(紅塔煙草(集團(tuán))有限責(zé)任公司 昭通卷煙廠, 云南 昭通 657000)
昭通卷煙廠制絲線原設(shè)計(jì)工藝路線是煙絲篩分振篩安裝在烘絲后,采用平板式振篩,由于制絲線烘絲流量設(shè)定6 900kg/h,烘后煙絲的物料流量大,振篩料層物料較厚,煙絲中的碎末難以得到完全篩分,使煙絲含末率高,造成煙支空頭的質(zhì)量缺陷。為降低煙絲含末率,滿足卷制質(zhì)量要求,把振篩網(wǎng)孔直徑由1.0mm擴(kuò)大至1.2mm,以實(shí)現(xiàn)碎末的充分篩離。但是,過大的篩分孔徑又增加了可用煙絲的誤篩率。導(dǎo)致部分>1.0mm的可利用短煙絲也隨著煙末進(jìn)入除塵管道被浪費(fèi)掉。因此,傳統(tǒng)的煙絲篩分振篩方式難以實(shí)現(xiàn)煙絲誤篩率與煙支含末率的平衡。
由于紅塔山系列是昭通卷煙廠加工產(chǎn)品產(chǎn)量最大的品牌,因此,選取“紅塔山(軟、硬經(jīng)典)”品牌進(jìn)行測試。對“紅塔山(軟、硬經(jīng)典)”在線加工煙絲篩分后的煙末連續(xù)取樣三次進(jìn)行測試,統(tǒng)計(jì)煙末中>1.0mm煙絲的含
表1 篩分煙末中>1.0mm煙絲測試
量。測試結(jié)果表明>1.0mm煙絲所占比例最大值54.19%,最小值50.10%,平均值52.13%(見表1),篩分煙末中>1.0mm煙絲含量較大,需對煙絲振篩進(jìn)行改造,提高>1.0mm煙絲的利用率,降低煙絲消耗。
為降低單箱耗葉,降低煙絲消耗,經(jīng)過工藝和設(shè)備技術(shù)人員多次論證后,決定引進(jìn)新型煙絲振篩,改變制絲線傳統(tǒng)的煙絲篩分方式,在滿足煙支含末率的前提下,盡可能降低煙絲誤篩率。經(jīng)過認(rèn)真分析,結(jié)合昭通卷煙廠制絲線實(shí)際情況和先進(jìn)廠家的經(jīng)驗(yàn),從占地空間、運(yùn)行過程安全隱患、篩分效果、技術(shù)難易程度、維護(hù)保養(yǎng)便利性、工序造碎方面進(jìn)行綜合分析,選用了三段兩級式篩分機(jī)?!叭蝺杉壥胶Y分機(jī)”由上、下兩層篩分槽體、機(jī)架、傳動(dòng)系統(tǒng)等組成,上層篩分槽體有6.0mm、5.0mm、4.0mm三種孔徑,沿?zé)熃z流向依次排布三段篩網(wǎng),實(shí)現(xiàn)煙絲梯級分流,使上層篩分槽體入口段的煙絲可以較快地落到下層篩分槽體,確保煙絲在下層篩分槽體上有足夠的篩分行程,使煙絲得到充分篩分。下層篩分槽體的篩網(wǎng)孔直徑為1.0mm,由于煙絲流量較小、料層較薄,能充分篩出碎末,在滿足卷煙含末率要求的前提下,降低了煙絲的誤篩率。同時(shí),為減少加工過程產(chǎn)生的造碎,將篩分機(jī)安裝位置由烘絲后調(diào)整到煙絲加香進(jìn)料前。
煙絲篩分振篩方案確定后,對振篩進(jìn)行了采購,設(shè)備到場后,對原皮帶運(yùn)輸機(jī)進(jìn)行了改短處理,留出距離對振篩進(jìn)行了安裝,設(shè)備安裝到位后,根據(jù)現(xiàn)場位置情況選擇φ400mm風(fēng)管連接到篩分除塵風(fēng)管上,經(jīng)過對加香段控制程序的分析和了解,要實(shí)現(xiàn)對振篩的電氣控制(如圖一),需要對控制系統(tǒng)硬件和程序從以下方面進(jìn)行改進(jìn)。
圖1 新增振篩電機(jī)控制圖
由于該振篩電機(jī)功率為5.5KW,原設(shè)計(jì)現(xiàn)場分布式ET箱有空間,因此選擇饋電器控制電機(jī),饋電器選擇8-12A,電纜選擇4*4mm2電纜,隔離開關(guān)選擇車間常規(guī)使用的隔離開關(guān),現(xiàn)場手動(dòng)控制一鍵啟、停按鈕通過原KP8空余按鈕來控制。
表2 編輯變量符號表
參考皮帶輸送機(jī)變量設(shè)計(jì),在原數(shù)據(jù)塊后面增加8個(gè)字節(jié),分別用于上位計(jì)算機(jī)顯示及報(bào)警用(見表3)。
