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        手工地毯植絨機軌跡規(guī)劃及其速度控制優(yōu)化

        2019-10-29 09:17:04劉濤高金杰羅濱鴻蘇炳望
        紡織學報 2019年10期

        周 虎, 劉濤, 高金杰, 周 強, 羅濱鴻, 游 政, 蘇炳望, 巴 拉

        (東華大學 機械工程學院, 上海 201620)

        手工地毯是一種高檔地面鋪裝材料,展覽廳、酒店、會館等高檔場所,以及家居等對手工地毯的需求量居高不下[1-2]。由于傳統(tǒng)手工地毯生產(chǎn)方式周期長、成本高、勞動強度大,加工過程不利于環(huán)保等缺點,不少企業(yè)開始研發(fā)和應用自動槍刺植絨機器人生產(chǎn)手工地毯。自動槍刺植絨機采用機械手代替人工扎毯動作,利用多個伺服軸的聯(lián)動實現(xiàn)軌跡控制,達到在基布上生成簇絨圖案的目的[3-4]。由于栽絨機器是一個復雜的四軸聯(lián)動機構組成,加工過程中針頭和基布互相干涉耦合,加工路徑變化劇烈處產(chǎn)生機械振動和基布相對偏移和變形,導致針頭在實際基布的位置發(fā)生變化,呈現(xiàn)在實際產(chǎn)品上就是相鄰色塊存在重疊或偏離,嚴重時出現(xiàn)破洞等問題。為了在較高加工速度下實現(xiàn)高品質(zhì)的毯面質(zhì)量,從分析手工地毯植絨機器的機電系統(tǒng)結構著手,研究植絨加工過程中相對路徑偏移產(chǎn)生的根源,從而采用相應的機器人軌跡規(guī)劃和速度優(yōu)化控制策略,以期提升手工地毯加工品質(zhì),實現(xiàn)機器人最終工程化應用。

        1 機電系統(tǒng)架構

        為實現(xiàn)植絨執(zhí)行機構在基布平面的定位,設計了機器人整體機械架構以及植絨執(zhí)行機構如圖1所示。其中X軸和Y軸由絲桿驅動,實現(xiàn)植絨頭的平面坐標定位。植絨執(zhí)行機構由傳統(tǒng)槍刺機械改造,Z軸伺服電動機驅動曲柄滑塊機構,帶動針頭往復運動實現(xiàn)植絨動作;W軸伺服軸可連續(xù)正反旋轉,實現(xiàn)針頭始終保持與加工路徑的相切。4個軸的配合聯(lián)動可實現(xiàn)任意簇絨圖案的加工。

        基于以上機械系統(tǒng)架構,采用CAD/CAM技術,根據(jù)設計師圖案,實現(xiàn)在基布上自動生成簇絨圖案。系統(tǒng)對預先設計的圖案進行處理生成適合運動控制裝置執(zhí)行的指令集,并自動控制編織動作,采用專業(yè)的運動控制算法,實現(xiàn)刺槍的高精度和高速定位,代替人工編織割絨和圈絨。監(jiān)控計算機完成圖案的解析并轉換成植絨頭的運動軌跡,通過網(wǎng)絡實現(xiàn)與運動控制器的實時通信,控制四軸聯(lián)動完成植絨運動并檢測紗線和人機交互等狀態(tài)信號,機電系統(tǒng)結構如圖2所示。

        圖1 機械結構示意圖

        圖2 機電系統(tǒng)結構

        2 運動關系分析與速度優(yōu)化控制

        2.1 運動關系分析

        設植絨針跡點集合定義為(P1,P2,P3,…,Pi-1,Pi,Pi+1,…),如圖3所示。X、Y、Z、W四軸運動關系可根據(jù)3相鄰特征點Pi-1(Xi-1,Yi-1),Pi(Xi,Yi),Pi+1(Xi+1,Yi+1) 來說明。

        圖3 針跡點示意圖

        從點Pi到Pi+1,X軸和Y軸的距離增量分別為ΔX=Xi+1-Xi,ΔY=Yi+1-Yi, 很容易計算2點之間的距離Li;由于針距恒定,Z軸的運動增量ΔZi=K×Li(K是根據(jù)針距計算出的Z軸和XY插補軸的電子齒輪比);W軸的姿態(tài)必須保持與工作路徑相切,由于相鄰3點坐標已知,可計算得Pi-1→Pi的角度θi-1, 以及Pi→Pi+1的角度,則ΔWi=θi-θi-1.至此建立了四軸聯(lián)動關系。

