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        制絲加香加料防差錯(cuò)系統(tǒng)設(shè)計(jì)

        2020-01-06 06:27:02簡著名蔣鵬沖王戌名
        設(shè)備管理與維修 2019年21期
        關(guān)鍵詞:加香中控室糖料

        簡著名,蔣鵬沖,陳 亮,王戌名

        (湖北中煙工業(yè)有限責(zé)任公司武漢卷煙廠,湖北武漢 430051)

        0 引言

        加香加料工序作為特殊重點(diǎn)工序是煙草加工行業(yè)不可或缺的一部分。面對(duì)行業(yè)內(nèi)存在香煙品類規(guī)格多樣、種類較多的特點(diǎn),在加香加料工序中需要調(diào)配添加不同牌號(hào)、類型、重量的香糖料來滿足生產(chǎn)要求。如何避免在生產(chǎn)制造過程中出現(xiàn)混牌、錯(cuò)牌、缺料等重大質(zhì)量事故,一直是煙草行業(yè)的關(guān)注熱點(diǎn)[1-4]。

        防錯(cuò)技術(shù)的采用有效的減少出錯(cuò)的概率,對(duì)工藝提升與質(zhì)量管理也起到非常重要的作用。文獻(xiàn)[4]采用多重防錯(cuò)設(shè)計(jì)主要針對(duì)制絲車間貯柜的進(jìn)出柜,文獻(xiàn)[5]采用RFID(Radio Frequency Identification,射頻識(shí)別)技術(shù),但該技術(shù)的應(yīng)用需要固定的平臺(tái),操作不便。文獻(xiàn)[6]采用基于PLC的在線防差錯(cuò)對(duì)比應(yīng)用,但其僅僅對(duì)比牌號(hào)批次信息,沒要考慮到香糖料重量的影響。文獻(xiàn)[7]基于基層電控的制絲工藝安全防差錯(cuò)系統(tǒng),存在生產(chǎn)中因料液不足斷流停車的質(zhì)量隱患。

        本項(xiàng)目所設(shè)計(jì)的煙草行業(yè)加香加料防差錯(cuò)系統(tǒng),基于制絲管理系統(tǒng)的任務(wù)計(jì)劃,現(xiàn)場采用無線掃碼技術(shù)識(shí)別香糖料數(shù)據(jù)信息并進(jìn)行全方面比對(duì)校驗(yàn)。出現(xiàn)異常時(shí)進(jìn)行任務(wù)步驟鎖定,同時(shí)給出報(bào)警提示,且在生產(chǎn)中進(jìn)行多次對(duì)比,以防止質(zhì)量安全事故的發(fā)生。

        1 系統(tǒng)結(jié)構(gòu)

        采用無線掃碼槍能便捷地進(jìn)行香糖料信息識(shí)別,并傳輸至底層控制器(PLC)中與生產(chǎn)控制系統(tǒng)信息比對(duì),根據(jù)對(duì)比結(jié)果進(jìn)行加香(料)程序步驟鎖定,達(dá)到防差錯(cuò)的目的。該系統(tǒng)主要由信息系統(tǒng)、PLC 電控單元、掃碼槍、人機(jī)交互系統(tǒng)組成。信息系統(tǒng)由香糖料調(diào)控系統(tǒng)、MES(Manufacturing Execution System,制造企業(yè)生產(chǎn)過程執(zhí)行系統(tǒng))組成。MES 根據(jù)市場需求進(jìn)行任務(wù)下發(fā),通過車間中控室下發(fā)傳遞生產(chǎn)信息至工序電控系統(tǒng);香糖料調(diào)控系統(tǒng)根據(jù)MES 計(jì)劃的投葉量進(jìn)行糖料調(diào)制并打印含二位碼標(biāo)簽。在生產(chǎn)現(xiàn)場通過掃碼槍進(jìn)行香糖料信息識(shí)別,通過無線傳輸至工序電控系統(tǒng)中進(jìn)行數(shù)據(jù)校驗(yàn)(圖1)。

        2 基于PLC 控制的防差錯(cuò)設(shè)計(jì)

        2.1 設(shè)計(jì)思路

        (1)依據(jù)每個(gè)批次牌號(hào)來料的特點(diǎn),自動(dòng)計(jì)算出各工序所需料液重量進(jìn)行香糖料配置S,S=M×α+a+b。其中,S 為香糖料總重量,M 為來料重量,α 為加料比例,a 為設(shè)備預(yù)填充用量,b 為設(shè)定冗余量。

        圖1 系統(tǒng)架構(gòu)

        (2)進(jìn)行香糖料出庫確認(rèn)與使用前確認(rèn)。在香糖料廚房進(jìn)行香糖料搬運(yùn)時(shí)需進(jìn)行掃碼確認(rèn),如果無該操作,則在加香加料工序掃碼識(shí)別時(shí)進(jìn)行報(bào)警提示。

        (3)進(jìn)行批次、牌號(hào)、重量等多重信息對(duì)比。各工序抽料操作前需進(jìn)行掃碼識(shí)別,并在底層PLC 中與中控室下發(fā)的計(jì)劃信息進(jìn)行一一比對(duì)。兩者批次、牌號(hào)信息必須一致,重量在設(shè)計(jì)誤差范圍之內(nèi)。如果出現(xiàn)沖突,則在啟動(dòng)抽料操作時(shí)進(jìn)行報(bào)警、禁止抽料操作,并在界面中進(jìn)行報(bào)警提示。

