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        隧洞寬大裂隙段空腔回填灌漿施工技術(shù)

        2019-11-05 07:24:42
        四川水利 2019年5期
        關(guān)鍵詞:空腔制漿臺車

        (中國水利水電第五工程局有限公司,成都,610066)

        1 工程概況

        南總干渠首部取水隧洞位于向家壩水電站右岸,全長4.8km,S2#支洞控制段上游樁號南取4+139.00~4+187.00隧洞段,洞段長度48m,開挖時該段巖性為Ⅴ類,地質(zhì)情況為紫紅色泥巖,強(qiáng)度低,自穩(wěn)性差,掌子面局部滲水,底部有成股水流出,存在由于巖體陡傾角節(jié)理裂隙錯動、張開而形成的空腔,空腔最大寬度約1m,洞頂以上最大深度超過3m,空腔走向?yàn)檠囟摧S線方向延伸,走向與洞軸線成10°~15°交角。其中樁號4+175、樁號4+159兩處在開挖過程中洞頂出現(xiàn)規(guī)模較大的塌方情況。在開挖階段該洞段空腔部位采用C25混凝土進(jìn)行了空腔回填,回填深度約1.5m,在洞內(nèi)二襯階段采用針梁臺車進(jìn)行該段的混凝土襯砌施工。襯砌后灌漿階段根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際情況,洞頂仍有滲水通道造成滲水從巖體內(nèi)流出至洞內(nèi),研判該段原回填混凝土之上仍有寬大裂隙且仍可能存在空腔。為保證寬大裂隙段隧洞結(jié)構(gòu)安全,需對空腔進(jìn)行灌漿處理密實(shí)后,再進(jìn)行該段常規(guī)回填灌漿及固結(jié)灌漿施工。

        2 施工布置

        2.1 灌漿管路布置

        寬大裂隙段空腔回填灌漿吃漿量較大,采用集中式制漿經(jīng)輸漿管路輸送至灌漿孔內(nèi)。制漿平臺采用架管搭設(shè)于S2#支洞洞口右側(cè),搭設(shè)高度離地50cm,水泥儲存量約40t。采用1臺800L高速制漿機(jī)制漿,1臺3SNS注漿泵送漿,送漿管路采用φ25鍍鋅管300m從灌漿區(qū)域接至制漿站,灌漿區(qū)域布置1臺3SNS灌漿泵,1臺800L儲漿桶,2臺200L雙層儲漿低速攪拌桶,1臺JTTM-Ⅵ型自動灌漿記錄儀。集中制漿站布置如圖1所示。

        圖1 集中制漿站布置

        2.2 排污系統(tǒng)布置

        現(xiàn)場廢棄漿液經(jīng)污水泵抽排至廢水循環(huán)利用系統(tǒng),該系統(tǒng)由S2#支洞處設(shè)置多級(10級)廢水沉淀池組成,沉淀池采用磚砌結(jié)構(gòu),水泥砂漿抹面。洞內(nèi)污水由最高級沉淀池逐級流至最低級沉淀池后,再通過水泵抽至集中制漿系統(tǒng)用水管路中。通過污水循環(huán)利用系統(tǒng),保證廢水不外排至市政管網(wǎng)中,做到了廢水零排放。定期人工進(jìn)行沉淀池淤泥裝袋清除。另專門安排2名清渣人員對作業(yè)面的巖粉、棄漿進(jìn)行清渣裝袋,并運(yùn)至洞外指定堆放點(diǎn),然后集中轉(zhuǎn)運(yùn)至業(yè)主指定渣場。廢水循環(huán)利用系統(tǒng)如圖2所示。

        圖2 廢水循環(huán)利用系統(tǒng)示意

        2.3 施工平臺布置

        根據(jù)寬大裂隙段鉆灌施工作業(yè)特點(diǎn),該段配置了一臺鉆孔臺車、一臺灌漿臺車,鉆灌臺車采用鋼管拼接而成,臺車行走輪采用14寸輪轂空心胎,每一層鉆孔平臺可控制左右對稱3~4孔,鉆孔時,鉆孔臺車左右兩端由絲杠加墊木頂緊于混凝土面,保證了鉆孔臺車的穩(wěn)定性,臺車自重約1t,2人推行輕松自如。鉆灌施工平臺結(jié)構(gòu)如圖3所示。

