楊 陽
(湖南理工職業(yè)技術(shù)學(xué)院)
某水泥有限公司有一條日產(chǎn)4500t 熟料新型干法水泥生產(chǎn)線及配套純低溫余熱發(fā)電系統(tǒng),現(xiàn)可年產(chǎn)水泥200 余萬噸,年發(fā)電量550 萬kWh。產(chǎn)品有P.C32.5 、P.O42.5、 P.O52.5 水泥和熟料,產(chǎn)值超 8 億元,余熱發(fā)電每年可向生產(chǎn)供電 4000萬kWh。邵陽南方水泥有限公司采用新型干法水泥生產(chǎn)工藝,消耗的能源主要是煤、電以及少量的柴油。下圖為該企業(yè)水泥生產(chǎn)工藝流程圖。
圖1:該廠生產(chǎn)工藝流程
一是某水泥廠有限公司石灰石礦以及水泥廠水泥生產(chǎn)的全過程。包括礦山的開采、水泥生產(chǎn)的原料破碎、預(yù)均化、原料立磨系統(tǒng)、熟料煅燒系統(tǒng)、煤預(yù)均化、煤磨、混合材石膏破碎、余熱發(fā)電系統(tǒng)以及水泥粉磨、包裝過程中的能源利用狀況;二是廠區(qū)建筑照明、暖通通風(fēng)、辦公設(shè)備用電情況統(tǒng)計分析。審計內(nèi)容主要包括能源管理情況、用能情況及能源流程、能源計量及統(tǒng)計、能源消費結(jié)構(gòu)、主要用能設(shè)備運行效率、公司綜合能耗及實物能耗、公司產(chǎn)值能耗、單位產(chǎn)品能耗、能源成本、節(jié)能量、節(jié)能技改項目、節(jié)能潛力與措施等。
通過對公司耗能設(shè)備耗能情況的審核及對部分重點熱設(shè)備的現(xiàn)場調(diào)查和節(jié)能監(jiān)測,發(fā)現(xiàn)公司在能源利用發(fā)面存在一些問題,并分析各工藝環(huán)節(jié)和設(shè)備節(jié)能潛力,問題與節(jié)能潛力分析如下:
1、目前的能源管理制度尚需進一步完善,缺乏專人負(fù)責(zé)能源管理工作,車間能源管理相對薄弱,職工節(jié)能意識仍有待提高等。 2、在公司能量平衡方面需進一步加強,能源購入貯存、加工轉(zhuǎn)換、輸送分配和最終使用各個環(huán)節(jié)應(yīng)當(dāng)設(shè)置分類統(tǒng)計報表,并細(xì)化到主要生產(chǎn)、輔助生產(chǎn)、采暖(制冷)、照明等工序(藝),以利于對能源的利用情況作出適時分析與進行細(xì)化考核。 3、對部分主要耗能設(shè)備的運行效率尚未進行定期監(jiān)測,不利于掌握各主要耗能設(shè)備能源利用的實際狀況。4、尚未按照有關(guān)政策嚴(yán)格執(zhí)行能源利用狀況報告制度。 5、余熱回收系統(tǒng)余熱利用率為 43.49%,熱回收率效率偏低。6、回轉(zhuǎn)窯窯頭篦冷機二段送入磨煤系統(tǒng)的熱風(fēng)除塵效果差,使得較多的熟料粉塵進入磨煤機系統(tǒng),增加了煤耗。回轉(zhuǎn)窯窯頭篦冷機二段熱風(fēng)先通過沉降室除塵,再送入磨煤系統(tǒng),由于沉降室規(guī)格偏小,使得進入磨煤機系統(tǒng)的熟料量約占總的磨煤量的 1%,增加了磨煤耗電量,進入回轉(zhuǎn)窯系統(tǒng)后,重新被加熱升溫,造成很大熱耗損失,采用高效低阻力的風(fēng)粉分離設(shè)施,對現(xiàn)有沉降室進行改造,提高進入磨煤系統(tǒng)的二段冷卻熱風(fēng)的除塵效果,可顯著地節(jié)省電耗和熱耗。 7、熟料出冷卻機的溫度偏高,超出設(shè)計值約80~100℃,影響了熟料的熱回收效率。