王曉華 黃 海 艾俊清
(1.湖北華電襄陽發(fā)電有限公司,湖北 襄陽 441141;2.湖北威斯玻爾電力技術有限公司,湖北 武漢 430040)
在電煤價格高企的情況下,火電廠的盈利能力越來越困難,因此向內挖掘潛力的要求越來越高,影響鍋爐經(jīng)濟性較大的1 個指標就是飛灰含碳量,飛灰含碳量每上升1%,煤耗就上升1.33 g/kW·h[3]。因此,降低飛灰含碳量對鍋爐經(jīng)濟運行來說,是重中之重。而在低氮改造后,較多鍋爐都存在飛灰含碳量增大的現(xiàn)象。在降低飛灰含碳量后,脫硝入口NOx 值又大幅度超標,如何既能保證脫硝入口NOx 不超標,又能保證飛灰含碳量不大幅度上升,是很多電廠亟待解決的問題。該文通過對四角切圓鍋爐爐內水冷壁各區(qū)域煙氣中CO 含量的測量和煙氣中CO 濃度值與燃燒強度的對應關系,來確定各燃燒層的燃燒狀況,并通過調整,達到鍋爐在保證脫硝入口NOx 值的前提下,最大限度地降低飛灰含碳量的目的。
飛灰含碳量每上升1%,煤耗就上升1.33 g/kW·h。
飛灰含碳量上升一般包括3 個方面的原因。
爐膛高度越低,燃燒器高寬比越小,煤粉在爐內停留的時間越短,燃燼率越低,飛灰含碳量越大[1]。
發(fā)熱量、揮發(fā)分越低,飛灰含碳量越高;灰分、水分、煤粉細度越高,飛灰含碳量越高。
制粉系統(tǒng)或給粉機投運方式、二次風配風方式、二次風剛性、二次風溫、一次風粉溫度、一次風速、氧量和爐膛漏風等都與飛灰含碳量密切相關。
在進行運行調整時,所有的降低飛灰含碳量的方法都是為了使火焰中心盡量下移,使煤粉在爐膛停留時間更長,使煤粉燃燒得更完全,然而爐內每只燃燒器的燃燒、每層的燃燒狀況到底是什么樣的,當前的運行監(jiān)控手段卻是缺失的,沒有實時的數(shù)據(jù)可以作為燃燒調整的目標值。
研究發(fā)現(xiàn),爐內燃燒在大多數(shù)情況下,并不是所有的燃燒器燃燒不好,燃燼率偏低,只是部分燃燒器存在燃燼率偏低的問題,尤其是在低氮改造后,爐內燃燒必須分為欠氧燃燒區(qū)域和富氧燃燒2 個區(qū)域,而由于對爐內燃燒器燃燒監(jiān)測手段的缺失,運行人員的調整只能依靠燃燒的最終結果參數(shù),例如氧量、主汽溫度和主汽壓力等來調整,往往出現(xiàn)的結果是在保證鍋爐脫硝入口NOx 值的前提下,要么只能通過增加燃料量來增強整體的燃燒出力,要么是通過風粉的調整,增強了部分燃燒器的燃燒效果,同時又會影響部分燃燒器的燃燒效果,并不能有效地降低飛灰含碳量,或者降低飛灰含碳量后,脫硝入口NOx 大幅上升[2]。
隨著科技的發(fā)展,爐內CO 在線監(jiān)測系統(tǒng)的出現(xiàn)很好地解決了這個問題,研究表明,四角切圓鍋爐爐內水冷壁各燃燒層附件區(qū)域煙氣中的CO 含量值是與燃燒強度具有對應關系的,且沿爐膛高度,因為爐溫及燃燒程度的設計不同,各層的CO 也有較大的區(qū)別,根據(jù)這一原理,我們在鍋爐水冷壁每一層燃燒區(qū)域的燃燒器向火側特定位置裝設爐內CO 在線監(jiān)測系統(tǒng),實時監(jiān)測每一層各測點的CO 值,就可以得出該燃燒器的燃燒強度,并通過對單個燃燒器的精準調整,使每個燃燒器在其燃燒設計范圍內能充分燃燒,保證在鍋爐脫硝入口NOx 不超標的前提下,最大限度地降低飛灰含碳量。
某電廠#5機組640 MW超臨界機組鍋爐為上海鍋爐廠引進技術制造的國產(chǎn)超臨界參數(shù)、變壓運行、螺旋管圈直流鍋爐,單爐膛、一次中間再熱、四角切圓燃燒方式、平衡通風、固態(tài)排渣、全鋼懸吊П 型結構、露天布置的燃煤鍋爐。制粉系統(tǒng)為6 臺中速直吹磨,五運一備。其煤粉細度、熱一、二次風溫均在設計范圍內,我們在鍋爐B/D/F 層各裝設了爐內CO 在線監(jiān)測系統(tǒng),由于經(jīng)濟預算的原因,在A/C/E/SOFAB層開了爐內CO 在線測量孔以備后期測量,保證爐內各層CO數(shù)據(jù)的完整。
在根據(jù)CO 值調整之前,測得的數(shù)據(jù)見表1。
表1 調整之前的各項參數(shù)
從表1 可以看出,C/D 層欠氧燃燒較大,燃燼率較低,火焰中心上移至E/F 層,在E/F 層燃燒劇烈,由于火焰中心上移到頂層,煤粉在爐內停留時間過短,導致燃燼率偏低,飛灰含碳量偏大。
以CO 值為調整目標,經(jīng)過對配風、各層燃燒器出力進行調整后,測得的數(shù)據(jù)見表2。
表2 調整之后的各項參數(shù)
從表2 可以看出,經(jīng)過有針對性的優(yōu)化調整后,在脫硝入口NOx 值不升高的前提下(由于數(shù)據(jù)波動的因素,我們不認為Box 值下降了),下層的燃燒被有限加強了,火焰中心移到了D/E 層,且燃燒不再因為下層燃燼率偏低而集中劇烈,因此既保證了NOx 值,又有效地降低了飛灰含碳量。
影響飛灰含碳量的因素較多,降低煤粉細度、提高熱風溫度、強化燃燒、降低火焰中心高度等都是有效的手段,但是在低氮改造后,常規(guī)手段由于受脫硝入口NOx 值的限制,往往收不到較好的效果,飛灰含碳量偏高成為一些電廠影響鍋爐經(jīng)濟性的1 個痛點,究其原因,大多數(shù)都是因為基于低氮設計對爐內燃燒分級的要求,而爐內燃燒缺乏精準的監(jiān)測手段,對分級燃燒中各層燃燒的把控不夠,對各層燃燒器的出力與配風不能精準調節(jié),一些燃燒層燃燼率偏低、火焰中心上移,導致飛灰含碳量上升。對于四角切圓鍋爐,在使用了爐內CO 在線監(jiān)測系統(tǒng)后,我們能根據(jù)爐膛燃燒器層水冷壁附近區(qū)域煙氣中CO的含量值,準確地監(jiān)測到該燃燒器層的燃燒強度,從而能在保證脫硝入口NOx 值的前提下,對各層燃燒精準調整,盡可能地提高各層的燃燼率,降低爐膛火焰中心,從而有效地降低飛灰含碳量,提高鍋爐效率,提升鍋爐經(jīng)濟性。