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        彈簧鋼脫碳優(yōu)化控制實(shí)踐

        2019-12-13 07:49:24供稿張艷軍譚貝毛赟ZHANGYanjunTANBeiMAOYun
        金屬世界 2019年6期
        關(guān)鍵詞:爐氣彈簧鋼鋼坯

        供稿|張艷軍,譚貝,毛赟 / ZHANG Yan-jun, TAN Bei, MAO Yun

        內(nèi)容導(dǎo)讀

        脫碳層的厚度是評(píng)價(jià)彈簧鋼性能的一個(gè)重要指標(biāo)。中天特鋼第六軋鋼廠雙蓄熱高爐煤氣加熱爐受燒嘴形式所限,在爐內(nèi)很難獲得均勻可控的爐內(nèi)氣氛,同時(shí)受限于粗軋機(jī)的生產(chǎn)能力無(wú)法采用低溫加熱工藝來(lái)抑制彈簧鋼表面脫碳。文章在分析彈簧鋼產(chǎn)生脫碳的原理的基礎(chǔ)上,通過(guò)確定更優(yōu)的加熱溫度、調(diào)整加熱爐的相關(guān)參數(shù)、控制加熱時(shí)間等手段控制彈簧鋼在加熱過(guò)程中脫碳層的產(chǎn)生,并取得了較為理想的效果。

        脫碳的影響因素

        鋼中含碳量和加熱爐爐氣之間的碳勢(shì)差是加熱過(guò)程中鋼表面產(chǎn)生脫碳的根本動(dòng)力。當(dāng)雙方之間的碳勢(shì)差越大時(shí),鋼在加熱過(guò)程中的脫碳傾向越大;碳勢(shì)差越小脫碳傾向越小。而加熱時(shí)間是決定加熱過(guò)程中鋼表面產(chǎn)生的脫碳層厚度的另一關(guān)鍵因素。

        爐氣氛圍對(duì)脫碳的影響

        加熱爐內(nèi)不同的氣體對(duì)鋼的脫碳影響是不同的。工業(yè)加熱爐內(nèi)主要的氣體有CO、CO2、O2、N2、H2、CH4、H2O等,其中脫碳能力最強(qiáng)的介質(zhì)是H2O,其次是CO2與O2;而CO和CH4則會(huì)抑制鋼的脫碳。圖1所示為60Si2MnA表面脫碳隨爐氣內(nèi)CO含量變化的情況,實(shí)驗(yàn)加熱溫度為1100℃,加熱時(shí)間為60 min。

        加熱溫度對(duì)脫碳的影響

        圖2 為60Si2MnA中碳勢(shì)、爐氣碳勢(shì)(CO質(zhì)量分?jǐn)?shù)為96.77%)和兩者碳勢(shì)差在不同加熱溫度下的變化。圖3為60Si2MnA在CO質(zhì)量分?jǐn)?shù)為96.77%的爐氣內(nèi)加熱60 min,不同加熱溫度下的脫碳層厚度。

        從圖中可以看出:隨著溫度的升高,爐氣的碳活度不斷降低,但降低速率不斷減?。?0Si2MnA中的碳活度也呈逐漸降低的態(tài)勢(shì),降低速率以1150℃為界先減小后增大;碳勢(shì)差以1150℃為界先增大后減小。

        實(shí)際生產(chǎn)中往往采用低溫加熱來(lái)控制脫碳,但由于彈簧鋼質(zhì)地硬,變形困難,低溫軋制對(duì)粗軋機(jī)組的能力要求很高。中天特鋼第六軋鋼廠受限于粗軋機(jī)組的能力,在大規(guī)模生產(chǎn)中很難將加熱溫度降低到1080℃以下。因此,本文介紹了高溫隨爐加熱實(shí)驗(yàn),將加熱爐高溫段加熱溫度控制在1220~1250℃,驗(yàn)證高溫加熱對(duì)脫碳的影響。

