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        活塞桿位移探頭數(shù)據(jù)異常原因分析及處理

        2019-11-13 09:50:42劉永東劉永華王冠華李太平
        石油化工建設(shè) 2019年5期
        關(guān)鍵詞:卡件活塞桿組態(tài)

        劉永東 劉永華 王冠華 李 峰 李太平

        中國石油天然氣第七建設(shè)有限公司 山東青島 266300

        1 引言

        位移、 溫度等探頭是石油化工工藝流程中大型壓縮機(jī)組的重要組成部分, 廣泛應(yīng)用于各類機(jī)組運(yùn)行時的實(shí)時監(jiān)控。 由于探頭的形式、種類繁多,對安裝及調(diào)試提出了更高的要求。 同時機(jī)組探頭安裝及調(diào)試過程中也會出現(xiàn)諸多不可預(yù)見的難題和故障。 活塞桿位移探頭位于往復(fù)式壓縮機(jī)組氣缸的中間接筒填料函外側(cè)(圖1),它可以實(shí)時監(jiān)測壓縮機(jī)組活塞桿運(yùn)行狀態(tài)下的上下浮動量,如果數(shù)據(jù)過大,則表示活塞體部分的支撐環(huán)和活塞環(huán)磨損嚴(yán)重, 這也是保障壓縮機(jī)組正常運(yùn)行的極為重要的監(jiān)測手段。

        圖1 機(jī)組外觀圖

        2 過程簡介

        某石化廠往復(fù)式壓縮機(jī)組(4M 型)試運(yùn)轉(zhuǎn)過程中發(fā)現(xiàn):1、3 級氣缸活塞桿位移探頭控制室顯示數(shù)據(jù)為200~300μm;2、4 級氣缸活塞桿位移探頭控制室顯示數(shù)據(jù)最大為750μm,并且機(jī)組運(yùn)轉(zhuǎn)過程中位移探頭數(shù)據(jù)波動較大(表1)。根據(jù)此次試運(yùn)轉(zhuǎn)過程,將原因分析及處理方法進(jìn)行分析總結(jié)。

        表1 控制室的量程

        3 原因分析及處理

        3.1 原因一:活塞桿跳動值超差

        處理方法:機(jī)組停機(jī)后按隨機(jī)資料要求,架設(shè)百分表盤車復(fù)查活塞桿垂直方向與水平方向的跳動值是否符合設(shè)計(jì)圖紙、隨機(jī)資料的要求。

        檢查結(jié)果:活塞桿跳動值測量數(shù)值符合設(shè)計(jì)圖紙、隨機(jī)資料的要求。

        3.2 原因二:儀表線路、設(shè)備出現(xiàn)故障

        (1) 檢查探頭延長線外觀、規(guī)格、型號是否與前置放大器銘牌相匹配。 處理方法:更換探頭延長線。

        (2) 檢查從現(xiàn)場一次設(shè)備至控制機(jī)柜的線路所有接線處的緊固情況。 處理方法:從新制作電纜頭、緊固接線端子。

        (3) 檢查探頭鎖緊螺帽是否松動;延伸電纜中間接頭是否松動或接觸不良; 前置器連接頭是否滑扣或松動。 處理方法:探頭安裝時用合適的工具上緊螺帽,用手?jǐn)Q緊后,再用尖嘴鉗緊固1/8 圈即可。

        (4) 檢查前置器或3500 卡件處接線端子是否松動或接觸不良;探頭延伸電纜是否破皮;線路屏蔽線是否接地;電纜屏蔽層剝離是否過長等現(xiàn)象。處理方法:重新制作電纜頭;線路屏蔽線接地則需確認(rèn)接地位置,判斷是否需更換電纜或者對電纜頭處屏蔽層進(jìn)行絕緣處理。

        (5) 檢查卡件附件是否有電磁干擾;查看現(xiàn)場不正??恢孟嘟膬x表回路系統(tǒng)的歷史曲線,是否也存在顯示波動現(xiàn)象。 處理方法:如果同樣存在,應(yīng)檢查電纜敷設(shè)路徑或者周圍是否有交流電源電纜,并對交流電源電纜進(jìn)行隔離。

