范 婧 劉 寧 朱 妍 李 巖 蔣繼輝
(1.中國石油長慶油田油氣工藝研究院;2.低滲透油氣田勘探開發(fā)國家工程實(shí)驗(yàn)室)
壓裂作業(yè)是油氣井增產(chǎn)的主要措施之一,其產(chǎn)生的壓裂返排液量大,且由于返排液中殘存著高分子聚合物、溶解性有機(jī)物及返排時所帶出地層中的泥沙、鹽水等,致使其成分復(fù)雜多變,處置不當(dāng)會對環(huán)境產(chǎn)生危害[1-3]。當(dāng)前長慶油田壓裂返排液處理主要采用混凝工藝,且針對油氣田處理規(guī)模小、區(qū)塊分散的特點(diǎn),采用撬裝化移動處理裝置,解決了區(qū)域環(huán)境污染、壓裂返排液不落地的問題[4-6]。傳統(tǒng)混凝處理藥劑用量大、混凝不徹底,有研究者發(fā)現(xiàn)微渦流混凝通過“渦流凝聚、接觸絮凝”的作用,能夠提高混凝效果、降低藥劑投加量[7]。該工藝已在市政污水處理廣泛應(yīng)用[8],但在處理壓裂返排液方面應(yīng)用較少。
本次研究采用撬裝微渦流混凝裝置處理氣田壓裂返排液,通過試驗(yàn)對混凝處理劑種類、投加量、攪拌時間等參數(shù)進(jìn)行了優(yōu)選,并對處理劑在設(shè)備中的投加位置進(jìn)行優(yōu)化,為實(shí)現(xiàn)氣井壓裂返排液不落地處理提供依據(jù)。
本次在長慶油田某氣井井場開展了胍膠壓裂返排液現(xiàn)場處理試驗(yàn),返排液水質(zhì)分析結(jié)果見表1。
由表1可知,各種添加劑使壓裂返排液具有懸浮物含量高、黏度高的特點(diǎn)。
表1 氣田壓裂返排液水質(zhì)指標(biāo)
試驗(yàn)采用以撬裝微渦流裝置為主的處理工藝,見圖1。
圖1 氣田壓裂返排液處理工藝流程
該處理工藝主要由管道混合、微渦流混凝、過濾等3個主要工序組成,主要是降低返排液黏度,除懸浮物、離子等,使處理后的出水達(dá)到合理使用點(diǎn)。
藥劑:聚合氯化鋁(PAC)、聚合硫酸鐵(PFS)、聚合氯化鋁鐵(PAFC)、聚合硅酸鋁鐵(PSAF)、膨潤土、聚丙烯酰胺(PAM)。
儀器:便攜式濁度儀、便攜式紅外測油儀、攜式pH計(jì)等。
混凝處理劑的篩選、投加量及攪拌時間確定試驗(yàn)在500 mL的燒杯中進(jìn)行,分別加入不同處理劑,均勻攪拌,靜置后,對上清液進(jìn)行分析。
現(xiàn)場試驗(yàn)部分采用撬裝微渦流裝置,對裝置進(jìn)水、出水進(jìn)行采樣分析。
pH值、含油、黏度測定采用便攜式儀器。懸浮物測定一般采用重量法,但考慮到現(xiàn)場條件限制,為了快速評價處理劑混凝效果,以濁度表征水質(zhì)處理效果[7],采用便攜式濁度儀測定濁度。
PAC、PFS、PAFC、PSAF等4種絮凝劑的混凝效果見圖2。
圖2 不同絮凝劑的混凝效果
由圖2可知,4種絮凝劑的處理效果為:PAC的處理效果最好,固液分層明顯且上清液濁度較低,優(yōu)于PFS和PAFC,而PFS處理效果最差。
不同劑量PAC的混凝效果見圖3。
圖3 PAC投加量對混凝效果的影響
隨著PAC投加量的增加絮體量增多,聚結(jié)程度不斷加大,由圖3可知,PAC投加量為500 mg/L時,上清液濁度最低。但當(dāng)PAC投加量繼續(xù)增加時,絮體開始變得松散,沉降速度顯著變慢,上清液變濁。
氣田壓裂返排液混凝過程中發(fā)現(xiàn),產(chǎn)生絮體小、難于沉降,沉降時間須1 h以上,且上清液出水量小,僅占30%~40%。試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),在返排液中添加膨潤土,可以加快絮體沉降。因此,試驗(yàn)將不同比例的膨潤土加入PAC,混凝效果見表2。
