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        玉磨鐵路新平隧道穿越密集斷裂帶施工關(guān)鍵技術(shù)

        2020-01-01 01:15:20趙前進李敬偉
        隧道建設(shè)(中英文) 2019年12期
        關(guān)鍵詞:新平漿液圍巖

        趙前進, 李敬偉

        (1. 中南大學(xué), 湖南 長沙 410083; 2. 中國鐵路昆明局集團有限公司, 云南 昆明 650011)

        0 引言

        隨著我國國民經(jīng)濟的高速發(fā)展,基建行業(yè)也迎來了建設(shè)高潮,特別是在鐵路建設(shè)方面,以客運專線、高速鐵路為主的鐵路建設(shè)更是發(fā)展迅速。隧道作為其中的重要組成部分,在項目中所占比例越來越大,在目前已建設(shè)的鐵路工程中,隧道工程所占比例一般在20%~30%,有的高達50%以上,建設(shè)過程中遇到的地質(zhì)條件也越來越復(fù)雜。趙前進[1]指出富水破碎帶主要問題為圍巖穩(wěn)定性差、易產(chǎn)生突水突泥,主要對策為超前排水泄壓、超前支護與加固; 翁賢杰等[2]的隧道斷層突水突泥前兆信息演化規(guī)律數(shù)值模擬研究表明,隧道開挖接近斷層時極易造成突水突泥災(zāi)害,施工中應(yīng)積極采取有效的防控措施; 周捷等[3]在大斷面隧道地層超前預(yù)加固及開挖支護過程穩(wěn)定性的數(shù)值模擬中指出,在低黏聚力的軟弱地層、大斷面隧道開挖中,掌子面穩(wěn)定是施工中面臨的很大問題; 錢七虎[4]在隧道工程建設(shè)地質(zhì)預(yù)報及信息化技術(shù)的主要進展及發(fā)展方向中指出,為準確查明復(fù)雜不良地質(zhì)的具體情況,及時采取針對性的防治措施,最大限度地減小不良地質(zhì)對隧道施工與運營的影響,利用地質(zhì)超前預(yù)報技術(shù)為不良地質(zhì)隧道施工提供指導(dǎo)十分必要。

        玉磨鐵路向北通過昆玉線進入昆明樞紐連接昆明,向南通過擬建老撾鐵路經(jīng)瑯勃拉邦至萬象,經(jīng)曼谷至新加坡,是泛亞鐵路中通道的重要組成部分,也是“一帶一路”建設(shè)的重要組成部分[5-6]。本文依托玉磨鐵路新平隧道,對穿越密集破碎帶施工技術(shù)進行研究,解決施工過程中遇到的技術(shù)難題。

        1 工程地質(zhì)及水文地質(zhì)概況

        圖1 新平隧道局部段落地質(zhì)縱斷面圖(單位: m)

        2 施工中遇到的重大技術(shù)難題

        新平隧道是單洞雙線隧道,為Ⅰ級高風(fēng)險隧道,設(shè)計時速為160 km; 開挖寬度近13 m、高度近12 m,斷面面積達到122 m2。隧址區(qū)位于石屏—建水斷裂(JSF6)和揚武—青龍廠大斷裂之間,走向與揚武—青龍廠大斷裂近平行,先后穿越魯奎山向斜、新寨背斜、新寨逆斷層、大開門—新寨逆斷層、寫莫逆斷層、揚武—趙米克逆斷層及阿布都逆斷層7個大型斷裂破碎帶以及數(shù)個小型的褶曲、斷裂等,區(qū)域地質(zhì)條件極其復(fù)雜、地質(zhì)構(gòu)造程度極高,是全線施工技術(shù)難度最大的隧道之一。

        2.1 隧道位于斷裂破碎帶中,災(zāi)害頻發(fā)

