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        處理硫化物濾餅工藝設(shè)計(jì)和實(shí)踐

        2019-11-11 06:34:04李文君

        李文君

        (中金嶺南丹霞冶煉廠,廣東仁化 512300)

        硫化物濾餅是丹霞冶煉廠100 kt鋅氧壓浸出工藝在生產(chǎn)硫磺過(guò)程中的中間產(chǎn)物。其硫含量高達(dá)58%左右,絕大部硫是以單質(zhì)硫的形態(tài)存在,同時(shí)礦中的銀、汞也會(huì)在此產(chǎn)物中富集,硫化物濾餅產(chǎn)出量為20 kt/a。由于該物料具有較高的經(jīng)濟(jì)價(jià)值,如果不及時(shí)處理的話,會(huì)導(dǎo)致大量的資金閑置,且?guī)齑娣e壓還會(huì)帶來(lái)環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)。

        丹霞冶煉廠現(xiàn)有流程較為單一,未有專門(mén)的渣處理設(shè)施。通過(guò)對(duì)比鋅精礦和硫化物濾餅的主要成分,及采用沸騰焙燒爐的反應(yīng)機(jī)理,工廠決定采用現(xiàn)有27 m2沸騰焙燒爐對(duì)硫化物濾餅進(jìn)行處理,綜合回收鋅、硫、銀、汞,解決該物料的出路。

        1 工藝原理

        沸騰焙燒爐處理的凡口鋅精礦(成分見(jiàn)表1),其在爐內(nèi)最主要的反應(yīng)是:ZnS+3/2O2=ZnO+SO2;放熱量為443.5 kJ/mol。硫化物濾餅(詳細(xì)成分見(jiàn)表2)的來(lái)源是鋅精礦氧壓浸出后在硫磺回收過(guò)程中的中間產(chǎn)物,其除去單質(zhì)硫,有部分成分與鋅精礦相似,屬于鋅精礦未參與浸出反應(yīng)的殘?jiān)?,采用焙燒爐處理硫化物濾餅的爐內(nèi)主要反應(yīng)是:S+O2=SO2;放熱量為297.2 kJ/mol。硫化鋅與氧氣的反應(yīng)變?yōu)榇我磻?yīng)。

        表1 鋅精礦主要成分%

        表2 硫化物濾餅主要成分%

        通過(guò)對(duì)比硫化物濾餅和鋅精礦,兩者在爐內(nèi)的主要反應(yīng)不同,在處理等量的硫的情況下,鋅精礦的需氧量高于硫化物濾餅,反應(yīng)放出的熱量也高;但如果消耗同樣多的氧氣,所產(chǎn)生的熱量則較為接近。兩者都產(chǎn)出制酸用的二氧化硫煙氣和鋅焙砂。因此,采用沸騰焙燒直接處理硫化物濾餅,從原理上確實(shí)可行,且不需要對(duì)風(fēng)煙系統(tǒng)進(jìn)行大的改變,爐內(nèi)換熱情況可視負(fù)荷情況進(jìn)行調(diào)節(jié)。

        2 工藝流程設(shè)計(jì)

        由于硫化物濾餅中硫主要以單質(zhì)硫的形式存在,常溫狀態(tài)下是結(jié)硬的塊狀物,加入焙燒爐內(nèi)處理前需要進(jìn)行破碎。為了防止單質(zhì)硫的自燃,采用濕式破碎,將大塊的硫化物濾餅破碎成粒狀,通過(guò)皮帶輸送至中間料倉(cāng)存儲(chǔ),再通過(guò)皮帶輸送至入爐料倉(cāng)。

