李文皓,張 文
(中煤平朔集團(tuán)有限責(zé)任公司 井工三礦,山西 朔州 036006)
目前國內(nèi)外巖巷施工廣泛采用光爆錨噴法和大功率掘進(jìn)機(jī)施工法,光爆錨噴法施工水平及技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)受多種因素制約,隨著科技進(jìn)步和掘進(jìn)設(shè)備的升級改造,大功率掘進(jìn)機(jī)施工法逐漸增多,安全狀況和掘進(jìn)效率得到了大大提升。但綜合機(jī)械化掘進(jìn)在巖巷下山施工過程中,受斷層、積水和破碎帶等地質(zhì)條件影響,掘進(jìn)效率受到很大制約。本文通過現(xiàn)場實踐經(jīng)驗,對如何解決巖巷下山掘進(jìn)過程中的困難提出了具體解決辦法,為綜合機(jī)械化巖巷下山掘進(jìn)提供參考[1-2]。
39202輔運(yùn)順槽設(shè)計長度2 317 m,主要用途為綜采工作面進(jìn)風(fēng)和輔助運(yùn)輸。巷道掘進(jìn)采用EBZ-260型掘進(jìn)機(jī)進(jìn)行截割,煤矸通過掘進(jìn)機(jī)鏟板耙載到掘進(jìn)機(jī)一運(yùn)刮板轉(zhuǎn)載至二運(yùn)皮帶、工作面SSJ-1000皮帶運(yùn)輸機(jī)上,通過主運(yùn)煤流系統(tǒng)將煤矸運(yùn)出。巷道支護(hù)采用MQT-130錨桿機(jī)、MQS-60/2.1風(fēng)煤鉆為鉆具,進(jìn)行頂錨桿、錨索、幫錨桿支護(hù)。
巷道斷面為矩形,寬×高=5.2 m×3.5 m,巷道采用“錨、網(wǎng)、索、鋼帶”聯(lián)合支護(hù)。平面支護(hù)示意圖見圖1。
圖1 平面支護(hù)示意圖Fig.1 Supporting schematic diagram
當(dāng)39202輔運(yùn)順槽掘進(jìn)至750 m時,與Fs26正斷層相遇,斷層落差達(dá)17 m~23 m。此處巷道煤層為東坡向斜的南翼的開端,煤層傾角6°~8°。9#煤頂板為砂質(zhì)泥巖、細(xì)粗粒砂巖,巖石硬度大,但粘結(jié)性差,遇水容易破碎,砂巖間含有多層黑色夾矸,局部沖蝕角礫巖,在掘進(jìn)過程中經(jīng)常出現(xiàn)片幫漏頂現(xiàn)象。頂、底部砂巖含水層儲水體積大,含水空間豐富,隔水層隔水性能弱,掘進(jìn)期間頂板局部淋水,底板和兩幫局部出現(xiàn)滲水,長探孔有少量出水。掘進(jìn)期間正常涌水量35 m3/h,最大涌水量150 m3/h。根據(jù)采掘現(xiàn)狀和實際地質(zhì)條件,并考慮輔運(yùn)順槽后期工作面安裝設(shè)備和無軌膠輪車運(yùn)輸?shù)纫蛩?確定過斷層方案。設(shè)計巷道坡度為-12°下山掘進(jìn),穿過9#煤層頂板進(jìn)入斷層下降盤的9#煤層。過斷層方案示意圖見圖2。
圖2 過斷層方案示意圖Fig.2 Passing fault diagram
掘進(jìn)至920 m~980 m時,頂板為以白砂巖為主的復(fù)合型頂板,頂板夾矸層較多,中間夾雜不規(guī)則煤矸層和泥巖層,局部巖層中沖蝕角礫巖,特別是Fs26斷層附近,大斷層伴生多條小斷層,頂板極不穩(wěn)定,頂板3 m~4 m處存在一層1 m厚的泥巖層,遇水變軟,在施工錨索孔時,泥巖層段鉆孔變大,樹脂藥卷很難到達(dá)錨索孔頂部,支護(hù)錨索困難,影響巷道施工進(jìn)度。
