李偉明
(福建省鍋爐壓力容器檢驗(yàn)研究院泉州分院,福建 泉州 362000)
壓力管道是生產(chǎn)、生活中廣泛使用的可能引起燃爆或中毒等危險(xiǎn)性較大的特種設(shè)備,壓力管道分布極廣,凡有流體輸送的場(chǎng)合一般都用壓力管道。石油、天然氣的長(zhǎng)距離輸送,城鎮(zhèn)燃?xì)夂凸脛?dòng)力蒸氣的輸送,各種石油、化工工業(yè)生產(chǎn)裝置等都有大量的壓力管道,確保壓力管道安全使用,對(duì)于保障人民生命和國(guó)家財(cái)產(chǎn)的安全具有特殊的意義[1]。
文中所述的環(huán)己酮壓力管道安裝項(xiàng)目,使用單位為莆田某石化公司,安裝單位為中化某建設(shè)公司,法蘭制造單位為泉州某機(jī)械制造公司,該安裝項(xiàng)目中前后共發(fā)現(xiàn)二片帶有埋藏缺陷的法蘭,分別為:(1)WN PN40 DN150帶頸對(duì)焊法蘭,材質(zhì)為20,管道屬GC2級(jí)別,介質(zhì):蒸汽,設(shè)計(jì)溫度240℃;(2)WN PN25 DN80帶頸對(duì)焊法蘭,材質(zhì)為20,管道屬GC1級(jí)別,介質(zhì):H2、N2、苯,設(shè)計(jì)溫度60℃。
根據(jù)檢驗(yàn)方案要求,在壓力管道安裝完畢,外觀檢查,無(wú)損檢測(cè)合格后,應(yīng)進(jìn)行壓力試驗(yàn)。
(1)GC1級(jí)管道的檢查等級(jí)應(yīng)不低于Ⅱ級(jí),GC2級(jí)管道的檢查等級(jí)應(yīng)不低于Ⅳ級(jí),管道焊接接頭的內(nèi)部質(zhì)量采用射線探傷檢測(cè),GC1級(jí)管道焊縫探傷檢查比例為20%,GC2級(jí)管道焊縫探傷檢查比例為5%。
(2)壓力試驗(yàn):應(yīng)以液體為試驗(yàn)介質(zhì),當(dāng)管道的設(shè)計(jì)溫度高于試驗(yàn)溫度時(shí),試驗(yàn)壓力應(yīng)按下式計(jì)算。
式中: PT—試驗(yàn)壓力(表壓)(MPa);
P—設(shè)計(jì)壓力(表壓)(MPa);
S1—試驗(yàn)溫度下,管材的許用應(yīng)力(MPa);
S2—設(shè)計(jì)溫度下,管材的許用應(yīng)力(MPa)[2]。
混凝活性砂過(guò)濾-臭氧脫色工藝在中水處理中的應(yīng)用……………………………………………… 欒城梅,趙昕(7-161)
(1)WN PN40 DN150點(diǎn)焊時(shí)坡口旁產(chǎn)生環(huán)向褶皺,見(jiàn)圖1。
圖1 DN150法蘭環(huán)向裂紋
(2)WN PN25 DN80 水壓試驗(yàn)時(shí)頸部產(chǎn)生泄漏,圓圈處可見(jiàn)噴射的水,見(jiàn)圖2。
圖2 法蘭頸部穿透性孔(圓圈處可見(jiàn)噴射的水)
(1)WN PN40 DN150法蘭缺陷原因:環(huán)向褶皺。
法蘭套打過(guò)程中,模具應(yīng)先進(jìn)行預(yù)熱,使模具溫度接近坯料溫度,經(jīng)查鍛造時(shí)鍛造師未按工藝要求進(jìn)行充分預(yù)熱,造成坯料與模具間溫差過(guò)大,鍛造時(shí)錘頭把坯料從模具帶出,但鍛打時(shí)燒紅的坯料在模具中印了一道,第二次入模時(shí),初次印的一道形成褶皺,致使法蘭頸部出現(xiàn)肉眼看不到的褶皺,由于模鍛加工余量少,在機(jī)加工過(guò)程中沒(méi)有加工出來(lái),造成內(nèi)部缺陷。示意圖見(jiàn)圖3。
圖3 WN PN40 DN150法蘭環(huán)向褶皺示意圖
第一錘鍛打,坯料到此處(A)被模具冷卻,坯料最外圈無(wú)法繼續(xù)變形。
第二錘鍛打,坯料中部未冷卻,繼續(xù)向下向外變形,已冷卻的部位(A)被包裹在內(nèi),形成褶皺。
(2)WN PN25 DN80法蘭缺陷原因:鑄造夾雜物是指在冶煉、澆注和鋼水凝固過(guò)程中產(chǎn)生或混入的非金屬相。非金屬相是一些金屬元素(如Fe、Mn、Al、Nb等)和Si,與非金屬元素(如O、S、N、P)結(jié)合而成的化合物。
夾雜物根據(jù)來(lái)源不同可分為外來(lái)夾雜、內(nèi)生夾雜。外來(lái)夾雜來(lái)源于冶煉和澆注過(guò)程中,侵蝕或沖刷的耐火材料,混入鋼中的熔渣、原料帶入的污物、出鋼和澆注過(guò)程中鋼水的二次氧化產(chǎn)物等。內(nèi)生夾雜來(lái)源于四個(gè)方面:脫氧時(shí)的脫氧產(chǎn)物;出鋼和澆注過(guò)程溫度下降平衡移動(dòng)的生成物;凝固過(guò)程中溶解度降低、偏析而發(fā)生反應(yīng)的產(chǎn)物;固態(tài)鋼相變?nèi)芙舛茸兓傻漠a(chǎn)物。
