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        D型壓縮機(jī)振動超標(biāo)故障的排查與維修

        2019-11-14 02:31:58帕哈提賽買提王善軍伍時勇畢治輝
        壓縮機(jī)技術(shù) 2019年5期
        關(guān)鍵詞:聯(lián)軸器停機(jī)風(fēng)扇

        帕哈提·賽買提,王善軍,伍時勇,畢治輝,蔣 明

        (新疆油田公司采氣一廠,新疆克拉瑪依 834007)

        1 引言

        D型天然氣壓縮機(jī)在X天然氣處理站處理凝析油穩(wěn)定產(chǎn)生塔頂富氣,對富氣進(jìn)行增壓實(shí)現(xiàn)回收,容積流量為5 m3/min,進(jìn)氣壓力0.6 MPa,排氣壓力6.5 MPa,機(jī)組為對置平衡式、兩列、雙作用(蓋側(cè)壓縮)電驅(qū)活塞壓縮機(jī),日處理氣量5×104m3。機(jī)組的穩(wěn)定運(yùn)行直接影響富氣回收率。2#機(jī)組運(yùn)轉(zhuǎn)過程中出現(xiàn)振動超高報警停機(jī),現(xiàn)場提取振動信號顯示電機(jī)與中體振動幅值超標(biāo),調(diào)整機(jī)組與電機(jī)對中,再次運(yùn)行仍發(fā)生報警停機(jī),對機(jī)體中體拆解檢查,發(fā)現(xiàn)十字頭銷有斷裂,更換十字頭銷,并對各摩擦副間隙進(jìn)行測量調(diào)整,再次運(yùn)行各點(diǎn)位振動幅值得到降低,機(jī)組恢復(fù)正常運(yùn)行。

        2 故障表象

        D型往復(fù)壓縮機(jī)分別在電機(jī)與壓縮端設(shè)有2個固定式振動傳感器,2018年6~7月,2#機(jī)組頻繁出現(xiàn)報警停機(jī)(振動超高停機(jī)設(shè)定值:15 mm/s),主要報警源為電機(jī)振動傳感器。對機(jī)組電機(jī)進(jìn)行排查,采用便攜式振動監(jiān)測儀對機(jī)組進(jìn)行振動監(jiān)測,壓縮端一、二級氣閥、中體、曲軸箱、氣閥各點(diǎn)位3個方向振動幅值均在9~12 mm/s,而電機(jī)存在軸向振動大(18 mm/s,超過停機(jī)設(shè)定值)。

        3 電機(jī)故障排查

        按照振動監(jiān)測儀器振動幅值結(jié)果,其電機(jī)風(fēng)扇一側(cè)振動幅值相對聯(lián)軸器端振動幅值較高,分析有可能存在動平衡性偏差,見表1。

        拆解電機(jī)風(fēng)扇端檢查,發(fā)現(xiàn)電機(jī)風(fēng)扇存在偏心,軸套有磨損,風(fēng)扇出現(xiàn)松框,如圖2所示。

        進(jìn)一步排查電機(jī)聯(lián)軸器端,其軸承未有異常,聯(lián)軸器膠圈存在老化裂紋問題,按圖2所示里外有裂紋。

        2018年7月10日經(jīng)對風(fēng)扇軸套進(jìn)行更換,并更換聯(lián)軸器膠圈,采用激光對中儀對其進(jìn)行對中,對中數(shù)據(jù)如圖3所示水平與垂直方向均在“良好”以上。

        2#機(jī)組帶載運(yùn)行振動幅值得到有效降低,如表2所示。

        2018年7月22日期間2#機(jī)組再次出現(xiàn)振動值超高停機(jī),此次僅依靠經(jīng)驗(yàn)判斷為聯(lián)軸器對中不良導(dǎo)致,對2#機(jī)組進(jìn)行對中,檢查對中數(shù)據(jù)依舊為“良好”,進(jìn)一步對其調(diào)對,將聯(lián)軸器對中至“優(yōu)等”,如圖4所示。

        機(jī)組本次對中完成后,對其帶載運(yùn)行,工藝參數(shù)進(jìn)行核查,進(jìn)氣壓力:0.4~0.56 MPa,排氣壓力:4.2 MPa,電流:120~145 A,均符合設(shè)計參數(shù)范圍。實(shí)施振動監(jiān)測,電機(jī)振動幅值降低到12 mm/s左右,得到消減在合理范圍。但壓縮機(jī)本體振動幅值較高,其水平、垂直方向振動值均在20 mm/s以上。

