肖正娟
(四川鴻艦重型機械制造有限責任公司,四川攀枝花 617063)
R1 軋機推床的原始設計為連鑄坯重9 t,坯長5.5 m。自1992 年投運以來性能偏弱,長期運行故障率高,運行精度無法保證,經(jīng)多次大修仍無法滿足生產需求。2003 年熱軋生產工藝升級后,連鑄坯重量升級為21 t(最大坯重25 t)后,坯長增加為11 m,推床無法承受坯料導向沖擊,多次嚴重變形、損壞。因此利用年修時間,在設備原有位置升級推床強度,優(yōu)化軋機坯料導向功能及精度,提高粗軋機設備的生產保障能力。
R1 軋機后推床傳動裝置的電機型號為ZZJ-803,功率為11.2 kW,冷卻方式為管道通風冷卻。生產現(xiàn)場環(huán)境溫度高且多水、多粉塵、振動大,工況惡劣。軋機為24 h 工作制,動作頻繁。由于后推床設備老化,雖經(jīng)多次焊補修復仍變形嚴重,運行精度差。
改進前的后推床主要由傳動裝置、推桿裝置、導板裝配等組成。后推床設備由電動機驅動減速器,通過十字軸式萬向聯(lián)軸器,帶動兩套推桿箱內的齒輪齒條機構,完成上、下推桿的前后移動,實現(xiàn)輥道兩側的兩套導板裝配同步對中夾緊、張開的功能。推床設備存在以下問題。
(1)后推床設備傳動電動機功率小,推床的夾緊力不夠、對中功能差,中間坯跑偏嚴重時不能強力對中夾緊,導致產品邊部劃傷及鐮刀彎缺陷。
(2)兩側導板裝配與上、下推桿間采用U 型窩浮動軸結構連接,在坯料長期沖擊作用下嚴重磨損變形后,兩側導板與上、下推桿間竄動大,致使兩側導板同步對中性差,無法實現(xiàn)準確對中導向。
(3)坯料負荷大幅增大后,推桿箱內齒輪齒條強度嚴重偏小,磨損急劇加大,而且推桿箱體強度不足,在坯料沖擊下,多次產生箱體開裂,連接螺栓扯斷現(xiàn)象。
(4)上、下推桿采用工字梁結構,坯料負荷大幅增大后,強度不足,在坯料沖擊下彎曲變形嚴重,與之連接的導板無法保證導向的對中精度及功能。
考慮坯料2 倍沖擊系數(shù),改進計算時荷載按50 t 取值。通過充分研究、計算,決定對推床結構及材料等方面進行改進優(yōu)化。
改進后的后推床設備如圖1 所示,在結構組成上與改進前相同。
加大傳動電機功率,增大減速器規(guī)格,有效提高軋機后推床夾緊力,實現(xiàn)強力對中夾緊。計算條件:單側導板移動速度60~120 mm/s,輥子與熱坯間滑動摩擦系數(shù)f=0.2,電機功率計算:
重載系數(shù):考慮大沖擊,取k=1.2
現(xiàn)電動機功率增大后,采用變頻電機。選用電機型號:YZPB200L-6,P=22 kW,n=975 r/min。實際使用時通過變頻器調速,輸出速度約為650 r/min。
電機功率增大后,減速器規(guī)格相應增大,選用速比i=200。
傳動軸材質選用42Cr-Mo,調質處理,δb=750~900 MPa,δs=500 MPa,P=22 kW,n=650/200=3.25 r/min。
圖1 改進后的后推床設備
因裝聯(lián)軸器處有一鍵槽,軸徑應增大5%,即d≥1.05×185.4=194.67 mm。
取用傳動軸最小軸徑:d=200 mm。
下推桿材質由Q235 改為Q345,由工字梁結構改為箱形梁結構,增加機械強度。上推桿與導板的連接形式由U 形窩浮動軸結構改為潤滑襯套與銷軸配合,下推桿與導板間改用孔柱加雙斜楔方式,增加結構強度。兩側導板也采用箱形梁結構,增大尺寸,提高其抗沖撞能力。襯板采用沉頭螺栓把合,可快速更換。
原推桿箱內齒輪與齒條強度偏小,磨損劇烈;推桿箱箱體強度不足,在坯料撞擊下多次將箱體撞裂,連接螺栓扯斷。如圖2 所示,一方面將箱體材質由Q235 改為Q345,適量加大箱體的外形尺寸,箱體結構件板厚由20 mm 增加至25 mm,提高箱體的整體強度;另一方面將箱體間緊固螺栓規(guī)格由M24提高至M30,防止箱體間松動。同時將箱體內齒輪齒條模數(shù)由18 mm 增大至20 mm,以增大傳動副承受荷載的能力及抗沖擊性能。
改進后的R1軋機后推床設備安裝調試后,經(jīng)過數(shù)年運行,導板裝配及推桿裝置抗沖擊能力大大增強,設備強力導向對中準確度高,產品鐮刀彎等缺陷明顯減少,改進效果明顯。具體表現(xiàn)如下。
(1)后推床傳動電機功率增大、結構強度增加后,兩導板間的夾緊力極大提升,能夠實現(xiàn)對坯料的強力導向、對中功能,減少產品邊部劃傷及鐮刀彎等缺陷。
(2)推桿箱體材質及結構等改進后,整體強度增強,未發(fā)現(xiàn)箱體松動及開裂情況,設備運行率大大提高,保證了生產的正常進行。
(3)后推床改進完成投產后,設備狀態(tài)穩(wěn)定,軋件尺寸控制好,產品質量明顯好轉,缺陷率大幅降低。
完成R1 軋機后推床的結構改進后,設備綜合性能極大提升,坯料導向對中準確。設備投運以來,其運行率大大提高,各項運行指標穩(wěn)定,產品鐮刀彎缺陷大幅減少,既提高了產品質量,又節(jié)約了大量檢修費用,結構改進取得了顯著效果。
圖2 改進后的推桿裝置