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馬鞍山水庫工程位于四川省攀枝花市米易縣,是一座以灌溉、鄉(xiāng)鎮(zhèn)及農村供水為主,兼顧生態(tài)環(huán)境用水等綜合利用的中型水利工程,設計灌面0.38萬hm2,總庫容1136萬m3。水庫大壩采用碾壓式瀝青混凝土心墻石渣壩型,壩頂全長263m,最大壩高68.0m。
馬鞍山水庫大壩壩基自左到右分別為輝長巖(分布于左壩肩、河床段及右壩肩底部)和昔格達組的砂巖和粘土巖互層(分布于右壩肩中上部),左岸為寬厚山體,右岸為單薄分水嶺。為減少壩基滲漏,初設階段對河床段及兩壩肩均設置了帷幕灌漿,并通過混凝土基座與瀝青混凝土心墻連接,形成封閉防滲體系,右壩肩以外通過灌漿向庫岸延伸約300m。
施工階段在右岸壩端針對昔格達巖進行了可灌性試驗。試驗檢查孔中能發(fā)現(xiàn)大量的水泥結石充滿層面和豎向裂隙,但通過壓水試驗表明,其呂榮值均未達到防滲要求。綜合分析說明,該處昔格達巖防滲不宜采用帷幕灌漿的方式。同時,由于昔格達巖具有失水再吸水過程后易軟化、坍塌的特性,在實際運行中近壩庫岸的邊坡安全也不容忽視。因此,需要通盤考慮右壩肩昔格達地基的防滲處理和近壩庫岸的防護。
針對右岸單薄山體的地形、地質特性,設計初擬了垂直防滲方案(跟初設階段理念一致)及右岸上游面板防滲方案。
除帷幕灌漿外通常還有高壓旋噴灌漿、混凝土防滲墻等方式,其技術特性分述如下。
(1)高壓旋噴灌漿:該技術廣泛應用于壩基防滲和地基加固,適用于軟弱土層、砂類土和小粒徑砂卵礫石層。根據現(xiàn)場取樣,昔格達地層屬半成巖,砂、泥巖飽和抗壓強度為0.52MPa~1.47MPa,具有一定強度,在高壓水、氣切割巖土體時,不易完全切割推動巖土體、使?jié){液與破壞巖土體完全混合形成一定厚度的漿液凝結體,難以達到防滲目的。
(2)混凝土防滲墻:根據相關規(guī)程規(guī)范及施工手冊,混凝土防滲墻是在松散透水地基或土石壩(堰)中以泥漿固壁連續(xù)造孔成槽,在泥漿下澆筑混凝土或回填其它防滲材料筑成的、起防滲作用的地下連續(xù)墻。它幾乎可適應于各種地質條件,包括松弱的淤泥至密實的砂卵石,甚至漂石和巖層中(基巖主要指強度較軟弱的基巖,含風化巖體)。
若采用該方案,擬在壩0+223.10~壩0+373.700范圍內,布置60cm厚C15素混凝土防滲墻,防滲墻穿昔格達巖并在底部切入下伏輝長巖一定深度,墻深0m~71m。經防滲墻處理之后,滲漏量可得到有效控制,但對近壩庫岸的防護還需另外采取措施。
本方案的設計目的是,在昔格達邊坡上布置防滲面板和粘土鋪蓋減少滲漏,同時起到保護岸坡的作用。處理范圍和方案為:自心墻基座上游側、坡面高程1270.00m以上、壩體填筑輪廓線范圍內,布置鋼筋混凝土防滲面板;鋼筋混凝土面板以外、死水位以上、坡頂高程1307.00m以下、壩前約100m范圍內采用粘土鋪蓋;在輝長巖與昔格達分界、高程1270.00m附近采取帷幕灌漿防滲,昔格達地層則采用水平鋪蓋+粘土截水槽方式防滲。