巷道掘進(jìn)下山掘進(jìn)初期,巷道頂板淋水變大,掘進(jìn)時生產(chǎn)用水、防塵水、底板滲水及長探孔出水等全部流入迎頭。巖石巷道掘進(jìn)比煤巷掘進(jìn)截割時間長,大量積水與截割下的巖粉混合形成泥糊狀,大部分泥巖漿在機(jī)組爬爪、一運(yùn)、二運(yùn)和皮帶等運(yùn)輸系統(tǒng)上打滑,部分泥巖漿灑至皮帶機(jī)尾處,導(dǎo)致兩幫浮煤大量堆積,人工清理量大。大量泥糊導(dǎo)致迎頭支護(hù)困難,錨桿機(jī)陷入泥中,移動錨桿機(jī)耗費大量時間和人力。
下山掘進(jìn)初期,迎頭排水采用5.5 kW水泵排至最近的臨時水倉,電泵吸水口高且不易移動,迎頭積水與截割下的巖粉混合成泥巖漿,水泵容易被泥漿堵住,不易清理,給迎頭排水造成很大困難。臨時水倉安裝37 kW水泵,采用階梯式排水,排水點分散,排水不及時易造成水窩水滿溢出至迎頭。迎頭積水泥沙含量大,容易造成管路逆止閥堵塞、水泵損壞等問題。
下山巷道中,受重力分力的影響設(shè)備產(chǎn)生下滑趨勢。32902輔運(yùn)順槽下山掘進(jìn)工程中,皮帶架向下歪斜,皮帶在運(yùn)輸過程中經(jīng)常出現(xiàn)皮帶架傾倒現(xiàn)象。供水管路在供水水壓和重力分力的雙重壓力作用下,管接頭處多次爆開,供水直接流入工作面迎頭,使迎頭大量積水。皮帶運(yùn)輸和供水管路問題,影響巷道正常生產(chǎn)。
在巷道掘進(jìn)至斷層時,巖石頂板中夾雜不規(guī)則煤線層和泥巖層,巷道頂板破碎,頂板出現(xiàn)離層、漏頂現(xiàn)象,巷道壓力變大,部分錨桿錨索托板變形。局部地段施工錨索鉆孔時,中部泥巖層鉆孔被刷大,藥卷很難順利通泥巖層送入頂端,支護(hù)錨索影響時間長,嚴(yán)重影響施工進(jìn)度。漏頂及托盤變形現(xiàn)場圖片見圖3。
圖3 漏頂及托盤變形現(xiàn)場圖片F(xiàn)ig.3 On-site picture of roof leakage and pallet deformation
針對上述情況,對過斷層期間復(fù)合頂板支護(hù)方案進(jìn)行調(diào)整??s小錨桿排距為800 mm,短掘短支,減少頂板冒漏。加密錨索支護(hù)由五花布置變?yōu)殡p排布置,間排距改為2 000 mm×1 600 mm,加掛W鋼帶加強(qiáng)支護(hù),每根W鋼帶布置2根錨索,增加頂板支護(hù)面積,提高復(fù)合頂板的整體性,必要時打超前錨桿控制頂板。
針對錨索樹脂藥卷滯留泥巖層,不能送入鉆孔頂端問題,研制了連接桿制作的樹脂藥卷推送器,使藥卷保持與鉆孔在一條直線,鉆孔施工后,能夠快速將藥卷推送至錨索孔頂端。經(jīng)測試能夠達(dá)到規(guī)定錨固力,提高了錨索支護(hù)速度,減少頂板空頂時間。樹脂藥卷推送器示意圖見圖4,在使用時應(yīng)注意:1)推送頭能夠卡住樹脂藥卷,送入頂端后,用力推將藥卷固定在孔頂端。2)藥卷推送頭使藥卷保持豎直,能夠順利通過鉆孔刷大部分,不歪斜而導(dǎo)致滯留。
圖4 樹脂藥卷推送器示意圖Fig.4 Schematic diagram of resin cartridge pusher
通過優(yōu)化支護(hù)方案,很好的控制了頂板離層、漏頂現(xiàn)象,提高巷道支護(hù)強(qiáng)度和支護(hù)速度,安全快速通過了斷層區(qū)。
巷道進(jìn)入下山全巖巷初期,割煤后,巷道淋水及生產(chǎn)用水全部聚集迎頭,形成泥巖漿,人員無法進(jìn)入支護(hù),只能利用掘進(jìn)機(jī)截割部作為平臺進(jìn)行支護(hù),錨桿機(jī)氣腿陷入泥漿拔不出來,錨桿機(jī)經(jīng)常被損壞,支護(hù)影響時間長,加之巖石較硬截割時間長,月進(jìn)尺只有30 m左右。