        彈簧鋼脫碳控制實(shí)踐

        加熱爐相關(guān)控制參數(shù)的調(diào)整

        由于加熱爐為步進(jìn)式高爐煤氣雙蓄熱加熱爐,這種加熱爐受限于燒嘴的形式,爐內(nèi)的氣氛很難特別均勻,很容易形成局部氧化性氣氛或還原性氣氛。針對(duì)這種情況,首先在不改變煤氣、空氣壓力的情況下,將空氣閥門開(kāi)度減小至60%~70%,拉長(zhǎng)火焰。將換向周期從原來(lái)的90 s,縮短到了45 s。經(jīng)過(guò)調(diào)整后,爐內(nèi)氣氛的均勻度有了明顯好轉(zhuǎn)。

        高溫防脫碳工藝驗(yàn)證

        鋼加熱溫度與脫碳層深度直接相關(guān)。當(dāng)加熱溫度在1220~1250℃時(shí),加熱爐內(nèi)碳勢(shì)差相對(duì)處于較低水平,有利于脫碳控制。采用60Si2MnA彈簧鋼標(biāo)樣隨爐加熱的方式,驗(yàn)證高溫加熱工藝的有效性。由于實(shí)驗(yàn)測(cè)得的標(biāo)樣脫碳層厚度是相當(dāng)于坯料在加熱過(guò)程中產(chǎn)生的脫碳厚度。因此,需要將該厚度用公式折算成不同規(guī)格成品的脫碳層厚度。

        ◆ 鋼坯脫碳層厚度與成品脫碳層厚度的折算公式

        假設(shè)鋼坯出爐時(shí)脫碳層厚度為H,成品脫碳厚度h,假設(shè)出爐后鋼坯的脫碳厚度不會(huì)再變化,依據(jù)體積不變定律,則兩者脫碳厚度關(guān)系如下:

        式中,h為成品脫碳厚度;H為坯料脫碳厚度;R為成品半徑;B為坯料厚度;W為坯料寬度;L為坯料長(zhǎng)度;l為成品長(zhǎng)度。

        兩者簡(jiǎn)化,則

        即在成品規(guī)格一定的條件下,成品脫碳厚度與坯料的寬度、厚度成反比,與坯料的脫碳厚度成正比。

        ◆ 實(shí)驗(yàn)步驟

        選用我廠生產(chǎn)的48圓60Si2MnA作為試驗(yàn)材料,分別跟隨軸承鋼和20管鋼坯的加熱生產(chǎn)進(jìn)行試樣的加熱實(shí)驗(yàn)(加熱條件見(jiàn)表1),并選取試樣橫截面的組織進(jìn)行金相分析(圖4),注意試樣焊接方向應(yīng)與鋼坯長(zhǎng)度方向垂直,避免試樣檢測(cè)面正對(duì)加熱爐燒嘴。

        ◆ 實(shí)驗(yàn)結(jié)果與分析

        實(shí)驗(yàn)表明,1220~1250℃高溫長(zhǎng)時(shí)間加熱試樣a、b都沒(méi)有全脫碳,只存在部分脫碳層,可以驗(yàn)證在1220~1250℃的加熱溫度下氧化性的加熱氣氛內(nèi)可以較好地控制彈簧鋼表面的脫碳層厚度。

        優(yōu)化加熱時(shí)間

        正常連續(xù)生產(chǎn)過(guò)程中,在保證生產(chǎn)節(jié)奏的前提下減小成品脫碳,可根據(jù)不同鋼種生產(chǎn)要求及其鋼種特性要求,采用適當(dāng)布爐方式來(lái)減少坯料的加熱時(shí)間,以分批進(jìn)爐為例,驗(yàn)證分批進(jìn)爐對(duì)脫碳控制的效果。

        表1 標(biāo)樣加熱試樣加熱條件對(duì)比

        ◆ 實(shí)驗(yàn)內(nèi)容

        以生產(chǎn)55Cr3φ26 mm規(guī)格產(chǎn)品為例,采用分批入爐的方法,對(duì)當(dāng)天生產(chǎn)的55Cr3鋼坯進(jìn)行入爐排布。55Cr3加熱工藝如表2所示。

