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        Innovene工藝聚丙烯塊料產(chǎn)生的原因及解決措施

        2020-01-13 14:46:47程敏馬占亮神華新疆化工有限公司新疆烏魯木齊831400
        化工管理 2020年25期
        關(guān)鍵詞:粉料精制硅烷

        程敏 馬占亮(神華新疆化工有限公司,新疆 烏魯木齊 831400)

        0 引言

        聚丙烯是丙烯單體在催化劑的作用下聚合形成的高分子聚合物,具有機械性能好、無毒、耐熱、容易加工成型等優(yōu)良特性。神華新疆化工有限公司45萬噸/年聚丙烯裝置采用Innovene氣相聚丙烯工藝,于2016年10月一次性開車成功,可以生產(chǎn)均聚聚丙烯、無規(guī)聚丙烯和抗沖聚丙烯,近年來一直致力于開發(fā)市場價值優(yōu)異的專用聚丙烯產(chǎn)品,客戶已經(jīng)遍布全國各地,其產(chǎn)品也具有較高的市場認可度。

        在裝置開工的初始階段,反應(yīng)器中粉料出現(xiàn)片料或料塊的現(xiàn)象,直接導(dǎo)致反應(yīng)器料位和溫度波動較大,反應(yīng)器料位高時出料困難,出料閥頻繁故障,甚至造成出料管線堵塞,塊料進入下游導(dǎo)致擠壓機進料旋閥頻繁卡停,更會造成擠壓機頻繁停機,降低設(shè)備的使用壽命,各項技術(shù)以及指標都會受到影響,甚至造成下游用戶流失,嚴重影響裝置的長周期穩(wěn)定運行,所以解決和避免反應(yīng)器出現(xiàn)塊料對裝置穩(wěn)定運行具有重要的意義。

        本文對裝置開工后生產(chǎn)過程中反應(yīng)器結(jié)塊的問題進行分析,并給出合理的建議和措施,為裝置后續(xù)開發(fā)新的高性能產(chǎn)品提供一定的參考。

        1 工藝路線

        Innovene氣相聚丙烯工藝使用兩個串聯(lián)的臥式反應(yīng)器,來自罐區(qū)的新鮮丙烯、乙烯為共聚單體,按比例加入第一反應(yīng)器中,并加入分子量調(diào)節(jié)劑氫氣,在主催化劑、助催化劑和給電子體的共同作用下,在反應(yīng)器中發(fā)生氣相連續(xù)聚合,形成聚丙烯粉料,液相丙烯從反應(yīng)器頂部噴灑到粉料床層表面,通過蒸發(fā)來移除反應(yīng)熱,第一反應(yīng)器中連續(xù)聚合反應(yīng)得到的聚丙烯粉料,通過粉料輸送系統(tǒng)輸送至第二反應(yīng)器中,第二反應(yīng)器中的反應(yīng)與第一反應(yīng)器類似,在第二反應(yīng)器中繼續(xù)反應(yīng)后經(jīng)袋式過濾器進入脫氣倉,粉料在脫氣倉中經(jīng)過尾氣脫除和蒸汽失活后,進入造粒粉料倉中,與一定配比的添加劑混合后進入擠壓造粒機熔融混煉后變成粒料,最后經(jīng)摻混、包裝為成品銷售。

        2 塊料產(chǎn)生的原因分析

        2.1 原料雜質(zhì)

        聚丙烯催化劑對共聚單體中的雜質(zhì)相當敏感,影響嚴重的雜質(zhì)有水、甲醇、一氧化碳、二氧化碳、羰基硫等物質(zhì),這些雜質(zhì)會與催化劑活性中心直接發(fā)生反應(yīng),降低催化劑活性,即使ppm級別以下的雜質(zhì)含量也會降低反應(yīng)的催化劑活性,尤其是硫含量高時會引起聚合反應(yīng)鏈終止,使催化劑活性大幅度下降,導(dǎo)致催化劑消耗量大、產(chǎn)品質(zhì)量變差等問題,嚴重時會引起反應(yīng)粉料結(jié)塊,影響正常生產(chǎn)[1]。因此,加入到反應(yīng)系統(tǒng)中的丙烯和乙烯單體必須是非常純凈的。

        2.2 催化劑分散不均

        裝置由于生產(chǎn)需要,先后使用了兩種不同的催化劑,這兩種催化劑活性均在30000g PP/g cat以上,具有較高的反應(yīng)活性,在聚合過程中容易形成局部反應(yīng)熱點,導(dǎo)致聚合物結(jié)塊。

