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        海上油田平臺三相分離器靜電聚結(jié)改造及現(xiàn)場應(yīng)用

        2019-11-27 05:34:48平朝春王春升鄭曉鵬王海燕
        中國海上油氣 2019年6期

        張 明 尚 超 平朝春 王春升 鄭曉鵬 王海燕

        (中海油研究總院有限責任公司 北京 100028)

        傳統(tǒng)的原油脫水重力沉降原理認為水滴的沉降速度符合Stokes定律。影響水滴沉降速度的主要因素有油水兩相密度差、黏度、粒徑,由于油水較易形成乳化液,僅僅依靠重力沉降進行油水分離,會造成分離設(shè)備體積和質(zhì)量較大。電場可以對分散相水滴產(chǎn)生聚結(jié)作用,使小水滴聚集變大,大大減少沉降分離的時間。傳統(tǒng)的電脫水分離器使用金屬裸電極,在原油高含水率時容易造成電極擊穿,難以正常工作。新型原油靜電聚結(jié)脫水技術(shù)創(chuàng)新性采用絕緣電極施加電場,可以適應(yīng)高含水原油脫水條件,利用電場作用破壞原油乳化液,使水滴互相吸引、聚結(jié)并最終沉降,實現(xiàn)與原油徹底分離。該項技術(shù)的成功應(yīng)用可以大幅減小原油脫水設(shè)備的尺寸和質(zhì)量,對降低海上平臺開發(fā)投資具有重要意義。

        國外對靜電聚結(jié)器的研究開展得較早。20世紀80年代,英國Bradford大學(xué)化學(xué)工程系的Bailes教授課題組研發(fā)出靜電破乳器,可適應(yīng)含水質(zhì)量分數(shù)65%以上的脫水工況[2]。1991年, Bailes開展了W/O 型原油乳化液在高壓脈沖DC電場下的破乳研究,結(jié)果表明含水質(zhì)量分數(shù)高達50%的原油乳化液可以在高壓脈沖DC電場得到較好的處理。后來,ABB研究中心與挪威科技大學(xué)(NTNU)、SINTEF合作發(fā)明了容器內(nèi)置式靜電聚結(jié)器(Vessel Internal Electrostatic Coalescer,VIEC)[3],并于2003年在TrollC采油平臺的第一級三相分離器上安裝使用[4];Aible公司推出了能適應(yīng)150 ℃高溫環(huán)境的VIEC[5];Vetco Aibel公司研制了處理能力39.7 m3/h 的測試分離器,對靜電聚結(jié)模塊組件通電后可使分離效率由27%提高到97%[6-7]。

        國內(nèi)目前在此方面的研究還處于起步階段。陳家慶 等[8]發(fā)明了一種基于介電泳破乳機理的新型原油電脫水、脫鹽設(shè)備,其核心部分為電極組件,采用波紋板狀電極,電極表面均覆蓋絕緣層;后期他們又針對容器內(nèi)置板式絕緣電極開展了大量研究工作[9-10]。張黎明 等[11]設(shè)計出一種絕緣緊湊型電破乳器,并采用聚四氟乙烯和環(huán)氧樹脂作為絕緣材料進行了試驗。何利民 等[12]發(fā)明了一種高效靜電聚結(jié)器,其電極為筒狀電極,外包裹致密絕緣層,筒狀電極間距小,施加電壓后產(chǎn)生高強電場,原油乳狀液中的水滴長大、沉降速度增大,實現(xiàn)了油水的快速分離。

        從2010年開始,崔新安、彭松梓、張明、尚超 等[13-16]針對新型靜電聚結(jié)原油脫水技術(shù)開展了技術(shù)攻關(guān),并研發(fā)了新型絕緣電極,研制了試驗樣機,在海上油田現(xiàn)場進行了小試、中試驗證,取得了較好的處理效果,設(shè)備均運行穩(wěn)定。通過海上油田現(xiàn)場試驗,對新型靜電聚結(jié)原油脫水裝置的操作參數(shù)進行了驗證和優(yōu)化,為該項技術(shù)的推廣和應(yīng)用奠定了基礎(chǔ)。本文針對某海上油田 PUQB平臺二級三相分離器進行了升級改造,在已有分離器內(nèi)設(shè)計安裝了靜電聚結(jié)裝置,成功實現(xiàn)了現(xiàn)場應(yīng)用,可為其他類似油田生產(chǎn)提供參考。

