余祖良,汪 健,張 彪,李滿紅
(1.華東桐柏抽水蓄能發(fā)電有限責(zé)任公司,浙江 天臺317200;2.杭州富春江電力工程有限公司,浙江 桐廬311500)
近幾年,隨著抽蓄機(jī)組的大量投產(chǎn)運(yùn)行,機(jī)組的離相封閉母線微增壓裝置的應(yīng)用越來越受到重視。由于離相封閉母線相對密封性比較好,一般不會進(jìn)入水分和其他灰塵雜質(zhì),但隨著周圍溫度的降低或者負(fù)荷電流的減少,因空氣的熱脹冷縮,封閉母線內(nèi)的氣壓也會隨著下降,密封性良好的離相封閉母線也會吸收外界的空氣來保持母線內(nèi)氣壓穩(wěn)定。但外界空氣一般含有水分和些許雜質(zhì),吸入的空氣就會使母線潮濕以及結(jié)露,導(dǎo)致其絕緣性下降,嚴(yán)重影響了抽蓄電站機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行。為了防止離相封閉母線周圍空氣進(jìn)入母線內(nèi),采用微增壓裝置對其進(jìn)行補(bǔ)氣增壓,保證母線內(nèi)的壓力略微高于周圍大氣壓形成的氣封,從而保證封閉母線的整體絕緣水平。但如果離相封閉母線的套管破損或者微增壓裝置控制回路異常,導(dǎo)致母線內(nèi)微增壓壓力值出現(xiàn)異常報警,就會對母線的絕緣性產(chǎn)生直接的影響。
如圖1所示,微增壓系統(tǒng)由低壓壓縮空氣氣機(jī)、儲氣罐裝置系統(tǒng)、安全閥及減壓閥等閥門組件系統(tǒng)、微增壓裝置控制系統(tǒng)、壓力表計(jì)系統(tǒng)等組成。
圖1 微增壓裝置的組成
某廠18 kV母線為離相封閉母線,包括主母線、廠用電及SFC分支輸入電源母線、電動工況啟動母線,主母線至壓變分支,主母線至電氣制動分支,主母線至拖動被拖動分支,主母線至勵磁分支,離相封閉母線微增壓正常壓力一般控制在5~20 mbar之間。機(jī)組微增壓氣源采用低壓氣系統(tǒng),額定氣壓為0.8 MPa,低壓氣系統(tǒng)由2臺空氣壓縮機(jī)和2個5 m3的儲氣罐組成,其中1臺為工作空壓機(jī),1臺為備用微增壓機(jī)。機(jī)組微增壓的閥門組包括減壓閥、旁通閥、電磁補(bǔ)氣閥、手動進(jìn)氣閥等,壓力表計(jì)為壓差式傳感器,直接向監(jiān)控系統(tǒng)輸出模擬量,由監(jiān)控系統(tǒng)根據(jù)模擬量設(shè)定開關(guān)微增壓閥門系統(tǒng),其微增壓閥門組件系統(tǒng)見圖2。
微增壓裝置控制系統(tǒng)由氣壓系統(tǒng)和閥門控制邏輯系統(tǒng)組成。普通空氣經(jīng)過低壓氣機(jī)進(jìn)行加壓得到0.8 MPa的壓力,經(jīng)過濾系統(tǒng)得到干燥無雜質(zhì)的空氣,然后通過減壓閥、旁通閥、電磁補(bǔ)氣閥、手動進(jìn)氣閥等組合閥門控制向離相封閉母線注入微增壓氣體,使母線內(nèi)的微增壓保持在5~20 mbar之間,從而保證封閉母線的整體絕緣水平。圖3是微增壓的控制邏輯圖。
圖2 微增壓閥門組件系統(tǒng)
圖3 微增壓控制邏輯圖
由圖3微增壓控制邏輯圖可得:
(1)正常情況下,當(dāng)壓力降低到5 mbar時,壓力開關(guān)Pr動作,1常閉接點(diǎn)接通、2常閉接點(diǎn)接通,時間繼電器Rt的15、16接點(diǎn)常閉,從而電磁補(bǔ)氣閥Ev動作開始補(bǔ)氣。
(2)當(dāng)壓力達(dá)到5 mbar時壓力開關(guān)Pr動作,1常閉接點(diǎn)斷開,2常閉接點(diǎn)保持接通,2、3組成自保持回路繼續(xù)補(bǔ)氣。
(3)當(dāng)壓力達(dá)到20 mbar時,2常閉接點(diǎn)斷開,斷開補(bǔ)氣回路。時間繼電器Rt的延時為12 min,若補(bǔ)氣超過12 min而壓力開關(guān)Pr仍未動作,則其常閉接點(diǎn)15、16斷開,15、18接通,點(diǎn)亮“壓力低”報警指示燈,輔助繼電器R動作,送壓力低報警至上位機(jī)。
離相封閉母線套管如有損壞,即使有微小的裂痕,都會導(dǎo)致母線內(nèi)的微增壓壓力值異常。由于離相封閉母線焊接問題或者自身結(jié)構(gòu)的缺陷,隨著運(yùn)行時間的增長和缺乏例行的維護(hù),母線套管金屬部分氧化、密封墊受力不均、焊縫開裂等,都會使母線套管漏氣,微增壓裝置就會補(bǔ)氣頻繁,甚至套管內(nèi)微增壓壓力達(dá)不到正常值,出現(xiàn)壓力低報警信號。
