唐凌璐,胡耀明,唐傳政,鄒偉彪,魏林
(1.武漢地震工程研究院有限公司,湖北 武漢 430071; 2.湖北震泰建設(shè)工程質(zhì)量檢測有限責(zé)任公司,湖北 武漢 430071;3.中南勘察設(shè)計院集團(tuán)有限公司,湖北 武漢 430074; 4.武漢市市政工程質(zhì)量監(jiān)督站,湖北 武漢 430015;5.中國水利水電第八工程局有限公司,湖南 長沙 410004)
近年來,高層建筑、軌道交通、地下空間工程開發(fā)規(guī)模日益擴(kuò)大,相應(yīng)的深基坑工程數(shù)量隨之增加,施工難度也越來越大。受深基坑工程建設(shè)環(huán)境和施工管理的獨(dú)特性等不確定因素影響,深基坑工程勢必存在較大的安全事故風(fēng)險。已有文獻(xiàn)顯示[1]:深基坑工程事故的最大風(fēng)險源是設(shè)計失誤和施工質(zhì)量問題。事故一旦發(fā)生將產(chǎn)生嚴(yán)重的損失,帶來不良的社會影響。因此最大程度減少深基坑施工過程中的安全事故及造成的損失,是急需解決的課題[2]。
楊陽[3]分析了深基坑施工失穩(wěn)破壞的幾種形式和失穩(wěn)破壞的影響因素,認(rèn)為深基坑的穩(wěn)定性受內(nèi)摩擦角和土體的黏聚力影響較大。薛麗影等[4]介紹了深基坑工程的特點(diǎn)和破壞形式,探討了深基坑事故發(fā)生的內(nèi)在因素。針對北京某地鐵基坑事故,分析了設(shè)計、施工、監(jiān)測等各方存在的問題。
衛(wèi)彬等[5]以上海某地鐵車站深基坑工程為例,明確施工中的難點(diǎn)并給出相應(yīng)的應(yīng)對措施,并且在施工期間對車站基坑的南端頭井、標(biāo)準(zhǔn)段、北端頭井及周邊環(huán)境進(jìn)行了較全面的基坑監(jiān)測。
本文以地鐵某深基坑失穩(wěn)事故為例,分析在基坑施工過程中,各個環(huán)節(jié)、各個方面會產(chǎn)生的影響,同時通過原因分析,提出加固方案,指導(dǎo)施工。
某地鐵車輛段出入段線從車輛段站接出,以 250 m的小半徑繞出地面,線間距 5 m,最大縱坡28‰。區(qū)間設(shè)計里程樁號R8DK0+083.355~R8DK1+136,出入段線長 1 052.645m,區(qū)間結(jié)構(gòu)包括區(qū)間主體部分和附屬結(jié)構(gòu)。
區(qū)間采用明挖法施工,采用SMW工法樁+內(nèi)支撐系統(tǒng)和局部放坡開挖的圍護(hù)型式支護(hù),Φ850 mm@600 mm?;訕?biāo)準(zhǔn)寬度為 11.3 m,最大寬度為 15.87 m,最大開挖深度為 12.04 m,區(qū)間對應(yīng)里程樁號為R8DK0+83.355~R8DK0+930 m,基坑開挖面積約為 10 203 m2。
某車輛段出入段線R8DK0+83.355~R8DK0+186段采用3道支撐,第1道為鋼筋混凝土支撐,間距 8 m;第2、3道為鋼支撐Φ609(t=16 mm),間距 4 m。R8DK0+186~R8DK0+930段采用2道支撐,第1道為鋼筋混凝土支撐,間距 5 m~8 m,第2道為鋼支撐Φ609(t=16 mm),間距 2.5 m~4 m?;悠矫娌贾脠D、基坑剖平面分別如圖1、圖2所示。
圖1 基坑平面布置圖
圖2 基坑剖平面
2017年3月某日凌晨1:40,施工員現(xiàn)場巡查到DK0+730里程時,聽見基坑有異響,走近時發(fā)現(xiàn)冠梁及第一道混凝土支撐出現(xiàn)裂紋,且裂紋持續(xù)在發(fā)展。隨即圍護(hù)結(jié)構(gòu)失穩(wěn),冠梁及混凝土支撐已變形拉裂,圍護(hù)結(jié)構(gòu)出段線側(cè)周邊地面已滑移沉降,K0+718位置已開挖面與未開挖面冠梁斷開,坑內(nèi)基底隆起,第二道鋼支撐脫落將挖掘設(shè)備砸壞。施工單位立即組織人員對基坑進(jìn)行回填,監(jiān)測單位加大監(jiān)測范圍及頻率,觀測變形速率及趨勢,基坑失穩(wěn)圖如圖3所示。
圖3 基坑失穩(wěn)圖
該區(qū)域原始地貌多為魚塘、藕塘、排水溝,存在較厚的淤泥質(zhì)黏土層,但在初步設(shè)計招標(biāo)至施工圖設(shè)計階段均未考慮魚塘清淤,也未對深厚淤泥層進(jìn)行加固處理。