        開工以來,新平隧道累計發(fā)生突泥(砂)、涌水28次(見圖2),突泥(砂)約6.4萬m3。經(jīng)分析研究可知,造成隧道突泥涌水、溜坍的主要因素有以下幾方面: 1)隧道處于斷裂破碎帶中,圍巖完整性差、巖體極破碎,自穩(wěn)性極差。2)在隧道爆破和開挖卸荷的作用下,對圍巖產(chǎn)生擾動,造成構(gòu)造附近地下水涌出,隨著地下水水量聚集和攜帶能力加強,造成松散破碎巖體在地下水作用下失穩(wěn)并形成流體涌出; 同時,隧道穿越的地質(zhì)構(gòu)造除了向斜是含水構(gòu)造外,背斜以及擠壓性逆斷層都是排水、隔水的地質(zhì)構(gòu)造,由于施工擾動的影響,斷裂帶在一定范圍內(nèi)往往出現(xiàn)較強烈的附加切向應(yīng)力和圍壓變化,從而導(dǎo)致斷裂帶松弛、原有裂隙發(fā)展及新生裂隙產(chǎn)生與張開,形成新的水力通道,從而導(dǎo)致突泥涌水的發(fā)生[7]。由于無法準確預(yù)判隧道前方山體中的不可預(yù)見性次生斷裂構(gòu)造和富水囊狀構(gòu)造,極大地增加了隧道施工中發(fā)生突涌、溜坍的風(fēng)險。

        圖2 新平隧道掌子面突泥涌水

        2.2 軟巖大變形問題

        隧道開挖引起的圍巖重分布應(yīng)力超過巖體強度使原巖進入塑性屈服狀態(tài),稱之為圍巖的擠出作用,擠出性巖體向隧道凈空擠入時并無明顯的體積變化,而是逐漸緩慢地發(fā)生變形[8-9]。新平隧道圍巖極度破碎、風(fēng)化程度高,圍巖自穩(wěn)能力極差,加之開挖的卸荷作用,使得松動圈內(nèi)的圍巖出現(xiàn)典型的塑性流變特性,表現(xiàn)為隧道凈空收斂的位移隨時間不斷增長,最大變形達到700 mm,導(dǎo)致初期支護侵限、開裂變形等軟巖大變形問題,見圖3。

        圖3 初期支護系統(tǒng)變形

        3 關(guān)鍵技術(shù)

        3.1 含水體超前探測技術(shù)

        地下水是隧道發(fā)生突泥涌水災(zāi)害的重要影響因素,準確探明隧道前方地下水的發(fā)育情況對預(yù)防溜坍、涌突、變形等不良地質(zhì)災(zāi)害的發(fā)生有著重大意義。因為物探的多解性導(dǎo)致物探結(jié)論經(jīng)常與實際開挖揭示情況不相符,玉磨鐵路新平隧道采用時域瞬變電磁法(TEM)[10-11]、地震波法(TSP)以及鉆探相結(jié)合的方法相互印證,提高判譯準確率。以新平隧道3#橫洞正洞小里程D1K54+970~+890段為例,采用不同的預(yù)報手段進行綜合判譯,對掌子面前方地下水及構(gòu)造發(fā)育情況進行探測。

        3.1.1 瞬變電磁法(TEM)

        瞬變電磁法視電阻率剖面如圖4所示。由圖4可知,D1K54+970~+890段視電阻率較低,推測地下水發(fā)育,以股狀水形態(tài)出露; 其中D1K54+970~+940段水源主要來自于掌子面右側(cè),左側(cè)視電阻率梯度線密集,推測巖體一致性差。

        圖4 瞬變電磁法視電阻率剖面圖

        Fig. 4 Nephogram of apparent resistivity of transient electromagnetic method

        3.1.2 地震波反射法(TSP)

        TSP法二維反射層位及物理力學(xué)參數(shù)成果如圖5所示。由圖5可知: D1K54+970~+940段圍巖破碎—局部極破碎,巖質(zhì)軟,節(jié)理裂隙發(fā)育,線狀水—股狀水,存在軟弱夾層及裂隙,局部裂隙水量較大; D1K54+940~+915段圍巖較破碎—破碎,巖質(zhì)較軟,節(jié)理裂隙較發(fā)育—發(fā)育,線狀水—小股狀水,存在軟弱夾層及裂隙; D1K54+915~+890段圍巖破碎,巖質(zhì)較軟—軟,節(jié)理裂隙發(fā)育,滴滲水—線狀水,存在軟弱夾層及裂隙。

