沈 杰,吳世斌,張繼屯
(長江三峽技術(shù)經(jīng)濟發(fā)展有限公司,615421,寧南)
白鶴灘水電站3條泄洪洞均布置于左岸,泄洪洞由進水口、無壓洞身段(上平段和龍落尾段)、出口挑流鼻坎,以及通風(fēng)補氣系統(tǒng)組成。3條泄洪洞呈直線布置,#1#2、#3泄洪洞總長分別為2317 m、2258.5 m 和 2170 m,進口底板混凝土高程EL.770 m,出口高程EL.650 m。 其中,#1、#2、#3 泄洪洞上平段長度分別為1908.03 m、1845.80 m和1709.58 m,底板坡度為0.015,上平段全斷面采用鋼筋混凝土襯砌。泄洪洞樞紐布置情況見圖1。
泄洪洞底板位于高速水流區(qū),對底板混凝土體型、平整度、溫控防裂要求較高,保證混凝土澆筑體型和平整度、減少溫度裂縫產(chǎn)生是施工重點。
一是設(shè)計要求上平段底板采用50~80 mm低坍落度混凝土澆筑,因此需要解決混凝土入倉手段問題。二是單倉混凝土長度達12 m,寬度達15 m,澆筑面積180 m2,需要保證大面積混凝土收面平整和光潔。三是常規(guī)刮面軌易出現(xiàn)彎曲變形、拆除困難和高程不易調(diào)整等問題。四是施工縫部位易出現(xiàn)收面不平直、人為損壞和搭接錯臺等問題。五是底板混凝土澆筑完成后,易出現(xiàn)大量人為損壞問題,增加后期缺陷修補工程量,且嚴重影響底板抗沖耐磨功能。六是底板位于泄洪洞主要施工通道部位,因此與相鄰工作面施工干擾較大,需要解決施工干擾問題。
泄洪洞上平段底板設(shè)計最大流速29 m/s,單洞最大泄量達 4083 m3/s,因此,設(shè)計對泄洪洞上平段底板混凝土提出了極高的要求,具體指標(biāo)見表1。
①分區(qū):洞身上平段襯砌混凝土共分為3個區(qū),即底部水平面15 m寬度范圍為底板澆筑區(qū),底板以上12 m高度范圍為邊墻澆筑區(qū),邊墻以上剩余部分為頂拱澆筑區(qū)。
②分序:為消除矮邊墻施工縫質(zhì)量缺陷,減少底板混凝土因行車等人為損壞,研究決定采取“先邊墻、再頂拱、最后底板”的澆筑順序。
圖1 白鶴灘水電站泄洪洞樞紐布置圖
表1 泄洪洞上平段底板混凝土設(shè)計技術(shù)指標(biāo)
①澆筑方式:采用6 m3自卸車運輸,低坍落度送料裝置+布料機方式入倉,順?biāo)鞣较虿捎门_階法進行澆筑,臺階寬度3 m,坯層厚度30~50 cm。詳見圖 2、3。
圖2 混凝土入倉方式示意圖
圖3 臺階法分層示意圖(單位:cm)
②設(shè)備選型和創(chuàng)新:設(shè)計要求澆筑50~80 mm低坍落度混凝土,根據(jù)目前生產(chǎn)水平,僅有膠帶機傳輸系統(tǒng)可作為入倉手段,且考慮洞身施工支洞大小問題,研究決定采用TB110布料機作為低坍落度混凝土入倉設(shè)備,自卸車作為水平運輸設(shè)備。為解決自卸車與布料機之間銜接的問題,在傳統(tǒng)中轉(zhuǎn)料斗和扒渣機基礎(chǔ)上,革新設(shè)計了扇形中轉(zhuǎn)料斗和低坍落度送料裝置,解決了低坍落度混凝土由水平運輸?shù)酱怪边\輸?shù)你暯訂栴}。
扇形中轉(zhuǎn)料斗:將傳統(tǒng)中轉(zhuǎn)料斗進行改進,設(shè)計成扇形結(jié)構(gòu),使之與自卸車和低坍落度送料裝置相互匹配,解決自卸汽車垂直下料與水平輸送之間的過渡,減少料斗內(nèi)混凝土的殘余量。
低坍落度混凝土送料裝置:對傳統(tǒng)扒渣機大臂進行加長處理,增大了大臂覆蓋半徑,使之與9 m3料斗匹配;設(shè)計改進液壓系統(tǒng)保證設(shè)備的連續(xù)作業(yè)、操作靈活;通過加大電機功率、皮帶轉(zhuǎn)速等措施,提高設(shè)備效能。
設(shè)置隱軌支撐系統(tǒng),采用大跨度自行式整平臺車進行混凝土大面找平,兩側(cè)陰角部位采取人工刮尺找平。
①隱軌系統(tǒng):隱軌系統(tǒng)由底部支撐系統(tǒng)、頂托和刮面軌三部分組成。采用直徑28 mm的鋼筋作為底部獨立支撐,并在鋼筋頂端加工絲扣,采用套筒連接形式將頂托與底部支撐鋼筋相連,頂托采用直徑25 mm的鋼筋加工成“U”形結(jié)構(gòu),頂托側(cè)面焊接螺栓,頂托上部放置直徑60 mm的鋼管作為刮面軌,以保證支撐結(jié)構(gòu)穩(wěn)定,并實現(xiàn)隱軌高程可調(diào)節(jié)、防止上浮和方便拆卸的功能。
