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        閘閥凍裂事故的分析及對策

        2019-12-27 03:12:50
        化肥設計 2019年6期
        關鍵詞:閥板電動閥閘閥

        (中國石油寧夏石化公司,寧夏 銀川 750026)

        某大型國產化大化肥生產裝置位于西北,當地冬季平均氣溫-7.3℃,極端低溫在-22℃以下。由于冬季天然氣短缺和其他原因,裝置處于停車狀態(tài)。在夏季溫度較高的時候,裝置停車,系統(tǒng)進行置換吹掃,僅保留循環(huán)水系統(tǒng)運行。裝置的整體停運給冬季防凍帶來了很大的考驗。在12月,現場發(fā)現合成氣壓縮機透平的中壓抽汽管線電動閥門閥體凍裂(見圖1)。

        圖1 閥門凍裂

        1 閥門介紹

        1.1 閥門結構[1]

        該閥門生產標準為美標,尺寸為DN450,壓力等級為10MPa。閥門結構為楔式單閘板閘閥(見圖2),楔式閘閥兩個密封面與管道軸線成一定的夾角,即兩個密封面成楔形,主要依靠楔式閘板與閥體的兩個精加工面接觸摩擦,達到一定的密封比壓而實現密封。由于閥門開啟瞬間存在很大的靜摩擦力,開啟力矩大,因此配置了較大功率的電動執(zhí)行裝置,以保證閥門的正常啟閉。閥體材質為WC6高溫碳鋼,具有良好的抗蠕變特性,適用于高溫工況。

        圖2 楔式單閘板閘閥結構注:1—楔式閘板;2—閥體;3—閥蓋;4—閥桿;5—填料;6—填料壓蓋;7—套筒螺母;8—壓緊環(huán);9—手輪;10—鍵;11—壓緊螺母;12—閥座

        1.2 閥門所處位置

        該閘閥安裝在合成氣透平ST1801抽汽管線上,與壓力等級為4.9MPa的中壓蒸汽管線相連?,F場位置處于管線U形彎底部,管線U形彎兩端在管廊上方,高度差約6m。該閘閥配有DN50旁路管線,閥前后分別配有DN40的排液導淋。

        2 拆檢情況

        將該閥門整體拆除,從工藝管道移出后發(fā)現管道內無積液痕跡。對閥門進行拆檢,拆除閥體中法蘭后,發(fā)現閥體內腔體全被冰柱填滿。

        將閥門完全解體,清除積冰后,檢查閥門內壁,發(fā)現其光滑、無劃痕,開裂斷面未見夾渣、氣孔等缺陷。裂紋位置從閥門中心線和中法蘭交匯處至閥體底部(見圖3)。

        圖3 閥門內部裂紋情況

        3 閥門凍裂原因排查[2-5]

        從閥門拆檢情況分析,閥體凍裂故障的直接原因為在閘閥關閉過程中或關閉后,液體介質進入閥體內腔,且?guī)缀跆顫M閥體內腔。隨著冬季環(huán)境溫度降到0℃以下,內部凝液結冰膨脹,閥體受力超過材質最大屈服極限而開裂。

        3.1 壓縮機透平停車未嚴格執(zhí)行操作規(guī)程

        合成氣壓縮機透平停車后,未能及時關閉電動閥門,且該閥安裝位置處于管段U形彎最底部,蒸汽冷凝造成該管管段處積液。在這種狀況下關閉電動閥門,造成閥體內積液。即使隨后打開閥前后導淋排凝,但閥體內腔的液體仍無法排除。

        查閱MES操作記錄發(fā)現,合成氣壓縮機透平停車時,電動閥門閥前溫度測點TI1855與閥后溫度TI8034測點溫度均下降至120℃左右。隨后,閥前溫度測點TI1855繼續(xù)下降直到30℃,而閥后溫度測點TI8034維持在120℃左右無變化。

        鍋爐系統(tǒng)停車,電動閥門閥后溫度測點TI8034從118℃下降至26℃,此時查閱閥前溫度測點TI1855為23℃,此時兩溫度基本與當時夜間環(huán)境溫度相同。

        從查閱MES系統(tǒng)對比合成壓縮機組和鍋爐停車后的電動閥門閥前后溫度可以判斷,壓縮機透平停車后,操作人員按照停車操作規(guī)程要求,及時關閉了電動閥門,將前后流程斷開,此時,U形管線內不可能產生大量積液,造成電動閥門在關閉過程中閥體積液,只能在閥體內腔中存留蒸汽冷凝,產生少量冷凝液。因此,可以排除未嚴格執(zhí)行操作規(guī)程這一因素。