        破碎后的濾餅進(jìn)入沸騰焙燒后,工藝流程與處理鋅精礦的工藝流程并無(wú)太大的區(qū)別,達(dá)到入爐要求的硫化物濾餅顆粒經(jīng)加料皮帶由下料管加入焙燒爐內(nèi),與空氣中的氧氣發(fā)生反應(yīng)。產(chǎn)生的鋅焙砂和塵砂經(jīng)過(guò)收集后送入浸出系統(tǒng)進(jìn)行處理,產(chǎn)生的SO2煙氣經(jīng)過(guò)余熱鍋爐、旋風(fēng)收塵器、電收塵器等設(shè)備除塵后送入制酸系統(tǒng)。其中硫化物濾餅所含的銀和汞由于其特性的不同,經(jīng)過(guò)焙燒后,銀進(jìn)入鋅焙砂中,在浸出渣中富集;汞隨煙氣進(jìn)入制酸系統(tǒng),在煙氣凈化系統(tǒng)被收集。工藝流程如圖1所示。

        圖1 硫化物濾餅處理工藝流程

        3 技術(shù)特點(diǎn)

        1)開(kāi)創(chuàng)性地使用沸騰焙燒爐處理硫化物濾餅。沸騰焙燒爐本身是被用作處理硫化礦物料的裝置,并不用于處理含有大量單質(zhì)硫的物料;而對(duì)于硫磺制酸,采用的是焚硫爐,將經(jīng)過(guò)液化的硫噴入爐內(nèi)反應(yīng),并未有礦渣產(chǎn)出。硫化物濾餅破碎后含硫高達(dá)58%,介于鋅精礦和硫磺之間,兼具鋅精礦和硫磺的性質(zhì)。對(duì)于此種物料,國(guó)外鋅氧壓浸出冶煉廠是將此種物料配入鉛系統(tǒng)中進(jìn)行處理,國(guó)內(nèi)類似物料無(wú)處理經(jīng)驗(yàn),因此國(guó)內(nèi)外并未有經(jīng)驗(yàn)可以借鑒。此次采用沸騰焙燒爐直接處理經(jīng)過(guò)破碎后含硫高達(dá)58%的硫化物濾餅屬國(guó)內(nèi)首創(chuàng)。

        2)充分利用現(xiàn)有條件,投資小,見(jiàn)效快。充分利用原有的沸騰焙燒系統(tǒng),并未做大的改動(dòng),只增設(shè)一套破碎及上料系統(tǒng)就實(shí)現(xiàn)了用沸騰焙燒爐處理硫化物濾餅,解決了硫化物濾餅的出路問(wèn)題。

        3)將鋅氧壓浸出系統(tǒng)的工藝優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化成了經(jīng)濟(jì)效益。鋅精礦進(jìn)氧壓浸出系統(tǒng)后,礦中的銀和汞都富集到了硫化物濾餅中,如果硫化物濾餅得不到處理,礦中銀和汞的價(jià)值以及同時(shí)含有的鋅和硫的價(jià)值都將得不到實(shí)現(xiàn)。通過(guò)使用沸騰焙燒爐處理硫化物濾餅,鋅、銀、硫、汞可以得到綜合回收。

        4 生產(chǎn)情況

        該廠開(kāi)始處理硫化物濾餅后,整個(gè)流程快速打通,硫化物濾餅的日處理量可達(dá)到70 t/d;但硫化物濾餅與鋅精礦的性質(zhì)有著較大的區(qū)別,運(yùn)行狀況大為不同,遇到的問(wèn)題也較多,頻繁地停機(jī),作業(yè)率不足。27㎡的焙燒爐不能平衡年產(chǎn)20 kt的硫化物濾餅。運(yùn)行一段時(shí)間后,主要情況有以下幾點(diǎn):1)運(yùn)行底壓低。主要是處理硫化物濾餅時(shí),焙砂的產(chǎn)出率遠(yuǎn)低于鋅精礦,爐內(nèi)料層難以在高位維持平衡,不斷降低,到6~7 kPa才能維持住。2)下料管易堵塞。主要是由于濕式破碎后的濾餅帶水過(guò)大,易附著在料管內(nèi)壁,同時(shí)遇高溫熔化,引起更多的濾餅粘結(jié),冷熱交替,越粘越多,從而堵塞下料管。3)下料口區(qū)域易堆積。主要是由于粒狀的硫化物濾餅進(jìn)入爐內(nèi)后,不能及時(shí)反應(yīng)完,顆粒狀的濾餅會(huì)沉底,在爐床底部遇冷會(huì)再次粘結(jié),造成爐床板結(jié),爐況惡化。由此不斷地堆積,直至停爐清理。4)煙道易堵塞。由于濾餅中硫主要以單質(zhì)硫的形式存在,濾餅進(jìn)入爐內(nèi)后,會(huì)出現(xiàn)硫的升華現(xiàn)象,反應(yīng)不完全的硫會(huì)進(jìn)入后部煙道,遇冷后粘結(jié)并堵塞煙道。5)爐料同質(zhì)化。運(yùn)行一段時(shí)間后,爐內(nèi)焙砂會(huì)出現(xiàn)粒徑外觀相似統(tǒng)一的情況,同質(zhì)化導(dǎo)致?tīng)t內(nèi)沸騰弱化,影響硫化物濾餅在爐內(nèi)的反應(yīng)速度,導(dǎo)致升華硫情況更加嚴(yán)重。6)爐壓不穩(wěn)。處理硫化物濾餅后,爐底壓變化比較大,出現(xiàn)爐料粘結(jié)的情況,時(shí)間長(zhǎng)久會(huì)導(dǎo)致?tīng)t床板結(jié),需停爐清理。