        3.1.3 鉆探

        根據(jù)物探結(jié)果,現(xiàn)場采用超前鉆探進行驗證,鉆孔參數(shù)及孔位布置如表1所示。由表1可知: 8孔均鉆進30 m,成孔時間在60~100 min,返碴為板巖、砂巖,局部卡鉆、無突進,推測巖質(zhì)較軟,巖體破碎; 1#—4#孔開孔即出水,終孔水量在1~2 L/s,匯總約6 L/s; 5#—8#孔終孔無水。

        3.1.4 開挖揭示

        (a) 物理力學(xué)參數(shù)成果圖

        (b) 二維反射層位成果圖

        表1 超前鉆孔參數(shù)及孔位布置圖

        分析比較以上幾種方法探測結(jié)果可知: 瞬變電磁法(TEM)、地震波反射法(TSP)以及超前水平鉆探結(jié)果與開挖揭示基本一致,表明超前預(yù)報結(jié)果準確、可靠。多種預(yù)報方法相結(jié)合,大大提高了預(yù)報的準確性,為施工提供了極大的安全保障。

        3.2 超前預(yù)加固技術(shù)

        3.2.1 超前預(yù)加固方案

        富水斷層破碎帶采用全斷面超前預(yù)注漿進行加固,注漿設(shè)計如圖6所示。

        (a) 注漿孔開孔布置圖

        (b) 注漿孔終孔斷面交圈圖

        (c) 注漿孔縱剖面布置圖

        Fig. 6 Design sketches of full-face advance pre-grouting reinforcement (unit: cm)

        3.2.2 超前預(yù)注漿參數(shù)

        富水斷層破碎帶注漿壓力為靜態(tài)壓力+1~2 MPa(一般不大于4 MPa),隧道止?jié){墻為2~3 m。全斷面超前預(yù)注漿加固圈厚度為5 m,擴散半徑按1.5~2 m,全斷面注漿共設(shè)120個注漿孔(含12個玻璃纖維錨桿注漿孔)。注漿加固段長25 m,注漿后開挖20 m,余留5 m作為下一循環(huán)注漿施工的止?jié){巖墻。

        3.2.3 超前預(yù)注漿材料

        注漿材料的選擇是注漿成敗的關(guān)鍵,富水斷層破碎帶的注漿材料以普通水泥-水玻璃雙液漿為主,普通水泥單液漿、超細水泥單液漿和硫鋁酸鹽水泥單液漿為輔。注漿材料水灰質(zhì)量比控制在0.8∶1~1∶1,水泥-水玻璃體積比為1∶(1~0.3),水玻璃波美度為30~35 °B′e,具體可根據(jù)現(xiàn)場情況適當調(diào)節(jié)。

        為保證注漿效果和快速施工,在開挖輪廓線以外的注漿段使用硫鋁酸鹽水泥; 在地層比較致密、裂隙較小(微裂隙)但又有水,普通水泥注不進去或擴散困難、前進式注漿很慢時,使用超細水泥。另外,在單孔注漿量較大而注漿壓力仍然不上升時,使用硫鋁酸鹽水泥,注漿量控制根據(jù)實際地層情況而定,注漿量較大時,使用雙液漿封孔或間歇一段時間再重新掃孔注漿。

        3.2.4 超前預(yù)注漿工藝

        根據(jù)玉磨鐵路區(qū)域斷層破碎帶內(nèi)鉆孔過程中易塌孔、成孔困難的情況,超前預(yù)注漿施工工藝采取前進式分段注漿結(jié)合下PVC管孔底注漿的綜合施工工藝。

        前進式分段注漿工藝: 主要采用安裝孔口管分段前進方式進行,首先用地質(zhì)鉆機鉆設(shè)φ140 mm的孔,安裝φ127 mm的孔口管,然后采用φ100 mm鉆頭鉆孔第1次鉆至5 m,進行注漿試壓作業(yè),之后每鉆進3~5 m注一次漿,如此循環(huán)下去,直至鉆到設(shè)計孔深,分段步距可根據(jù)現(xiàn)場地質(zhì)情況適當調(diào)整。該工藝主要適用于成孔條件較差、易塌孔的周邊注漿孔和局部出水量較大的注漿孔。