        2.2 速度優(yōu)化控制

        輪廓跟隨誤差是伺服驅動插補器輸出的位置設定值,與位置測量系統(tǒng)(伺服電機編碼器) 或檢測的位置實際值之間的誤差。跟隨誤差主要與加工速度變化有關,特別是加工曲線輪廓,因聯(lián)動軸的加減速不同步,引起輪廓誤差。當植絨機器以一定的作業(yè)速度扎毯時,根據(jù)ε=v/Kv(Kv為進給軸的伺服增益),跟隨誤差ε與進給矢量速度v成正比[5-9]。在穩(wěn)速直線運動過程中,跟隨誤差不應發(fā)生波動,否則將造成輪廓誤差。

        以兩軸聯(lián)動加工直線輪廓為例,如圖4(a)所示產(chǎn)生的輪廓誤差為

        ε=[(kvX-kvY)vsin2θ]/2kvxkvy

        (1)

        式中:v為直線加工進給速度, mm/s;θ為直線與X軸的夾角,(°);kvX和kvY分別為X、Y軸的位置環(huán)增益。由式(1)可得,在直線加工時,當kvX=kvY時,直線輪廓誤差為0。

        圖4 加工誤差示例

        X、Y軸聯(lián)動加工圓弧輪廓時,如圖4(b)所示,產(chǎn)生的輪廓誤差為

        ΔR=vR/2kvxkvyR

        (2)

        式中:vR為圓弧加工進給速度;R為圓弧半徑。圖中1表示理論輪廓,2表示實際輪廓。

        (3)

        假設速率v1和v2的絕對值大小不變,即v1=v2=v,進一步計算可得機械手在加工過程中受到的沖擊力為

        (4)

        由式(4)可知,在保持恒定的加工速率下,機械手受到的沖擊力的大小主要取決于XY運動路徑的拐點夾角,即拐角越大,受振動沖擊力越大。當然,Z軸高頻往復運動同樣會帶來機械沖擊,但由于沖擊主要在Z軸方向,不會對扎毯路徑造成偏移影響,故可忽略不計。

        當遇到拐角而不減速時,容易扎爛毯面,嚴重時會出現(xiàn)破洞。要減小機械手在加工拐點處的沖擊力,就必須要增大時間,即要減小加工速度,特別是在拐點夾角比較大時。為取得較高的加工效率,同時保證良好的加工品質(zhì),本文提出了一種自適應速度控制策略,即根據(jù)路徑特征點的角度變化,自動調(diào)整矢量速率[10]。本文控制系統(tǒng)中,機械手的運行速度V與針跡點軌跡變化夾角θ之間的關系如圖5所示,采用單邊高斯函數(shù)逼近方法來建立關系方程。

        圖5 速度自適應曲線

        在0°≤|θ|≤45°范圍時,由于夾角變化不多,運動軌跡較為平緩,機械手可近乎最高速度加工;在45°<|θ|≤135°范圍時,拐點夾角大,為保證運行平穩(wěn),加工速度需急劇減??;135°<|θ|≤180°范圍時,拐角過大,機械手需以非常小的速度通過拐點。機械最高運行速度設定為2 000 r/min,得到:

        (5)

        這樣機器人在加工任意曲線時,都能以合理的速度和加速度進行加工,實現(xiàn)加工速度的自適應控制。

        3 軌跡規(guī)劃器設計

        手工地毯槍刺植絨機器人是多軸的機電一體化設備,只有當機器人的各軸沿著預定路徑協(xié)調(diào)運動時,由計算機程序編制的槍刺植絨作業(yè)才能順利完成,因此,機械手運動軌跡規(guī)劃及控制是實現(xiàn)高性能簇絨的重要條件。

        為控制植絨執(zhí)行機構能沿任意直線或曲線運動,必須同時控制每一個軸的位置和速度,使他們同步協(xié)調(diào)到達目的地。采用三次多項式樣條函數(shù)軌跡規(guī)劃器實現(xiàn)對速度和加速度控制的多軸機械手,以生成復雜的運動軌跡[11、12]。

        假設1條連續(xù)的空間軌跡,由時刻t0至tf分成N段。每一段用三次多項式樣條函數(shù)逼近,相鄰兩邊界連接點上的軌跡保持連續(xù)。根據(jù)第2節(jié)分析,已經(jīng)獲取了每一段兩端點的坐標位置和速度。

        (6)