②大跨度自行式整平臺車:在傳統(tǒng)三輥軸基礎(chǔ)上進行技術(shù)革新,輥軸按照8.5 m長度設(shè)計,上部配置2臺電機作為驅(qū)動裝置,滾軸上部設(shè)置桁架作為操作平臺,并增加配重水箱,以防止找平過程中發(fā)生上浮。
采用汽油式抹面機分粗抹、細抹、精抹和拋光四步完成抹面。
①粗抹:在大跨度自行式整平臺車完成大面找平后,將隱軌拆除,采用原漿混凝土進行坑槽填補,采用Φ70 mm振搗棒進行振搗密實,并采用3 m刮尺進行檢查和人工找平,該工序完成后,采用帶圓盤的抹面機進行粗抹,充分將混凝土漿液提出,并將表面小石剔除,保證表面光潔度。
②細抹:當(dāng)混凝土表面開始收漿時,開始去除抹面機圓盤,采用抹面機抹刀進行細抹,并采用靠尺進行反復(fù)檢查和抹面找平,消除粗抹產(chǎn)生的印痕,保證表面平整。
③精抹:當(dāng)手指按動有微小凹印時,采用抹面機抹刀進行多次壓抹,初步達到混凝土表面光滑的目標(biāo)。
④拋光:在混凝土初凝前,采用抹面機抹刀進行反復(fù)壓抹,使混凝土表面達到細膩光滑的效果。
兩側(cè)陰角抹面機無法操作部位采取人工抹面拋光,保證表面平順光滑。
①橫向施工縫距過流面5 cm區(qū)域采用鋼絲球進行刷毛處理,防止邊角損壞。
②堵頭模板頂部采用槽鋼控制邊角收面,收面時采用槽鋼進行壓縫處理,保證施工縫收面平直。
③縱向施工縫在收倉面上部10cm處拉設(shè)墨線控制陰角部位收面高程,保證收面平直。
底板混凝土澆筑完成后采用角鋼對邊角進行保護,水平面采用土工布進行覆蓋,并在表面設(shè)置旋轉(zhuǎn)噴頭進行旋噴保濕養(yǎng)護,保證混凝土表面養(yǎng)護均勻。
(1)澆筑順序改變帶來的經(jīng)濟效益
根據(jù)溪洛渡左岸泄洪洞平洞段“先底板、再邊墻、最后頂拱”的施工經(jīng)驗,底板矮邊墻收倉面平直度難以保證,與邊墻搭接時易出現(xiàn)漏漿、砂線和錯臺等質(zhì)量缺陷;底板須作為邊頂拱襯砌施工通道,雖采取保護措施,但人為損壞仍然比較嚴重,后期缺陷修補工程量較大、費用較高。因此,白鶴灘在溪洛渡經(jīng)驗基礎(chǔ)上進行了改進,采取“先邊墻、再頂拱、最后底板”的襯砌順序,保證了邊墻一次澆筑成型,有效地解決了矮邊墻施工縫質(zhì)量缺陷問題;最后澆筑底板,起到了很好的保護作用,大幅度節(jié)約了底板保護費用,同時也大量減少了人為損壞,節(jié)約了后續(xù)缺陷修補工程量和修補費用,可大幅度節(jié)約施工成本。預(yù)計可節(jié)約底板保護費用約54.6萬元,可減少底板混凝土缺陷修補費用約65.5萬元。
(2)混凝土膠凝材料減少帶來的經(jīng)濟效益
白鶴灘與溪洛渡對比,每立方米混凝土可減少膠凝材料約27 kg,以此推算,泄洪洞上平段底板混凝土可減少膠凝材料約2718.1 t,可節(jié)約混凝土成本約108.7萬元。
同時,可降低混凝土絕熱溫升約3℃,縮短冷卻通水時間,減少冷卻通水用量約26.8萬m3,預(yù)計可節(jié)約冷卻通水成本約53.6萬元。
膠凝材料的減少還可有效減少水化熱產(chǎn)生,降低混凝土內(nèi)部最高溫度,縮小內(nèi)外溫差,減少混凝土溫度裂縫產(chǎn)生,與溪洛渡對比,裂縫可減少約40%,可節(jié)約缺陷修補費用約80萬元。
泄洪洞上平段底板體型偏差最大值8 mm,平均不平整度1.6 mm/2 m靠尺(設(shè)計值為4 mm/2 m靠尺),混凝土內(nèi)部最高溫度37.81℃(該季節(jié)設(shè)計值≤40℃)。
混凝土體型、平整度和溫控等均滿足設(shè)計技術(shù)要求,實現(xiàn)了混凝土體型精準、表面平整光滑的質(zhì)量目標(biāo),泄洪洞上平段底板混凝土澆筑完成后可形成人和物的倒影,達到 “鏡面混凝土”效果。
實踐證明,泄洪洞上平段底板采用6 m3自卸車運輸,低坍落度混凝土送料裝置+布料機方式入倉,底板設(shè)置隱軌獨立支撐系統(tǒng),采用大跨度自行式整平臺車進行混凝土找平,采用新型抹面機分粗抹、細抹、精抹和拋光四步完成抹面,混凝土內(nèi)部埋設(shè)冷卻水管通水冷卻,混凝土體型、平整度和溫控等均滿足設(shè)計技術(shù)要求,實現(xiàn)了混凝土體型精準、表面平順光滑的質(zhì)量目標(biāo)。被參建各方和質(zhì)量監(jiān)督總站稱為 “鏡面混凝土”,成為參建各方競相觀摩的樣板工作面。