董繼廣
(河鋼邯鋼邯寶冷軋廠,河北 邯鄲 056000)
在金屬冶煉行業(yè),冷軋熱鍍鋅機(jī)組控制系統(tǒng)中,鍍層重量的控制是一個(gè)非常重要的生產(chǎn)環(huán)節(jié),其控制好壞直接影響產(chǎn)品質(zhì)量。雖然已經(jīng)有很多金屬企業(yè)在熱鍍鋅生產(chǎn)系統(tǒng)中建立了相應(yīng)的控制系統(tǒng),但由于在鍍鋅過程當(dāng)中,影響金屬鍍層重量的因素是復(fù)雜的,非線性的,導(dǎo)致該類控制系統(tǒng)的控制精確度不高,且在規(guī)格切換時(shí)由于壓力變化的慣性很大,很容易引起間斷行的產(chǎn)品鍍鋅層厚度不均勻,所以此類系統(tǒng)目前仍然主要是靠操作工手動(dòng)進(jìn)行操作,因此,這樣的控制現(xiàn)狀很難滿足生產(chǎn)要求[1]。對(duì)于熱鍍鋅產(chǎn)品來說,鍍鋅層厚度及其均勻性是一項(xiàng)非常重要的質(zhì)量指標(biāo)。如果鍍鋅層過厚,不僅浪費(fèi)鋅液原料,而且影響表面強(qiáng)度,易出現(xiàn)表面劃痕;如果鋅層厚度不足,則影響鍍件的防腐蝕性能,因此在生產(chǎn)中需要對(duì)其加以嚴(yán)格的控制[2]。隨著當(dāng)前自動(dòng)化控制技術(shù)的廣泛應(yīng)用,國內(nèi)大型鋼鐵企業(yè)的熱鍍鋅生產(chǎn)線已基本實(shí)現(xiàn)了對(duì)于鍍鋅層厚度的自動(dòng)化控制。自動(dòng)化控制技術(shù)在建立控制系統(tǒng)與氣刀PLC通訊的基礎(chǔ)上,按照既定的工藝參數(shù)通過對(duì)氣刀壓力、位置等工藝參數(shù)的調(diào)節(jié),實(shí)現(xiàn)了對(duì)鍍層厚度及均勻性的自動(dòng)化、精確化控制。改變了傳統(tǒng)人工手動(dòng)調(diào)整下鋅層厚度不良的缺陷,有效減少了鋅液消耗,提高了產(chǎn)品質(zhì)量。本文對(duì)熱鍍鋅生產(chǎn)線厚度自動(dòng)控制的原理和應(yīng)用進(jìn)行了探討[3]。
熱鍍鋅工藝即在一定溫度條件下,將板帶與高溫鋅液直接接觸,使鋅層覆蓋于板帶表面的一種鍍鋅工藝。生產(chǎn)時(shí),帶鋼經(jīng)過連退爐預(yù)熱后進(jìn)入溫度達(dá)到460℃左右的鋅鍋,繼而發(fā)生鋅鐵反應(yīng),并在帶鋼表面形成致密的鋅鐵合金層,將帶鋼本體與外界空氣相隔絕,從而起到避免帶鋼本體氧化腐蝕的作用。帶鋼從鋅鍋吊出時(shí),表面會(huì)附著大量的液態(tài)鋅,此時(shí)通過氣刀的噴吹作用,使高壓氣流沖擊作用于帶鋼表面,高壓氣流則會(huì)將帶鋼表面多余的鋅液刮落回鋅鍋,從而實(shí)現(xiàn)對(duì)鍍鋅層厚度控制的作用[4]。由此可見,氣刀噴吹作用的控制則是實(shí)現(xiàn)鍍鋅層厚度精確調(diào)節(jié)的關(guān)鍵。氣刀噴吹壓力、位置角度、噴嘴與帶鋼間距、氣刀與鋅鍋液面間距等都會(huì)影響到氣流在帶鋼表面的作用效果,繼而影響到鍍層的厚度與均勻性。
氣刀為熱鍍鋅生產(chǎn)線上橫貫在整個(gè)帶鋼寬度上的縫形噴嘴,利用從噴嘴中噴出的“刀形”扁平氣流來刮去帶鋼表面多余鋅液,因此將這個(gè)縫形噴嘴稱之為氣刀。氣刀整體結(jié)構(gòu)主要由噴嘴、主支撐梁、定位器、調(diào)整與執(zhí)行機(jī)構(gòu)、供氣系統(tǒng)、邊部擋板等幾部分組成,如圖1所示。
圖1 氣刀結(jié)構(gòu)
2.2.1 控制系統(tǒng)的硬件組成
邯鋼熱鍍鋅生產(chǎn)線氣刀自動(dòng)控制系統(tǒng)硬件部分主要組成包括:電源模塊、S7400PLC、8通道模擬量輸入模塊與輸出模塊、以太網(wǎng)拓展模塊、測(cè)厚儀、氣刀調(diào)節(jié)伺服控制器以及氣刀風(fēng)機(jī)等。
2.2.2 控制系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)
氣刀控制網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)主要負(fù)責(zé)氣刀控制系統(tǒng)PLC與現(xiàn)場(chǎng)測(cè)厚儀、執(zhí)行機(jī)構(gòu)以及氣刀控制顯示界面的通信連接。各種通信路徑都是連接在以太網(wǎng)上,通過在機(jī)架上外擴(kuò)的通信板連接到路由器上,從而與現(xiàn)場(chǎng)工藝段PLC、測(cè)厚儀、執(zhí)行單元等以“S7連接”的西門子標(biāo)準(zhǔn)通信方式建立通信連接。