針對迎頭淤泥問題,采取了改變截割工藝,先截割巷道中上部,留1 m底渣進(jìn)行蹬渣支護(hù),后退機(jī)組,使鏟板下方為最低點集中排水,避免人員和錨桿機(jī)氣腿陷入泥巖漿中,改善支護(hù)條件。合理安排工序,在割煤的同時,準(zhǔn)備好支護(hù)機(jī)具和支護(hù)材料,割煤結(jié)束后迅速執(zhí)行以下工序:退機(jī)組,敲幫問頂、臨時支護(hù),上網(wǎng)片,永久支護(hù)。提高支護(hù)速度,減少因迎頭積水與巖渣接觸時間長而形成的泥漿。下一循環(huán)在掘進(jìn)前先進(jìn)行掃底,使蹬渣作業(yè)時留下的底渣與迎頭少量積水混合,將水泥漿帶出。同時加固機(jī)組一運(yùn)、二運(yùn)轉(zhuǎn)載點擋煤板,制作全包圍擋煤皮,皮帶機(jī)尾增加擋煤皮和防跑偏托輥,減少運(yùn)輸系統(tǒng)撒貨,提高設(shè)備運(yùn)輸能力,提高掘進(jìn)速度[3-6]。
下山掘進(jìn)治水是關(guān)鍵,只有控制迎頭積水,減少泥巖漿,提高設(shè)備運(yùn)輸能力,才能改善掘進(jìn)頭支護(hù)作業(yè)條件,提高割煤和支護(hù)速度,提高掘進(jìn)效率。
39202輔運(yùn)順槽下山掘進(jìn)初期采用電泵排水,電泵吸水口高且不易移動,排水不凈不及時。因排水不暢,工作面迎頭積水、淤泥嚴(yán)重制約施工進(jìn)度。后期通過使用風(fēng)電聯(lián)合接力排水,有效控制了迎頭積水問題,減少了泥巖漿對生產(chǎn)的影響。具體方案如下:
1)每掘進(jìn)50 m~70 m施工1個臨時水倉,安裝2臺37 kW水泵(1用1備),排水至順槽主排水管路。
2)臨時水倉水泵安裝自動排水裝置,防止人員排水不及時造成滿倉溢流和水泵空載運(yùn)行燒泵的問題。
3)在距工作面迎頭10 m~20 m處安裝1臺風(fēng)泵,隨工作面前移,吸水口放置在迎頭積水處,排水口延至臨時水倉。風(fēng)泵吸水部分由直徑51 mm的高壓膠管和過濾罩組成,方便移動。
4)掘進(jìn)時,在機(jī)組后設(shè)置臨時水壩,攔截巷道流水,將風(fēng)泵吸水口放置在水壩內(nèi),及時排出巷道內(nèi)流入迎頭的流水,減少迎頭積水。
在大坡度下山掘進(jìn)期間,平均每月因運(yùn)輸系統(tǒng)皮帶倒架影響掘進(jìn)3次,因供水管路接頭脫開造成迎頭積水2次,對巷道掘進(jìn)產(chǎn)生嚴(yán)重影響。
針對下山掘進(jìn)時皮帶架和供排水管路受下滑力影響生產(chǎn)的問題,對皮帶和管路采取了防下滑措施:
1)每隔50 m在皮帶H架兩側(cè)增加一組地錨,使用花籃螺栓配合鋼絲繩與皮帶架連接牢固。
2)對供排水管路的吊架進(jìn)行加固,每隔30 m增加防下滑鋼絲繩,使用花籃螺栓固定在幫錨桿上。
3) 在管路接頭處的兩根水管上安裝防脫卡,防止管路受供水壓力和下滑力影響管頭脫開。
通過增加防下滑設(shè)施有效控制了皮帶倒架和水管脫開問題,提高設(shè)備的穩(wěn)定性,杜絕了皮帶倒架和水管脫開對生產(chǎn)的影響。
通過39202輔運(yùn)順槽全巖下山掘進(jìn)過程中遇到的困難,對現(xiàn)場施工技術(shù)不斷探索與研究,抓住了斷層區(qū)復(fù)合頂板、迎頭積水、支護(hù)速度等關(guān)鍵問題,采取了復(fù)合頂板支護(hù)方案、優(yōu)化施工工藝、聯(lián)合排水方案和防下滑等措施,提高巷道施工進(jìn)度、減輕人員勞動強(qiáng)度,創(chuàng)造了復(fù)雜條件下全巖巷道下山掘進(jìn)月進(jìn)77.6 m的成績,月進(jìn)尺提高一倍以上,創(chuàng)造了很好的經(jīng)濟(jì)效益,為同等條件下的巷道施工提供了借鑒。