        以上的情況導(dǎo)致焙燒爐處理硫化物濾餅后,每個(gè)月要清爐1次,每個(gè)星期要冷爐清理1次煙道,作業(yè)率極低,效率低下,且頻繁地開(kāi)停爐加速了后部余熱鍋爐和電收塵器的腐蝕,導(dǎo)致系統(tǒng)設(shè)備故障率更高,反過(guò)來(lái)會(huì)影響爐子的運(yùn)行。為了解決這些技術(shù)難題,針對(duì)性地采取了以下幾點(diǎn)措施:1)減少入爐硫化物濾餅含水。硫化物濾餅本身具有疏水性,為了減少水分,在破碎進(jìn)倉(cāng)后,增設(shè)疏水孔,濾干后,再送到入爐料倉(cāng)。2)減小入爐硫化物濾餅粒徑。在原有破碎的基礎(chǔ)上,增設(shè)一級(jí)對(duì)輥破碎,將入爐濾餅粒度降至10mm以下。3)提高料層厚度。通過(guò)對(duì)排渣口進(jìn)行改造,提高排渣口的高度,減少砂的排出,使之與處理硫化物濾餅相適應(yīng),保障足夠的料層厚度,將原來(lái)1m高度調(diào)整至1.3m。4)增設(shè)振打裝置。針對(duì)煙道易粘結(jié)堵塞的點(diǎn)位,著重加強(qiáng)振打,通過(guò)在線振打,及時(shí)將粘結(jié)塊清理掉。5)及時(shí)調(diào)整爐料,避免同質(zhì)化。通過(guò)加強(qiáng)排砂、補(bǔ)砂、燒鋅精礦等方式進(jìn)行調(diào)節(jié),確保爐料粒度分布合理,能充分沸騰。6)定風(fēng)提速,提高爐況穩(wěn)定性。通過(guò)采用羅茨風(fēng)機(jī)提供穩(wěn)定的風(fēng)量,同時(shí)將原有風(fēng)帽眼的6 mm孔徑改為5mm孔徑,將風(fēng)速提高1.44倍,確保爐內(nèi)沸騰的充分性,增加爐況的穩(wěn)定性。

        通過(guò)以上的改進(jìn)措施,沸騰焙燒爐處理硫化物濾餅的狀況大為改進(jìn),作業(yè)率顯著提高,不需專門(mén)停爐理,清爐的周期延長(zhǎng)至6個(gè)月,可實(shí)現(xiàn)煙道的在線清理,年處理量超出20 kt,解決了全部硫化物濾餅的出路。

        5 小結(jié)

        丹霞冶煉廠采用焙燒爐處理硫化物濾餅,盡管投入運(yùn)行后,遇到了眾多工藝難題,但通過(guò)逐步摸索研究逐一攻克,現(xiàn)運(yùn)行平穩(wěn)有序,在創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí),也解決了固廢渣的出路問(wèn)題。

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