        PVC管孔底注漿工藝: 主要通過PVC管向孔底送漿,漿液通過孔底返漿方式注入地層,首先鉆直徑較大的孔,安裝孔口管和高壓球閥,然后通過前進式注漿方式成孔,并沿鉆孔全長安裝PVC管,在孔口安裝上排砂和止?jié){裝置,通過PVC管將漿液注入孔底,在較高的注漿壓力作用下,漿液在孔內(nèi)循環(huán)返回至孔口并擴散至地層。該工藝主要適用于成孔條件較好,基本無水的周邊注漿孔和開挖面上的個別孔。

        3.2.5 超前預(yù)注漿結(jié)束標準

        注漿結(jié)束標準以定量定壓相結(jié)合控制。注漿量根據(jù)地層圍巖孔隙率,當單孔注漿量達到設(shè)計注漿量的1.5~2倍,壓力仍然不上升時,可采取調(diào)整漿液配比、縮短凝膠時間或進行間歇注漿等措施使注漿壓力達到設(shè)計終壓,結(jié)束該孔注漿; 超前加固注漿終壓定為3~4 MPa,注漿壓力達到設(shè)計終壓并維持10 min以上可結(jié)束注漿。設(shè)計的所有注漿孔均達到注漿結(jié)束標準,無漏注現(xiàn)象,并達到注漿效果檢驗標準,可結(jié)束該段的注漿。

        3.2.6 注漿效果檢驗和評價

        注漿效果檢驗和評價采取分析法和鉆檢查孔法。

        分析法采用P-Q-t曲線法和漿液填充率反算法。通過對注漿施工中所記錄的注漿壓力P、注漿速度Q進行P-t、Q-t曲線繪制,根據(jù)地質(zhì)特征、注漿機制、設(shè)備性能、注漿參數(shù)等對P-Q-t曲線進行分析,從而對注漿效果進行評判; 通過統(tǒng)計總注漿量,可采用式(1)反算出漿液填充率,根據(jù)漿液填充率評定注漿效果,當漿液填充率達到90%以上,滿足開挖要求。

        ∑Q=Vnα(1+β)。

        (1)

        式中: ∑Q為總注漿量,m3;V為加固體體積,m3;n為地層孔隙率或裂隙度;α為漿液填充率;β為漿液損失率。

        鉆檢查孔法是在可能出現(xiàn)的薄弱環(huán)節(jié)進行鉆孔檢查。檢查孔無涌泥、不塌孔且檢查孔出水量小于0.2 L/(min·m),則達到注漿效果。

        3.2.7 超前預(yù)加固情況和效果

        通過注漿使?jié){液對地層進行劈裂和擠密,提高了地層的承載能力。漿液在地層中劈裂填充形成較大的漿脈及結(jié)石體,跟地層中的土石砂粘結(jié)在一起形成承載力較高的混合體,可以把水堵在開挖輪廓線以外較遠位置,并對地層一定范圍內(nèi)進行加固,基本保證隧道能在無水或滲水很小的情況下開挖,有效地保證了隧道開挖安全。超前預(yù)加固效果如圖7所示。

        (a) 加固前地質(zhì)情況

        (b) 加固后開挖效果

        3.3 斷裂帶大變形控制技術(shù)

        在實際施工中,初期支護結(jié)構(gòu)的變形體現(xiàn)出周期長、速率高、累計值大等特點,最大變形達到700 mm,給開挖施工帶來了嚴重的安全隱患。

        為保證斷裂帶大變形段的施工安全,應(yīng)做好監(jiān)控量測工作,及時了解圍巖及支護結(jié)構(gòu)的變形情況; 開挖時采用下臺階帶仰拱一次開挖技術(shù)[12],盡量減少對圍巖的擾動次數(shù)、擾動強度、擾動范圍和擾動持續(xù)時間; 開挖后及時施作初期支護,并保證初期支護強度,使圍巖變形進入受控狀態(tài); 通過可靠、足夠頻次的監(jiān)控量測數(shù)據(jù)來準確評價圍巖與支護結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定狀態(tài),或判斷其動態(tài)發(fā)展趨勢,以便及時調(diào)整支護形式和開挖方法。

