朱先艷
(大冶有色金屬有限責(zé)任公司銅山口銅礦, 湖北 黃石 435122)
銅山口銅礦深部工程于2010年9月開工建設(shè),于2015年初建成投產(chǎn)。礦山地下開采采用主副豎井—斜坡道聯(lián)合開拓方式,主井擔(dān)負(fù)井下礦石、廢石提升;副井作為井下材料、設(shè)備及人員運輸上下提升井,同時兼進(jìn)風(fēng)井和安全出口;回風(fēng)井作為井下通風(fēng)專用回風(fēng)設(shè)施。南緣斜坡道作為采區(qū)斜坡道,無軌設(shè)備在分段巷道之間移動時聯(lián)絡(luò)道、進(jìn)風(fēng)通道、安全出口;北緣斜坡道具有采區(qū)斜坡道功能,沒有安全出口。礦山已建2套充填料漿制備系統(tǒng),其中一套作為膠結(jié)充填使用,可以滿足礦山3 500t/d生產(chǎn)能力的充填要求。目前地面有2套1 000m3立式砂倉,2個200m3固結(jié)劑立式料倉,能滿足采礦日均充填能力要求,日均充填料漿量為1 500m3/d?,F(xiàn)已形成了完善的提升、運輸、供風(fēng)、供水、供電、通風(fēng)、排水、充填等礦山開拓系統(tǒng),還建設(shè)了的安全避險系統(tǒng)。地下采礦方法有兩種,沿走向、垂直走向的分段空場嗣后充填采礦法及上向式水平分層充填采礦法,其中分段空場嗣后充填采礦法采切比為77m3/kt,采切工程量較大。銅山口銅礦溜坡系統(tǒng):-160~-480m中段施工了礦石、廢石主溜井各一條,凈直徑分別為3m、2.5m。-160m、-220m、-280m、-400m、-440m、-480m中段均與兩主溜井卸載站相通,-440m設(shè)有礦石破碎硐室,-480m設(shè)有裝礦石、廢石皮帶道,礦、廢石經(jīng)箕斗提升至地表,分別卸入地面礦石倉和廢石倉。2015年6月出碴時,發(fā)現(xiàn)廢石主溜井從-460m堵塞至-220m。剛投產(chǎn),建設(shè)采場任務(wù)重,采切工程量大。若利用礦石主溜井轉(zhuǎn)運提升廢石,礦石、廢石分流困難,不好掌控,礦石貧化上升,選礦回收率指標(biāo)降低,造成銅金屬流失到尾礦庫,從而增加選礦生產(chǎn)成本;若利用南緣斜坡道運輸廢石成本高達(dá)40元/t,而經(jīng)溜井運輸轉(zhuǎn)運提升廢石成本低至5.35元/t,南緣斜坡道運輸成本過高,不經(jīng)濟,但在主溜井沒疏通期間,只能暫時采用南緣斜坡道運輸采準(zhǔn)切割廢石。為了不影響達(dá)產(chǎn),加快采場建設(shè)速度,減少廢石轉(zhuǎn)運成本,需及時疏通廢石主溜井。
造成廢石主溜井堵塞原因:(1)為多生產(chǎn)礦石,承包施工隊人員設(shè)備不足,只顧組織出礦,一個多月的時間沒安排掘進(jìn)工程,忽視了廢石提升[1]。(2)廢石主溜井附近有溶洞、巷道裂隙水,沒及時清理附近水溝,導(dǎo)致水直接流入主溜井。(3)由于倒入廢石主溜井的物質(zhì)長時間后相互連接、膠結(jié)成塊,大塊間卡堵形成壓力拱,這是造成主溜井堵塞主要因素之一,造成堵塞的物質(zhì)包括:①掘進(jìn)工作面有水,鏟裝帶水廢石泥漿;②生產(chǎn)中鋼鐵制品、電線電纜等廢棄物料;③清理巷道噴砼支護(hù)的散落在底板回彈料和易結(jié)塊水泥、砂漿、瓜米石等混合物;④清理采場充填試驗時跑漏的充填體砂漿;⑤清理水溝、內(nèi)外水倉中的泥漿、膠結(jié)塊;⑥開拓采準(zhǔn)切割工程在掘進(jìn)、敲幫問頂時產(chǎn)生的大塊。
(1)爆破法:利用炸藥爆炸時產(chǎn)生空氣沖擊波來回震動破壞堵塞物強度,包括①竹桿捆綁炸藥;②氣球攜帶炸藥;③礦用火箭彈;④直接在漏斗口和堵塞物上安放炸藥。
(2)水破法:利用水溶解性和高壓沖擊力破壞堵塞物強度。
(3)其他方法:①漏斗口人工撬動;②靜爆劑;③高壓風(fēng)強吹。
廢石主溜井處理堵塞前,首先疏引附近水溝的水、溶洞水、巷道裂隙水,水不能直接流入井筒內(nèi)。廢石主溜井堵塞高達(dá)240m,不能采用單一疏通堵塞方法而是用多種聯(lián)合方法才能完成疏通。井筒內(nèi)堵塞物從上至下分布為松散體、膠漿狀體、混合體、硬化體、混合體、膠漿狀體、松散體。硬化體強度最高,處理的關(guān)鍵在疏通硬化體。根據(jù)廢石主溜井堵塞現(xiàn)狀,分析了溜井堵塞原因,結(jié)合疏通堵塞方法,制定采用聯(lián)合方法疏通方案[2]。
1) -460~-400m堵塞疏通方法
