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        引風機聯(lián)軸器膜片組斷裂失效分析

        2020-01-06 06:26:58孟令強
        設(shè)備管理與維修 2019年21期
        關(guān)鍵詞:振動

        褚 凱,劉 蛟,孟令強

        (國核電站運行服務(wù)技術(shù)有限公司,上海 200233)

        0 引言

        某火電廠在鍋爐超凈改造中增加了煙氣阻力,因此更換了功率較大的引風機,其同步轉(zhuǎn)速為3600 r/min(60 Hz)。引風機的電機以及風機的驅(qū)動端、非驅(qū)動端均采用滾動軸承支撐,并在4 個軸承位置安裝DCS 振動在線監(jiān)測系統(tǒng)。引風機采用雙膜片式金屬彈性元件撓性聯(lián)軸器連接,膜片材料為304 不銹鋼,膜片厚度為0.6 mm。除了4 點為新設(shè)計基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)外,其余點均安裝在老引風機的基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)上,首次試運行時發(fā)現(xiàn)風機驅(qū)動端軸承振動超標,重新設(shè)計加固基礎(chǔ)剛度后,再次試轉(zhuǎn)引風機,各軸承振動幅值均達到較好的水平。待運行28 d 后,現(xiàn)場振動巡檢發(fā)現(xiàn)電機驅(qū)動端軸承振動異常,接近驗收值上限,并存在持續(xù)增大的趨勢,當天振動位移值瞬間達到50 絲,遠遠超出上限11 絲。聯(lián)軸器處存在異聲,隨即停機。拆開電機靠背輪與聯(lián)軸器的連接,發(fā)現(xiàn)聯(lián)軸器兩側(cè)膜片組均已斷裂損壞,如圖1 所示。

        圖1 斷裂的膜片組

        本文以圖1 中斷裂的膜片組為研究對象,通過膜片顯微組織分析、斷口形貌分析,結(jié)合風機振動監(jiān)測歷史數(shù)據(jù)診斷,得出膜片失效的直接原因是承受過大交變應(yīng)力引發(fā)疲勞失效,根本原因是新電機基礎(chǔ)沉降引發(fā)聯(lián)軸器處不對中而產(chǎn)生交變驅(qū)動力。針對失效根本原因提出相應(yīng)的解決方案,維修后風機正常運行。

        1 理化分析及振動診斷

        1.1 宏觀形貌與硬度測試

        由圖1 可見,聯(lián)軸器膜片組由19 片膜片組成且已經(jīng)完全損壞,散落斷裂成四部分。斷口平整,無明顯氧化,呈現(xiàn)脆斷特性,如圖2 所示。根據(jù)GB/T 4340.1—1999《金屬維氏硬度試驗 第一部分試驗方法》對聯(lián)軸器膜片實施硬度測試,結(jié)果顯示膜片硬度達到470 HV,已經(jīng)高于最小標準值的2 倍,表明膜片的硬度非常高。

        圖2 膜片宏觀斷口

        1.2 顯微組織

        截取一塊散落的膜片作為金相檢驗試樣,經(jīng)鑲樣、磨制、拋光,用體積分數(shù)為3%的FeCL3 鹽酸水溶液腐蝕后,采用蔡司Axio Imager A2m 型光學顯微鏡觀察其顯微組織。由圖3 可知,膜片的顯微組織為馬氏體+孿晶奧氏體,沿著膜片的圓周方向存在明顯的軋制流線,并在膜片內(nèi)部存在少許沿晶的微裂紋、夾雜物。綜上可知,304 不銹鋼膜片材料經(jīng)過軋制冷作硬化處理,形成形變誘發(fā)馬氏體+孿晶奧氏體,為正常的冷作硬化后顯微組織。同時由于存在較多的馬氏體,導致膜片硬度過高。

        1.3 斷口形貌

        圖3 斷裂膜片的顯微組織

        采用FEI QUANTA 450FEG 型掃描電鏡觀察圖2 標志所示區(qū)域的微觀形貌,觀察結(jié)果見圖4。在膜片斷口中,發(fā)現(xiàn)多處疲勞源,呈現(xiàn)多源疲勞現(xiàn)象;在膜片中部存在疲勞推進線,為疲勞裂紋擴展區(qū),裂紋沿著疲勞擴展臺階逐漸向膜片外表面擴展;膜片外表面為斷裂終了區(qū),當疲勞裂紋擴展到該區(qū)域時,由于瞬斷區(qū)有效受力面積急劇減小,單位載荷過大,導致瞬間斷裂,同時由于晶界處存在夾雜物以及過大的剪切應(yīng)力,造成晶界破裂,產(chǎn)生微裂紋。由此可知,局部疲勞損傷是造成膜片斷裂的主要原因。

