陳永金 唐 軍 韋軍尤 陸志堅 徐 東
鐵水調(diào)度是協(xié)調(diào)高爐和轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)組織的核心內(nèi)容,合理高效地對廠區(qū)內(nèi)鐵水分流至各爐座,是生產(chǎn)得以順利進(jìn)行的有力保證[1]。柳鋼煉鋼一區(qū)鐵水供應(yīng)現(xiàn)采用的是一罐制,受不同高爐來鐵成分和溫度波動的影響,每罐鐵水成分和溫度存在一定差異性。將不同成分和溫度的鐵水合理分配至冶煉不同鋼種的轉(zhuǎn)爐,同時使轉(zhuǎn)爐的主要原材料供應(yīng)更加穩(wěn)定,是鐵水工序的主要職責(zé)。
柳鋼煉鋼一區(qū)原鐵水分流模式是人工根據(jù)鐵水硅數(shù)、溫度和鋼種進(jìn)行鐵水分配。2017年4月開始,公司為降低生產(chǎn)成本,實施了低鐵水消耗生產(chǎn)模式。此時,仍按原有的人工經(jīng)驗?zāi)J竭M(jìn)行分配鐵水走向,遇到了以下三個問題:1)受鐵水崗位人員技能高低、鐵水質(zhì)量波動、品種排產(chǎn)要求等影響,容易出現(xiàn)鐵水分流不合理的問題,大大增加了轉(zhuǎn)爐冶煉難度,導(dǎo)致轉(zhuǎn)爐動態(tài)冷料異常爐次多,造成轉(zhuǎn)爐終點不穩(wěn)、氧化性高、鐵損大、轉(zhuǎn)爐耐材侵蝕加劇以及合金損耗變大等問題;2)靠人工經(jīng)驗分流鐵水的模式,由于缺少信息化數(shù)據(jù)支撐,對鐵水工序的工作量化和評價起不到很好的指導(dǎo)作用;3)隨著智能煉鋼模型在一區(qū)的使用,如能根據(jù)煉鋼模型中的冷料計算進(jìn)行鐵水分流,將會大幅優(yōu)化鐵水分流的合理性,最終以此計算值做基礎(chǔ),做到全自動分流鐵水。
針對上述這些問題,車間技術(shù)人員通過對一區(qū)鐵水分流調(diào)度管理現(xiàn)狀進(jìn)行深入調(diào)研,開發(fā)了一套適用于生產(chǎn)現(xiàn)場的鐵水分流智能調(diào)度系統(tǒng),實現(xiàn)了鐵水分流更加科學(xué)合理,為爐前吹煉穩(wěn)定順行創(chuàng)造了條件。
目前,柳鋼轉(zhuǎn)爐煉鋼廠一區(qū)生產(chǎn)系統(tǒng)的主要裝備有:KR脫硫站3座、150噸頂?shù)讖?fù)吹轉(zhuǎn)爐3座、150噸LF精煉爐2座、150噸RH精煉爐1座、7機7流全弧形連鑄機2臺、8機8流全弧形連鑄機1臺、板坯直弧形連鑄機2臺。常煉的品種有螺紋鋼、冷軋基板、普板、碳板、60#/70#硬線、82B、模具鋼、管線鋼、低合金鋼等(見圖1)。
總體設(shè)計思路:從鐵水二級采數(shù)程序獲取鐵水成分、重量、溫度等信息,以廢鋼、鐵水、留渣量、裝入制度、入爐及終點標(biāo)準(zhǔn)等作為熱源計算的基礎(chǔ),基于智能煉鋼模型熱平衡計算技術(shù)為核心,將廠內(nèi)鐵水按鋼種、爐座工況等參數(shù)進(jìn)行鐵水預(yù)分配。該系統(tǒng)采用Viusal Studio 語言及ORACLE數(shù)據(jù)庫提供數(shù)據(jù)存儲服務(wù)。在鐵水分流模塊設(shè)計方面,考慮以下三點:
圖1 鐵水分流智能調(diào)度系統(tǒng)流程圖
(1)在生產(chǎn)計劃下達(dá)后,人工選擇對應(yīng)爐座,調(diào)用該爐座的模型參數(shù),對現(xiàn)有庫存鐵水進(jìn)行初步計算;
(2)利用智能煉鋼模型中熱平衡模塊得出初始結(jié)果,依據(jù)結(jié)果中的冷料計算量,按程序中已建立好的鐵水分流規(guī)則,自動計算出每包鐵水分流的優(yōu)先順序;