表2 膨潤土加量對混凝的影響
由表2可知,加入膨潤土后能有效降低混凝的沉降時間,這是由于膨潤土具有良好的吸附性和較高的密度,能使懸浮固體、有機(jī)物及油類吸附到黏土顆粒表面,促進(jìn)絮體形成,提高絮體密度,加快絮體沉降[9]。當(dāng)膨潤土與PAC復(fù)配比例為1∶1時,沉降時間最短,約24 s,比單獨(dú)使用PAC沉降時間縮短60%。因此,試驗(yàn)采取在混凝前,將PAC和膨潤土按1∶1的比例混合溶解后添加至返排液中。
不同劑量PAM的混凝效果見圖4。
圖4 PAM投加量對混凝效果的影響
由圖4可知,隨著PAM投加量的增加,上清液濁度先降低后增加,最佳投加量為20 mg/L。當(dāng)投加量不足時,不足以將產(chǎn)生的絮體聚結(jié)起來,絮體較小;當(dāng)投加量過多時,由于PAM水解后形成丙烯酰胺和丙烯酸鹽的共聚物,一些酰胺基帶有負(fù)電荷,水解度過高會對PAC的絮凝產(chǎn)生阻礙作用,使得絮體量多且松散,增加了上清液濁度。
試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),攪拌時間對混凝效果影響較大,助凝劑攪動時間在壓裂返排液處理過程中的影響見表3。
由表3可知,助凝劑投加后攪拌時間為1 min時,攪拌強(qiáng)度最適宜,形成絮團(tuán)最大,且絮團(tuán)下沉速度最快。攪拌時間過長,形成的絮團(tuán)又被攪拌器沖散,無法實(shí)現(xiàn)絮團(tuán)快速下沉。
表3 助凝劑投加后攪拌時間分析
3.6.1 混凝處理劑投加位置確定
采用撬裝微渦流裝置處理壓裂返排液時,混凝處理劑投加位置、時間對處理效果的影響見表4。
表4 混凝處理劑不同投加位置效果對比
由表4可知,在管道混合器處投加PAC+膨潤土、在攪拌罐處投加PAM,混凝劑與返排液反應(yīng)時間更加充足,沉降時間約20 min,混凝沉降效果最好。由此可見“管道混合器+微渦流混凝器+攪拌罐”的處理工藝處理效果最好。
3.6.2 處理效果
在長慶油田某氣井井場采用撬裝微渦流裝置對3口井進(jìn)行處理,處理后水質(zhì)見表5,其中SS、油類的去除率達(dá)到97.3%和58.1%,黏度可降低52.3%。
表5 氣田壓裂返排液處理后水質(zhì)指標(biāo)
4 結(jié) 論
1)撬裝微渦流混凝裝置處理工藝為“管道混合器+微渦流混凝器+攪拌罐”,處理后水質(zhì)SS、油類的去除率達(dá)到97.3%和58.1%,黏度可降低52.3%。
2)絮凝劑的混凝效果為PAC>PFS>PAFC>PSAF;當(dāng)膨潤土與PAC復(fù)配比例為1∶1,投加量為500 mg/L時,混凝效果最好。助凝劑PAM的最佳投加量為20 mg/L,最佳攪拌時間為1 min。
3)采用撬裝微渦流混凝裝置處理氣田壓裂返排液時,在管道混合器處投加PAC+膨潤土、在攪拌罐處投加PAM,混凝沉降效果最好。
4)通過現(xiàn)場試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),隨著氣田壓裂返排持續(xù)進(jìn)行,返排液存放時間的延長也會導(dǎo)致水質(zhì)惡化、處理難度增加,建議優(yōu)先開展返排液量大的井施工,隨井作業(yè)廢液處理需提前1~2 d施工,防止水質(zhì)惡化;同時應(yīng)進(jìn)一步研究水處理方法及藥劑,以解決返排液長時間存放水質(zhì)惡化的問題。