熟料出冷卻機溫度達到了 190℃,帶走的顯熱占總的熱量支出的4.17%,加強熟料的冷卻作用,熟料的顯熱通過冷卻空氣帶入余熱利用系統(tǒng),有著可觀的的節(jié)能效果。 8、燒成系統(tǒng)的表面溫度偏高,造成表面熱損失占比偏高而影響系統(tǒng)熱效率。燒成系統(tǒng)散熱損失占總的熱量支出的7.29%,回轉(zhuǎn)窯表面散熱損失占總的散熱損失的 47.87%,加強回轉(zhuǎn)窯的保溫性能,節(jié)能潛力巨大;回轉(zhuǎn)窯采用富氧燃燒技術(shù),可節(jié)能量可達 10%以上。 9、回轉(zhuǎn)窯窯尾負(fù)壓偏高,造成熟料燒成系統(tǒng)漏風(fēng)率偏高,影響系統(tǒng)熱效率,造成熟料燒成煤耗增加。
所采用的都是比較先進的生產(chǎn)設(shè)備,生產(chǎn)工藝先進,先進的生產(chǎn)技術(shù)和工藝同樣也需要合理的管理。在企業(yè)能源管理方面,按照國家及地方有關(guān)法規(guī)以及《工業(yè)企業(yè)能源管理導(dǎo)則》(GB/T15587)和《能源管理體系要求》(GB/T22336)的要求,建立了比較完善的節(jié)能管理網(wǎng)絡(luò)和能源管理制度體系,設(shè)置了能源管理領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu),配置了能源管理人員,能源管理工作比較到位,有力地促進了公司各項節(jié)能工作的有效開展。在企業(yè)能源計量方面,某水泥廠有限公司基本上按照《用能單位計量器具配備和管理通則》(GB17167)的要求,對公司消耗的煤、電、柴油以及水蒸氣等配備了而相應(yīng)的一級、二級和三級計量儀表,并開展了相關(guān)的能源統(tǒng)計工作。在企業(yè)能源統(tǒng)計管理方面,某水泥廠有限公司建立了基本的能源消耗統(tǒng)計制度體系,電和煤等能源消耗的計量統(tǒng)計由公司工程部各設(shè)備運行班組員工填寫統(tǒng)計報表,報送工程部負(fù)責(zé)人匯總和存檔。在定額管理方面,某水泥廠有限公司采取一些有效的措施,在能源消耗管理上已經(jīng)取得了一些成績,能源管理的重點在能耗總量和能源總成本方面,對各耗能環(huán)節(jié)的能耗情況也重視不夠。健全對各用能環(huán)節(jié)全面分心評價基礎(chǔ)上的能源消耗定額管理制度,推動工廠能源消耗的精細(xì)化管理,完善對重點耗能工藝、工序設(shè)備的能耗計量與分類統(tǒng)計,制定完善的考核定核,挖掘能源管理節(jié)能潛力,預(yù)期重點工序能耗降低0.1~0.3%,年節(jié)電量機約 15 萬 kWh,可年節(jié)約購電費用 9 萬元。此項措施預(yù)計要投資 30萬元,預(yù)計回收期為 40 個月。
從原材料進廠抓起,保證工序和各環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制,提高生料配料的可預(yù)見性,優(yōu)化煤、料的配合,減少生料率值得調(diào)整與煤灰變化之間的滯后性。同時進行質(zhì)量指標(biāo)和配料方案的制定和修改,嚴(yán)格遵循預(yù)分解爐的客觀規(guī)律,此項技術(shù)預(yù)計可節(jié)約煤 0.1%,既可節(jié)能量折標(biāo)煤 212.83t,可年節(jié)約購煤費用約為 15.1 萬元。此項措施預(yù)計要投資 20 萬元,預(yù)計回收期為 16 個月。
