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        新型透氣性爐底修補(bǔ)料在煉鋼中的應(yīng)用與實(shí)踐

        2019-11-13 06:03:56郭小龍丁立豐丁國(guó)慧孟德偉
        工業(yè)加熱 2019年5期
        關(guān)鍵詞:爐料透氣性透氣

        郭小龍,丁立豐,朱 榮,丁國(guó)慧,孟德偉,陳 香

        (1.首鋼京唐鋼鐵聯(lián)合有限責(zé)任公司,河北 唐山 063000;2.北京科技大學(xué) 冶金與生態(tài)工程學(xué)院,北京 100083)

        目前,頂?shù)讖?fù)吹轉(zhuǎn)爐鋼的產(chǎn)量占整個(gè)轉(zhuǎn)爐鋼產(chǎn)量的大部分,在國(guó)內(nèi)外獲得了很大的發(fā)展[1-3]。轉(zhuǎn)爐爐底是轉(zhuǎn)爐爐體的重要組成部分,轉(zhuǎn)爐爐底在日常生產(chǎn)冶煉過(guò)程使用處于負(fù)重、高溫狀態(tài),導(dǎo)致?tīng)t底侵蝕快。在爐役中后期,采用濺渣護(hù)爐方法保護(hù)爐襯的過(guò)程中造成底吹供氣元件堵塞,影響底吹效果。轉(zhuǎn)爐爐底是實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)爐復(fù)合吹煉技術(shù)的核心部位[4],全爐役底吹暢通、底吹供氣元件壽命與爐齡不同步等問(wèn)題仍然是保證頂?shù)讖?fù)吹轉(zhuǎn)爐冶煉效果的關(guān)鍵性問(wèn)題[5-6]。為此某鋼廠嘗試應(yīng)用了一種新型透氣性爐底修補(bǔ)料,針對(duì)該新型轉(zhuǎn)爐爐底修補(bǔ)料現(xiàn)場(chǎng)工業(yè)試驗(yàn)的應(yīng)用技術(shù)數(shù)據(jù)和實(shí)踐效果進(jìn)行了科學(xué)分析與評(píng)價(jià),以期對(duì)今后的生產(chǎn)應(yīng)用提供指導(dǎo)依據(jù)。

        1 當(dāng)前狀況及存在問(wèn)題

        1.1 當(dāng)前狀況及生產(chǎn)要求

        現(xiàn)有5座300 t大型轉(zhuǎn)爐、2座RH精煉爐、2座CAS精煉爐,1座LF精煉爐、4臺(tái)雙流板坯連鑄機(jī),年產(chǎn)鋼量約860萬(wàn)t,主要產(chǎn)品以汽車板用鋼、馬口鐵、家電板用鋼、高強(qiáng)鋼、管線鋼為主,其中汽車板用鋼、冷軋基料、家電板用鋼等冷軋品種鋼的產(chǎn)量占總產(chǎn)量的70%以上。這些品種對(duì)煉鋼工藝的要求非??量?,既要求轉(zhuǎn)爐低碳出鋼,又要求轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)氧含量低,所以對(duì)轉(zhuǎn)爐煉鋼保持底吹裸露,維持底吹攪拌效果提出了更高的要求。

        1.2 原有修補(bǔ)料應(yīng)用問(wèn)題

        現(xiàn)有的技術(shù)中大多采用自流冷補(bǔ)料補(bǔ)護(hù)爐底的方法進(jìn)行爐底維護(hù),也有采用填充鎂碳耐火磚、生鐵塊與爐渣凝結(jié)、填充料燒結(jié)、噴吹氮?dú)馐範(fàn)t襯表面掛渣等方法,但上述方法均不能保證良好的底吹通透性以及鋼水成分的穩(wěn)定控制,同時(shí)對(duì)燒結(jié)時(shí)間要求較高。普通的轉(zhuǎn)爐補(bǔ)護(hù)方法已不能滿足快節(jié)奏生產(chǎn)條件下?tīng)t底維護(hù)。

        2 新型修補(bǔ)料的開(kāi)發(fā)

        2.1 新型修補(bǔ)料的要求與物理指標(biāo)

        新型修補(bǔ)料主要用于轉(zhuǎn)爐爐底、透氣磚、座磚和滑板磚等部位的冷熱修補(bǔ)。其技術(shù)要求是透氣性好、強(qiáng)度高、流動(dòng)性好、易燒結(jié)。關(guān)鍵核心技術(shù)是顆粒級(jí)配和自反應(yīng)、自燒結(jié)程度的控制,這樣才能獲得良好的透氣效果。因此,在設(shè)計(jì)修補(bǔ)料配方時(shí),首先應(yīng)考慮選擇級(jí)配合理的連續(xù)顆粒,通過(guò)調(diào)整各粒級(jí)配合的比例達(dá)到盡可能合理的填充密度來(lái)提高透氣性。