        2.3 改性劑加入量少

        丙烯聚合反應(yīng)催化劑系統(tǒng)包括主催化劑、三乙基鋁助催化劑和硅烷外部改性劑,硅烷的作用是通過控制單體進入到聚合鏈的方向來限制無規(guī)段聚合物的生成數(shù)量,控制均聚物的等規(guī)度。若硅烷出現(xiàn)流量不穩(wěn)定或者加入量過少的情況,極有可能造成聚丙烯產(chǎn)品中有很高的無規(guī)聚合物含量,隨著產(chǎn)品中無規(guī)段聚合物數(shù)量的增加,生產(chǎn)的粉料會出現(xiàn)粘料、塊料和掛壁等現(xiàn)象。

        2.4 反應(yīng)器料位影響

        反應(yīng)器中的粉料料位在反應(yīng)系統(tǒng)總體控制中起重要的作用。若粉料料位過低會導(dǎo)致催化劑在反應(yīng)器中停留時間過短而使催化劑收率低,同時將反應(yīng)器的攪拌軸暴露出來,導(dǎo)致催化劑和急冷液集中噴在攪拌軸上,攪拌效果差使急冷液分布不均,局部粉料攪拌不充分,從而出現(xiàn)局部反應(yīng)熱點,生成塊狀料和條狀料。若粉料料位過高會使急冷液和催化劑在粉料中的分散性變差,產(chǎn)生反應(yīng)熱點,還會將過量的粉料夾帶至穹頂和旋風分離器中,嚴重影響裝置的正常運行。

        2.5 共聚聚丙烯生產(chǎn)

        聚丙烯主要分為均聚聚丙烯和共聚聚丙烯兩種,市場上共聚聚丙烯的應(yīng)用范圍比均聚更為廣泛,目前共聚聚丙烯主要是丙烯和少量的乙烯發(fā)生聚合反應(yīng),從而獲得不同用途的聚丙烯產(chǎn)品。其中在無規(guī)共聚物生產(chǎn)中,催化劑的反應(yīng)活性比生產(chǎn)均聚物時要高很多,而且乙烯本身反應(yīng)活性較高,隨著乙烯加入量的增加,聚合反應(yīng)更加劇烈,反應(yīng)系統(tǒng)如果撤熱不均,在聚合過程中很容易產(chǎn)生熱點,同時加入乙烯后聚丙烯的等規(guī)度下降,結(jié)晶度下降[2],也會增加反應(yīng)的片料或塊料。

        3 運行期間產(chǎn)生塊料的解決措施

        3.1 嚴格監(jiān)控原料質(zhì)量

        通過現(xiàn)場人工取樣點對原料進行定期取樣,化驗分析,并通過在線分析儀監(jiān)測原料中的雜質(zhì)含量,檢查確認進入裝置的原料指標合格。若原料雜質(zhì)含量超標,及時切斷進料,分析原因,指標合格后再恢復(fù)原料進料。

        丙烯和乙烯在進入聚合反應(yīng)器前,需對罐區(qū)送來的原料進行精制,經(jīng)過原料精制單元,降低水、甲醇、一氧化碳、二氧化碳、羰基硫等組分含量,保證精制后的雜質(zhì)含量在工藝指標范圍內(nèi)。正常生產(chǎn)期間,一個精制塔在用,另一個處于備用狀態(tài),當在線精制塔中的任何一個殘留的吸附能力不足時,必須對其進行切出或再生。為了確保精制系統(tǒng)運行正常,在原料精制塔的下游設(shè)在線分析儀,監(jiān)測水、甲醇、一氧化碳、二氧化碳、羰基硫等雜質(zhì)含量,若精制后原料指標不合格,及時切換精制塔并進行再生,確保進入下游的原料指標合格。

        3.2 保證催化劑分散均勻

        為了讓催化劑的分散性更好,將純的催化劑在礦物油中稀釋為30wt%的催化劑漿液,使催化劑懸浮其中,并在使用前將催化劑鋼瓶在滾筒器上滾動至少12h,使儲存期間沉降的催化劑顆粒重新懸浮。礦物油粘度較大,溫度過低會使催化劑不能在礦物油中均勻分散,所以應(yīng)始終保證催化劑廠房溫度在25℃以上。

        催化劑儲罐中漿液的均勻混合對反應(yīng)有很大的影響,應(yīng)始終保證催化劑儲罐中的催化劑重量始終不低于250kg,催化劑儲罐攪拌器保持低速攪拌,這樣在保證催化劑漿液均勻混合的同時,將催化劑顆粒的摩擦程度減到最小。