加強對設(shè)備的巡檢管理及潤滑管理,堅持預(yù)防為主、維修為輔的原則,采取動態(tài)維修的設(shè)備維護維修模式,及時發(fā)現(xiàn)和排除設(shè)備故障隱患。確保設(shè)備經(jīng)常處于良好的技術(shù)狀態(tài);配置必要的檢測儀器,對重點用能設(shè)備進行能源利用效率的實際監(jiān)控,并與同類型的機臺設(shè)備先進的能耗指標(biāo)進行對比,以便查找是設(shè)備管理的問題還是設(shè)備自身工藝參數(shù)的控制問題,挖掘節(jié)能潛力。
煤粉的烘干采用篦式冷卻機二段冷卻熱風(fēng),二段冷卻熱風(fēng)含有較多的熟料等粉塵,得先通過沉降室除塵,通過現(xiàn)場觀察以及和公司技術(shù)人交流獲知,目前某水泥廠公司使用此沉降室規(guī)格小了,使得進入磨煤機系統(tǒng)的熟料量約占總的磨煤量的 1%,采用高效低阻力的風(fēng)粉分離設(shè)施,對現(xiàn)有沉降室進行改造,提高進入磨煤系統(tǒng)的二段冷卻熱風(fēng)的除塵效果,可使進入磨煤機系統(tǒng)的熟料量減少 85%,減少熟料重復(fù)煤磨和焙燒,可減少煤磨機電耗,降低回轉(zhuǎn)窯熱損耗。通過更換沉降室,采用高效風(fēng)粉分離設(shè)施,可使每年熟料進入磨煤系統(tǒng)量減少1809.09t,熟料在回轉(zhuǎn)窯中在此進行焙燒,溫度可升至 1100℃左右,由于熟料的再次焙燒,可減少熱損失達 1.12×1010kJ,每年節(jié)能量折標(biāo)煤 814.8t,年節(jié)電 4000kWh,年減少購入煤費用 72.4 萬元,減少購電費用 0.23 萬元,總共可節(jié)約購入能源費用 72.63萬元。此項預(yù)計投資 6 萬元,投資回收期一個月。
采用富氧助燃技術(shù),可極大地降低煙氣總量,減少廢氣、熟料帶走的熱焓,使燃料的燃燒效率提高,同時,在不增加燃料的前提下,使窯內(nèi)火焰溫度相對提高 180~200℃,從而加強火焰對物料的輻射傳熱能力;另外,富氧助燃技術(shù)的采用不會對下游環(huán)節(jié)的余熱利用產(chǎn)生明顯影響。氧氣的體積分?jǐn)?shù)在 28%左右時最佳,節(jié)能可達到 10%~40%,按 10%計算,每年節(jié)能量折合標(biāo)煤約 17000t,年節(jié)約購煤費用 1511.1 萬元,此項措施預(yù)計要設(shè)備投資要 93 萬元,每年需運行費用 663.6萬元,投資回收期不到 6 個月。
原料粉磨單位產(chǎn)品電耗較高,建議研究孰料的易磨性、水泥的顆粒級配及形貌,控制合理的水泥產(chǎn)品比表面積,并對分設(shè)備運行狀況、選粉機系統(tǒng)循環(huán)負(fù)荷機選粉效率等進行系統(tǒng)的標(biāo)定、分析,改進粉磨工藝,優(yōu)化粉磨系統(tǒng)工藝參數(shù),降低粉磨電耗。
回轉(zhuǎn)窯表面散熱損失占總散熱損失 47.95%,采取新型保溫涂料(太空節(jié)能隔熱保溫涂料)涂于回轉(zhuǎn)窯表面,耐高溫隔熱保溫涂料的使用溫度為-80℃-1800℃,導(dǎo)熱系數(shù)只有 0.03W/m.K,隔熱抑制效率可達 90%左右,在回轉(zhuǎn)外表面涂一層8mm 厚的涂料,可使回轉(zhuǎn)窯表面溫度下降到 100℃以內(nèi),預(yù)計可年節(jié)約購煤費用71.93 萬元,此項措施預(yù)計要投資 52 萬元,預(yù)計投資回收期不到 8 個月。