
錦屏一級水電站為300 m高拱壩 ,必須確保其在修建與運行階段的穩(wěn)定和安全。而拱壩的穩(wěn)定與安全性在一定程度上是建立在壩基的整體性與強度上,故壩基處理的好壞對拱壩的安全性至關(guān)重要[7]。
(1)大壩左岸基礎(chǔ)處的f2斷層。大壩左岸基礎(chǔ)處的f2斷層位于1 640~1 670 m高程之間,主要為中厚~厚層狀大理巖,角礫狀大理巖,下部為厚層塊狀大理巖,f2斷層的裸露面見圖1。
圖1 大壩左岸基礎(chǔ)f2斷層裸露面示意圖
根據(jù)化學(xué)灌漿技術(shù)措施要求,每環(huán)選取3個 I 序孔作為先導(dǎo)孔,通過鉆孔取芯和物探檢測確定f2斷層及層間擠壓錯動帶的位置。而左岸1 670 m高程抗力體固結(jié)灌漿灌后透水率不合格的孔段和低波速帶主要集中在孔口0~6 m段及f2斷層及層間擠壓錯動帶,僅采用水泥灌漿對斷層力學(xué)性能和抗?jié)B性能的改善不明顯,因此,必需采取補強處理[8]。
(2)大壩左岸基礎(chǔ)處flc13斷層。flc13斷層其灌前巖芯情況見圖2。在對flc13斷層的地質(zhì)性狀進(jìn)行分析后得知,需要對flc13斷層深部進(jìn)行高壓水沖洗與灌漿處理。
當(dāng)水泥灌漿完成后,根據(jù) I 序孔的鉆孔情況判定的斷層位置見表1。
為了進(jìn)一步提高flc13斷層的抗變形以及耐久性能,經(jīng)研究決定對flc13斷層經(jīng)高壓水沖洗后再進(jìn)行水泥-化學(xué)復(fù)合灌漿處理。
圖2 flc13斷層灌前巖芯示意圖
表1 I 序孔斷層揭示情況表
化學(xué)灌漿的主要施工方法為孔內(nèi)阻塞灌漿法和孔口封閉灌漿法。孔內(nèi)阻塞灌漿法主要采用水(氣)塞進(jìn)行孔內(nèi)阻塞,其優(yōu)點為節(jié)約孔管占漿材;缺點為起下塞難度大、在高壓力下易發(fā)生“滑塞”現(xiàn)象;而孔口封閉灌漿法正好避免了“滑塞”現(xiàn)象,對保證灌漿質(zhì)量有利。
錦屏一級水電站斷層帶水泥-化學(xué)復(fù)合灌漿的施工流程見圖3。
在灌漿過程中,首先對灌漿段進(jìn)行鉆孔,再進(jìn)行沖洗,然后進(jìn)行壓水試驗,對地層進(jìn)行判斷其是否達(dá)到化學(xué)灌漿條件,若滿足則直接進(jìn)行化學(xué)灌漿;若不滿足則需進(jìn)行水泥灌漿后再進(jìn)行化學(xué)灌漿。
圖3 水泥-化學(xué)復(fù)合灌漿施工流程圖
待灌漿段化學(xué)灌漿結(jié)束后采用水泥濃漿置換孔內(nèi)的化學(xué)漿液。置換結(jié)束后待凝,待凝時間最短應(yīng)大于灌漿材料的初凝時間,再進(jìn)行掃孔及其下一段鉆孔與灌漿工作。灌漿結(jié)束后,采用全控灌漿封孔法封孔,對上部空余部分實施灌漿,使用水泥沙漿人工封填密實。
對灌漿過程中出現(xiàn)的特殊情況進(jìn)行的處理:
(1)漏漿處理。灌漿過程中漏漿發(fā)生時采用以下方法處理:①降低壓力或停泵,用細(xì)砂圍好滲漏出的化學(xué)漿液,控制漿材擴(kuò)散范圍。②處理漏點,清洗漏點四周,確定漏點的準(zhǔn)確位置后采用風(fēng)鎬鑿縫,待清洗縫周圍后采用環(huán)氧膠凝封堵,如果漏量大,預(yù)埋漿采用帶有閥門的回漿管;封堵效果不佳時,可采用灌注速凝漿材。