        3.3 原因三:儀表回路故障

        將活塞桿下沉探頭延長線在接線箱處拆開, 在前置放大器前段利用過程校驗(yàn)儀(一般為福祿克745)送模擬信號,檢查儀表回路是否正常。 如果儀表回路不正常,則逐級檢查接線箱電纜接線、接線箱至控制機(jī)柜電纜、控制柜卡件、控制器及控制系統(tǒng)組態(tài)。

        處理方法:更換卡件、調(diào)整組態(tài)。

        注意事項(xiàng):儀表回路檢查過程中,在確保壓縮機(jī)組停機(jī)且不影響其他機(jī)組工作的條件下, 可以簡單的在接線箱內(nèi)調(diào)換至顯示正常的活塞桿下沉探頭接線位置,在控制柜內(nèi)調(diào)換卡件接線通道,進(jìn)行判斷。

        3.4 原因確定及處理方法

        通過逐步從機(jī)械安裝、儀表一次設(shè)備、儀表線路、控制機(jī)柜卡件及組態(tài)等各個施工步驟的仔細(xì)排查,反復(fù)調(diào)整測試探頭的零點(diǎn)位置,均確認(rèn)無問題。 最終斷定機(jī)組試運(yùn)過程中造成探頭出現(xiàn)數(shù)據(jù)異常的原因?yàn)橐韵聝蓚€:

        (1) 探頭固定方式引起。 在壓縮機(jī)組運(yùn)行過程中因活塞桿運(yùn)行升溫、振動,造成探頭固定件變形,導(dǎo)致探頭顯示不正常。 該探頭附帶固定支架為∠40×40×3mm ,材質(zhì)為304 的角鋼,與機(jī)體采用M8×1.5mm單螺柱固定,與探頭過程連接為M10×1.5mm,探頭安裝孔中心距離機(jī)體25mm(圖2)。

        (2) 壓縮機(jī)組MCS 系統(tǒng)上位機(jī)畫面組態(tài)參數(shù)位移單位精度過低, 在探頭檢測數(shù)據(jù)經(jīng)下位機(jī)送至上位機(jī)過程中,因組態(tài)單位精度過低,造成上位機(jī)數(shù)據(jù)偏差過大報(bào)警。

        經(jīng)過仔細(xì)分析探頭位移曲線、 試運(yùn)行過程中檢測支架溫度, 最終確定主要原因?yàn)樘筋^固定支架選材不合理。但是壓縮機(jī)組MCS 系統(tǒng)上位機(jī)畫面組態(tài)參數(shù)位移單位精度過低, 也造成了測量數(shù)據(jù)在報(bào)警值附近時產(chǎn)生誤報(bào)的現(xiàn)象。

        最終將壓縮機(jī)組活塞桿位移探頭固定支架更換為∠50×50×6mm ,材質(zhì)為304 的角鋼,探頭安裝孔中心距機(jī)體15mm,并將MCS 系統(tǒng)上位機(jī)組態(tài)單位mm修改至μm 后,將探頭安裝、回路測試合格,再次進(jìn)行機(jī)組試運(yùn),現(xiàn)場檢查及探頭顯示均正常。

        圖2 壓縮機(jī)組活塞桿位移探頭安裝圖

        4 結(jié)束語

        壓縮機(jī)組在試運(yùn)轉(zhuǎn)過程中往往會出現(xiàn)機(jī)械、 儀表等專業(yè)不可預(yù)見的種種問題, 只有通過縝密的分析和及時的處理,將出現(xiàn)的問題徹底的解決,才能確保壓縮機(jī)組安全、平穩(wěn)的運(yùn)行。

        通過闡述壓縮機(jī)組活塞桿位移探頭出現(xiàn)數(shù)據(jù)異常時的分析及處理過程,明確了壓縮機(jī)組探頭安裝、試運(yùn)過程中的關(guān)鍵點(diǎn)以及注意事項(xiàng),對壓縮機(jī)組探頭安裝、調(diào)試方法的完善及優(yōu)化施工質(zhì)量具有一定借鑒意義。

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