        圖3 鉆灌施工平臺結(jié)構(gòu)

        2.4 灌漿孔位布置

        根據(jù)前期開挖襯砌資料顯示,寬大裂隙及空腔走向主要位于頂拱位置,為保證灌漿效果及質(zhì)量,在該洞段頂拱60°范圍,與裂隙及空腔走向一致均勻布置。48m洞長頂拱沿洞軸線偏右側(cè)共計(jì)布孔48孔,每排3孔,排距3m,進(jìn)行該洞段的空腔裂隙灌漿處理??涨徊课灰妶D4,部分灌漿孔位布置見圖5所示。

        圖4 空腔部位示意

        圖5 部分灌漿孔位布置展開圖

        3 實(shí)施方案

        3.1 灌前方案分析

        考慮到該段開挖階段回填混凝土以上空腔位置可能存在二次坍塌,形成一定的堆積體,因此,該范圍內(nèi)灌漿采用回填灌漿與固結(jié)灌漿相結(jié)合的方式進(jìn)行。即在鉆孔過程中確定是否存在大的空腔裂隙或坍塌。在鉆進(jìn)至設(shè)計(jì)孔深后,根據(jù)空腔裂隙所處位置,主要考慮了四種可能出現(xiàn)的情況:

        (1)無大空腔裂隙情況,對頂拱回填灌漿后直接采用固結(jié)灌漿方式處理;

        (2)若鉆孔后出現(xiàn)二次坍塌的堆積體,空腔在堆積體以上,采用預(yù)埋灌漿管或下射漿管至設(shè)計(jì)孔深,采用先回填后固結(jié)方式,在回填灌漿結(jié)束后待凝24h,掃孔至設(shè)計(jì)孔深,再進(jìn)行固結(jié)灌漿;

        (3)若預(yù)埋灌漿管或下入射漿管超過洞徑,可采取分節(jié)對接下入;

        (4)襯砌混凝土以上全部為空腔,則預(yù)埋灌漿管或下射漿管至設(shè)計(jì)孔深,進(jìn)行空腔回填灌漿。

        3.2 鉆孔施工過程分析

        鉆孔采用一臺YGZ-90圓盤鉆機(jī)風(fēng)水聯(lián)合鉆孔。鉆孔入巖深度設(shè)計(jì)值6m,首先進(jìn)行該段兩處較大塌方處(樁號4+159、4+173)鉆孔,施工完畢后再從下游至上游逐排進(jìn)鉆孔,鉆進(jìn)過程中詳細(xì)做好施工記錄,包括孔內(nèi)浸潤、滴水失水、塌孔、脫空等現(xiàn)象記錄。為防止鉆孔孔數(shù)過多,導(dǎo)致灌漿過程中出現(xiàn)頻繁串漿現(xiàn)象,避免過多重復(fù)掃孔,確定每次新開孔不超過2孔,待新開孔灌注完成后,再進(jìn)行新開鉆孔。鉆孔情況記錄見表1。

        根據(jù)表1可以看出,在11排、10排(樁號4+166.5、4+169.5)鉆孔過程中探明有較大空腔,最大脫空超過8m。在第2、3排及第6排(樁號4+142.5、4+145.5、4+154.5)鉆孔過程有塌孔現(xiàn)象及遇軟弱巖層,從表1鉆孔情況來看,14-2(樁號4+178.5)灌前有涌水情況,7-1(樁號4+157.5)灌前有呈線狀滴水,8-1(樁號4+160.5)兩孔在鉆孔打開后,有滲水現(xiàn)象,5-1(樁號4+151.5)在灌注過程中發(fā)現(xiàn)周邊裂隙有浸潤現(xiàn)象。大部分孔段在鉆孔中存在失水或輕微失水現(xiàn)象??梢娫搮^(qū)段地質(zhì)情況較差,裂隙發(fā)育。