        3.2 減溫水調節(jié)閥內漏

        電動閥門閥后管線離閥約2m處安裝有減溫水噴嘴,通過減溫水調節(jié)閥進行控制,正常生產情況下用于對壓縮機透平抽汽進MS管網前注水降溫。在壓縮機透平停車后,若此閥發(fā)生內漏,則減溫水大量進入MS管網,造成U形彎管內大量積液。將調節(jié)閥拆下送至檢修廠方進行打壓試漏,該閥在1.2倍操作壓力下水壓試驗無泄漏,排除了減溫水調節(jié)閥內漏因素。

        3.3 閥板MS管網側密封泄漏

        (1)電動閥門關閉后,MS管網又繼續(xù)運行了6d。在這種狀態(tài)下,電動閥門閥后管線處于管線盲端,溫度為120℃左右,遠小于MS管網實際壓力4.8MPa對應下的飽和蒸汽溫度261℃。在此壓力等級下,U形彎管線內大量蒸汽冷凝成積液(在鍋爐系統(tǒng)停車后,從U形彎電動閥門閥后導淋排出大量蒸汽冷凝液,得到了進一步驗證)。

        (2)楔形閘閥制造工藝和楔形閥板結構影響。從閥門制造工藝角度分析,影響楔形閘閥密封面泄漏的主要原因為密封面的粗糙度、平面度和閥體與閥板的角度誤差,閥門加工制作過程中必然存在一定的加工誤差。從楔形閘閥結構分析,其在管路上有兩道密封面,只要其中任一道密封面能起到良好的密封作用,則該閥門就不會產生內漏,能夠正常使用。因此,在閥門制造過程中,就不會考慮在閥板兩側受壓不均的狀態(tài)下兩道密封面均能保持良好的密封狀態(tài)。

        (3)電動閥門為合成氣壓縮機透平至MS管網切斷閥,機組停車后,電動閥門關閉,而MS管網繼續(xù)運行,這種狀態(tài)下,造成閘閥楔形閥板兩側受力不均,楔形閥板只承受MS管網側壓力。從楔形閘閥的結構可以看出,此時,楔形閥板在MS管網側密封面的密封比壓減弱,在壓縮機透平側密封面的密封比壓增大。一旦在MS側密封面的密封比壓小于密封所需的最小比壓,則必然在MS端密封面發(fā)生泄漏,蒸汽冷凝液進入閥體內腔,且無法從另一密封面(壓縮機透平側)排出。當鍋爐系統(tǒng)停車后,MS管網壓力迅速降低至常壓,楔形閥板在MS管網側密封面的密封比壓恢復,積存在閥體內腔中的蒸汽冷凝液無法排出。

        3.4 防凍方案考慮不周

        鍋爐系統(tǒng)停車后,電動閥門前后導淋打開排液,復線閥門打開串氣,保證了管線無積液。由于對該類型閥門結構認識不深,未能考慮到閥體內腔會有大量蒸汽冷凝液積存,未再次打開閥門進行閥體內腔排液,造成閥體積液。

        通過以上分析可知,閥門凍裂的主要原因為對楔形閘閥結構認識不足,閥板在受力不均的狀態(tài)下,密封面發(fā)生泄漏進入冷凝液,而又無法排出所致。

        4 處理及預防措施

        (1)該閥閥體凍裂,閥門已發(fā)生變形損壞,不具備修復條件。且此閥較大,不屬于常用備件,因此第一時間聯(lián)系原生產廠家進行采購。

        (2)對裝置區(qū)類似閥門進行排查,及時發(fā)現問題并處理。

        (3)補充完善防凍方案,安裝有類似閥門的管道,在管道防凍交出后,應再次打開閥門,對腔體進行二次排凝。

        (4)建議在楔形閥板一側開小孔,排泄閥體內腔積液,具體方案與生產廠家進行可行性討論。

        5 結語

        電動閥門閥體凍裂事件反映出裝置設備管理人員對一些看似簡單、常用的裝置結構的認識不足,未能深入了解,以至于發(fā)生設備損壞事件。這也說明,裝置冬季防凍方案還需要進一步細化到每一臺設備、每一條管線和每一臺閥門。只有徹底了解裝置的內部結構,才能做好設備的維護保養(yǎng)工作。

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