        圖4 膜片斷口的微觀形貌

        1.4 風機振動監(jiān)測與診斷

        根據(jù)DCS 在線振動監(jiān)測系統(tǒng),并結(jié)合恩泰克Dynamix-2500 振動測量采集儀,對引風機軸承振動進行監(jiān)測與故障診斷分析。由電機驅(qū)動端軸承振動DCS 監(jiān)測幅值變化趨勢圖(圖5)可知,驅(qū)動端軸承正常運行情況下振動幅值穩(wěn)定在2.8 絲附近,今年7 月2 日發(fā)現(xiàn)幅值瞬間升高到9 絲并逐漸升高到13 絲,聯(lián)軸器處發(fā)出異響,使用恩泰克Dynamix2500 振動測量儀對其進行振動測量與診斷分析。由電機驅(qū)動端軸承振動頻譜可知,水平方向以轉(zhuǎn)頻為基頻,2X 諧頻幅值高于基頻,存在較大的3X 諧頻;垂直方向以轉(zhuǎn)頻為基頻,存在較大的2X、3X 諧頻,軸向振動較小。以上分析結(jié)果表明聯(lián)軸器兩側(cè)存在不對中現(xiàn)象[1-2],且軸向振動較小,表明為平行不對中,造成振動異常上升。

        圖5 電機驅(qū)動端軸承振動變化趨勢

        2 原因分析及處理

        顯微組織和斷口分析結(jié)果表明:經(jīng)過冷作硬化的膜片顯微組織正常,冷作硬化馬氏體提高了膜片材料硬度同時使抗疲勞性能下降,基材中存在的夾雜提供疲勞源。

        風機振動監(jiān)測與診斷數(shù)據(jù)表明,聯(lián)軸器兩側(cè)存在平行不對中造成振動異常升高,為膜片疲勞斷裂提供了驅(qū)動力,過大交變應(yīng)力作用下引發(fā)材料損傷是導致膜片快速斷裂失效的直接原因。

        平行不對中屬于一種軸系不對中,是指聯(lián)軸器兩側(cè)的機器軸心線不在同一水平方向,相互平行[3]。當兩半聯(lián)軸器存在平行不對中時,強制連接將會在聯(lián)軸器軸上產(chǎn)生較大的附加彎曲應(yīng)力,轉(zhuǎn)軸每旋轉(zhuǎn)一周,徑向彈性力方向改變4 次,發(fā)生兩次徑向振動,從而激起較大的轉(zhuǎn)頻2X 諧波振動[4-5],在頻譜中也會出現(xiàn)較大的3X 頻率諧波。平行不對中產(chǎn)生的較大的附加徑向力作用在聯(lián)軸器上膜片上,較高的載荷產(chǎn)生大的交變應(yīng)力,且雙膜片式聯(lián)軸器屬于金屬彈性元件撓性聯(lián)軸器,其膜片硬度高,吸振能力差,從而導致膜片在周期性應(yīng)力作用下過早出現(xiàn)疲勞斷裂失效現(xiàn)象[6]。

        造成平行不對中的原因包括機器內(nèi)部零件安裝不正確或已損壞,安裝誤差、管道應(yīng)變或軟腳造成的機器外殼翹曲、溫度變化或位移以及基礎(chǔ)沉降不均等都會造成平行不對中。

        停機后,通過現(xiàn)場原因排查發(fā)現(xiàn)引風機新電機基礎(chǔ)沉降3 mm 是造成聯(lián)軸器不對中的主要原因。重新設(shè)計并加固新電機基礎(chǔ)結(jié)構(gòu),進行精對中處理后,引風機工作平穩(wěn),振動正常,運行半年以來未再出現(xiàn)此類聯(lián)軸器膜片斷裂失效現(xiàn)象。

        3 結(jié)語

        某電廠在更換大功率引風機之后出現(xiàn)聯(lián)軸器膜片斷裂失效,本文通過顯微組織觀察、斷口分析及振動診斷確定根本原因并成功處理。針對此問題,提出如下建議。

        (1)引風機變更安裝后,進行必要的振動監(jiān)測診斷,及時診斷異常振動。如若在首次軸振超標及時發(fā)現(xiàn)2X、3X 頻率異常,進行原因排查,可預(yù)防聯(lián)軸器膜片斷裂失效。

        (2)聯(lián)軸器膜片基材內(nèi)含有夾雜,且由于冷作硬化存在大量馬氏體,疲勞源和疲勞敏感性并存。運行期間應(yīng)通過DCS 密切關(guān)注該風機的振動情況,振動異常及時主動停機可避免聯(lián)軸器膜片斷裂失效。

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