        2.2 新型修補(bǔ)料設(shè)計(jì)方案

        根據(jù)配料經(jīng)驗(yàn),試驗(yàn)以一級(jí)電熔鎂砂、中檔鎂砂和燒結(jié)尖晶石為主料,添加少量超微粉,采用瀝青+樹脂復(fù)合有機(jī)結(jié)合劑并添加促硬劑和防爆纖維。顆粒級(jí)配以調(diào)整布料中大顆粒1~3 mm和中粒徑0~1 mm鎂砂組成為主設(shè)計(jì)了4 組配方,并依次檢測(cè)配方的物理性能以觀察其變化規(guī)律并與普通補(bǔ)爐料進(jìn)行對(duì)比。

        2.3 新型修補(bǔ)料檢測(cè)結(jié)果

        新型修補(bǔ)料的試驗(yàn)配比和物理性能檢測(cè)結(jié)果見(jiàn)表1。

        表1 新型修補(bǔ)料的試驗(yàn)配比和物理性能

        圖1為中粒徑顆粒加入量與現(xiàn)場(chǎng)使用較為關(guān)鍵的透氣度和高溫抗折強(qiáng)度關(guān)系。由圖1可得,隨著大粒徑加入量的減少,中粒徑加入量的增加,透氣度呈明顯下降趨勢(shì),而高溫抗折強(qiáng)度變化不大,綜合考慮下選擇1號(hào)配方作為工業(yè)試驗(yàn)的配方。

        圖1 中粒徑顆粒加入量與透氣度和高溫抗折強(qiáng)度的關(guān)系

        同時(shí),對(duì)改進(jìn)前的普通補(bǔ)爐料也進(jìn)行了物理性能檢測(cè)和新型補(bǔ)爐料對(duì)比結(jié)果見(jiàn)圖2。從圖2可以看出,項(xiàng)目組開(kāi)發(fā)的透氣新型補(bǔ)爐料和普通補(bǔ)爐料相比,高溫抗折強(qiáng)度由4.2 MPa 提升到了5.3 MPa,強(qiáng)化率為26.2%,透氣度方面提升了227%,可見(jiàn)新型爐底修補(bǔ)料具有良好的透氣性、流動(dòng)性和高強(qiáng)度。經(jīng)工業(yè)試驗(yàn)試用后證明,補(bǔ)爐一次,使用壽命可達(dá)20~30 爐,透氣性完全能夠滿足轉(zhuǎn)爐爐底透氣元件修補(bǔ)工藝要求。跟蹤新型透氣性轉(zhuǎn)爐爐底修補(bǔ)料補(bǔ)爐后每爐爐底侵蝕情況,其性能保證可靠,滿足現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)需求。

        圖2 新型補(bǔ)爐料和普通補(bǔ)爐料的物理性能對(duì)比

        3 工業(yè)應(yīng)用分析

        3.1 新型修補(bǔ)料工業(yè)試驗(yàn)的說(shuō)明

        (1)轉(zhuǎn)爐濺渣結(jié)束后,進(jìn)行倒渣,倒渣角度180°。

        (2)轉(zhuǎn)爐爐前采用天車吊運(yùn)專用加補(bǔ)爐料料斗,根據(jù)爐底情況加入2~3 t新型修補(bǔ)料。

        (3)修補(bǔ)料加入后進(jìn)行前后±45°搖爐2次,將補(bǔ)爐料均勻鋪在爐底上。

        (4)將轉(zhuǎn)爐放置0°,轉(zhuǎn)爐下電燒結(jié)40 min 后,便可正常生產(chǎn)冶煉。

        3.2 爐底透氣情況

        普通轉(zhuǎn)爐自流冷補(bǔ)料使用壽命平均在12爐左右,改進(jìn)的新型爐底修補(bǔ)料燒結(jié)時(shí)間短,高溫抗折強(qiáng)度高,使用壽命大幅升高。新型爐底修補(bǔ)料使用壽命試驗(yàn)情況如表2所示:

        如圖3和圖4為在補(bǔ)爐冶煉17爐和18爐后的底吹孔情況,補(bǔ)爐后第17爐新型透氣性轉(zhuǎn)爐爐底修補(bǔ)料均未完全脫落,其耐侵蝕性能較好,保證爐底厚度,為底吹孔的通透性提供了條件。使用新型爐底修補(bǔ)料結(jié)果表明,底吹孔堵塞現(xiàn)象得到明顯控制,同時(shí)保證了冶煉過(guò)程底吹攪拌效果。

        表2 新型透氣性修補(bǔ)料試驗(yàn)情況

        圖3 補(bǔ)爐第17爐爐底情況

        圖4 補(bǔ)爐第18爐爐底情況

        3.3 修補(bǔ)前后碳氧積對(duì)比

        圖5和圖6分別為試驗(yàn)新型透氣性轉(zhuǎn)爐爐底修補(bǔ)料與原轉(zhuǎn)爐自流冷補(bǔ)料和高強(qiáng)快速補(bǔ)爐料補(bǔ)護(hù)爐底前后碳氧積變化對(duì)比。由圖5~圖6可得:原補(bǔ)爐料補(bǔ)爐后碳氧積與補(bǔ)爐前對(duì)比均增大,碳氧積升高0.000 21%~0.000 70%,增大范圍為12.15%~37.72%;試驗(yàn)修補(bǔ)料補(bǔ)爐底前后碳氧積波動(dòng)-0.000 20%~0.000 16%,變化范圍為-8.47%~8.30%,因此,試驗(yàn)新型修補(bǔ)料補(bǔ)爐底后對(duì)碳氧積影響顯著降低。