        生產(chǎn)過程中采用兩臺催化劑泵同時運行,兩臺泵從不同位置分開進料,這樣可以降低催化劑在噴嘴處的濃度,從而減少反應(yīng)熱點的產(chǎn)生,將產(chǎn)生片料、塊料的情況降到最低。同時在每臺泵的催化劑管線出口加上液體丙烯沖洗,使催化劑漿液在管線中始終保持懸浮狀態(tài),也起到負載催化劑顆粒及助催化劑的作用,使其更快地進入反應(yīng)器,有助于催化劑在反應(yīng)器噴嘴處保持良好的噴灑狀態(tài),均勻噴灑至反應(yīng)器內(nèi)。

        3.3 加入適量的改性劑

        為保證產(chǎn)品質(zhì)量,在生產(chǎn)過程中要根據(jù)所生產(chǎn)的產(chǎn)品類型嚴格控制外部改性劑硅烷的加入量。因硅烷流量設(shè)定值隨三乙基鋁流量改變,將硅烷流量控制設(shè)定點計算與三乙基鋁流量設(shè)定點相聯(lián)系,這樣可避免三乙基鋁流量實際測量值出現(xiàn)波動時,硅烷流量隨之波動,出現(xiàn)硅烷流量不穩(wěn)定或者中斷的現(xiàn)象。通過Al/Si比設(shè)定點,硅烷的加入量根據(jù)預(yù)期TEAL的設(shè)定加入量而定,確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。

        3.4 調(diào)整反應(yīng)參數(shù)

        為了保證產(chǎn)品質(zhì)量和反應(yīng)器的總體控制,應(yīng)該確保反應(yīng)器的料位控制器的設(shè)定值始終高于反應(yīng)器攪拌器的轉(zhuǎn)軸位置,根據(jù)生產(chǎn)實踐經(jīng)驗,將反應(yīng)器料位控制在77%~80%有利于裝置穩(wěn)定生產(chǎn)。

        催化劑從反應(yīng)器一區(qū)噴嘴進入反應(yīng)器,由于催化劑的初始活性較高,一區(qū)反應(yīng)較為劇烈,溫度控制更加敏感,操作中可適當降低反應(yīng)器一區(qū)的反應(yīng)溫度,并保持一區(qū)至五區(qū)的反應(yīng)溫度呈階梯式增加,使催化劑活性逐漸釋放,保證反應(yīng)過程中溫度平穩(wěn)。如果反應(yīng)溫度出現(xiàn)大幅波動,會造成反應(yīng)放熱不均,形成聚合物結(jié)塊,甚至溫度上升過快會造成撤熱不及時,反應(yīng)器飛溫,聚合物爆聚的嚴重后果[3]。

        3.5 優(yōu)化共聚聚丙烯的生產(chǎn)過程

        為降低催化劑初始活性和防止由于熱點產(chǎn)生小塊料,要在循環(huán)氣中持續(xù)加入少量抑制劑,在生產(chǎn)過程中保持低負荷運行,保證系統(tǒng)撤熱效果[4],同時根據(jù)聚合反應(yīng)進行的程度,緩慢、階梯式地加入乙烯至反應(yīng)器,密切關(guān)注反應(yīng)器溫度和壓力的變化情況,如有較大波動,應(yīng)減緩乙烯的加入速度,避免出現(xiàn)塊料。

        3.6 技術(shù)改造

        反應(yīng)系統(tǒng)產(chǎn)生的塊料排出后在擠壓造粒工段會導(dǎo)致擠壓機進料旋閥頻繁卡停,擠壓機頻繁停機,嚴重影響裝置穩(wěn)定運行。通過技術(shù)改造,在脫氣倉下料旋閥Q304上游增加大塊料脫除器篩網(wǎng),對粉料中的片料和塊料進行去除,并對塊料篩網(wǎng)進行及時清理,確保粉料順利進入擠壓系統(tǒng),避免塊料進入擠壓系統(tǒng)導(dǎo)致擠壓機停機的問題,改造后未出現(xiàn)過因塊料導(dǎo)致擠壓機停機的問題,運行效果良好。

        4 結(jié)語

        針對生產(chǎn)過程中產(chǎn)生塊料的問題,本文從原料精制、催化劑分散及反應(yīng)系統(tǒng)等方面進行分析總結(jié),結(jié)合實際情況提出了避免產(chǎn)生塊料的解決措施,并通過生產(chǎn)實踐證明以上解決措施可以明顯減少反應(yīng)器產(chǎn)生塊料的現(xiàn)象,保證了生產(chǎn)的穩(wěn)定性。

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