張永波
上海立得催化劑有限公司 (上海 201512)
隨著國(guó)家和人民環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng),環(huán)保法規(guī)在近年日益嚴(yán)格,標(biāo)準(zhǔn)也在不斷提高,一些企業(yè)的環(huán)保設(shè)施已經(jīng)不能滿足新法規(guī)的排放要求。如何實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放成為很多化工生產(chǎn)企業(yè)面臨的難題,甚至是新形勢(shì)下關(guān)乎企業(yè)生死存亡的問(wèn)題,多地陸續(xù)有不少排放不達(dá)標(biāo)企業(yè)被關(guān)停,還有部分企業(yè)難以承擔(dān)巨額環(huán)保費(fèi)用,面臨利潤(rùn)減少甚至虧損,不得不主動(dòng)停產(chǎn)另謀出路。上海立得催化劑有限公司(簡(jiǎn)稱“立得公司”)也面臨同樣的問(wèn)題,對(duì)于尾氣治理問(wèn)題,也走過(guò)不少?gòu)澛??;て髽I(yè)尾氣治理的方法很多,但可以肯定的是,首先要從源頭上控制含烴廢氣的排放,即遵循減量化的處理原則。近幾年,采取改進(jìn)原料進(jìn)出罐操作、降低生產(chǎn)中的工藝反應(yīng)溫度、降低冷卻介質(zhì)溫度等多項(xiàng)舉措減少有機(jī)廢氣的排放,從優(yōu)化前后來(lái)看,取得了不錯(cuò)的效果。
設(shè)計(jì)和生產(chǎn)部門(mén)需合理安排儲(chǔ)罐進(jìn)出料程序,減小儲(chǔ)罐留空高度,降低儲(chǔ)存溫度,可采用水噴淋冷卻或遮蔭、地埋等方式來(lái)降低罐內(nèi)溫度,從而降低烴類的蒸發(fā)損耗。對(duì)低沸點(diǎn)、大容積的介質(zhì)采用浮頂罐儲(chǔ)存,減少呼吸揮發(fā)量,如煉油裝置中的油罐大多采用浮頂罐,而加油站多用地埋式儲(chǔ)罐。如有必要,可以采取夾套冷卻的方式保存。
在老生產(chǎn)基地,部分戊烷儲(chǔ)罐露天放置,在夏季陽(yáng)光暴曬下溫度升高,因戊烷沸點(diǎn)較低(遠(yuǎn)低于夏季環(huán)境氣溫),在回收過(guò)程中損失很大,嚴(yán)重時(shí)回收儲(chǔ)罐內(nèi)由于戊烷蒸發(fā)壓力一直卸不盡。同時(shí),溶劑罐使用調(diào)節(jié)閥保壓儲(chǔ)存,在儲(chǔ)存過(guò)程中由于壓力控制閥的作用不斷充卸壓。經(jīng)測(cè)算,公司一個(gè)14 m3的儲(chǔ)罐在夏季高溫時(shí)一天可損失100 L左右的戊烷溶劑。
新生產(chǎn)基地將回收罐均安置在樓層內(nèi),避免了陽(yáng)光照射,降低了儲(chǔ)罐的表面溫度,同時(shí)將儲(chǔ)罐和生產(chǎn)系統(tǒng)的保壓方式由自動(dòng)保壓改為隔離保壓,避免了儲(chǔ)罐壓力控制時(shí)呼吸帶來(lái)的溶劑損失和尾氣排放問(wèn)題。
將原料進(jìn)出料由對(duì)空卸料方式改為密閉輸送方式,減少輸液過(guò)程中的揮發(fā),也降低安全風(fēng)險(xiǎn)。以前廢戊烷及四氫呋喃 (THF)廢溶劑使用鐵桶排桶存放,排放及放置過(guò)程中均存在較大的安全風(fēng)險(xiǎn)和無(wú)組織排放問(wèn)題。優(yōu)化前,THF原料為桶裝,卸料過(guò)程費(fèi)時(shí)費(fèi)力,也存在無(wú)組織排放和操作安全風(fēng)險(xiǎn);目前,2種溶劑均實(shí)現(xiàn)槽車(chē)裝卸料,減少了裝卸過(guò)程可能帶來(lái)的排放和損失。