某廠運(yùn)維人員在進(jìn)行主變系統(tǒng)精細(xì)巡檢時,聽到某臺主變室有漏氣聲,遂進(jìn)行仔細(xì)排查。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn),該主變低壓側(cè)B相套管氣隔橡膠密封有裂縫,長約2.5 cm,若不進(jìn)行處理,裂縫可能進(jìn)一步擴(kuò)大,導(dǎo)致主變低壓側(cè)套管絕緣水平降低,威脅主變壓器安全運(yùn)行。該處密封位于主變低壓側(cè)套管與機(jī)組出線連接處,屬于微增壓離相封閉母線系統(tǒng),漏氣點(diǎn)位于主變低壓側(cè)B相套管與機(jī)端母線套管連接密封處靠近主變側(cè),位置在套管中間偏上處,套管漏氣點(diǎn)見圖4,套管裂縫見圖5。
圖4 套管漏氣點(diǎn)
圖5 套管裂縫
現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)缺陷后運(yùn)維人員立即開展消缺工作,現(xiàn)場采用粘貼包扎法臨時處理漏氣點(diǎn),減少漏氣量,保證微增壓裝置氣壓正常,設(shè)備可以臨時投運(yùn)。若徹底處理需進(jìn)行更換,但由于漏氣點(diǎn)位于主變低壓側(cè)與離相封閉母線軟連接處,屬于高壓帶電設(shè)備,需將主變壓器停電方能更換。為確保離相封閉母線的正常運(yùn)行,避免缺陷擴(kuò)大,運(yùn)維人員臨時調(diào)整微增壓裝置壓力定值,將原20 mbar上限停止補(bǔ)氣值修改為15 mbar,經(jīng)充氣試驗(yàn)、氣密性檢查試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果正常,表明漏氣點(diǎn)已消除。我廠已投運(yùn)有15年,密封件老化破損是本次事件的直接原因,對離相封閉母線套管進(jìn)行正常維護(hù)與及時更換相關(guān)老化的配件是必要的。
某廠某號機(jī)微增壓裝置幾乎同時報出壓力低、壓力高等信號,一般離相封閉母線微增壓壓力大于20 mbar出現(xiàn)壓力高報警,小于5 mbar出現(xiàn)壓力低報警,而同時出現(xiàn)壓力低、壓力高報警信號這是一種異常信號。
11:03:06,某號機(jī)微增壓裝置柜壓力出現(xiàn)壓力高報警,而11:03:14,某號機(jī)微增壓裝置柜壓力出現(xiàn)壓力低報警,后面的信號一直出現(xiàn)壓力高報警,會出現(xiàn)如此信號,是因?yàn)槲⒃黾拥纳舷拗嫡{(diào)高了或者繼電器邏輯出現(xiàn)問題。
根據(jù)微增壓控制邏輯圖3可得,微增壓壓力正常值為5~20 mbar,假如上限值調(diào)高了,當(dāng)微增壓補(bǔ)氣達(dá)到20 mbar時,還會一直補(bǔ)氣,超過20 mbar,就會發(fā)出壓力高報警信號,而同時時間繼電器Rt的延時為12 min,若補(bǔ)氣超過12 min而壓力開關(guān)Pr仍未動作,微增壓則其常閉接點(diǎn)15、16斷開,15、18接通,點(diǎn)亮“壓力低”報警指示燈,輔助繼電器R動作,送壓力低報警至上位機(jī),因此會發(fā)出壓力低報警信號,同時Ev(電磁補(bǔ)氣閥)回路斷開停止補(bǔ)氣。因此會出現(xiàn)壓力低、壓力高信號同時送出。運(yùn)維人員進(jìn)行消缺工作時,將微增壓的上限值調(diào)整至20 mbar,壓力高報警信號就消失了,可見造成此類信號的關(guān)鍵在于微增壓的上限值調(diào)高了。
本文對微增壓裝置系統(tǒng)的組成以及控制邏輯流程進(jìn)行了詳細(xì)的介紹,主要包括微增壓的功能、作用、原理、運(yùn)行過程等幾個方面,并結(jié)合微增壓在離相封閉母線運(yùn)用中所遇到的問題進(jìn)行了分析處理,為機(jī)組的安全、穩(wěn)定、可靠運(yùn)行提供了一些借鑒經(jīng)驗(yàn)。我們有必要更深入、更詳細(xì)研究微增壓裝置在離相封閉母線的應(yīng)用,為保證設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行安全,防止設(shè)備性能劣化或降低設(shè)備失效概率提供基礎(chǔ)。