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中鐵二十三局集團(tuán)第二工程有限公司齊齊哈爾富鐵軌枕有限公司 黑龍江齊齊哈爾 161041
設(shè)備是生產(chǎn)的基礎(chǔ),做好設(shè)備的維修與保養(yǎng)工作,是保證設(shè)備的安全運(yùn)轉(zhuǎn)的前提,而我公司非標(biāo)軌枕流水生產(chǎn)線設(shè)備,建成于1992年,起初只生產(chǎn)Ⅱ型枕等,隨著鐵路的發(fā)展,其產(chǎn)品更新步伐較快,現(xiàn)在生產(chǎn)Ⅲa、XⅢQ及各種型號(hào)的岔枕,產(chǎn)品重量增加了,布筋和外型也發(fā)生變化,還要保證正常的生產(chǎn)速度,這樣有些設(shè)備就出現(xiàn)故障增加、消耗增大,制約生產(chǎn),所以對(duì)相應(yīng)設(shè)備技術(shù)改造勢(shì)在必行。下面就生產(chǎn)線中成品摩擦鋸存在的問題進(jìn)行了系統(tǒng)改造進(jìn)行闡述。
預(yù)應(yīng)力混凝土軌枕脫模后,軌枕為兩排1×4擺放,需對(duì)兩排1×4軌枕相連的螺旋肋鋼絲進(jìn)行切斷,其由成品摩擦鋸切割來完成。成品摩擦鋸由電機(jī)驅(qū)動(dòng),通過三角帶傳動(dòng)帶動(dòng)鋸軸與電機(jī)同速轉(zhuǎn)動(dòng),鋸軸與鋸片剛性聯(lián)接,鋸片與電機(jī)及傳動(dòng)裝置安設(shè)在走行小車上,小車往復(fù)運(yùn)動(dòng)通過高速轉(zhuǎn)動(dòng)的鋸片與鋼絲的摩擦切斷螺旋肋鋼絲。
成品摩擦鋸示意圖:
電機(jī) 走行小車速度 鋸片 三角帶 鋸座軸承Y225M-2 45KW 2970r/min V=5.1m/min Φ750 Q235A B2210 22314
成品摩擦鋸相應(yīng)數(shù)據(jù):
近幾年,成品摩擦鋸在切斷鋼絲過程中有造成預(yù)應(yīng)力混凝土軌枕端部掉角現(xiàn)象,45KW電機(jī)定子線圈燒壞,鋸座軸承過熱抱死次數(shù)明顯增多,軸座、傳動(dòng)三角帶等配件損壞,年消耗費(fèi)用15萬(wàn)余元,反復(fù)維修影響生產(chǎn),維修費(fèi)用增大且造成大量返修品,修補(bǔ)耗人耗料,嚴(yán)重影響產(chǎn)品質(zhì)量,也影響企業(yè)的質(zhì)量形象[1]。
產(chǎn)品掉角的質(zhì)量問題進(jìn)行分析:經(jīng)過現(xiàn)場(chǎng)多次觀察,針對(duì)成品摩擦鋸的相關(guān)數(shù)據(jù),掉角產(chǎn)品的脫模強(qiáng)度,設(shè)備操作人員的操作情況,每批次產(chǎn)品生產(chǎn)過程中混凝土攪拌、振搗等工藝過程的作業(yè)情況等進(jìn)行分析和統(tǒng)計(jì)。確定原因如下:
成品摩擦鋸的切割鋸片轉(zhuǎn)速偏高,走行小車速度較快,鋸片切斷鋼絲時(shí),對(duì)鋼絲邊緣的混凝土有擾動(dòng)作用,造成松動(dòng)掉角。
產(chǎn)品強(qiáng)度低于脫模的標(biāo)準(zhǔn)值,混凝土強(qiáng)度不高,在高速旋轉(zhuǎn)的鋸片帶動(dòng)下,產(chǎn)生掉角。
混凝土工在布灰作業(yè)時(shí),端部下方有后填充混凝土現(xiàn)象,造成端部后填混凝土振搗不實(shí),強(qiáng)度低。
各別混凝土攪拌時(shí)間短,各種骨料攪拌不勻,級(jí)配不合理,局部配合比不好,強(qiáng)度不好。產(chǎn)生掉角因素因果圖和比例圖:
成品摩擦鋸電機(jī)及鋸座損壞原因分析:
鋸座損壞及軸承抱死,22314軸承極限轉(zhuǎn)速(脂)為2200r/min 滿足不了長(zhǎng)時(shí)間高轉(zhuǎn)速轉(zhuǎn)動(dòng),成品摩擦鋸處于高溫環(huán)境下使用,鋸座表面溫度90多度,潤(rùn)滑脂在鋸座內(nèi)存不住,過熱后流出,造成軸承潤(rùn)滑不良,軸承容易抱死;由于軌枕外型變大,鋸座尺寸受空間限制,考慮鋸片使用到極限確定鋸座為45#鋼材質(zhì),長(zhǎng)期高溫環(huán)境下使用,在加上頻繁更換損壞的軸承及保證三角帶傳動(dòng)平穩(wěn)軸承安裝處出現(xiàn)受力磨損,導(dǎo)致鋸座兩軸承安裝處的同心度超差,軸承轉(zhuǎn)動(dòng)不暢,鋸座無(wú)法使用,修復(fù)性加工保證同軸度,但軸承裝配尺寸超差,保證不了軸承與鋸座的配合,造成鋸座報(bào)廢[2]。
