張國濤 楊景琪 吉永發(fā) 黃辛辰
摘 要:以發(fā)泡陶瓷廢渣、瓷質(zhì)釉面磚生產(chǎn)壓濾泥作為主要原料,輔以硅灰石、石粉、黏土等礦物,確定合理的燒成制度,制備低收縮3 ~ 6%吸水率的炻質(zhì)磚坯體配方。研究表明,在坯體配方中加入發(fā)泡廢渣15 ~ 25%,壓榨泥15 ~ 20%,其產(chǎn)品收縮率控制在2 ~ 3%,其中加入發(fā)泡廢渣10%,壓榨泥15%,燒成后的坯體性能最優(yōu)異,收縮、燒失、抗折強度、吸水率均達到國標和企業(yè)內(nèi)控標準。
關鍵詞:發(fā)泡陶瓷廢渣; 壓榨泥; 炻質(zhì)磚; 坯體; 可行性
1 前 言
在生產(chǎn)發(fā)泡陶瓷隔墻板過程中,由于其后期鋸帶切割加工會產(chǎn)生約15 ~ 20%的加工廢料(細粉、表皮等),而發(fā)泡廢渣的化學成分與拋光渣相似,含有未發(fā)生反應的碳化硅微粉。另外在陶瓷磚生產(chǎn)和加工過程中會產(chǎn)生污泥,污泥通過水處理后壓濾成泥餅,這種慮泥不同于瓷質(zhì)拋光磚來源單一(拋光磨邊碎屑細粉、壓制成型廢粉等)成分相對穩(wěn)定,壓濾泥來源復雜,大致可以分為以下幾種,如壓制成型、噴霧干燥、釉線底釉面釉、印刷釉、陶瓷噴墨墨水、保護釉、熔塊干粒、干粒懸浮劑、全拋釉拋光磨邊泥等,在炻質(zhì)磚坯體燒成溫度較低,將壓榨泥作為中溫原料,與發(fā)泡廢渣配合使用制備細炻質(zhì)陶瓷坯體,為發(fā)泡陶瓷廢渣、壓榨泥找到了新的應用途徑,提升資源利用率。
2 實 驗
2.1 試驗基本設想
發(fā)泡陶瓷廢渣化學組成類似于拋光渣,且發(fā)泡陶瓷隔墻板生產(chǎn)時使用SiC微粉,高溫發(fā)泡后還殘留有微量的SiC未完成反應,且SiC在1000 ~ 1100℃就已經(jīng)有發(fā)泡作用,可以有效彌補大吸水率產(chǎn)品因物相反應出現(xiàn)的收縮。另外,陶瓷磚生產(chǎn)過程中也會產(chǎn)生大量的壓濾泥,特別是釉線工藝方面產(chǎn)生的廢料成分最為復雜,原因在于釉線釉料中為調(diào)整和改善燒成質(zhì)量,配方中會引入大量的低溫熔塊作為熔劑,陶瓷墨水和干粒懸浮劑中含有大量有機成分,熔塊干粒與懸浮劑混合形成干粒保護釉,使用過程中干粒或多或少會有浪費,導致干粒進入壓濾泥中。整體來看,不同產(chǎn)品生產(chǎn)工藝不同,釉料、坯體配方也會有明顯差異,這樣就會造成壓濾泥的總體成分波動很大,但均化處理后,也是優(yōu)質(zhì)的中溫原料,很適合較低溫度下燒成制備陶瓷磚坯體。鑒于此,考慮將發(fā)泡廢渣、壓榨泥同時引入炻質(zhì)磚坯體配方中,確保產(chǎn)品坯體物理性能如抗折強度、吸水率等,改善產(chǎn)品的收縮等,探索一種低收縮3 ~ 6%吸水率炻質(zhì)磚坯體配方并研究該技術方案的可行性,以此降低生產(chǎn)成本,將廢料合理高效應用。坯體配方設計見表1。
2.2 原料
實驗使用發(fā)泡陶瓷隔墻板切割加工廢料、瓷質(zhì)磚生產(chǎn)壓榨泥作為主要原料,并使用一些輔助礦物原料,如原礦泥、膨潤土、廣寧砂、高鋁泥、硅灰石、廣西砂、中溫石粉等,其原料的化學組成如表2所示。
通過以上原料作為基礎,原料經(jīng)過預處理(如均化、破碎等工序)后,通過球磨、制粉、壓制成型、干燥,在實驗室高溫燒結(jié)電爐燒成,燒成溫度在1050 ~ 1100℃之間,保溫時間5 ~ 10 min,樣品通過按照GB/T3810-2006測試吸水率、抗壓強度等數(shù)據(jù),并與正常使用細炻質(zhì)陶瓷磚做對比分析。
