王雙虎,秦濤
(潞安集團 余吾煤業(yè)公司, 山西 長治 046100)
礦井提升機的機電設(shè)備,主要負(fù)責(zé)人員和物料的轉(zhuǎn)運,其中控制系統(tǒng)是協(xié)調(diào)諸多設(shè)備正常工作的核心,其性能優(yōu)劣直接關(guān)系著提升機的效率和安全。傳統(tǒng)提升機的運行狀態(tài)控制多采用“繼電器+接觸器”,這種控制系統(tǒng)的易操作性差,容易引發(fā)故障,無法滿足安全生產(chǎn)要求,已不適應(yīng)煤礦現(xiàn)代化生產(chǎn)[1-3]。近些年來PLC控制技術(shù)大量應(yīng)用于工業(yè)生產(chǎn),可直接替代原有的“繼電器+接觸器”控制方式,同時交流變頻調(diào)速技術(shù)也日漸成熟,它與PLC控制技術(shù)相結(jié)合,可大大提高提升機的控制精度,尤其是在調(diào)速控制中,可實現(xiàn)按指定速度曲線變化的精準(zhǔn)速度控制。因此,利用變頻調(diào)速技術(shù),可使提升機的啟動、運行和停止過程更加穩(wěn)定,且利于實現(xiàn)系統(tǒng)的遠(yuǎn)程監(jiān)測和控制。
提升機的驅(qū)動電動機采用低壓交流電,根據(jù)電磁學(xué)原理,其電動機的輸出轉(zhuǎn)速與交流電的頻率呈正相關(guān),而工業(yè)用電的輸入頻率是固定的,故為了控制提升機在不同提升階段的運動速度,可采用變頻技術(shù),其變頻器的作用就是對輸入的交流電進行轉(zhuǎn)化,使其按特定的頻率輸出,且頻率轉(zhuǎn)化可連續(xù)進行,可得到連續(xù)變化的電動機轉(zhuǎn)速。
常見的變頻調(diào)速方式可分為兩類:交-直-交變頻和交-交變頻[4-6]。前者是將輸入的特定頻率的交流電,經(jīng)整流器整流和斬波器調(diào)壓,然后再逆變成設(shè)定的輸出頻率的交流電,后者只需經(jīng)過一次變換就可將交流電轉(zhuǎn)化為其它不同頻率的交流電。對于變頻電動機的控制方式,當(dāng)前最常見的是矢量控制法,即將流經(jīng)電機定子的電流分為轉(zhuǎn)矩電流和勵磁電流2部分,然后對這2部分分別進行控制,最后合成與直流電機相似的電機動態(tài)特性。本文使用的是矢量控制的交-直-交變頻方式來研究變頻調(diào)速技術(shù)。
如圖1所示,提升機變頻調(diào)速控制系統(tǒng)主要包括狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)、PLC控制單元(2套,1套作為設(shè)備主控單元,另1套作為保護監(jiān)控單元)、操作臺、變頻電動機、減速器、液壓站等。其中,狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)可接收來自PLC的狀態(tài)監(jiān)測信號,將提升機各部分的工作狀態(tài)、故障險情等實時顯示在監(jiān)控設(shè)備上;操作臺可向PLC發(fā)出控制指令,對提升機進行啟動和停止等操作,提升機可按設(shè)定的速度曲線平穩(wěn)運行;2套PLC系統(tǒng)可互為備用,最大程度保證提升機的安全運行;變頻電動機的變頻器一方面接收來自PLC的控制信號,另一方面根據(jù)設(shè)定頻率變化驅(qū)動電動機旋轉(zhuǎn),另外,電動機輸出軸上的旋轉(zhuǎn)編碼器可檢測電動機轉(zhuǎn)速信號,從而計算提升機的運動行程;為提高設(shè)備安全性,液壓站在提升機工作時,為滾筒提供機械制動力,可防止電動機啟動瞬間溜車。
圖1 提升機變頻調(diào)速控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