經過實際布置,心墻上游側鋼筋混凝土面板與心墻基座縱坡平行,均為1∶1.9,兩開挖面之間設置1∶5的過渡坡段。鋼筋混凝土面板厚50cm,長76.51m,下設10cm厚砂漿找平層,沿縱向分為5個面板,面板縫、周邊縫設2道銅片止水。面板以上開挖邊坡1∶3,填筑坡比1∶3.5,用昔格達土填筑,表面依次為50cm厚反濾層和10cm厚預制六棱塊。
沿壩0+206.70設帷幕灌漿,軸線基本沿岸坡輝長巖與昔格達地層分界線布置,帷幕灌漿長100m,設1排灌漿孔,孔距1.5m,深度約50m,帷幕灌漿孔的兩側各布置1排固結灌漿孔和錨桿,孔距2m。帷幕灌漿在C25混凝土蓋重上進行,蓋重頂高程1270.00m,C25混凝土蓋板底寬4.26m、厚1.2m。
上游粘土鋪蓋開挖和填筑坡比與面板段相同,平面布置上為圓弧形,表面采用反濾層和預制六棱塊護坡。粘土鋪蓋的頂部垂直厚度1.83m,庫底垂直厚度6.69m。水平鋪蓋寬15m,厚7m,鋪蓋外側邊坡1∶4。護坡頂部與壩頂齊平,布置20cm厚泥結石馬道,高程為1307.00m。
圖1 馬鞍水庫上游面板防滲方案平面布置
兩方案主要技術經濟特點見表1。
表1方案優(yōu)缺點比較
(1)從方案本身來看,不管是防滲墻,還是防滲面板+粘土鋪蓋,都在工程上廣泛應用,都可以有效解決本工程的壩肩防滲問題。但本工程近壩庫岸為昔格達,由于其固有特性,有岸坡防護需要,防滲墻方案不能解決該問題。從這方面看,面板+鋪蓋護坡方案較優(yōu)。
(2)從工程布置上看,防滲墻與心墻基座連接簡單、可靠,而面板+鋪蓋護坡方案分部工程較多,存在面板與心墻基座、面板與帷幕灌漿、面板與粘土鋪蓋、粘土鋪蓋與防滲墻的連接,以及粘土鋪蓋本身的碾壓填筑,對工程質量要求高,易產生薄弱環(huán)節(jié)影響工程整體效果。從這方面看防滲墻方案較優(yōu)。
(3)從施工方面看,在壩肩斜坡上進行防滲墻施工難度非常大,需要擴挖基槽至少達到15m寬,并設置牢固操作平臺,由此導致的二次開挖、心墻基座和壩體填筑工程量增加較多。同時,由于防滲墻最大深度達到71m,如此深的幕墻施工和質量控制對建設、管理單位都是一個不小的挑戰(zhàn)。相對而言,防滲面板+粘土鋪蓋施工更為簡單,質量更容易保證。
綜上所述,雖然防滲墻方案具有聯(lián)接較少,施工可靠性強等優(yōu)勢,但是因工程量偏大,不易找到專業(yè)的施工隊伍和機械,同時存在投資偏高、影響工期1年等不利因素,因此,本工程最終采用鋼筋混凝土面板+鋪蓋護坡方案。該方案雖存在較多的不利因素,但通過合理的施工和嚴格的質量控制,可以使之發(fā)揮正常工程效益。
(1)一般壩基防滲采用豎向的帷幕灌漿或防滲墻方式,本工程結合壩基地層特點,采用豎向和斜坡防滲面板型式,形成有效整體來達到防滲的目的。
(2)在進行壩基防滲的同時,充分兼顧到對庫岸的防護,使之達到雙重工程效果,取得較好效益。
(3)本方案自2015年7月開始實施,歷經7個月至2016年2月完成,施工質量良好。自2016年10月開始試蓄水至今,上下游最大水位差已達51m,并經數(shù)個汛期檢驗,未發(fā)現(xiàn)明顯滲水跡象,庫岸邊坡各項監(jiān)測數(shù)據表明運行正常,證明壩基防滲方案是合理的。