        3.3.1 超前支護

        采用φ76 mm中管棚配合大外插角φ42 mm超前小導(dǎo)管。管棚長度為6 m,環(huán)向間距為0.4 m,縱向間距為3.6 m,每環(huán)47根; 小導(dǎo)管長度為4 m,環(huán)向間距為0.4 m,縱向間距為2.4 m,每環(huán)47根。注漿漿液為水泥單液漿,注漿壓力為1.0 MPa。

        3.3.2 開挖支護工藝

        為了控制圍巖及支護結(jié)構(gòu)的施工變形,應(yīng)使初期支護結(jié)構(gòu)盡早封閉成環(huán),形成良好的完整承載結(jié)構(gòu)體系,因此采用臺階法帶仰拱一次開挖工法進行施工。該工法的工藝特點是: 上、中、下臺階與仰拱同步鉆孔、爆破、出碴,仰拱與下臺階同步施作初期支護。初期支護混凝土噴射完成后,仰拱部位用洞碴回填,滿足開挖面施工行車需求,待后續(xù)施作仰拱二次襯砌與填充前清出。仰拱部位的施工配合采用24 m全配套自行式移動棧橋,仰拱二次襯砌與填充單幅施工長12 m,這樣可以保證前方行車、仰拱填充澆筑與下一組仰拱二次襯砌鋼筋綁扎平行作業(yè),提高施工效率。具體的施工組織規(guī)劃如圖8所示。

        采用臺階法帶仰拱一次開挖工法,可以因仰拱與上部斷面的同步爆破而減少斷面爆破次數(shù),從而減少了對圍巖的擾動,這一點在軟巖區(qū)段體現(xiàn)得更為明顯。同時,因仰拱部位開挖支護比傳統(tǒng)臺階法提前,初期支護快速封閉成環(huán),能夠盡早地形成有效的承載體系,更有利于控制斷面的前期變形,且使初期支護結(jié)構(gòu)的應(yīng)力分布更趨于合理,從而保障隧道支護結(jié)構(gòu)的整體穩(wěn)定性。

        3.3.3 支護參數(shù)

        根據(jù)現(xiàn)場施工監(jiān)測數(shù)據(jù)反饋,原設(shè)計支護參數(shù)無法滿足變形控制的需要,故對支護結(jié)構(gòu)予以加強。變更前后的支護參數(shù)見表2。

        3.3.4 施工效果分析

        根據(jù)現(xiàn)場施工監(jiān)測數(shù)據(jù)反映,通過以上技術(shù)措施,隧道穿越斷裂帶的施工變形得到了明顯的降低。圖9—12為典型測點的變形時程圖。其中,圖9與圖10分別示出工法及支護參數(shù)變更前的典型拱頂沉降與周邊收斂,圖11與圖12分別示出工法及支護參數(shù)變更后的典型拱頂沉降與周邊收斂。

        圖8 臺階法帶仰拱一次開挖工法縱斷面示意圖(單位: m)

        表2 原設(shè)計和變更后支護參數(shù)對比表

        圖9 D1K51+595拱頂沉降時程曲線

        圖10 D1K51+595上臺階收斂時程曲線

        圖11 D1K51+521拱頂沉降時程曲線

        圖12 D1K51+521上臺階收斂時程曲線

        由圖9—12可知,采用合理的開挖工法并加強支護參數(shù)后,該段隧道拱頂沉降累計值及周邊收斂累計值均有明顯的下降,下降幅度在60%以上。說明采用的技術(shù)手段較為合理。

        3.4 隧道非爆開挖技術(shù)

        新平隧道穿越的巖性為薄層板巖夾砂巖,巖石單軸抗壓強度小于30 MPa,屬于軟巖。受次生斷裂的影響,隧道圍巖節(jié)理裂隙發(fā)育,完整性差,巖體破碎,這些巖層條件使隧道具備采用銑挖法非爆開挖技術(shù)的條件。銑挖法作為隧道開挖的重要方法,已應(yīng)用在蘭渝鐵路、武廣高鐵等鐵路隧道,杭州地鐵、重慶市軌道交通等市政隧道工程中。