(3)選定某包次鐵水信息后,自動比對入爐標(biāo)準(zhǔn)和裝入制度,在符合條件的鐵水包次中則優(yōu)先使用熱量最少的。如果計算出的熱量基本相同,則以鐵水進(jìn)廠先后順序依次使用。如現(xiàn)場無符合使用規(guī)則的鐵水,則第一時間采取分級調(diào)整廢鋼裝入量。如調(diào)整后,仍不滿足現(xiàn)場使用要求,則執(zhí)行純鐵水預(yù)案。
考慮到現(xiàn)場實際需求,即實現(xiàn)信息一目了然、響應(yīng)速度快、分流規(guī)劃操作方便,相關(guān)技術(shù)人員對該分流程序設(shè)計的界面進(jìn)行布局,程序主要模塊及可實現(xiàn)的功能:
(1)生產(chǎn)情況。便于鐵水工了解、掌握轉(zhuǎn)爐工序生產(chǎn)的實時狀態(tài)。
(2)下爐計劃。自動更新生產(chǎn)調(diào)度指令,方便鐵水工及時做出鐵水分流調(diào)整方案。
(3)廢鋼信息。實時顯示最新廢鋼配比及稱量狀態(tài)信息。遇臨時需要調(diào)整廢鋼裝入量時,可及時查看相關(guān)物流、時間流信息,掌握臨時調(diào)整的時間節(jié)點是否能滿足生產(chǎn)順行的要求。
(4)入爐標(biāo)準(zhǔn)。選定爐座和鋼種后,系統(tǒng)自動比對分鋼種入爐標(biāo)準(zhǔn),確保入爐鐵水條件與鋼種需求標(biāo)準(zhǔn)一致。
(5)鐵水分流參考??蓪崿F(xiàn)廠房內(nèi)所有鐵水實時庫存量查詢、鐵水質(zhì)量信息實時更新以及每包鐵水分流去向建議。針對異常鐵水如進(jìn)廠時間超長、鐵水成分異常等信息,及時在界面內(nèi)進(jìn)行提醒、警示。另對轉(zhuǎn)爐已用鐵水未及時綁定對應(yīng)的爐批號時,程序會及時對此條鐵水使用信息進(jìn)行變色提示。
(6)分流操作區(qū)。庫存鐵水不符合使用規(guī)則時,系統(tǒng)自動提示減廢鋼操作,鐵水工可以在分流操作區(qū)內(nèi)進(jìn)行廢鋼裝入量調(diào)整。對于異常鐵水信息,如鐵水成份異常、鐵水超裝等,程序會及時彈出字幕提醒。該模塊也可以對每包鐵水與行車號實行匹配,便于后期數(shù)據(jù)管控。
該程序自2018年投入使用至今,運行穩(wěn)定,實現(xiàn)了通過利用計算機實時了解鐵水、廢鋼和轉(zhuǎn)爐各工序的生產(chǎn)狀況,為持續(xù)、有序地組織鐵水提供了必要的生產(chǎn)信息,從而較好地滿足了不同鐵耗模式下的鐵水分流需求,大大降低了鐵水分流的工作難度,有效提高了加料跨物流運轉(zhuǎn)效率,大幅度減少了轉(zhuǎn)爐工序等待鐵水、更換鐵水的頻次。在間接經(jīng)濟效益方面,由于鐵水分流的合理性,為轉(zhuǎn)爐吹煉穩(wěn)定順行、降低噴濺冒渣頻次以及轉(zhuǎn)爐煉鋼模式化、標(biāo)準(zhǔn)化操作奠定了堅實的基礎(chǔ),也有利于系統(tǒng)鋼鐵料耗和除塵環(huán)保問題控制,且隨著轉(zhuǎn)爐冶煉過程的穩(wěn)定,系統(tǒng)能效也得以提高,轉(zhuǎn)爐輔助時間也比該程序投入前縮短了1.5分鐘。
該系統(tǒng)的成功應(yīng)用,增強了鐵水分流的科學(xué)性和合理性,實現(xiàn)了人與計算機之間的最佳分工,為崗位員工對現(xiàn)場的鐵水分流提供了指導(dǎo)方向,使鐵水分流工作更加簡便、易上手,也為轉(zhuǎn)爐高效實施低鐵水耗吹煉工藝提供了保障,為車間降本增效工作打下了堅實的基礎(chǔ)。下一步計劃將此模型嵌入到一區(qū)生產(chǎn)調(diào)度系統(tǒng)中,實現(xiàn)“高爐—轉(zhuǎn)爐—連鑄”系統(tǒng)內(nèi)鐵水調(diào)度的智能化。