        1 原有設(shè)備現(xiàn)狀及分離器靜電聚結(jié)改造

        1.1 油田原有油水分離設(shè)備現(xiàn)狀

        目標油田原油屬于中質(zhì)油,20 ℃時的密度為 870 kg/m3。目前在PUQB平臺二級分離器上游設(shè)置了一臺氣液旋流分離器(GLCC)進行氣液分離,氣液旋流分離器的氣相出口匯集到二級分離器的氣相出口,液相出口進入二級分離器進行油水分離。PUQB現(xiàn)有二級分離器是常規(guī)的單堰板式三相分離器(圖1),利用堰板將分離器內(nèi)部空間分隔成混合沉降室和油室,在混合室進行重力沉降油水分離,低含水原油由堰板上沿溢流至油室,通過原油出口進入下游處理流程。二級分離器A、B并聯(lián)運行,分離器尺寸為3.6 m(直徑)×10 m(長度)。目前現(xiàn)場處理液溫度為72~73 ℃,操作壓力為320 kPaG。由于上游井口工況波動較大,單臺二級分離器的處理液量變化范圍在5 000~9 000 m3/d,而原設(shè)計最大處理液量為5 984 m3/d,實際處理量已經(jīng)遠遠高于其原有設(shè)計能力。二級分離器入口來液含水率在10%~70%波動,改造前二級分離器油相出口含水率為4%~35%,隨入口來液含水率波動而發(fā)生大幅變化。二級分離器的下游流程為電脫水器,根據(jù)相關(guān)規(guī)范,電脫水器只能適應(yīng)含水率為30%以下的原油脫水處理工況,在目前高含水狀態(tài)下工作已經(jīng)有較高的電極擊穿風險。考慮到未來井口原油含水率仍有逐漸上升的趨勢,會對已有原油處理系統(tǒng)造成更大的挑戰(zhàn),因此急需對現(xiàn)有處理設(shè)備進行改造。

        圖1 PUQB平臺現(xiàn)有二級分離器簡圖

        1.2 分離器靜電聚結(jié)改造

        靜電聚結(jié)技術(shù)僅需要在分離器內(nèi)部增加電極結(jié)構(gòu),不需要新增甲板面積即可實現(xiàn)原油處理系統(tǒng)處理能力的擴容,可適應(yīng)未來高含水期油田生產(chǎn)處理的需要。本次改造工作通過在目標油田 PUQB平臺二級分離器B實施靜電聚結(jié)改造,在分離器B罐體內(nèi)部增加了靜電聚結(jié)組件(圖2),為傳統(tǒng)的重力沉降分離器增加了電場聚結(jié)破乳功能,從而提高了油水分離效率,同時減少了下游電脫水分離器的處理壓力。二級分離器B升級改造后與二級分離器A繼續(xù)并聯(lián)運行,對比驗證改造后的處理效果。

        圖2 靜電聚結(jié)改造后的PUQB平臺二級分離器簡圖

        本次改造采用四層電極結(jié)構(gòu),每兩層為一組,上下兩組電極可以實現(xiàn)獨立控制,便于根據(jù)分離器實際油水界位位置進行通電調(diào)節(jié)。電極主要布置在油相區(qū)和油水界面乳化層的位置,可以利用電場的作用加速破乳和水滴聚結(jié),從而提高油水分離效率。電源接入采用罐體開孔高壓引入,新增變壓器布置在分離器上部的操作平臺。為便于現(xiàn)場操作,新增了現(xiàn)場控制盤,可以實現(xiàn)對上下兩組電極的分別供電。

        分離器內(nèi)部的油水界位測量原采用的是磁浮子液位計,一直存在界位測量不準的問題。為了更好地對分離器油水界位進行準確調(diào)節(jié)和控制,保證靜電聚結(jié)電場的作用區(qū)域,本次改造為分離器增加了射頻導(dǎo)納界位計??紤]到二級分離器罐體頂部存在一定的氣相空間,為了保證電極組件通電工作時能完全浸沒到液相中,本次改造為二級分離器增加了一個浮球液位開關(guān),當分離器內(nèi)液位低于電極組件高度時,觸發(fā)開關(guān)控制變壓器自動斷電,并且要求在罐內(nèi)液位高度滿足要求時才允許變壓器通電運行。