        (4)香糖料打入加香加料機(jī)后進(jìn)行料液信息二次比對(duì)。利用加香加料機(jī)料罐自帶的稱重設(shè)備對(duì)該批次添加料液進(jìn)行二次對(duì)比。根據(jù)實(shí)際情況設(shè)置一定的計(jì)量誤差比例c 及最小冗余量b1。在同時(shí)滿足S1>S×c 和S1>M×α+a+b1 時(shí)允許系統(tǒng)進(jìn)行預(yù)填充操作。其中,S1為實(shí)際添加料液量。

        (5)互鎖原則。為防止出現(xiàn)混牌、錯(cuò)牌、缺料等質(zhì)量問題,在底層PLC 控制層對(duì)設(shè)備狀態(tài)進(jìn)行鎖定。在抽料前進(jìn)行料液信息核對(duì)、料罐狀態(tài)判斷,異常時(shí)進(jìn)行抽料鎖定,禁止抽料。預(yù)填充前料液重量二次比對(duì),超出誤差范圍時(shí)禁止預(yù)填充。加香加料機(jī)有料液時(shí)該料罐抽料功能被自動(dòng)限制。

        2.2 控制流程

        結(jié)合企業(yè)信息化工廠平臺(tái),生產(chǎn)信息由MES 生成,經(jīng)車間中控室下發(fā)底層段控PLC,并在PLC 中完成信息比對(duì)進(jìn)而完成生產(chǎn)步驟。具體流程如下:

        Step1:生產(chǎn)調(diào)度系統(tǒng)根據(jù)計(jì)劃或上工序柜存信息生成工單并傳遞至車間中控室與香糖料廚房。

        Step2:車間中控室與香糖料廚房根據(jù)生產(chǎn)調(diào)度信息進(jìn)行任務(wù)執(zhí)行。中控室根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)情況下發(fā)生產(chǎn)信息至現(xiàn)場段控PLC,香糖料廚房根據(jù)調(diào)度信息配置香糖料。

        Step3:香糖料出庫時(shí)進(jìn)行出庫確認(rèn),比對(duì)香糖料信息的準(zhǔn)確性。

        Step4:現(xiàn)場崗位抽料前掃描香糖料信息并與中控室下發(fā)工單信息進(jìn)行一一比對(duì)。根據(jù)比對(duì)失敗類型產(chǎn)生批次對(duì)比失敗、牌號(hào)對(duì)比失敗、重量對(duì)比失敗報(bào)警,并禁止加香加料機(jī)抽料。

        Step5:抽料啟動(dòng)后上傳香糖料信息至加香加料機(jī)。

        Step6:抽料結(jié)束后利用加香加料機(jī)地秤顯示重量與工單信息重量二次對(duì)比。如果對(duì)比失敗,加香加料機(jī)禁止預(yù)填充步驟(圖2)。

        圖2 香糖料信息處理校驗(yàn)流程

        2.3 程序?qū)崿F(xiàn)

        為避免人的因素導(dǎo)致出錯(cuò)率較高且結(jié)果不可逆的問題,結(jié)合PLC 高可靠性、高容錯(cuò)能力的特點(diǎn),通過PLC 編程手段進(jìn)行信息比對(duì),固化防差錯(cuò)措施(圖3、圖4)。

        圖3 批次重量信息比對(duì)

        2.4 人機(jī)界面

        面對(duì)可能出現(xiàn)一個(gè)批次生產(chǎn)需要多罐料液的情況,在操作界面中進(jìn)行條碼顯示、總重量顯示等信息(圖5)。設(shè)置任務(wù)號(hào)選擇選項(xiàng),方便人工操作,提高核對(duì)效率。在抽料啟動(dòng)后在加香加料機(jī)操作界面顯示香糖料信息及實(shí)時(shí)重量信息(圖6)。

        3 應(yīng)用效果

        為驗(yàn)證該系統(tǒng)的有效性,連續(xù)統(tǒng)計(jì)3 個(gè)月的使用信息,并人為設(shè)置一些非正常情況,對(duì)該設(shè)計(jì)的穩(wěn)定性及準(zhǔn)確性進(jìn)項(xiàng)驗(yàn)證(表1、表2)。

        圖4 料液量信息二次比對(duì)

        圖5 段控機(jī)操作界面

        圖6 加香機(jī)操作界面

        表1 生產(chǎn)情況統(tǒng)計(jì)

        表2 異常情況設(shè)置

        由表1 可知,當(dāng)香糖料料液信息與工單信息一致時(shí),設(shè)備正常生產(chǎn)運(yùn)行,且通過人工進(jìn)行確認(rèn)準(zhǔn)確率為100%。表2 為人為異常情況設(shè)置,當(dāng)存在批次錯(cuò)誤、牌號(hào)錯(cuò)誤、實(shí)際料液偏低、工單料液不匹配、未進(jìn)行出庫確認(rèn)、非該工位香料罐等異常情況時(shí),系統(tǒng)均進(jìn)行報(bào)警,禁止設(shè)備進(jìn)行下一步操作,防止質(zhì)量事故的產(chǎn)生,驗(yàn)證防錯(cuò)系統(tǒng)的有效性。

        4 結(jié)束語

        基于卷煙廠智能信息網(wǎng)絡(luò)管理平臺(tái),采用便攜式掃碼槍進(jìn)行加香加料料罐掃碼對(duì)比,并結(jié)合設(shè)備自身性能進(jìn)行料液重量二次確認(rèn),且采用嚴(yán)格的底層邏輯控制,在底層PLC 中完成信息比對(duì)確認(rèn),具有較高的穩(wěn)定性、準(zhǔn)確性,提高了人工確認(rèn)的準(zhǔn)確率,同時(shí)也提升煙絲質(zhì)量,防止質(zhì)量事故的發(fā)生。

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