近年來,隨著新疆機采棉的廣泛使用,清梳聯(lián)的排雜、分梳負擔(dān)加重。我公司有2條FA203A型生產(chǎn)線主要生產(chǎn)100%細絨棉精梳集聚紡7.4 tex品種。該品種質(zhì)量要求較高,我們在生產(chǎn)中采取一些技術(shù)措施,確保了生條質(zhì)量。
(1)機采棉存在著雜質(zhì)和疵點小而多、短絨率高的問題。為滿足用戶要求,我們采用高性能金屬針布,錫林針布型號AC2040×01850D,道夫針布型號AD4030×02090D,活動蓋板針布型號NCHJ52D-A。此外,刺輥齒條負荷較大,應(yīng)縮短更換周期,保證齒條鋒利度。剝棉羅拉齒條磨損也會造成返花嚴重,必須制定周期進行更換。
(2)FA203A型機原配備固定蓋板前三后三,且只在前固定蓋板處加裝前1個棉網(wǎng)清潔器,棉束經(jīng)過固定蓋板梳理后,雜質(zhì)和纖維雖被分離開,但若得不到及時排出,大雜質(zhì)變成小雜質(zhì)容易帶入棉網(wǎng)生條中,使生條棉結(jié)得不到有效控制。我們改造成固定蓋板前四后七,且前后各加1個棉網(wǎng)清潔器,改造后擴展了分梳區(qū)面積,提高了棉網(wǎng)清晰度,排除點增加使雜質(zhì)得到有效排除。
(3)優(yōu)化蓋板入口隔距,前上罩板與錫林隔距掌握在1.02 mm,前上罩板與蓋板針尖隔距掌握在2 mm。調(diào)節(jié)前導(dǎo)盤上下和高低的距離,使蓋板與錫林隔距0.56 mm。提高上罩板,使上罩板與中罩板間隙6 mm~8 mm。防止排除的短絨被蓋板帶入梳理區(qū),造成揉搓棉結(jié)。前漏底提高5 mm~10 mm,降低三角區(qū)氣流的紊亂,同時也能增加與后漏底間隙,增加氣流外排。通過調(diào)節(jié)對壓羅拉來控制喂入棉層的厚薄,細特應(yīng)偏薄掌握。棉層太厚會造成喂入筵棉向兩側(cè)擴展,造成兩側(cè)梳理不充分產(chǎn)生棉結(jié)。合理設(shè)置總牽伸倍數(shù),有利于分梳。同時注意掌握上下軋輥與剝棉羅拉的牽伸倍數(shù),牽伸倍數(shù)設(shè)置合理可減少返花。
(4)活動蓋板為主要梳理部件,蓋板的運行狀態(tài)和清潔狀態(tài)十分重要。紡機采棉時蓋板的嵌雜較多,直接影響梳理質(zhì)量。我們在蓋板前方加裝一只杜邦絲毛刷,用90 W調(diào)速電機傳動,能徹底清除蓋板中的塵土與雜質(zhì)。嚴格執(zhí)行蓋板鏈條更換周期,使蓋板傳動平穩(wěn)、靈活,杜絕蓋板起伏現(xiàn)象。
通過采取以上技術(shù)措施,生條質(zhì)量明顯改善,梳棉生條質(zhì)量和成紗質(zhì)量對比如下。
項目 改前 改后
AFIS棉結(jié)/?!-134 24
AFIS短絨率/% 10.90 9.67
目測棉結(jié)/粒·g-198 58
棉雜合計/?!-1156 102
條干CV/% 14.1 13.7
條干CVb/% 2.48 1.63
細節(jié)/個·km-118 10
粗節(jié)/個·km-154 44
棉結(jié)/個·km-194 58
山東華興紡織集團有限公司 孫彥青