于會(huì)泳,張繼武
(金川集團(tuán)有限公司,甘肅 金昌 737100)
近年來(lái),伴隨著國(guó)家對(duì)燃煤電廠煙氣排放物控制標(biāo)準(zhǔn)的提高,新建火電機(jī)組在設(shè)計(jì)之初即采用了低氮燃燒技術(shù)的燃燒設(shè)備,但一些早期投產(chǎn)的機(jī)組鍋爐采用的燃燒系統(tǒng)設(shè)備在氮氧化物控制方面能力較差,特別是在單機(jī)容量在150MW以下所配鍋爐,或鍋爐蒸發(fā)量在420t/h左右的鍋爐,金川公司熱電廠兩臺(tái)150MW機(jī)組始建于2004年,投產(chǎn)于2008年,這兩臺(tái)機(jī)組鍋爐在設(shè)計(jì)中采用了第一代低氮燃燒技術(shù),能夠降低20%的氮氧化物生成,盡管在投產(chǎn)之初能夠滿足國(guó)家環(huán)保部門(mén)的要求,但按照國(guó)家最新環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)要求,2014年7月1日之后,要實(shí)現(xiàn)煙氣總出口氮氧化物100mg/m3的新排放標(biāo)準(zhǔn)。為此,金川公司熱電廠在2013年8月-10月分別對(duì)兩臺(tái)機(jī)組鍋爐實(shí)施了鍋爐內(nèi)部低氮燃燒改造,本文重點(diǎn)分析兩臺(tái)鍋爐原有結(jié)構(gòu)方面存在的不足和改造工程在低氮燃燒技術(shù)方面采取的措施。
金川集團(tuán)股份有限公司熱電公司熱電二車(chē)間 DG480/13.7-II10 型鍋爐是東方鍋爐廠設(shè)計(jì)制造的 2×150MW 燃煤機(jī)組超高壓鍋爐。鍋爐為一次中間再熱π型布置、超高壓自然循環(huán)汽包爐、單爐膛、燃燒器四角布置、切圓燃燒、平衡通風(fēng)、固態(tài)排渣、采用回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器、露天布置、 爐頂大包、緊身封閉、全鋼結(jié)構(gòu)、雙排布置。
表1 鍋爐基本尺寸
表2 煤質(zhì)資料
圖1 燃燒器切圓布置圖
表4
制粉系統(tǒng)為鋼球磨中間儲(chǔ)倉(cāng)制乏氣送粉系統(tǒng),每爐配兩臺(tái)磨煤機(jī),磨煤機(jī)型號(hào):MTZ3258,設(shè)計(jì)煤粉細(xì)度 R90=20.20%。燃燒設(shè)備為四角布置,切向燃燒,百葉窗式水平濃淡燃燒器,采用切圓布置方式,假象切圓直徑為Φ641。每角燃燒器共布置 10 層噴口,其中有四層一次風(fēng)(A、B、C、D)噴口,一層頂二次風(fēng)(OFA)噴口,五層二次風(fēng)噴口,(AA、AB、BC、CD、DD,其中 AB、CD 層布置有燃油裝置)。一次風(fēng)噴口布置有周界風(fēng)。燃燒器主要設(shè)計(jì)參數(shù)
圖2 噴口布置圖
表3 燃燒器主要設(shè)計(jì)參數(shù)(設(shè)計(jì)煤種,BMCR 工況)
2.4.1 入爐煤種
鍋爐原始設(shè)計(jì)煤種收到基全水分在 18.3%左右,空干基水分在 1.87%左右。煤的可燃基揮發(fā)分約為 31%,收到基灰分約 21%左右,灰的軟化溫度 T2 在 1103℃左右,熱值約 21000 kJ/kg。實(shí)際燃用煤種見(jiàn)表4。
2.4.2 燃燒器設(shè)計(jì)邊界條件分析
(1)煤質(zhì)條件
根據(jù)電廠設(shè)計(jì)煤質(zhì)、校核煤質(zhì)及現(xiàn)有煤質(zhì)分析結(jié)果,現(xiàn)從煤質(zhì)的著火、燃盡和結(jié)渣三個(gè)方面,對(duì)熱電二車(chē)間兩臺(tái)鍋爐使用燃煤進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)。
①燃料著火特性
表5 著火穩(wěn)燃特性判別指標(biāo)
燃盡特性判別范圍:F z 傅張指數(shù) 判別范圍及結(jié)論F z≤0.5 極難燃盡0.5