        圖5 原補(bǔ)爐料補(bǔ)爐底前后碳氧積對(duì)比

        3.4 全爐役碳氧積分析

        在2#脫碳轉(zhuǎn)爐第10 爐役全爐役應(yīng)用原補(bǔ)爐料與第12 爐役全爐役應(yīng)用新型透氣性爐底修補(bǔ)料進(jìn)行對(duì)比。兩個(gè)爐役碳氧積變化曲線對(duì)比如圖7所示,因?yàn)閼?yīng)用新型補(bǔ)爐料后由于能夠保持更好的爐底厚度且保證了良好的底吹效果,第12 爐役優(yōu)化后同爐齡碳氧積大幅度降低,且較原補(bǔ)爐料爐役碳氧積更加穩(wěn)定。第12 爐役全爐役碳氧積為0.001 78,與第10 爐役全爐役平均碳氧積0.002 4 相比降低25.83%,在碳氧積優(yōu)化方面實(shí)際應(yīng)用效果顯著,更加有助于高端品種鋼的冶煉。

        圖6 試驗(yàn)修補(bǔ)料補(bǔ)爐底前后碳氧積對(duì)比

        圖7 #脫碳轉(zhuǎn)爐底吹優(yōu)化前后碳氧積對(duì)比

        3.5 全爐爐襯厚度分析

        圖8為不同爐役轉(zhuǎn)爐熔池爐襯厚度隨爐齡變化曲線圖,由圖8可以看出隨著爐齡地增大,不同部位熔池爐襯厚度不斷減薄,曲線所對(duì)應(yīng)的斜率即為爐襯的侵蝕速度,由于采用不同補(bǔ)爐材料,因此呈現(xiàn)出不同的侵蝕速度。2#脫碳轉(zhuǎn)爐底吹優(yōu)化前后爐底厚度控制對(duì)比如圖9所示,應(yīng)用新型透氣性爐底修補(bǔ)料全爐役爐底厚度下降緩慢,抑制了鋼渣對(duì)于爐底的侵蝕速度,有助于底吹孔的裸露,保證了爐役中后期良好的底吹效果。

        圖8 #脫碳轉(zhuǎn)底吹優(yōu)化前后熔池厚度對(duì)比

        圖9 脫碳轉(zhuǎn)爐底吹優(yōu)化前后爐底厚度對(duì)比

        2#脫碳轉(zhuǎn)爐底吹優(yōu)化前后風(fēng)口附渣層控制如圖10所示,優(yōu)化后,風(fēng)口附渣層基本上都控制在150 mm 以內(nèi),說(shuō)明新型爐底修補(bǔ)料有助于底吹孔渣層的脫落,避免底吹孔的堵塞問(wèn)題,有效保證了全爐役底吹裸露可見(jiàn),保證良好的復(fù)吹效果。

        圖10 #脫碳轉(zhuǎn)爐底吹優(yōu)化前后風(fēng)口附渣層控制

        4 結(jié) 論

        (1)開(kāi)發(fā)的新型透氣性轉(zhuǎn)爐爐底修補(bǔ)料,具有良好的透氣性、流動(dòng)性和高強(qiáng)度。經(jīng)工業(yè)試驗(yàn)試用后證明,補(bǔ)爐一次,使用壽命可達(dá)20~30 爐,高溫強(qiáng)度和透氣性完全均優(yōu)于原修補(bǔ)料,完全能夠滿足轉(zhuǎn)爐爐底修補(bǔ)工藝要求;

        (2)采用新型透氣性轉(zhuǎn)爐爐底修補(bǔ)料后,底吹孔堵塞現(xiàn)象得到明顯控制,保證了冶煉過(guò)程底吹攪拌效果。原補(bǔ)爐料補(bǔ)爐后碳氧積與補(bǔ)爐前對(duì)比,碳氧積升高0.000 21%~0.000 70%,增大范圍為12.15%~37.72%;試驗(yàn)修補(bǔ)料補(bǔ)爐底前后碳氧積波動(dòng)-0.00020%~0.000 16%,變化范圍為-8.47%~8.30%,試驗(yàn)新型修補(bǔ)料補(bǔ)爐底后對(duì)碳氧積影響顯著降低。

        (3)采用新型透氣性轉(zhuǎn)爐爐底修補(bǔ)料后,全爐役碳氧積為0.001 78,與原修補(bǔ)料爐役全爐役平均碳氧積0.002 4相比降低25.83%,通過(guò)全爐役碳氧積指標(biāo)對(duì)比分析認(rèn)為,采用新型爐底修補(bǔ)料代替現(xiàn)有修補(bǔ)料是可行的。

        (4)應(yīng)用新型透氣性爐底修補(bǔ)料全爐役爐底厚度下降緩慢,有助于底吹孔渣層的脫落,避免底吹孔的堵塞問(wèn)題同時(shí)抑制了鋼渣對(duì)于爐底的侵蝕。

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