李維海,李祥才,張 虎
(1.青島特鋼型材廠,青島266409;2.青島特鋼棒材所,青島266409)
35MnBH鋼常用于制作工程機械履帶鏈軌節(jié),用35MnBH鋼制作成的鏈軌節(jié)起到連接履帶板和傳遞動力的作用。由于挖掘機、裝載機、起重機、大型自卸車等工程機械工作環(huán)境條件特殊,要求履帶用鋼必須具有較高的純凈度、成分均勻性及良好的組織結構、淬透性和表面質量,為履帶后續(xù)加工提供保障。用戶鏈軌節(jié)生產(chǎn)加工工藝為:圓鋼下料→鍛造→調質→粗加工→表面淬火→回火→精加工,最終得到一個具有很好的強韌配合,表面硬度高,耐磨,心部有較好韌性的履帶鏈軌節(jié)[1-5]。近期,我公司根據(jù)客戶協(xié)議首次試制生產(chǎn)了Φ65mm規(guī)格35MnBH圓鋼,但檢驗發(fā)現(xiàn)該鋼部分端淬點淬透性值無法滿足客戶要求,對此技術人員進行了研究分析。
青島特鋼首次給客戶試生產(chǎn)了Ф65mm規(guī)格35MnBH圓鋼,結果檢驗發(fā)現(xiàn)J19點端淬性能不合,同時J8點端淬結果偏低,具體檢驗結果如表1所示。
由于生產(chǎn)的35MnBH產(chǎn)品J19點端淬性能不合,只得將該批材料改判為普通35MnB產(chǎn)品,以低價格銷售給其他客戶,給公司造成較大損失。為了提高35MnBH產(chǎn)品質量,使J19點端淬結果滿足客戶要求,同時提升J8點硬度,是保證35MnBH產(chǎn)品質量必須采取的措施。
表1 淬透性檢驗結果
為了提升35MnBH產(chǎn)品實物質量,根據(jù)Φ65mm規(guī)格35MnBH生產(chǎn)實際情況,技術人員決定將35MnBH圓鋼58HRC≥J1.5≥51HRC(客戶要求 51~58HRC)、55HRC≥J8≥49HRC(客戶要求 48~55HRC)、41HRC≥J19≥35HRC(客戶要求 33~41HRC)作為產(chǎn)品實現(xiàn)目標,最終確保35MnBH圓鋼端淬性能完全滿足客戶要求。
端淬性能不合的Ф65mm規(guī)格35MnBH圓鋼熔煉化學成分及A晶粒度、DI值如表2所示。
表2 端淬性能不合的Ф65mm規(guī)格35MnBH圓鋼熔煉化學成分及A晶粒度、DI值
技術人員通過分析,認為影響35MnBH圓鋼端淬性能的元素主要有 C、Mn、Cr、B、Al、Ti元素及 Ti/N 比、A 晶粒度、DI值,雖然此次 C、Mn、Cr、B、Al、Ti元素及Ti/N比、A晶粒度、DI值均滿足客戶要求,但C、Mn、Cr、Ti、Ti/N 比、DI值控制偏低,A 晶粒度較高(A晶粒度較高,將影響鋼的淬透性)。分析認為如果將 C、Mn、Cr、Ti、Ti/N 比、DI值在客戶要求范圍內控制在較高水平,A晶粒度在客戶要求范圍內控制在較低水平,實現(xiàn)35MnBH圓鋼端淬性能的目標是有可能的。
綜合以上因素,技術人員認為影響35MnBH端淬性能的原因主要有以下幾個方面:
影響35MnBH圓鋼端淬性能的元素主要有C、Mn、Cr、B、Ti元素及 Ti/N 比、DI值,其中 DI值主要受化學成分影響。J1.5點端淬性能主要受C含量影響,J8 點和 J19 點主要受 C、Mn、Cr、B、Ti元素和 Ti/N比影響。在有關含B鋼的報道中指出,只有固溶于鋼中的B元素才對鋼的淬透性有影響,形成化合物的B對鋼的淬透性沒有影響,而鋼中的Ti和N的親和力大于B和N的親和力,因此鋼中加入Ti,Ti和N相互作用優(yōu)先形成TiN化合物,可以最大程度防止鋼中的N和B形成化合物BN,也就是說Ti可以有效固定鋼中的N,充分保證B有效固溶于奧氏體中,從而提高鋼的淬透性,因此35MnBH鋼中Ti及其Ti/N比對其淬透性起著不可或缺的作用。根據(jù)第一次生產(chǎn)35MnBH鋼端淬性能不合,分析原因可能是 C、Mn、Cr、Ti、Ti/N 比、DI值控制偏低造成的。因此,分析認為主要化學成分控制不當是造成Φ65 mm規(guī)格35MnBH圓鋼端淬性能不合的主要原因。