        3.3 灌漿過程處理措施

        該段空腔回填灌漿采用3SNS高壓注漿泵,三參數(shù)純壓式灌注,灌前下入射漿管距孔底50cm,灌漿壓力0.3MPa,灌漿結(jié)束壓力0.2MPa~0.3MPa,水灰比0.5∶1。結(jié)束標(biāo)準(zhǔn):當(dāng)達(dá)到設(shè)計(jì)灌漿壓力,灌漿孔停止吸漿持續(xù)10min結(jié)束灌漿。

        根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際情況,灌漿過程中遇吸漿量較大情況須采取限流、間歇及待凝措施。注入率限流控制由開始50L/min逐漸調(diào)整至30L/min以下;每灌注灰量由最初20t調(diào)整至5t;注入率、壓力無顯著改變,采取間歇措施,間歇時間20min。當(dāng)累計(jì)注灰量達(dá)到15t,則采取待凝措施,待凝時間不小于8h,當(dāng)該孔連續(xù)待凝3次,則該孔暫不進(jìn)行灌注,轉(zhuǎn)至下一孔灌注。灌漿過程中出現(xiàn)的特殊情況也詳細(xì)記錄,見表2。

        表2灌漿過程中特殊情況記錄

        3.4 灌后情況分析

        表3各排注入量分布統(tǒng)計(jì)

        寬大裂隙段空腔回填灌漿共計(jì)48孔,正常結(jié)束48孔累計(jì)注灰3379.2t。從表2灌漿特殊情況及現(xiàn)場灌漿情況來看,部分孔存在串孔現(xiàn)象,說明巖層中橫向裂隙較為發(fā)育。從表3及灌漿情況來看,吸漿量較大孔段主要集中在第2、5、7、8、10、11排,且有大部分孔段在灌注3次待凝后仍未能結(jié)束,仍持續(xù)灌注多次最終達(dá)到設(shè)計(jì)結(jié)束標(biāo)準(zhǔn)。

        灌漿結(jié)束孔灌漿壓力最大值0.36MPa,最小值0.20MPa,均達(dá)到設(shè)計(jì)結(jié)束要求。從灌漿壓力來看,大部分孔在待凝3次后未正常結(jié)束,壓力也已逐步升壓已有結(jié)束趨勢并繼續(xù)灌注多次達(dá)到了設(shè)計(jì)結(jié)束壓力值標(biāo)準(zhǔn),但在升壓后,注入率也會隨之增大。

        4 試驗(yàn)檢測

        寬大裂隙段常規(guī)固結(jié)灌漿施工結(jié)束后,對該段進(jìn)行了檢查孔布孔并作壓水試驗(yàn),根據(jù)灌漿成果,布孔位于灌漿量較小或者灌漿量較大區(qū)域,或者灌漿異常區(qū)域,按照灌漿總孔數(shù)10%比例共布置5孔,分別對檢查孔進(jìn)行壓水試驗(yàn),試驗(yàn)成果見表4。

        表4檢查孔壓水試驗(yàn)成果

        從以上檢查孔壓水試驗(yàn)成果可以看出:各檢查孔壓水試驗(yàn)透水率均符合設(shè)計(jì)要求,最大透水率為2.31Lu,最小透水率為0.04Lu,各孔透水率均小于設(shè)計(jì)值標(biāo)準(zhǔn)3.0Lu,由此表明灌漿效果良好。

        5 結(jié)語

        本文結(jié)合向家壩水電站南總干渠取水隧洞工程施工實(shí)例,對于隧洞圍巖類別差,巖體破碎,存在由于巖體陡傾角節(jié)理裂隙錯動、張開而形成的空腔的灌漿施工,通過對灌漿布置、針對性的實(shí)施方案、加強(qiáng)環(huán)水保措施等技術(shù)手段,增強(qiáng)主體結(jié)構(gòu)的承載力,原灌前大滲水點(diǎn)已停止?jié)B水,個別點(diǎn)狀滲水部位也無浸潤痕跡,試驗(yàn)檢測合格,說明灌后對該段圍巖滲水通道有了顯著的封堵效果,起到顯著的防滲作用,對類似取水隧洞工程寬大裂隙回填灌漿施工具有一定的借鑒作用。

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