        2 現(xiàn)場應(yīng)用效果分析

        2.1 分離器油出口含水處理效果對比

        PUQB平臺二級分離器A、B并聯(lián)運行,需要處理的物流平均分配到A、B兩個分離器,入口液量和含水工況一致。如圖3所示,A分離器未進行靜電聚結(jié)改造,在入口含水10%~62%工況下,油出口含水在3%~36%變化,處理效果隨入口含水率變化上下浮動較大。由于部分工況下分離器油出口含水率較高,超過30%含水的原油進入后續(xù)電脫水分離器處理也會使電脫水分離器增加掉電的風險。如圖4所示,B分離器進行了靜電聚結(jié)改造,在電場的作用下,油相中水滴聚結(jié)變大,強化了油水分離效率,在同樣的入口含水10%~62%工況情況下,油出口含水可以始終保持在1%以下,改造后處理效果提升非常明顯。

        圖3 未進行靜電聚結(jié)改造的PUQB平臺二級分離器A油出口含水率變化

        圖4 靜電聚結(jié)改造后的PUQB平臺二級分離器B油出口含水率變化

        2.2 分離器水出口含油處理效果對比

        三相分離器的水出口含油量也是衡量分離器處理效果的重要參數(shù)。如果水出口含油量過高,會增加下游生產(chǎn)水處理系統(tǒng)的處理負擔以及生產(chǎn)水處理不達標的風險。PUQB平臺二級分離器靜電聚結(jié)改造前后水出口含油量對比情況如圖5所示,可以看出,由于二級分離器的處理液量和來流含水率變化幅度非常大,對于未進行靜電聚結(jié)改造的分離器A,其水出口含油在63~181 mg/L范圍內(nèi)波動;而進行了靜電聚結(jié)改造后的分離器B,其水出口含油量得到大幅改善,水出口含油穩(wěn)定維持在15~55 mg/L??梢?,在油水混相區(qū)建立電場,可以對混相區(qū)復(fù)雜的油水乳化層進行破乳,加速油滴的上浮和水滴的下沉,從而提高分離效率。

        圖5 PUQB平臺二級分離器A、B水出口含油量對比

        2.3 靜電聚結(jié)模塊斷電測試

        為了進一步驗證靜電聚結(jié)模塊的作用,于2019年5月1日對PUQB平臺二級分離器B靜電聚結(jié)模塊進行了斷電測試,斷電前后分離器油水處理效果變化如圖6、7所示??梢钥闯觯瑪嚯娗胺蛛x器正常工作條件下,油出口含水率在1%以下波動,水出口含油量在43 mg/L以下波動;斷電后分離器的油出口含水量和水出口含油量均立刻顯著上升。當水出口含油接近250 mg/L、油出口含水接近2.5%時,現(xiàn)場為了避免水出口含油繼續(xù)上升,對下游生產(chǎn)水處理系統(tǒng)造成影響,終止了斷電實驗,重新對油水界面進行調(diào)整,保證水出口含油在一個比較合理的范圍內(nèi)。為了避免影響現(xiàn)場生產(chǎn)流程的穩(wěn)定運行,雖然靜電聚結(jié)模塊的斷電實驗沒有開展很長時間,但是也充分呈現(xiàn)了斷電后分離器處理效果立刻變差的趨勢,證明了靜電聚結(jié)模塊對提高油水處理效果的顯著作用。

        圖6 靜電聚結(jié)模塊斷電前后PUQB平臺二級分離器B油出口含水率變化

        圖7 靜電聚結(jié)模塊斷電前后PUQB平臺二級分離器B水出口含油量變化

        3 結(jié)論

        某海上油田PUQB平臺分離器處理液溫度為72 ℃,處理液量5 000~9 000 m3/d,入口含水率為10%~62%,對該平臺二級分離器B進行靜電聚結(jié)改造后,分離器油出口含水率可以達到1%以下,水出口含油量可以穩(wěn)定維持在15~55 mg/L。而該平臺并聯(lián)運行未進行靜電聚結(jié)改造的二級分離器A的操作工況與分離器B一致,但是油出口含水率為3%~36%,水出口含油量在63~181 mg/L范圍內(nèi)波動。靜電聚結(jié)模塊進行斷電后,該平臺二級分離器B的處理效果立刻變差,再次證明了靜電聚結(jié)模塊強化油水分離的作用?,F(xiàn)場應(yīng)用效果及斷電測試結(jié)果對比表明,海上油田平臺二級分離器經(jīng)過靜電聚結(jié)改造后,靜電聚結(jié)模塊可以適應(yīng)高含水工況,分離器的油水分離效果得到了大幅提升;靜電聚結(jié)技術(shù)可以大幅提高脫水效果,支持現(xiàn)役平臺提產(chǎn)改造,具有推廣應(yīng)用價值。

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