(2)增大注入的漿量。灌漿過程中,若吃漿量較大且難以達(dá)到結(jié)束標(biāo)準(zhǔn)而導(dǎo)致孔段注入量較大時, 對該現(xiàn)象可采用低壓、間歇、限流、更換速凝漿液、待凝等措施。當(dāng)單耗達(dá)到100 kg/m以上時每增加50 kg/m更換速凝漿液,待凝24 h后繼續(xù)灌注,直至達(dá)到結(jié)束標(biāo)準(zhǔn)。
2.3.1 單位注入量分析
化學(xué)灌漿 I 序孔完成1 585 m,Ⅱ序孔完成399 m。單位注漿量與灌漿次序的關(guān)系見表2,分巖性單位耗漿量對比情況見表3。
表2 單位耗漿量與灌漿次序關(guān)系分析表
從以上灌漿單耗結(jié)果對比分析得知:Ⅰ 、Ⅱ序孔灌漿遞減規(guī)律非常明顯,符合灌漿規(guī)律;從巖性灌漿單耗分析可知,全段f2斷層單耗﹥互層單耗﹥大理巖單耗,灌漿效果比較明顯。
2.3.2 巖芯分析
圖4、5表示的是灌漿前、后的斷層巖芯斷面示意圖,從中可以看出:水泥-化學(xué)復(fù)合灌漿效果明顯,細(xì)小縫隙明顯被充填,作用比較明顯。
表3 化學(xué)灌漿分巖性單位耗漿量對比分析表
圖4 斷層f2灌漿前巖芯斷面示意圖
圖5 斷層f2灌漿后巖芯斷面示意圖
2.3.3 灌漿后壓水試驗結(jié)果分析
壓水試驗結(jié)果見表4。
表4 壓水試驗結(jié)果表
由壓水試驗結(jié)果得知:水泥-化學(xué)復(fù)合灌漿后檢測孔段的透水率幾乎為零,表明該復(fù)合灌漿效果良好,斷層中的漏水通道大部分被填充。
2.3.4 復(fù)合灌漿成果分析
通過鉆孔全景圖像技術(shù)(圖6)得出以下結(jié)論:水泥-化學(xué)復(fù)合灌漿效果顯著,一單元水泥-化學(xué)復(fù)合灌漿二序檢測孔孔口段f2斷層巖體較破碎,裂隙發(fā)育,f2斷層及多數(shù)裂隙有化學(xué)漿液填充,巖體完整性較好,其它大理巖孔段孔壁較光滑,裂隙較發(fā)育,局部裂隙有化學(xué)漿液滲透痕跡,巖體總體變得較完整??傊?,對錦屏一級水電站地基兩斷層實施的水泥-化學(xué)灌漿處理總體講比較成功。
(a)斷層水泥灌漿后典型鉆孔電視錄像
(b) 斷層化灌后典型鉆孔全景錄像圖6 斷層巖體鉆孔全景錄像照片
采用普通水泥對斷層孔隙進(jìn)行灌注,灌后檢測表明:灌漿效果能滿足防滲要求。但對于提高巖體聲波速度和變形模量具有一定的局限性,而在水泥灌漿的基礎(chǔ)上再進(jìn)行化學(xué)灌漿,巖體聲波速度和變形模量都有較大程度的提高,灌漿效果明顯,相關(guān)檢測指標(biāo)基本滿足設(shè)計要求。
采用水泥-化學(xué)復(fù)合灌漿對斷層進(jìn)行處理后,其檢測結(jié)果表明:灌漿后斷層帶裂隙得到了較好地充填,其巖體完整性系數(shù)、變形模量等均得到較大程度的提高。因此,水泥-化學(xué)復(fù)合灌漿在錦屏工程斷層處理中具有較高的應(yīng)用價值,所取得的經(jīng)驗可為未來水泥-復(fù)合灌漿技術(shù)在地基處理中的應(yīng)用提供一定的借鑒作用。