包東程,韓春雨,劉明君,杜永亮,陳 東
金屬礦山膏體充填工業(yè)試驗研究
包東程,韓春雨,劉明君,杜永亮,陳 東
(紅嶺礦業(yè)公司,內(nèi)蒙古 赤峰市 024000)
為實現(xiàn)紅嶺礦業(yè)公司井下膏體充填,對紅嶺礦業(yè)公司3000 t/d選廠尾砂進行了物理性質(zhì)分析,在此基礎(chǔ)上進行膏體充填工業(yè)試驗。通過本次工業(yè)試驗,得出了濃密機最佳的單位面積處理量、絮凝劑用量以及最優(yōu)條件下可達到的底流濃度,并設(shè)計濃密機添加絮凝劑合適的結(jié)構(gòu)方案,計算濃密機的處理能力,為大型深錐濃密機選型提供數(shù)據(jù)。
膏體充填;工業(yè)試驗;單位面積處理量;底流濃度;濃密機
紅嶺礦業(yè)公司于1988年開始籌建,經(jīng)過20余年的開采,生產(chǎn)能力由建礦初期的210 t/d經(jīng)過多次改擴建成如今的5000 t/d。自建礦以來,無論是采用淺孔留礦法還是階段深孔空場崩落聯(lián)合采礦法進行回采,均未進行充填,為防止采空區(qū)塌陷產(chǎn)生井下沖擊波,礦山對采空區(qū)進行了崩落處理,使空區(qū)連通地表,但造成了地表塌陷,且隨著下部中段的開采,地表塌陷坑范圍逐漸增大,成為影響礦山安全生產(chǎn)及礦區(qū)人員財產(chǎn)安全的危險源。為此,有必要開展紅嶺礦業(yè)公司井下充填研究。
目前紅嶺礦業(yè)公司選廠尾礦排放共有3000 t/d和2000 t/d 2套系統(tǒng),現(xiàn)有充填站利用3000 t/d尾礦排放系統(tǒng)作為尾砂材料來源,充填站砂倉溢流后由渣漿泵泵送至尾礦庫進行沉淀,尾礦庫回水再進入選廠循環(huán)使用。
礦山已建成1套充填系統(tǒng),充填能力500 m3/d,采用分級尾砂作為骨料進行充填。本次研究為膏體試驗機泵送充填井下采空區(qū)技術(shù)方案,擬通過小型工業(yè)試驗得出關(guān)鍵性數(shù)據(jù),為實現(xiàn)紅嶺礦業(yè)公司膏體充填提供依據(jù)。
目前礦山采用分級尾砂膠結(jié)充填方式,由于砂倉容積有限,不能滿足井下生產(chǎn)充填及地表塌陷區(qū)治理的需求。
本次試驗在現(xiàn)有充填站已有設(shè)施的基礎(chǔ)上,增加了1套小型立式砂倉(全尾砂膏體試驗機)及放砂系統(tǒng)和絮凝劑添加裝置,以進行工業(yè)濃密試驗,得出最佳的單位面積處理量、絮凝劑用量和最優(yōu)條件下可達到的底流濃度,以及立式砂倉添加絮凝劑合適的結(jié)構(gòu)方案和小型立式砂倉處理能力,為大型深錐濃密機選型提供數(shù)據(jù)。
根據(jù)國內(nèi)外充填技術(shù)發(fā)展及目前已經(jīng)掌握的充填技術(shù),本次設(shè)計采用全尾砂充填方案。具體方案為:在礦山3000 t砂泵站至充填站之間新建礦漿輸送系統(tǒng),利用3000 t/d砂泵站內(nèi)的液下渣漿泵將8%~12%濃度的尾礦漿揚送到充填攪拌站小型立式砂倉內(nèi)。脫水后,從小型立式砂倉底部放出高濃度的尾砂漿體,經(jīng)軟管泵泵送至高濃度攪拌槽攪拌,然后自流輸送或者泵送進入采場充填。
由于本次試驗的主要任務(wù)是選擇最佳的絮凝劑濃度及尾砂底流濃度,對充填能力沒有具體要求,故本次試驗選用礦山現(xiàn)有的110 m3立式砂倉,砂倉頂部設(shè)絮凝劑添加受料筒,倉內(nèi)設(shè)耙架,砂倉直徑3.2 m,高度14.95 m(直線段12.95 m)。
礦山現(xiàn)有廢石充填站有水泥倉2座,本次設(shè)計利用現(xiàn)有水泥倉。
充填攪拌站主要設(shè)備包括高濃度攪拌槽、水泥給料設(shè)備和軟管泵。高濃度攪拌槽及水泥給料設(shè)備均利用現(xiàn)有設(shè)施。
高濃度攪拌槽采用臥式雙軸攪拌機,攪拌能力為35~40 m3/h,水泥給料設(shè)備采用雙管螺旋輸送機,配螺旋電子秤。
軟管泵:根據(jù)雙軸臥式攪拌機的攪拌能力,本次設(shè)計配置軟管泵,其輸送能力為2~10 m3/h,壓力0.6 MPa,采用變頻電機,滿足倉底至攪拌桶之間輸送揚程及流量的要求。