        將通過i-1和i點的三次多項式樣條函數(shù)表示為

        r(τ)=a1+a2τ+a3τ2+a4τ3

        (7)

        對τ求一次微分:

        (8)

        顯然,邊界條件為:

        將這些邊界條件代入式(7)和(8),解上述聯(lián)立方程,可求得三次多項式樣條函數(shù)的4個待定系數(shù)a1、a2、a3及a4:

        a1=ri-1

        將這些系數(shù)帶入式(7),可得到三次多項式樣條函數(shù)表達式為:

        (9)

        或者:

        (10)

        由三次多項式樣條函數(shù)確定的軌跡,在相鄰2段之間是平滑的,不僅路徑連續(xù),而且一階導數(shù)(速度)也連續(xù),這正好可以保證槍刺植絨機器人作業(yè)時所需要的優(yōu)良性能。

        假設栽絨機器人某軸在5 s時間內(nèi)從初始角 30°運動到75°,利用上述軌跡規(guī)劃器所生成的位移、速度和加速度曲線,如圖6所示。

        圖6 機器人位移、速度及加速度曲線

        4 實驗討論

        4.1 實驗裝置

        根據(jù)上述討論開發(fā)了適用于手工地毯槍刺作業(yè)的自動植絨機器人,圖7示出正在車間作業(yè)的設備現(xiàn)場場景。

        關鍵控制部件:采用工控機進行路徑和軌跡計算,運用GALIL DMC-1842型運動控制器對四伺服軸進行插補控制,伺服驅動采用臺達ASDA-AB系列。

        圖7 手工地毯植絨機運行場景

        4.2 實驗方法

        根據(jù)曲線路徑點序列,計算得到各采樣小段中的4個軸的運動增量脈沖和運動時的首尾瞬時速度,得到手工地毯植絨機加工中的關鍵程序。

        分別用恒定速率和基于三次多項式樣條函數(shù)的軌跡規(guī)劃器進行植絨加工作業(yè),觀察裝備在加工過程中的穩(wěn)定性和手工地毯的加工品質(zhì)。

        4.3 實驗結果

        圖8示出手工地毯設計路徑圖。當采用較高的恒定速率加工時,可明顯發(fā)現(xiàn)扎毯線條的拐點處設備振動劇烈,作業(yè)路徑偏離原設路(相鄰顏色出現(xiàn)偏離或重疊),大拐點處加工毯面出現(xiàn)爛布現(xiàn)象。圖9示出實際扎毯過程中出現(xiàn)的明顯路徑偏移,實測最大路徑偏移量達5.8 mm,造成廢品而不得不中斷生產(chǎn)。

        圖8 地毯設計路徑圖

        圖9 扎毯過程路徑偏移圖

        針對該問題,應用本文提出的根據(jù)拐點轉角大小的速度自適應控制策略,以及三次樣條函數(shù)軌跡規(guī)劃器實現(xiàn)多軸系統(tǒng)的協(xié)調(diào)運動控制方法。在該控制策略下,加工作業(yè)速度隨曲線路徑的變化而自適應調(diào)整,明顯緩解了加速度突變引起的機械沖擊。圖10示出采用三次樣條曲線對多軸插補運動速度進行優(yōu)化控制得到的加工后效果圖。可以看出,圖中針跡點均勻,行距最大路徑偏移僅0.6 mm,達到了滿意的效果,從圖中可以看出毯面質(zhì)量有了實質(zhì)性的改進。

        圖10 優(yōu)化控制策略下的加工毯面效果

        5 結束語

        為了在較高的加工速度下加工高品質(zhì)的毯面,本文分析了手工地毯植絨機器四軸聯(lián)動的機電系統(tǒng)結構,得到了各運動軸的連續(xù)聯(lián)動控制方式與路徑特征點序列的關系。通過研究植絨加工過程中相對路徑偏移產(chǎn)生的根源,發(fā)現(xiàn)了機械手在加工作業(yè)中的所受沖擊力取決于路徑拐點處的轉角大小,從而提出了采用速度自適應控制策略,即在不同拐角點采用不同的作業(yè)速度,既保證了加工效率,又可緩解因矢量速度和加速度頻繁變化引起的機械震動和沖擊。最后本文采用基于三次多項式樣條函數(shù)的軌跡規(guī)劃器實現(xiàn)多軸系統(tǒng)的協(xié)調(diào)運動控制,對加速度和速度受控的多軸機械生成復雜的運動軌跡,實現(xiàn)平滑運動,有效提升了加工的毯面質(zhì)量。

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