氣刀自動(dòng)化控制功能主要通過以下調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)來實(shí)現(xiàn):包括氣流壓力調(diào)節(jié)、氣刀間距與高度調(diào)節(jié)、氣刀噴吹角度調(diào)節(jié)。首先根據(jù)鍍鋅產(chǎn)品的鍍層厚度要求在控制系統(tǒng)PLC中建立相應(yīng)的控制方案,確定在一定鍍層厚度要求下,相應(yīng)的氣刀噴吹壓力、角度、高度、間距等工藝指標(biāo)[5]。
當(dāng)鍍鋅件經(jīng)過氣刀噴吹環(huán)節(jié)時(shí),首先由測(cè)厚儀對(duì)鍍層厚度進(jìn)行測(cè)量,然后測(cè)厚儀會(huì)通過通訊線路將實(shí)時(shí)的測(cè)量數(shù)據(jù)以傳輸至PLC和人機(jī)交互界面;然后再由PLC按照給定的參數(shù),將控制指令反饋至氣刀調(diào)節(jié)電機(jī)、供氣單元等執(zhí)行機(jī)構(gòu),從而控制氣刀自動(dòng)完成對(duì)間距、高度、角度和噴吹壓力等參數(shù)的高精度調(diào)節(jié),實(shí)現(xiàn)對(duì)鍍層厚度的控制。
在氣刀噴吹的過程中,各項(xiàng)參數(shù)指標(biāo)均會(huì)對(duì)鍍層厚度和均勻性產(chǎn)生影響,為減少干擾因素,提高厚度控制的效率和可操作性,自動(dòng)控制通常將刀間距、刀高、等作為恒定值不做實(shí)時(shí)調(diào)整;一般通過對(duì)噴吹壓力的調(diào)節(jié)來消除鍍層厚度偏差。對(duì)于帶鋼速度變化帶來的影響,一般通過前饋補(bǔ)償控制予以消除。對(duì)于出現(xiàn)厚度偏差過大,或是存在嚴(yán)重邊厚問題,則需要通過調(diào)節(jié)氣刀框架位置等措施予以糾正。
氣刀自動(dòng)控制可分為檢測(cè)和電機(jī)控制兩個(gè)部分,根據(jù)設(shè)置在控制室的人機(jī)交互界面的給定指令來控制刀架移動(dòng),該操作可由三種控制方式加以實(shí)現(xiàn),分別是自動(dòng)控制、遠(yuǎn)程控制和就地控制。
氣刀與測(cè)厚儀通過以太網(wǎng)建立的通訊形成了氣刀系統(tǒng)的閉環(huán)控制,氣刀的自動(dòng)化調(diào)節(jié)完全按照測(cè)厚儀的反饋數(shù)據(jù)來執(zhí)行,由此可見,測(cè)厚儀的測(cè)量精度直接影響到氣刀閉環(huán)自動(dòng)控制的精度。氣刀閉環(huán)控制系統(tǒng)中使用的控制回路有以下四種:
(1)反饋控制回路。該控制回路由測(cè)厚儀、氣刀PLC和供氣系統(tǒng)組成,根據(jù)測(cè)厚儀測(cè)量的鋅層厚度反饋值與給定值的偏差,自動(dòng)對(duì)氣壓進(jìn)行調(diào)節(jié)。
(2)前饋控制回路。該控制回路根據(jù)帶鋼通過的速度變化和帶鋼與氣刀之間的距離變化對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行前饋控制,對(duì)生產(chǎn)中因此而產(chǎn)生的干擾因素進(jìn)行補(bǔ)償,從而提高控制精度。
(3)中程控制回路。該回路屬于一種特殊控制,由超過正常范圍的氣刀噴嘴,對(duì)帶鋼與氣刀間距進(jìn)行控制。
(4)傾斜控制回路。當(dāng)帶鋼表面鍍層厚度橫向出現(xiàn)偏差時(shí),傾斜控制回路通過調(diào)節(jié)氣刀與帶鋼表面夾角予以糾正。
氣刀自動(dòng)化控制技術(shù)的應(yīng)用提高了整個(gè)熱鍍鋅生產(chǎn)線的自動(dòng)化水平,克服了原有人工手動(dòng)控制方式下,干擾因素多、控制精度低、厚度偏差大的弊端。系統(tǒng)能夠?qū)︿\層厚度趨勢(shì)變化進(jìn)行預(yù)測(cè),并及時(shí)調(diào)節(jié)消除偏差,有效提高了熱鍍鋅產(chǎn)品表面質(zhì)量,節(jié)省了鋅液消耗。穩(wěn)定生產(chǎn)狀態(tài)下,鋅層厚度平均偏差控制在3.5g/m2以內(nèi)。