據(jù)勘察資料顯示,詳細(xì)勘察階段的鉆孔間距偏大,因前期地勘過程中為魚塘,實(shí)際地勘鉆孔平面位置及間距大于規(guī)范要求(規(guī)范要求不大于 50 m,實(shí)際達(dá)到 80 m左右)。此外,勘察階段和后期補(bǔ)勘的數(shù)據(jù)相差較大,且在實(shí)際地形已發(fā)生變化的情形下,并未重新進(jìn)行補(bǔ)勘。經(jīng)險情發(fā)生后再次進(jìn)行詳勘,詳勘結(jié)果基坑沿線淤泥層變厚,最厚位置淤泥質(zhì)地層增厚 8 m。
在圍護(hù)結(jié)構(gòu)由SMW工法樁變更為 1 m鉆孔灌注樁時,建設(shè)單位組織的協(xié)調(diào)會議已明確要求圍護(hù)結(jié)構(gòu)按抗滑樁設(shè)計,并保留第一道混凝土支撐,與圍護(hù)結(jié)構(gòu)兼做抗滑永久結(jié)構(gòu)。但設(shè)計單位在計算圍護(hù)結(jié)構(gòu)受力時未考慮按滑移體計算剩余下滑力,只考慮計算基坑周邊土體荷載。
勘察設(shè)計完成于2014年,施工單位于2015年進(jìn)場施工,出入段線外側(cè)為河堤,2015年12月底,堤側(cè)開始有外來填土施工,后填土范圍逐步擴(kuò)大并向出入段線方向逼近。2016年2月下旬,填土已侵入出入段線安全影響范圍,并在大堤內(nèi)側(cè)形成長約 400 m,寬 50 m,高出原地面 10 m的填土區(qū)域。R8DK0+387~+714段因2016年大堤加培工程施工,現(xiàn)場地形較施工設(shè)計發(fā)生較大變化,地面標(biāo)高由原設(shè)計 19.0 m~23.4 m,變?yōu)?19.5 m~29.6 m,部分位置標(biāo)高增加近 10 m,且受厄爾尼諾現(xiàn)象影響,2016年武漢市降雨量增加,防汛壓力很大,水務(wù)部門拒絕卸載該區(qū)域培土,導(dǎo)致原設(shè)計與現(xiàn)場實(shí)際存在較大出入,雖然建設(shè)單位要求設(shè)計單位補(bǔ)充了相關(guān)措施,但未起到有效作用。
在施工期間,連續(xù)性降雨量較大,而場地排水不暢,堆土靈敏度高,遇水軟化,坡頂一定范圍內(nèi)為新近填土,不密實(shí),一定變形后顯著出現(xiàn)裂縫,最終雨水軟化堆土引起軟土深層滑移。深層滑移面出現(xiàn)前,土體按連續(xù)介質(zhì)考慮,支護(hù)樁受力為朗肯土壓力模型;當(dāng)滑移面出現(xiàn)后,受力為庫倫土壓力計算模型,導(dǎo)致基坑圍護(hù)樁主動區(qū)土壓力增大,樁體出現(xiàn)過大變形。
在深基坑施工過程中,按照法律法規(guī)及規(guī)范要求,施工單位應(yīng)開展施工監(jiān)測,建設(shè)單位應(yīng)委托相關(guān)單位開展第三方監(jiān)測,采取嚴(yán)格的監(jiān)測措施,通過觀察基坑支護(hù)結(jié)構(gòu)及周邊環(huán)境的變化,以確?;影踩Mㄟ^事后調(diào)查分析,發(fā)現(xiàn)基坑監(jiān)測環(huán)節(jié)也存在一定問題。
(1)測點(diǎn)破壞且未修復(fù),造成監(jiān)控盲區(qū)。施工單位在圍護(hù)結(jié)構(gòu)施工時,埋設(shè)了測斜管,但在后續(xù)施工冠梁及坑邊臨時道路施工時,部分測斜管遭到了破壞,而施工單位未及時恢復(fù),導(dǎo)致在施工過程中,無法全面有效反映圍護(hù)結(jié)構(gòu)水平位移。
(2)未及時報警,采取進(jìn)一步處理措施,喪失了最佳處理時機(jī),從監(jiān)測日報得知,在開挖至基底的前兩天,監(jiān)測數(shù)據(jù)異常的情況如下:①失穩(wěn)段最近的測斜數(shù)據(jù)顯示,圍護(hù)結(jié)構(gòu)水平位移最大已至約 50 mm;②鋼支撐軸力急劇減小,是不正常的現(xiàn)象,是鋼支撐失效、基坑側(cè)壁間發(fā)生滑動的征兆;③基坑水平位移速率較大。