全尾砂膏體試驗機溢流水進入13.5 m3溢流池,溢流池內(nèi)的水經(jīng)DF60水泵(=40~60 m3/h,=50.86 m)輸送至3000 t/d選廠砂泵站緩沖池,配備電機功率是37 kW,一用一備,通過變頻調(diào)速控制滿足要求。
在立式砂倉側(cè)設(shè)絮凝劑攪拌裝置及添加裝置,絮凝劑添加裝置容積1000 L,實現(xiàn)準確添加與 計量。
根據(jù)充填工藝要求,在放砂管路及給水管路上設(shè)置濃度計、流量計等儀表,試驗期間采用半自動控制,待試驗確定數(shù)據(jù)后再進行充填自動化改造,將計量數(shù)據(jù)實時反饋至控制系統(tǒng),由系統(tǒng)實現(xiàn)尾砂、水泥的精確配比,攪拌形成符合要求的充填 料漿。
全尾砂膏體試驗機內(nèi)徑為3.2 m,設(shè)備總高18 m,泥層高度最大10 m,對于本次濃密試驗,設(shè)定的目標泥床高度為8~9 m。
礦漿通過添加絮凝劑后進入濃密機進行絮凝沉降(本次添加的絮凝劑型號SNF625V陰離子型絮凝劑)。通過調(diào)整稀釋水量,觀察澄清區(qū)、沉降區(qū)和泥層高度,再根據(jù)觀測情況,調(diào)節(jié)進料流量、絮凝劑用量,待泥層高度達到8 m左右開始排放底流,檢測進料濃度、溢流濃度、底流濃度。
首先對全尾砂膏體試驗機附帶儀器儀表進行檢查,確保儀器儀表運轉(zhuǎn)正常;對濃密機注水直至溢流水管有水流出,根據(jù)濃密的單位面積處理量,合理稀釋濃度,調(diào)整好給礦量以及稀釋水量;絮凝劑量依據(jù)溢流水的澄清情況調(diào)整。
給料取樣:每隔1 h對礦漿進行在線取樣測試,多次取礦漿質(zhì)量濃度、密度的平均值,得出實驗周期的平均處理量,礦漿的平均密度,做好原始記錄,填入表格;
對給料流量計、稀釋水的流量計、絮凝劑的流量計每隔1 h進行讀數(shù),錄入表格,然后在實驗周期內(nèi)取平均值,最終得出給料濃度、稀釋濃度、絮凝劑用量的參數(shù)。
底流取樣:當泥層高度達到8 m左右且穩(wěn)定后,對底流每1 h進行取樣,測試的參數(shù)有質(zhì)量、體積、密度、底流濃度、底流排放速度,然后在實驗周期對相關(guān)參數(shù)取平均值。
溢流水固含量測試:當泥層高度達到8 m左右且穩(wěn)定后,每1 h取樣一次測試,記錄每次的實驗結(jié)果,在實驗周期取平均值。
各數(shù)據(jù)采集結(jié)果見表1~表2。
表1 半工業(yè)濃密試驗給料濃度和溢流水結(jié)果
表2 半工業(yè)濃密試驗底流排放結(jié)果
(1)3000 t/d選廠全尾砂+立式砂倉溢流尾砂動態(tài)平衡試驗平均單位面積處理量為0.34 t/(m2?h),絮凝劑用量為23.81 g/t,動態(tài)試驗過程中,底流濃度在68.23%~72.8%;來料平均濃度為8.73%,稀釋后平均濃度為5.1%,溢流水澄清度較好。
(2)3000 t/d選廠全尾砂試驗平均單位面積處理量為0.46 t/(m2?h),絮凝劑用量為20.3 g/t,動態(tài)試驗過程中,泥層高度>6 m時,排料速度在(0.6~1.6) m3/h,底流濃度在75.9%~79.8%;來料平均濃度為11.54%,溢流水澄清度較好。3000 t/d選廠尾砂的底流濃度比添加砂倉溢流后底流濃度高。
(1)本次膏體工業(yè)試驗機成功用于紅嶺礦業(yè)公司膏體制備工作,為之后進行的膏體充填項目提供設(shè)備技術(shù)參數(shù)。
(2) 紅嶺礦業(yè)公司3000 t/d選廠全尾砂粒徑分布較均勻,制備成的膏體性質(zhì)較適合用于管道自流輸送。
(3)本次膏體充填試驗項目得出了3000 t/d選廠全尾砂膏體強度配比、流動性等數(shù)據(jù)。
(4)通過本次膏體工業(yè)試驗,得出濃密機最佳的單位面積處理量、絮凝劑用量以及最優(yōu)條件下可達到的底流濃度等關(guān)鍵性數(shù)據(jù)。
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(2019-01-20)
包東程(1986—),男,內(nèi)蒙古呼倫貝爾人、采礦工程師,主要研究方向為金屬礦山充填工藝、技術(shù)研究應(yīng)用,Email:595889725@qq.com。