表3 電機(jī)顯示信息變量
表4 篩分機(jī)與除塵系統(tǒng)接口變量
增加一個(gè)程序塊FC357,在程序塊中調(diào)用一鍵啟、停電機(jī)控制功能,并將相應(yīng)的變量填入對應(yīng)的輸入輸出接口,在網(wǎng)段中分別并入手動(dòng)、自動(dòng)控制條件以及串入電機(jī)控制基本條件(如隔離開關(guān)、饋電器、動(dòng)力電源信號等),并輸出控制輸出點(diǎn),控制饋電器的啟停。同時(shí),將自動(dòng)啟動(dòng)信號輸出給前、后設(shè)備以及除塵設(shè)備作為啟停前后設(shè)備和除塵設(shè)備的命令,并修改前后設(shè)備控制程序(見下圖2、圖3、圖4)。
圖2 振篩一鍵啟停程序
圖3 振篩電機(jī)運(yùn)行控制程序
圖4 振篩電機(jī)輸出控制程序
在上位計(jì)算機(jī)上新建WINCC 變量,并對新增振篩畫面進(jìn)行編輯,振篩運(yùn)行狀態(tài)顯示變量進(jìn)行連接,報(bào)警信息進(jìn)行處理,完成后對畫面進(jìn)行更新。
在通訊程序中將振篩啟、停及故障復(fù)位控制信號傳給除塵PLC,除塵PLC將除塵風(fēng)機(jī)運(yùn)行信號及故障信號傳回給PLC,完成通信接口處理。通過接口信號修改相應(yīng)的控制程序,完成所有控制程序的修改。
振篩和除塵通訊
ZS32:M71.0——DB1001.20.0 運(yùn)行
M71.1——DB1001.20.1 脈沖
振篩控制程序修改ZS32:FC406
除塵程序修改ZSCC:FC286
2017年8月,引進(jìn)安裝了三段兩級式煙絲振篩,通過調(diào)試,9月初在昭通卷煙廠制絲線投入使用,并由工藝質(zhì)量科牽頭組織了相關(guān)的工藝調(diào)試及相關(guān)測試。
表5 篩分煙末中>1.0mm煙絲測試
從測試結(jié)果可以看出,由平板式振篩更換為三段兩級式振篩,調(diào)整安裝位置后,篩分煙末中>1.0mm的煙絲比例,由52.13%下降為12.99%,煙絲誤篩率大幅度降低。
對改進(jìn)前后的煙絲結(jié)構(gòu)進(jìn)行測試,從測試結(jié)果可以看出,使用三段兩級式振篩后,煙絲的整絲率無明顯變化,煙絲碎絲率略有下降,煙絲結(jié)構(gòu)保持穩(wěn)定(見表6)。
表6 煙絲結(jié)構(gòu)對比測試
通過對生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的煙末進(jìn)行測試,測試情況如下(見表7):
表7 篩分煙末重量測試
表8 篩分煙末測試
序號紅塔山(軟、硬經(jīng)典)玉溪(硬)平板篩三段兩級式平板篩三段兩級式111.701.622.431.53121.851.792.182.25131.501.821.772.14141.521.592.182.20151.891.541.961.84…………………………901.521.592.101.82平均值1.721.712.011.96
從測試結(jié)果可以看出,采用三段兩級式篩分后,篩分煙末由93.62kg每批下降為15.83kg每批,篩分煙末中>1.0mm的煙絲重量由48.80kg每批下降為2.06kg每批,每批節(jié)約可利用煙絲46.70kg,降耗效果明顯。
分別統(tǒng)計(jì)30批紅塔山(軟、硬經(jīng)典)、玉溪(硬)使用平板篩和三段兩級式振篩生產(chǎn)的煙支含末率,從統(tǒng)計(jì)結(jié)果可以看出,使用三段兩級式振篩后,兩個(gè)牌號的煙支含末率略有下降,基本保持穩(wěn)定。
此次設(shè)備改造,投資小,改造快,不但通過設(shè)備的安裝以及控制程序的修改,鍛煉了隊(duì)伍,還通過類似的小改小革,降低了車間消耗,取得了較好效果。