②爐膛參數(shù)及燃盡高度條件分析。鍋爐的爐膛容積為2856.3m3,爐膛容積熱負(fù)荷與截面積熱負(fù)荷分別為131KW/m3( 對(duì) 應(yīng) 113×103KCal/M3H) 與 4.349MW/m2( 對(duì) 應(yīng) 3.74×106KCal/M2H)。與同類(lèi)型鍋爐設(shè)計(jì)參數(shù)邊界條件對(duì)比表中相比,容積熱負(fù)荷偏大,斷面熱負(fù)荷適中。在低氮改造方案中應(yīng)充分考慮熱負(fù)荷偏高情況,采取有效的分區(qū)燃燒措施。
表6 爐膛主要參數(shù)
圖3 鍋爐低氮噴燃器冷態(tài)煙花示蹤照片
由于鍋爐原有燃燒系統(tǒng)采用均等配風(fēng)方式、一般水平濃淡分離技術(shù),在燃燒熱值較高揮發(fā)份偏大煤種時(shí),會(huì)導(dǎo)致煤粉在噴口周?chē)磳?shí)現(xiàn)迅速燃燒,均等配風(fēng)方式又導(dǎo)致在噴燃器附近大量空氣被送入,最終致使在四角切圓的切向點(diǎn),因溫度偏高在水冷壁周?chē)纬山Y(jié)渣;根據(jù)對(duì)鍋爐原有系統(tǒng)的分析,本次改造采用燃料分級(jí)技術(shù),通過(guò)噴燃器噴口結(jié)構(gòu)改變,在噴燃器出口利用多重分離技術(shù)實(shí)現(xiàn)一次風(fēng)分成濃淡兩股,濃相在內(nèi),更靠近火焰中心;淡相在外,貼近水冷壁。濃相在內(nèi)著火時(shí),火焰溫度相對(duì)較高,但是氧氣比相對(duì)較少,故生成的氮氧化物的幾率相對(duì)減少;淡相在外,氧氣比相對(duì)較大,但由于距火焰高溫區(qū)域較遠(yuǎn),溫度相對(duì)較低,故氮氧化物的生成也不會(huì)很多。
燃料分級(jí)送入鍋爐爐膛,并且在噴燃器邊界采用了偏置5度角的偏置風(fēng)來(lái)冷卻水冷壁表面溫度,以此來(lái)減輕水冷壁結(jié)渣。同時(shí),這樣的結(jié)構(gòu)也可使得燃料中的氮氧化物由于在噴燃器出口缺氧而延遲生成,從而抑制氮氧化物的生成。
根據(jù)對(duì)鍋爐容積熱負(fù)荷和斷面熱負(fù)荷計(jì)算數(shù)據(jù)分析結(jié)論可知,為了減少由于容積熱負(fù)荷偏高造成鍋爐上部爐膛出口容易因熱容沒(méi)有被吸收造成在水平煙道形成結(jié)渣,本次改造中采用了總體降低主燃燒區(qū)的分區(qū)燃燒設(shè)計(jì),將四層煤粉噴燃器噴口分層降低,最高層降低900mm,并且減小每層間距離,由原來(lái)間距1100mm減少為550mm的間距,大大降低了主燃燒區(qū)的高度;而在原有鍋爐二次大風(fēng)箱頂部上移1750mm開(kāi)始設(shè)計(jì)了燃盡風(fēng)風(fēng)箱,利用這兩種結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),使得在不改變整體鍋爐爐膛高度的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)了燃燒分區(qū)的設(shè)計(jì)理念。此種結(jié)構(gòu)由于在不同燃燒區(qū)送入的氧量不同,在主燃燒區(qū)基本維持缺氧燃燒,在燃盡區(qū)送入過(guò)量氧的方式,整體抑制氮氧化物在鍋爐爐膛內(nèi)的生成,并且由于主燃燒區(qū)缺氧燃燒,爐膛中心區(qū)溫度偏低,使得熱力型氮氧化物和瞬發(fā)型氮氧化物都難以生成,起到了良好地降低氮氧化物的效果。另一方面,由于主燃燒區(qū)的總體降低,使得該鍋爐在未改變爐膛受熱面的前提下,由于降低了主燃燒區(qū)的燃燒溫度,從而減輕了鍋爐結(jié)渣的可能性,也最終實(shí)現(xiàn)了鍋爐帶負(fù)荷能力的提升。
圖4 改造成主燃燒區(qū)和燃盡區(qū)鍋爐燃燒模擬圖
通過(guò)本次改造工程,在分析原有兩臺(tái)煤粉鍋爐燃燒系統(tǒng)存在問(wèn)題的基礎(chǔ)上,應(yīng)用氮氧化物生成機(jī)理和鍋爐結(jié)渣原因分析,利用對(duì)原有燃燒系統(tǒng)總體高度的降低和噴燃器噴口結(jié)構(gòu)的改變,從而實(shí)現(xiàn)了抑制爐膛內(nèi)氮氧化物的生成,也解決了鍋爐原燃燒系統(tǒng)容易在水冷壁區(qū)域結(jié)渣的問(wèn)題提升了鍋爐出力,經(jīng)過(guò)改造后投入運(yùn)行檢驗(yàn),效果較好。