        3.4.1 銑挖法的適用范圍

        一般情況,銑挖機只用于隧道輪廓的開挖,但是在中低硬度的巖層中,它也可以直接用于隧道的掘進,尤其在裂隙、節(jié)理發(fā)育的破碎巖層及土質(zhì)隧道中。銑挖機可以廣泛應(yīng)用于隧道、溝渠、市政管線開挖、公路路面破碎、采礦、建筑物拆除、表面出新以及鋼鐵工業(yè)、林業(yè)等施工領(lǐng)域[13-15]。

        3.4.2 設(shè)備選型

        結(jié)合隧道斷面尺寸及開挖方法,選擇德國艾卡特ER1500-1XL銑挖頭。銑挖最大挖掘半徑為7.5 m,最大挖掘高度為6.8 m,銑挖寬度為50 cm,滿足本隧道三臺階七步法開挖工法的要求。

        3.4.3 應(yīng)用效果

        新平隧道采用銑挖法非爆開挖技術(shù)后,銑挖一個循環(huán)工序時間約為95 min,與傳統(tǒng)的鉆爆法相比較,工序時間大大減少。工序時間對比見表3。

        表3 工序時間比較

        根據(jù)現(xiàn)場統(tǒng)計分析,新平隧道銑挖法開挖效率平均達到34 m3/h。采用銑挖法非爆開挖,有效地降低了因掌子面不能自穩(wěn)形成溜坍和涌突的頻率和風(fēng)險,同時開挖平均線性超挖控制在15 cm以內(nèi),隧道成型效果較好,超挖現(xiàn)象得到有效控制,施工效率得到有效提升,保障了隧道施工安全。銑挖法施工效果如圖13所示。

        圖13 銑挖法施工效果

        4 結(jié)論與討論

        1)瞬變電磁法采用多測線、多方位的探測方式,綜合分析掌子面前方圍巖地下水發(fā)育情況,得到地下水的形態(tài)、發(fā)育段落及空間分布情況。探測結(jié)果與超前水平鉆探及開挖揭示的情況基本一致,預(yù)報準確率較高,取得較好的預(yù)測效果,為隧道突泥涌水風(fēng)險判別提供詳實的依據(jù),為隧道施工提供了安全保障。

        2)根據(jù)新平隧道斷裂破碎帶的地層特點,富水斷層破碎帶采用全斷面超前預(yù)注漿。超前預(yù)加固施工工藝采取前進式分段注漿結(jié)合下PVC管孔底注漿的綜合施工工藝。注漿材料以普通水泥-水玻璃雙液漿為主,采用普通水泥單液漿和普通水泥-水玻璃雙液漿混合注漿方式,對斷裂破碎帶進行超前預(yù)注漿加固,達到了預(yù)期的注漿加固效果。

        3)為了有效控制斷裂帶施工變形,應(yīng)采用下臺階與仰拱同步開挖工法,促使初期支護結(jié)構(gòu)盡早封閉成環(huán),同時根據(jù)現(xiàn)場試驗情況增強超前支護并適當加大支護強度。

        4)采用銑挖法非爆開挖技術(shù)進行軟巖隧道開挖,可減少對圍巖的擾動,不易造成大面積變形和局部溜坍; 同時銑挖法定位準確,便于控制超欠挖,實現(xiàn)隧道輪廓的精確成型,具有簡便、快速、精確的特點。經(jīng)現(xiàn)場應(yīng)用統(tǒng)計分析,銑挖法循環(huán)工序時間為95 min,平均施工工效達34 m3/h,實踐表明銑挖法是比較適合軟巖隧道開挖的一種既安全又經(jīng)濟的施工方法。

        5)針對玉磨鐵路新平隧道斷裂破碎帶軟弱圍巖,通過采取動態(tài)設(shè)計、超前地質(zhì)預(yù)報、預(yù)注漿加固、監(jiān)控量測、專業(yè)化施工等措施,各工序以“防突、控變、防塌方”為主要目的,實現(xiàn)了Ⅰ級高風(fēng)險隧道施工安全、高效、順利的建設(shè)目標。

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