電機(jī)轉(zhuǎn)速為2970r/min,高于軸承承受的極限轉(zhuǎn)速,走行小車速度偏快,由于產(chǎn)品升級(jí)后,螺旋肋鋼絲數(shù)量增多,切斷阻力增大,增大電機(jī)的負(fù)荷。
生產(chǎn)工人生產(chǎn)時(shí)由于不細(xì)心造成軌枕端面傾斜、間隔空隙不規(guī)整,成品摩擦鋸操作人員對(duì)位切斷時(shí)對(duì)位不準(zhǔn)確,切到附屬物,也增加了切斷電機(jī)的負(fù)荷。
成品摩擦鋸故障因果圖:做好設(shè)備管理工作,必須以生產(chǎn)為中心,為生產(chǎn)服好務(wù)。綜合以上分析,確定成品鋸故障增耗及產(chǎn)品掉角主要原因?yàn)椋撼善纺Σ龄徳O(shè)計(jì)有缺欠,Y225M-2 45KW電機(jī)轉(zhuǎn)速較快,承載能力低,走行小車速度偏快,在高溫和增加負(fù)荷情況下,電機(jī)不適用,斷絲過程中對(duì)鋼絲邊的混凝土進(jìn)行擾動(dòng),造成軌枕端部掉角;22314軸承極限轉(zhuǎn)速(脂)為2200r/min滿足不了長(zhǎng)時(shí)間高轉(zhuǎn)速轉(zhuǎn)動(dòng),出現(xiàn)軸承及軸座損壞現(xiàn)象;次要原因作業(yè)人員作業(yè)不規(guī)范、野蠻作業(yè)。如:產(chǎn)品的脫模強(qiáng)度低,產(chǎn)品間隔空隙不規(guī)整或超差,混凝土施工過程中不符合工藝技術(shù)要求,設(shè)備操作者野蠻作業(yè)等。
對(duì)成品摩擦鋸進(jìn)行了系統(tǒng)分析,降低轉(zhuǎn)速是必須的,降到多少合理,即能滿足切斷鋼絲的要求,還能保證產(chǎn)品質(zhì)量,不影響生產(chǎn)速度。通過多方查找資料,經(jīng)過計(jì)算與實(shí)驗(yàn),確定鋸軸的轉(zhuǎn)速為2300r/min,同時(shí)成品摩擦鋸小車的走行速度下降18%。實(shí)施改造如下:
本著考慮節(jié)約成本的原則,利用現(xiàn)有的配件及電機(jī)啟動(dòng)控制系統(tǒng)等設(shè)施,使用現(xiàn)有庫(kù)存Y225M-4 45KW電機(jī),重新設(shè)計(jì)電機(jī)皮帶輪,核對(duì)傳動(dòng)功率,確定傳動(dòng)比、皮帶輪包角、傳動(dòng)中心距,改選三角帶;改變鋸座壓蓋的密封方式,選用脂油混合潤(rùn)滑,保證軸承潤(rùn)滑良好;對(duì)走行機(jī)構(gòu)系統(tǒng)按新確定的速比加工配件,實(shí)現(xiàn)降速18%的要求[3]。
對(duì)作業(yè)人員不規(guī)范作業(yè)的次要原因,與工藝技術(shù)部門溝通,對(duì)新、老作業(yè)人員進(jìn)行操作技能培訓(xùn),了解作業(yè)指導(dǎo)書,知道哪步作業(yè)是重點(diǎn),改變陋習(xí)。
改造后,經(jīng)過1年的使用,沒有了產(chǎn)品端部掉角現(xiàn)象,電機(jī)、軸座及軸承等無(wú)損壞,由于改變速度,三角帶年消耗降低40%。保證產(chǎn)品的質(zhì)量及生產(chǎn)的有序進(jìn)行,解決了產(chǎn)品的掉角問題,給企業(yè)帶來可觀的效益,且每年成品摩擦鋸維修費(fèi)用還節(jié)約10萬(wàn)多元。
隨著產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的日趨嚴(yán)峻,企業(yè)都在嚴(yán)抓成本管理工作,而設(shè)備消耗、設(shè)備是否符合生產(chǎn)使用等問題備受重視,作為企業(yè)的設(shè)備技術(shù)人員,對(duì)制約生產(chǎn)、消耗過大的設(shè)備進(jìn)行技術(shù)改造,降低設(shè)備的消耗,消除設(shè)備的故障及對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響,提高企業(yè)設(shè)備管理水平,為企業(yè)增加經(jīng)濟(jì)效益,提高企業(yè)的整體實(shí)力。