        4 壓縮機(jī)故障排查

        以振動監(jiān)測結(jié)果為依據(jù),分析有可能機(jī)組部件運(yùn)動副摩擦出現(xiàn)異常。機(jī)組活塞與氣缸、十字頭與導(dǎo)軌、曲柄銷與連桿大頭瓦、兩連桿大頭與曲柄銷等配合間隙超過標(biāo)準(zhǔn)范圍,會產(chǎn)生零件松框,軸套、軸瓦零件表面物質(zhì)由于潤滑不良或裝配不當(dāng)?shù)仍虿粩鄵p失,零件尺寸或摩擦表面形狀發(fā)生改變,都會產(chǎn)生運(yùn)動零件徑向跳動、軸向竄動,高速運(yùn)動加大對機(jī)體沖擊力就會導(dǎo)致振動。在2#機(jī)組拆檢曲軸箱,發(fā)現(xiàn)一級缸軸瓦表面發(fā)生較嚴(yán)重偏磨,表面劃痕較大,最大1 mm,主要表現(xiàn)為軸瓦與軸徑配合間隙不均勻,局部配合間隙過小造成。如圖5所示。

        表1 電機(jī)振動幅值

        圖1 電機(jī)風(fēng)扇端軸承及風(fēng)扇軸

        圖2 聯(lián)軸器膠圈裂紋

        圖3 對中數(shù)據(jù)

        表2 風(fēng)扇維修前后振動數(shù)據(jù)對比表

        圖4 對中數(shù)據(jù)

        圖5 一級軸瓦偏磨

        圖6 一級十字頭銷斷裂

        表3 主要裝配間隙 單位:mm

        拆解中體十字頭發(fā)現(xiàn)十字頭在中間發(fā)生斷裂,斷口如圖6所示。十字頭銷連接連桿與十字頭,十字頭往復(fù)運(yùn)動中十字頭銷主要承受剪切交變應(yīng)力,十字頭銷斷口較齊平,與橫向剪切應(yīng)力方向一致,且潤滑口檢查正常,切口是沿著機(jī)械加工凹槽橫向斷裂,分析是十字頭銷存在疲勞裂痕,隨著運(yùn)行時間延長,最終導(dǎo)致斷裂。

        更換斷裂零件,對2#機(jī)組壓縮缸、曲軸箱、中體等各部位拆檢,參照標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)配合間隙裝配調(diào)校,各點(diǎn)數(shù)值見表3。

        經(jīng)綜合排查維修,2#機(jī)振動幅值于2008年7月28日恢復(fù)正常,電機(jī)端平均有效值為5.8 mm/s,水平方向?yàn)?.3 mm/s;壓縮端平均有效值為6.1 mm/s,一級水平方向?yàn)?.1 mm/s,二級水平方向?yàn)?.9 mm/s,壓縮機(jī)端與電機(jī)振動幅值在設(shè)計范圍以內(nèi)。通過綜合運(yùn)用振動監(jiān)測、激光對中,更換零件和調(diào)校間隙,機(jī)組運(yùn)行狀態(tài)得到有效改善,排除了振動超高停機(jī)故障。

        5 結(jié)論

        (1)機(jī)組各零部件裝配按照規(guī)定的裝配順序、間隙進(jìn)行組裝,使得裝配各零件、套件得到相互位置關(guān)系,以便各運(yùn)動摩擦副達(dá)到相對運(yùn)動精度,從而得到有效潤滑,是保證機(jī)組長期運(yùn)動運(yùn)行的重要環(huán)節(jié),保證提高機(jī)組以及零部件使用壽命。

        (2)機(jī)組運(yùn)行過程中出現(xiàn)隱形故障,往往通過溫度、振動、響聲等表象顯現(xiàn)出來,運(yùn)用激光對中儀、振動監(jiān)測儀等狀態(tài)監(jiān)測儀器,提取溫度、振動等信號特征,有助于故障的排查與處理。本文只對通過提取振動時域圖形判別振動幅值高低,需要強(qiáng)化對通振動頻譜分析技術(shù),更加明確故障點(diǎn),便于頻譜特征提取與故障診斷。

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