老基地生產(chǎn)中,大部分液體物料,如溶劑及母液等,均使用壓差輸送,其缺點(diǎn)是向目標(biāo)罐輸送時(shí),罐內(nèi)需預(yù)先卸壓,原料罐需充壓,在溫度較高的情況下,會(huì)帶走一部分溶劑造成損失。同時(shí),較高的操作壓力帶來(lái)一定的安全風(fēng)險(xiǎn),如果發(fā)生泄漏或軟管脫落等緊急情況,不易控制。使用泵輸送可大大減少充泄壓操作從而減少揮發(fā)損失。新基地的溶劑已基本改為使用泵輸送,在常壓下實(shí)現(xiàn)溶劑的轉(zhuǎn)移輸送,提升了安全可靠性。目前的槽車(chē)裝卸車(chē)也可改為用泵輸送的方式,以降低操作壓力,減少排放。
降低部分工藝的操作溫度,減少物料輸送過(guò)程中的揮發(fā)損失。如:鎂鈦系母液制備溫度由原70℃降至60℃,淤漿母液制備溫度在配方優(yōu)化以后由68℃降至50℃。這些措施使母液配制結(jié)束后的溫度大大降低,由此前的80℃降到目前的70℃左右,有效地減少了母液輸送過(guò)程中的損失。最直觀的表現(xiàn)是以前壓送母液時(shí)冷凝器集液箱能收集到較高液位的溶劑,現(xiàn)在液位有較大幅度下降。
降低回收介質(zhì)的溫度是提高溶劑回收率最有效和直接的方法。
(1)雙峰催化劑在制備過(guò)程中,每批次(0.5 t左右)大約需要使用6 t戊烷進(jìn)行配制及清洗,目前使用精餾的方法對(duì)清洗戊烷進(jìn)行提純后重復(fù)使用;但由于精餾系統(tǒng)冷卻水池較小,催化劑制備過(guò)程中需要連續(xù)精餾,所以冷卻水溫會(huì)持續(xù)升高,特別是夏天,嚴(yán)重影響精餾戊烷的回收率。據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)(見(jiàn)表1)來(lái)看,夏季戊烷的精餾回收率在60%左右,每批次精餾戊烷大約損失1.5 t。
表1 精餾塔冷凝器冷卻水改造前后溶劑回收對(duì)比
(2)原有國(guó)產(chǎn)淤漿系統(tǒng)冷凝器采用冰水 (溫度5~10℃)冷卻回收THF,新上的進(jìn)口淤漿系統(tǒng)冷凝器采用冷凍水(溫度-10℃)冷卻回收THF,溶劑回收率由此提高了4%~6%。
(3)合理利用冷量,降低循環(huán)水溫度。在新基地,液氮蒸發(fā)器放置在循環(huán)水池上方,液氮在蒸發(fā)器汽化時(shí)帶走循環(huán)水熱量。同時(shí)安裝了冷卻塔,有效降低了循環(huán)水的溫度。改造前,夏季循環(huán)水水溫與環(huán)境溫度相近,最高時(shí)接近40℃;雖然目前水池容量不到以前的五分之一。但配合冷卻塔使用,夏季溫度可控制在30℃左右,有較大改善。
(4)采用二級(jí)冷卻,減少能耗,增加回收。圖1是對(duì)生產(chǎn)線原冷凝器增加了冰水冷凍段(20 m2換熱面積,-10℃冷凍水)后的示意圖,改造以后,溶劑回收率提高,有效減少了排放(見(jiàn)圖2),在高溫季節(jié)尤其明顯。
圖1 冷凝器改造后示意圖
圖2 冷凝器改造前后溶劑回收損耗對(duì)比
此前,催化劑配制過(guò)程中壓送母液要求在壓送走氣后再壓送5次,造成了較嚴(yán)重的揮發(fā)損失。在母液壓送過(guò)程中,冷凝器就已經(jīng)收集了大量的THF溶劑,占加入液位的5%~7%。在降低母液配制溫度之前,因母液溫度遠(yuǎn)高于溶劑沸點(diǎn),在淤漿母液壓送過(guò)程中,放空冷凝器也會(huì)在較短時(shí)間內(nèi)收集到較高液位。優(yōu)化后要求壓送走氣后直接靜置或加洗液,減少無(wú)效過(guò)量的壓送次數(shù),顯著減少了排放。
雙峰催化劑此前使用壓差抽液,缺點(diǎn)是充卸壓時(shí)會(huì)帶走一部分夾帶溶劑的氣體。改用泵抽液后,減少了充卸壓操作,也減少了有機(jī)廢氣的排放。