-460~-400m段屬于混合體,有一定黏結(jié)強度,易形成壓力拱,靠自重不能垮落,只要有震動就能垮落下來。因井筒有水,空氣潮濕且重,氣球飛不起來,不能采用氣球攜帶炸藥;礦用火箭彈按礦山安全規(guī)程規(guī)定使用,不能隨便制作;堵塞位于-480m上20m,水(風(fēng))壓不能足以破壞堵塞物強度。因此,這段采用竹桿捆綁炸藥、堵塞物上放炸藥進(jìn)行爆破震動疏通。
2) -400~-310m堵塞疏通方法
在初步設(shè)計、施工設(shè)計時,-400m中段礦廢石主溜井中間均布置了檢查天井,因其位于破碎的大理巖內(nèi),當(dāng)時基建期考慮掘進(jìn)安全因素,放棄了按施工設(shè)計圖紙建設(shè),也沒另行更改施工設(shè)計。這次堵塞發(fā)生后,檢查天井沒布置在兩者中間,在-400m中段現(xiàn)場選擇巖性較好的地段,在廢石主溜井東部與其距離8m處施工一條檢查天井,高度70m。在設(shè)計施工的檢查天井-370m、-350m、-330m標(biāo)高處各施工一條聯(lián)絡(luò)道,施工檢查天井時兼作臨時通風(fēng)道。-400m至-280m中段達(dá)120m,天井鉆機施工高度只有70~75m,在-280m中段卸載站不能采用天井鉆機;因-340m處施工了馬頭門,沒施工卸載站,天井鉆機無法進(jìn)入現(xiàn)場,只能采用普通法掘進(jìn)。
3) -310~-255m堵塞疏通方法
此段屬于硬化體,結(jié)塊有較高強度,應(yīng)采用鉆孔法疏通。在-280m卸載站內(nèi),采用配有直徑80mm鉆頭的地下潛孔鉆機鉆孔,立柱固定在巷道底板、頂板,向下、向上傾斜鉆孔,最大孔深為40m。 每層布置三個扇形斜孔,層間距在3.5~4m,卷筒粉狀銨油炸藥,非導(dǎo)爆管起爆,在井筒內(nèi)炮孔段內(nèi)裝藥,孔內(nèi)堵塞長度2.5~3m。每次爆破一層,每天二個班循環(huán)鑿巖爆破作業(yè)。爆破時進(jìn)行警戒,鄰近作業(yè)人員停止作業(yè),撤離在安全地點后起爆,保持通信聯(lián)絡(luò),禁止主副井提升,爆破后加強通風(fēng)。
4) -255~-220m堵塞疏通方法
此段屬于混合體、膠漿狀體、松散體,采用竹桿捆綁炸藥便可疏通。至2016年1月上旬,廢石主溜井疏通。材料費、檢查天井掘進(jìn)費、提升費、運輸費含南緣斜坡道運輸廢石費、人工費共計271萬元。這次廢石主溜井處理堵塞時間長達(dá)半年,耗時多、費用大。
主溜井是礦廢石轉(zhuǎn)運咽喉通道,必須保持暢通,否則嚴(yán)重影響生產(chǎn)。為杜絕此類事件再次發(fā)生,貫徹以預(yù)防為主原則[3],防患于未然,銅山口銅礦在管理主溜井過程中采取以下預(yù)防堵塞措施[4]。
(1) 主溜井周圍不得溶洞、斷層、破碎帶、裂隙的等地質(zhì)構(gòu)造水、水溝的水。
(2) 斜溜道口上方安裝工字鋼和實心圓鋼制作的500mm方形格篩,嚴(yán)禁大塊進(jìn)入主溜井,造成主溜井的堵塞和砸壞井筒內(nèi)壁。
(3) 嚴(yán)禁鋼鐵制品、電線電纜等廢棄物料倒入主溜井;清理噴砼支護(hù)的回彈料;清理水溝和水倉淤泥;清理采場充填跑漏砂漿。將回收的廢棄物料,清理的回彈料、淤泥、砂漿裝入翻斗礦車,利用副井提升至地面。若發(fā)現(xiàn)倒入以上物料者一次罰款500~1 000元。
(4) 卸載站安裝視頻監(jiān)控和聯(lián)系電話,現(xiàn)場保持照明良好。
(5) 在-480m放料口、-400m檢查天井是否有水、泥漿出現(xiàn)。
(6) 每天至少提升一次廢石,及時放廢,防止廢棄物料、回彈料、淤泥、砂漿、大塊在溜井內(nèi)結(jié)塊成拱。
(7) -480m廢石倉內(nèi)不得放空,留有3m高的廢石作為緩沖層,以免砸壞振動臺板。
(8) 建設(shè)采區(qū)沉淀池,減少水倉清理工作量。
(9) 安裝溜井料位自動檢測系統(tǒng)[5]。利用激光和微波雷達(dá)測距原理,能自動實現(xiàn)跟蹤檢測、動態(tài)觀察溜井中料位所處位置,避免了堵塞類的生產(chǎn)安全事故發(fā)生。
銅山口銅礦廢石主溜井堵塞高度達(dá)240m,采用聯(lián)合方法雖成功疏通了,但付出了較大的代價。通過制定主溜井使用制度,采取預(yù)防堵塞措施,安裝視頻監(jiān)控等手段,未發(fā)生主溜井堵塞的事故,為保證深部工程早日達(dá)產(chǎn)創(chuàng)造有利條件。