由于夾雜物的存在,破壞了鋼基體的連續(xù)性,造成了鋼組織的不均勻,影響了鋼的力學(xué)性能和加工性能。
鑄鐵中的夾雜物經(jīng)鍛造壓力加工,沿加工方向延伸變形伸長(zhǎng),使鍛件產(chǎn)生帶狀組織,引起性能出現(xiàn)明顯的各向異性,使鍛件橫向力學(xué)性能明顯低于縱向力學(xué)性能,夾雜物的缺口敏感效應(yīng)很明顯,在鍛件中起著缺口及應(yīng)力集中的作用,因此降低鍛件的疲勞強(qiáng)度,導(dǎo)致鍛件過(guò)早損壞[4]。
(1)安裝單位和使用單位應(yīng)按照GB 50235-2010第4.1.3條規(guī)定“當(dāng)對(duì)管道元件或材料的性能數(shù)據(jù)或檢驗(yàn)結(jié)果有異議時(shí),在異議未解決前,該批管道元件或材料不得使用”。在有明確結(jié)論前,立即暫停該批次法蘭的安裝及使用。
(2)安裝單位和使用單位應(yīng)嚴(yán)格按照GB/T 20801.4-2006第5.7條規(guī)定:“抽樣檢查、檢測(cè)或試驗(yàn)的管道組成件,若有一件不合格,允許按原規(guī)定數(shù)量加倍抽樣進(jìn)行檢查、檢測(cè)或試驗(yàn)。若仍有不合格,則該批管道組成件不得使用;或?qū)υ撆艿澜M成件逐個(gè)進(jìn)行檢查、檢測(cè)或試驗(yàn),合格者方可使用”。
(3)福建省特檢院莆田分院在安裝單位自檢合格基礎(chǔ)上,按比例進(jìn)行符合性驗(yàn)證抽查。
(4)把法蘭制造單位納入2019年度監(jiān)督抽查范圍。
今年以來(lái),泉州市市場(chǎng)監(jiān)管局加大對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品相關(guān)特種設(shè)備的治理力度,為深刻吸取江蘇響水天嘉宜化工有限公司“3·21”危險(xiǎn)化學(xué)品爆炸事故慘痛教訓(xùn),嚴(yán)格落實(shí)危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)特種設(shè)備的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作主體責(zé)任,制造單位已把安裝于使用單位的YR1804批次共168片法蘭全部拆除召回。
我國(guó)對(duì)壓力管道元件實(shí)行制造許可制度,未實(shí)行制造監(jiān)督檢驗(yàn)制度,在制造許可證的有效期內(nèi)采取監(jiān)督抽查,由于制造單位生產(chǎn)的壓力管道元件數(shù)量多、附加值低,必須落實(shí)制造單位的主體責(zé)任。
(1)對(duì)于鑄造制造單位,應(yīng)力爭(zhēng)降低鋼中氧化物夾雜和硫化物夾雜。
首先,降低氧化物夾雜的途徑有:最大限度地減少外來(lái)夾雜物。提高原材料的純凈度;根據(jù)鋼種的要求采取合理的冶煉工藝、脫氧制度和鋼水的精煉工藝;提高電爐及澆注系統(tǒng)所用耐火材料的質(zhì)量與性能;減少和防止鋼水二次氧化。
其次,降低硫化物夾雜的途徑有:降低入爐原料中的硫含量;采用合理的冶煉工藝及爐外精煉深脫硫技術(shù);改變硫化物夾雜的形態(tài)和分布,使鋼水中以MnS為主的塑性?shī)A雜物轉(zhuǎn)變?yōu)橐韵⊥亮蚧餅橹鞯那蛐尾蛔冃螉A雜物。
(2)法蘭制造單位必須保證質(zhì)量管理體系運(yùn)行,明確質(zhì)控體系責(zé)任人員,完善法蘭入廠驗(yàn)收記錄,制造過(guò)程記錄,出廠檢驗(yàn)記錄。
鑒于法蘭制造單位的鍛件大多采用分包形式,制造單位應(yīng)對(duì)鍛件分包商制造的法蘭鍛件嚴(yán)格把關(guān),鍛件分包商必須提供質(zhì)量證明書(shū),質(zhì)量證明書(shū)中必須有鍛件的化學(xué)成分、機(jī)械性能、硬度、熱處理狀態(tài)、無(wú)損檢測(cè)等內(nèi)容,必要時(shí)制造單位還應(yīng)對(duì)批量的鍛件進(jìn)行抽檢,抽檢結(jié)果應(yīng)符合NB/T 47008-2017技術(shù)指標(biāo)。