根據(jù)地面沉降、斜撐軸力、基坑水平位移三項(xiàng)監(jiān)測數(shù)據(jù)急劇變化的現(xiàn)象,可以推測事故部位北側(cè)支護(hù)樁中下部發(fā)生了較大的水平位移,支撐出現(xiàn)了松弛,可以認(rèn)為是支撐失效的預(yù)兆,而現(xiàn)場未針對監(jiān)測異常及時預(yù)警,也未針對上述意外情況采取有效的預(yù)防措施和應(yīng)急措施。
在周邊環(huán)境發(fā)生較大變化情況下,施工單位向設(shè)計單位及時反饋了現(xiàn)場實(shí)際情況,設(shè)計單位也采取了一些技術(shù)措施,將部分區(qū)域圍護(hù)結(jié)構(gòu)由工法樁變更成灌注樁,但在兩種圍護(hù)結(jié)構(gòu)相接位置未采取有效的措施,且由于建設(shè)工期及投資造價等因素影響,在已施工的圍護(hù)結(jié)構(gòu)區(qū)域未采取其他補(bǔ)強(qiáng)措施,這是圍護(hù)結(jié)構(gòu)體系的先天不足。在基坑開挖過程中,在監(jiān)測數(shù)據(jù)變化較大時,施工單位亦未及時采取反壓措施,而是冒著失穩(wěn)風(fēng)險繼續(xù)墊層的施工,最終導(dǎo)致失穩(wěn)事故的發(fā)生。
失穩(wěn)發(fā)生后,建設(shè)單位及時組織進(jìn)行了反壓回填,通過勘察單位提供的補(bǔ)勘文件,設(shè)計單位重新確定了圍護(hù)結(jié)構(gòu)設(shè)計方案,選取具有代表性的剖面R8DK0+685作為計算剖面,總開挖深度 12.5 m,計算深度 10.5 m。
基坑加固采用放坡+排樁支護(hù)相結(jié)合方式。上部 3 m采用邊坡坡率 1∶3放坡。下部采用鉆孔樁+2道內(nèi)支撐進(jìn)行支護(hù),基坑內(nèi)側(cè)均采用φ1 000 mm@1 200 mm鉆孔灌注樁支護(hù),基坑北側(cè)外側(cè)采用φ1 500 mm@2 400 mm鉆孔灌注樁加強(qiáng)支護(hù),基坑南側(cè)外側(cè)采用φ1 200 mm@2 400 mm鉆孔灌注樁加強(qiáng)支護(hù),灌注樁長度在28 m~31 m間。除第1道采用C30鋼筋砼支撐外,其余采用φ609,t=16鋼管撐。圍護(hù)樁間采用φ800@1200旋噴樁止水帷幕,止水帷幕深度為基底不小于 1 m。第1道支撐采用C30混凝土支撐,間距 8 m;第2道支撐采用φ800×16鋼管,間距 4 m。被動區(qū)采用裙邊+抽條攪拌樁加固,樁徑 650 mm,間距 500 mm。
施工單位按照新的圍護(hù)結(jié)構(gòu)及支護(hù)加固設(shè)計文件編制了基坑開挖專項(xiàng)施工方案,施工過程中嚴(yán)格按照方案實(shí)施,并增大了監(jiān)測范圍和監(jiān)測頻率。
典型斷面圍護(hù)結(jié)構(gòu)水平位移變化曲線如圖4所示。
圖4 典型斷面圍護(hù)結(jié)構(gòu)水平位移變化曲線
通過對基坑失穩(wěn)原因的分析以及加固設(shè)計方案的監(jiān)測結(jié)果,得出如下結(jié)論:
(1)基坑失穩(wěn)的原因往往是多方面的因素疊加造成的,在勘察設(shè)計階段到施工階段的各個環(huán)節(jié)均存在風(fēng)險源,各方應(yīng)對風(fēng)險源進(jìn)行辨識并采取相應(yīng)措施。
(2)從本工程的勘察設(shè)計文件、施工中異常情況的分析與處理、監(jiān)測數(shù)據(jù)的分析與預(yù)報等方面可以看出,相關(guān)人員在該領(lǐng)域基本的知識和經(jīng)驗(yàn)仍有待提高?;庸こ痰膹臉I(yè)人員應(yīng)具有較高的業(yè)務(wù)素質(zhì)、較全面的專業(yè)知識,至少應(yīng)掌握巖土工程、結(jié)構(gòu)工程方面必要的知識、技能和工程經(jīng)驗(yàn)。
(3)在周邊環(huán)境發(fā)生較大變化時,應(yīng)對設(shè)計方案進(jìn)行復(fù)核,并重新進(jìn)行風(fēng)險評估,加強(qiáng)過程中的風(fēng)險管理;在基坑開挖過程中,一旦監(jiān)測出現(xiàn)異常情況下,應(yīng)及時分析、反饋基坑監(jiān)測數(shù)據(jù)。相關(guān)各方應(yīng)綜合分析監(jiān)測數(shù)據(jù)異常的各方面原因,提出有針對性的應(yīng)急措施。