中心偏析主要是鋼坯連鑄時在凝固過程中產(chǎn)生的,中心偏析不可避免,如果中心偏析嚴重,將不可避免地造成中心部位到連鑄坯表面C、Mn、Cr等元素含量偏低。由于端淬試樣是在圓鋼1/4直徑處取樣,如果偏析嚴重的話,將很可能影響端淬檢驗結果,造成端淬結果低于正常檢驗值。要避免成分對端淬結果的影響,首要條件是要減輕碳中心偏析指數(shù)。對35MnBH鋼種來說,煉鋼時要保證鋼坯碳中心偏析指數(shù)小于1.10,并盡量使碳中心偏析指數(shù)愈小愈好,最好碳成分接近目標值。中心偏析不可避免,但可以通過煉鋼時調整連鑄參數(shù)減輕中心偏析。因此,分析認為中心偏析也是導致35MnBH圓鋼端淬性能不合的原因之一。
通過在軋鋼時提高加熱溫度和加熱時間可以減輕中心偏析,從而保證成材的化學成分均勻性。另外,較高的加熱溫度和加熱時間會導致連鑄坯晶粒長大,從而使得成材有不太高的奧氏體晶粒度。成材化學成分均勻性的提高和不太高的奧氏體晶粒度可有效提高35MnBH圓鋼的淬透性。為了減輕中心偏析,保證成材化學成分均勻,及成材不太高的奧氏體晶粒度,必須提高加熱溫度和加熱時間。因此,分析認為加熱溫度和加熱時間也是導致35MnBH圓鋼端淬性能不合的原因之一。
冷床加蓋保溫罩,并且圓鋼采取分組冷卻,即每組圓鋼之間不空齒,組之間圓鋼可以空2~3齒,具體每組圓鋼支數(shù)以各個規(guī)格最大剪切支數(shù)為準。圓鋼分組冷卻可利用圓鋼之間熱量相互作用及保溫罩的保溫作用,充分保障35MnBH圓鋼可在較高的溫度下保溫,從而使得圓鋼在冷床冷卻緩慢,這樣35MnBH圓鋼組織不會異常,晶粒也不會繼續(xù)細化,甚至晶粒在高溫下還會長大,從而可以保證35MnBH成材不會有較細的奧氏體晶粒度,以此來提高35MnBH圓鋼的端淬性能。
針對影響35MnBH端淬性能主要原因制定了如下改進措施:
針對化學成分,制定了新的控制要求,控制要求見表3。
對于中心偏析問題,針對煉鋼制定了新的工藝,其中連鑄參數(shù)采用拉速0.70 m/min,過熱度控制:澆次1:30~40℃,澆次2及以后:20~30℃,結晶器電磁攪拌150A/3Hz,末端電磁攪拌參數(shù)450A/6Hz,正反轉(正8s,停2s,反8s)。爭取碳偏析指數(shù)做到不大于1.10。
表3 新化學成分、DI值控制要求
軋鋼采用新的加熱工藝,新的加熱工藝見表4,相比之前,提高了加熱溫度,在不影響軋制節(jié)奏的前提下,必要時可適當延長加熱時間,減輕中心偏析、降低鋼的奧氏體晶粒度,以此來提高產(chǎn)品的淬透性。
表4 加熱溫度調整
制定新的軋鋼工藝,冷床加蓋保溫罩,并且圓鋼采取分組冷卻,每組圓鋼之間不空齒,組之間圓鋼空2~3齒。目的是避免35MnBH鋼奧氏體晶粒細化和組織異常。
制定新的工藝后,后期生產(chǎn)了3爐35MnBH,分別軋制成Ф65 mm和Ф40 mm規(guī)格35MnBH圓鋼,具體化學成分、Ti/N比、奧氏體晶粒度、DI值見表5??梢钥闯?,35MnBH鋼化學成分、Ti/N比、DI值均滿足新的控制要求,且35MnBH鋼奧氏體晶粒度較首次降低0.5級,而碳偏析指數(shù)經(jīng)檢驗均≤1.08,滿足≤1.10要求,后期生產(chǎn)的35MnBH端淬檢驗結果見表6。從表中可以看出,端淬檢驗結果滿足目標要求。新的工藝實施后,Ф65 mm規(guī)格35MnBH給客戶進行了送樣,客戶使用生產(chǎn)了鏈軌節(jié)。鏈軌節(jié)產(chǎn)品檢驗結果見表7。從表中可以看出,客戶鏈軌節(jié)性能檢驗結果均滿足客戶技術要求,對此客戶表示將接收全部貨物。
以上結果表明,煉鋼時通過調整化學成分、Ti/N比、DI值和調整連鑄參數(shù)降低中心偏析,軋鋼時提高加熱溫度,在不影響軋制節(jié)奏的前提下,適當延長加熱時間,冷床加蓋保溫罩,圓鋼采取分組冷卻等,確實能夠提升35MnBH圓鋼的端淬性能,且產(chǎn)品質量完全能夠滿足客戶要求。
表5 化學成分、奧氏體晶粒度、DI值結果
表6 端淬檢驗結果
表7 客戶鏈軌節(jié)實物性能檢驗結果
根據(jù)首次試制生產(chǎn)的Φ65 mm規(guī)格35MnBH工程機械用圓鋼J19點端淬性能不合,同時J8點端淬結果偏低的情況,青島特鋼技術人員通過調整化學成分、Ti/N比、DI值和調整連鑄參數(shù)降低中心偏析、軋鋼時提高加熱溫度、在不影響軋制節(jié)奏的前提下,適當延長加熱時間、冷床加蓋保溫罩、圓鋼采取分組冷卻等措施,成功解決了35MnBH圓鋼端淬性能不合的問題,使產(chǎn)品質量完全能夠滿足客戶要求,且客戶使用后反饋良好,取得了良好的經(jīng)濟效益和社會效益。