根據(jù)井下惡劣工作環(huán)境以及設(shè)備高可靠性要求,變頻器選擇森蘭公司型號SB61G110KW變頻器,可在速度參數(shù)和負(fù)載都變化的情況下,仍保持較好的動態(tài)穩(wěn)定性。該變頻器還具有擬超導(dǎo)和矢量控制能力,可對接地、過載、短路等故障進行快速保護。其系統(tǒng)電氣原理圖如圖2所示,其中接觸器和空氣斷路器主要用于低壓電網(wǎng),可對電路進行啟動、切斷和故障保護等;電抗器LA和LA可避免變頻器對電網(wǎng)的干擾,抑制諧波傳入電網(wǎng),并提高設(shè)備功率因數(shù)和工作穩(wěn)定性;降噪濾波器LB的作用是防止環(huán)境電磁波對控制電路產(chǎn)生電磁干擾;熱繼電器FR主要進行斷相和過載保護。380 V交流電接入R、S、T 3個線端后,經(jīng)過整流、變頻和逆變等操作后,可最終輸出具有設(shè)計工作頻率的交流電。
對于2套PLC控制單元,設(shè)備主控單元主要負(fù)責(zé)實現(xiàn)提升機的S形速度曲線控制要求,經(jīng)過后期的一系列參數(shù)優(yōu)化,達到最高效和穩(wěn)定的運動狀態(tài);而保護監(jiān)控單元是對提升機的運動速度、提升容器位置、卷筒工作狀態(tài)、變頻器參數(shù)等進行實時監(jiān)測,并對可能的故障信號發(fā)出設(shè)備保護指令等,提高提升機的安全性。
設(shè)備主控單元PLC選用SIMATIC S7-300,保護監(jiān)控單元的PLC選用SIMATIC S7-200。S7-300PLC 的環(huán)境適應(yīng)能力強,可承受短時負(fù)載沖擊,尤其適合煤礦應(yīng)用場景。S7-300易于編程操作,I/O接口豐富,可方便實現(xiàn)各種信號處理、邏輯運算,它一方面接收電動機的電壓、電流和轉(zhuǎn)速等基本參數(shù)信號;另一方面在提升機制動過程中,主控單元PLC可控制液壓系統(tǒng)進行各種形式的安全制動,使提升機的加速、減速更加平穩(wěn)。圖3為提升機主控單元PLC的控制電路圖。
編碼器和計數(shù)器是提升機準(zhǔn)確運行的保障,其中,旋轉(zhuǎn)編碼器類型為TRD-N2000-RZ,信號電壓為24 V,使用增量式編碼,一般安裝在提升設(shè)備的導(dǎo)向輪和驅(qū)動輪上;計數(shù)模塊FM350可同時對4路脈沖信號進行計數(shù)。兩者結(jié)合,可對提升機提升設(shè)備的實際位置和提升速度進行準(zhǔn)確監(jiān)測。
當(dāng)提升機操作人員在控制臺上按下啟動按鈕后,主控PLC控制變頻器輸出特定頻率的交流電,同時,液壓系統(tǒng)制動裝置相應(yīng)動作,提升機開始按指令運行。在提升過程中,提升機的運行速度依賴于設(shè)定的速度曲線,而曲線的設(shè)計優(yōu)劣將直接影響提升機運行的穩(wěn)定性及設(shè)備的使用壽命。本文所研究調(diào)速控制系統(tǒng)采用7段式S形速度控制方法,具體如圖4所示。提升機的運動分為快速加速、勻加速、慢速加速、勻速、快速減速、勻減速、慢速減速7個階段,此種運動方式不存在速度突變,啟停和加減速變化緩和,因此適宜作為提升機的速度控制。
圖4 提升機S形速度曲線特性
系統(tǒng)邏輯控制的流程如圖5所示,在上述速度曲線基礎(chǔ)上,通過對S7-300主控PLC進行編程,便可實現(xiàn)對變頻器輸出頻率的邏輯控制,進而使提升機按設(shè)計速度曲線運行。而S7-200主要收集和處理各種參數(shù)和故障信息(包括超速、松繩、過載、過卷等故障),保障設(shè)備正常運作。
圖5 系統(tǒng)邏輯控制流程
針對煤礦提升機傳統(tǒng)控制系統(tǒng)操作性差、容易引發(fā)故障等問題,本文首先對當(dāng)前交流變頻調(diào)速技術(shù)的發(fā)展?fàn)顩r進行了分析,然后提出了針對礦井提升機變頻調(diào)速的總體方案,隨后分別對變頻器、PLC控制單元、旋轉(zhuǎn)編碼器等硬件設(shè)備的選型和設(shè)計進行了研究,在此基礎(chǔ)上,還分別從提升機速度曲線設(shè)計和系統(tǒng)邏輯控制方案設(shè)計兩方面對提升機速度監(jiān)控系統(tǒng)的軟件部分進行了探討。