2.3 實驗技術方案設置
為達到實驗目的,以大生產(chǎn)炻質(zhì)磚坯體配方(化學組成如表3)作為對比樣品,根據(jù)原料化學組成計算得出3個基礎配方(表4、表5)進入實驗室對比試驗。
實驗方案A:實驗室燒成溫度1100℃保溫10 min,升溫速率10℃/min,與正常生產(chǎn)粉料對比結(jié)果,如表6所示。
實驗方案B:實驗室燒成溫度1050℃保溫15 min,升溫速率10℃/min,與正常生產(chǎn)粉料對比結(jié)果,如表7所示。
實驗方案C:實驗室燒成溫度1065℃保溫15 min,升溫速率10℃/min,與正常生產(chǎn)粉料對比結(jié)果,如表8所示。
實驗方案D:實驗室燒成溫度1090℃保溫15 min,升溫速率10℃/min,與正常生產(chǎn)粉料對比結(jié)果,抗折強度及對應吸水率數(shù)據(jù)見表9。
3 檢測與結(jié)果分析
實驗方案A:以發(fā)泡陶瓷廢渣和瓷質(zhì)釉面磚生產(chǎn)壓榨泥引入炻質(zhì)磚坯體中,1100℃保溫10 min試燒后,燒成收縮明顯減小,吸水率較正常生產(chǎn)粉料明顯小,分析原因:發(fā)泡廢渣中殘余的SiC微粉在1100℃溫度作用下出現(xiàn)發(fā)泡跡象,從而抵消了坯體在燒結(jié)過程中的收縮,另外,實驗3個配方中Na含量較標樣K料較高,促使在較低溫度下發(fā)生燒結(jié),坯體致密導致吸水率降低明顯。
實驗方案B:在較低燒成溫度下,A/B/C和K料均發(fā)生收縮變化,但基于3個試樣中K、Na量偏高而燒成溫度低,坯體致密迅速,收縮反應大,而此時SiC微粉可能未到發(fā)泡溫度或者坯體中液相量不夠無法包裹氣體發(fā)泡,從而出現(xiàn)收縮偏大的情況,其試樣吸水率小于標樣(K料)吸水率,可佐證此推論。
實驗方案C:在實驗方案B的基礎上,略升燒成溫度后,3個試樣的收縮明顯減小,其原因在于SiC微粉的發(fā)泡作用而吸水率略有提升但無明顯變化。
實驗方案D:在C的基礎上燒成溫度不變,只減短保溫時間,抗折強度性能優(yōu)于K料,收縮變化略小,吸水率無明顯變化。
4 小 結(jié)
(1)將瓷質(zhì)釉面磚壓榨泥和發(fā)泡廢渣引入炻質(zhì)轉(zhuǎn)坯體,可明顯降低燒成溫度,具備制備性能優(yōu)異的炻質(zhì)轉(zhuǎn)的可能性。
(2)合理控制發(fā)泡渣和壓榨泥的用量,可以控制產(chǎn)品的收縮,高溫變形等,為克服平整度的問題,可考慮作為小規(guī)格產(chǎn)品的坯料配方使用,如300 mm以下規(guī)格凹凸面模具類仿古磚。
(3)以壓榨泥和發(fā)泡廢渣制備炻質(zhì)轉(zhuǎn)的燒成溫度建議控制在1065℃以下或者更低,需視實際生產(chǎn)而定。
(4)配方中引入發(fā)泡廢渣10%,壓榨泥15%,燒成后的坯體性能最優(yōu)異,收縮、燒失、抗折強度、吸水率均達到國標。
以上實驗結(jié)果及推測均是在實驗室和實驗高溫電爐中完成,只是給生產(chǎn)提供了一種可行性方案和思路,但在實際生產(chǎn)過程中使用壓榨泥和發(fā)泡廢渣需要結(jié)合實際情況對配方進行優(yōu)化調(diào)整。
參考文獻
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