        均熱段和加熱一段為高溫加熱區(qū)域,在此溫度范圍內(nèi)脫碳最為嚴(yán)重[1],生產(chǎn)時(shí)應(yīng)盡量減少鋼坯在此區(qū)間的加熱時(shí)間,特別是長(zhǎng)時(shí)間停臺(tái)時(shí),鋼坯不能停在均熱段和一加段,中天特鋼第六軋鋼廠步進(jìn)式加熱爐四個(gè)加熱段長(zhǎng)度如圖5所示。

        其中均熱段總步數(shù):21步;加熱Ⅱ段總步數(shù):21步,這兩段為高溫加熱段。

        由于55Cr3需要鋸切下線,生產(chǎn)效率低,導(dǎo)致?tīng)t內(nèi)鋼坯加熱時(shí)間長(zhǎng),使得脫碳層加深,根據(jù)計(jì)算,對(duì)于φ26 mm的成品,中天特鋼第六軋鋼廠大冷床容量為12支鋼坯,故本實(shí)驗(yàn)決定采用12支鋼坯一組進(jìn)行間隔布料。

        表2 55Cr3加熱工藝

        12支鋼坯鋸切下線所需用時(shí)約70 min,φ26 mm規(guī)格產(chǎn)品的出鋼節(jié)奏為105 s。所以,每批間的空步數(shù)應(yīng)為40步,小于高溫段的總步數(shù)42步,此時(shí)當(dāng)?shù)谝慌撆鬈埻旰螅诙撆饕呀?jīng)進(jìn)入高溫段,如果上一批鋼在鋸切過(guò)程中出現(xiàn)故障,此時(shí)下一批鋼將不好處理。而且經(jīng)過(guò)測(cè)算220 mm×260 mm斷面坯料在高溫段加熱45~50 min即可燒透。綜合考慮后確定兩批坯料之間空52步。當(dāng)上一批坯料軋完后,下一批坯料仍處于加熱Ⅰ段的中間部位,處于低溫區(qū)間。該批坯料步進(jìn)時(shí)無(wú)需按照105 s的步進(jìn)周期,可以視上一批的鋸切情況,靈活調(diào)整步進(jìn)周期,將高溫段加熱時(shí)間控制在55~70 min之間。

        ◆ 實(shí)驗(yàn)結(jié)果分析

        對(duì)采用分批入爐的55Cr3取樣進(jìn)行脫碳分析,并和常規(guī)入爐批次進(jìn)行對(duì)比,結(jié)果如表3。

        由表3可知,常規(guī)入爐的55Cr3由于等鋸切熱停時(shí)間長(zhǎng),部分批次加熱時(shí)間長(zhǎng),導(dǎo)致脫碳層深度超標(biāo),并且存在嚴(yán)重全脫碳層(圖6)。因此,采用分批入爐的批次,脫碳明顯改善。

        表3 分批入爐55Cr3脫碳實(shí)驗(yàn)結(jié)果

        結(jié)束語(yǔ)

        (1) 高溫加熱(1220~1250℃)能夠有效減少脫碳。雙蓄熱式加熱爐由于降溫困難,實(shí)際生產(chǎn)中如遇到故障停臺(tái),可以采用此方法來(lái)控制脫碳;

        (2) 不同規(guī)格的坯料加熱所需的時(shí)間與坯料的厚度成正比,而成品表面脫碳層厚度與坯料斷面積成反比;

        (3) 實(shí)際生產(chǎn)中,由于生產(chǎn)計(jì)劃和坯料、交貨期等因素的限制,部分脫碳敏感的鋼種需要長(zhǎng)時(shí)間加熱,可以合理的改變?nèi)霠t方式,減少加熱時(shí)間,達(dá)到減少脫碳的目的。

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