鎂鈦系及鉻系催化劑制備使用的溶劑量相對(duì)淤漿催化劑而言較大,且鎂鈦系催化劑生產(chǎn)批次和頻率較高。通過(guò)改進(jìn),減少了溶劑的用量,將硅膠與溶劑的比例減小到28%,且催化劑配制過(guò)程及產(chǎn)品品質(zhì)未受影響,回收時(shí)間有一定縮短,不僅有效減少了溶劑在生產(chǎn)過(guò)程中的損耗,還降低了回收過(guò)程能耗,提高了生產(chǎn)效率。
TOB和母體回收過(guò)程中,液位變化不大。成品回收過(guò)程,回收損失下降相對(duì)明顯(見(jiàn)圖3),平均每批減少約0.43%液位(相當(dāng)于30 kg戊烷)。
圖3 優(yōu)化前后各回收過(guò)程溶劑損耗對(duì)比
(1)杜絕跑冒滴漏
保證機(jī)泵閥門(mén)管道等設(shè)備性能,避免設(shè)備或機(jī)泵故障檢修時(shí)造成的無(wú)組織排放。制定嚴(yán)密的檢維修措施,在打開(kāi)設(shè)備前排空溶劑,置換死角。另外,最近開(kāi)展的泄漏檢測(cè)與修復(fù)(LDAR)檢測(cè)也對(duì)裝置進(jìn)行了全面的診斷,全廠消除較大漏點(diǎn)60余處,對(duì)于減少排放和杜絕安全隱患有重要意義。
(2)減少采樣過(guò)程中的無(wú)組織排放
目前的采樣方式不可避免地會(huì)發(fā)生一些溶劑的揮發(fā)和無(wú)組織排放,要及時(shí)處理所排出的溶劑,另外可以考慮采用密閉式的采樣系統(tǒng)。
通過(guò)上述一系列措施,將排放氣中的有機(jī)物減少了70%以上,立得公司與設(shè)計(jì)院聯(lián)合開(kāi)發(fā)了尾氣處理系統(tǒng),針對(duì)立得公司尾氣排放的特點(diǎn),制定了有針對(duì)性的治理方案。主要治理流程分為:壓縮冷凝處理(得到穩(wěn)定氣源)或風(fēng)機(jī)牽引、焚燒處理、余熱利用以及排放煙氣處理等。
壓縮冷凝工藝主要通過(guò)降低尾氣溫度、增加壓力改變尾氣的相態(tài),將烴類氣體冷凝為液態(tài)。主要根據(jù)后續(xù)焚燒處理要求來(lái)調(diào)節(jié)冷凝溫度和壓縮壓力。
焚燒處理技術(shù)利用高溫焚燒有機(jī)廢氣,通過(guò)調(diào)節(jié)助燃燃料來(lái)確保廢氣完全燃燒和維持爐內(nèi)的燃燒溫度,并按焚燒煙氣在爐膛內(nèi)的停留時(shí)間、容積熱負(fù)荷來(lái)確定爐膛容積,以保證廢氣中的有機(jī)物在爐內(nèi)完全分解為CO2,H2O等無(wú)害物質(zhì);要求工藝滿足催化劑行業(yè)尾氣排放間歇性、低流量、高質(zhì)量濃度同時(shí)夾雜粉塵的處理要求。
焚燒后的氣體溫度較高,可以經(jīng)余熱利用鍋爐將其熱量回收利用,產(chǎn)生的一定量的水蒸氣可以為生產(chǎn)和煙氣消白所用。排放煙氣先經(jīng)過(guò)除酸、除塵設(shè)備處理后再送至煙囪進(jìn)行排放。
烴類排放到大氣中不僅浪費(fèi)資源,還污染環(huán)境,因而首先要通過(guò)改進(jìn)生產(chǎn)工藝減少烴類的外排量。事實(shí)證明,通過(guò)工藝改進(jìn)增強(qiáng)回收、減少排放的空間很大。對(duì)于確實(shí)需要排放的含烴類廢氣,應(yīng)根據(jù)廢氣的特點(diǎn)選擇合適的回收方法,達(dá)到既回收利用烴類資源,又能使尾氣達(dá)標(biāo)排放,這也是清潔生產(chǎn)的充分體現(xiàn)和要求。生產(chǎn)中,需要進(jìn)行持續(xù)創(chuàng)新優(yōu)化,以適應(yīng)不斷變化的需求和更加嚴(yán)格的環(huán)保要求。
參考文獻(xiàn)(略)