盧宇明
(福建龍凈環(huán)保股份有限公司,福建龍巖 364000)
MGGH(Media Gas-Gas Heater,中間熱媒體煙氣換熱器)換熱系統(tǒng)是一種以水為載熱介質(zhì),利用前段煙氣余熱加熱后端濕煙氣的煙氣—煙氣換熱系統(tǒng),將進(jìn)入煙囪的飽和濕煙氣加熱到80 ℃以上,可消除濕煙囪排放水霧長(zhǎng)龍?jiān)斐蓢?yán)重視覺(jué)污染的危害,同時(shí)減少煙氣冷凝,大大緩解強(qiáng)酸性冷凝水對(duì)煙囪的腐蝕速度,解決煙囪的腐蝕問(wèn)題,減少維護(hù)成本,提高設(shè)備安全性。目前,我國(guó)燃煤電廠濕法煙氣脫硫工藝中,未經(jīng)濕法煙氣脫硫裝置處理前的煙氣溫度一般為(100~130)℃,經(jīng)吸收塔洗滌降溫后的煙氣溫度會(huì)降低到(47~50)℃,煙氣溫度較低,對(duì)再熱器換熱管材料的防腐要求較高。用于MGGH 再熱器的主要材料有:鋼材(如ND 鋼、316L 不銹鋼、2205 雙相不銹鋼)、氟塑料、塑鋼管、搪瓷管等,其中以鋼管換熱器使用最多,在國(guó)內(nèi)300 MW,600 MW,1000 MW 燃煤鍋爐機(jī)組均已有大量應(yīng)用。本文針對(duì)采用鋼管換熱器的再熱器的某電廠,對(duì)再熱器運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)的腐蝕問(wèn)題進(jìn)行原因分析,并提出解決方案。
該電廠煙氣再熱器布置在濕式電除塵器出口的煙道上,將吸收塔出口的凈煙氣從44.5 ℃加熱到80 ℃以上。濕式電除塵器采用板式,運(yùn)行時(shí)需要連續(xù)噴水清洗,噴淋水在濕式電除塵器下部的灰斗收集后,排至循環(huán)水箱用于噴淋。
煙氣再熱器換熱管沿?zé)煔饬飨蚍值蜏囟?、中溫段和高溫段布置。低溫段采用錯(cuò)列布置的光管換熱器,換熱器材料為雙相不銹鋼2205。高溫除鹽水率先進(jìn)入光管換熱器,快速加熱低溫?zé)煔?,與煙氣順流布置。從光管換熱器流出的除鹽水依次進(jìn)入高溫段、中溫段,與煙氣呈逆流布置,見(jiàn)圖1。中溫段換熱器材料采用316L 不銹鋼,高溫段換熱器材料采用ND(09CrCuSb)鋼,為加強(qiáng)傳熱效果,中溫段和高溫段的換熱管均采用H 形翅片管。煙氣再熱器設(shè)計(jì)參數(shù)見(jiàn)表1。
機(jī)組于2015年上半年完成了MGGH 改造,2017年初停爐檢查發(fā)現(xiàn)低溫段受熱面未發(fā)現(xiàn)腐蝕現(xiàn)象,但受熱面存在較多石膏漿液殘留物;中溫段翅片發(fā)現(xiàn)輕微腐蝕現(xiàn)象,高溫段(材料ND鋼)受熱面存在大面積翅片腐蝕現(xiàn)象,該區(qū)域大部分受熱面翅片腐蝕穿孔、碎裂、脫落及風(fēng)化(圖2),導(dǎo)致出口粉塵排放升高。
表1 再熱器設(shè)計(jì)參數(shù)
再熱器熱媒水流程為2205→ND 鋼→316L,其中沿?zé)煔饬鲃?dòng)方向布置2205換熱管12 排,316L 換熱管12 排,ND 鋼換熱管20 排。按表1 再熱器設(shè)計(jì)參數(shù),對(duì)各換熱段進(jìn)出口煙溫和水溫進(jìn)行校核,結(jié)果如表2 所示。從表中可以看出,此布置方式下,中高溫段入口煙溫59 ℃,出口水溫70 ℃,出口煙溫80 ℃,入口水溫89 ℃,中高溫段的換熱端差較小,在低負(fù)荷及冬季氣溫較低情況下,壁溫偏低,易造成腐蝕。此布置方案雖保護(hù)了低溫段2205,卻造成中高溫段換熱端差小,換熱器內(nèi)水溫較低,換熱面壁溫較低,易引起中高溫段的腐蝕。
圖2 腐蝕的翅片管
為提高再熱器中耐腐蝕性較差的中、高溫段換熱器壁溫,將換熱器中熱媒水改為純逆流方式,即熱媒水流程為ND 鋼→316L→2205,計(jì)算結(jié)果見(jiàn)表3??梢钥闯?,煙氣再熱器純逆流換熱方式下,中高溫段的出口水溫為80.3 ℃,大大提高了換熱器金屬壁溫,可有效改善腐蝕情況。
表2 煙氣再熱器各段水溫、煙溫校核(混合逆流)
濕式電除塵器采用板式,運(yùn)行時(shí)需連續(xù)噴淋,運(yùn)行噴水量與設(shè)計(jì)值偏差較大,必然導(dǎo)致煙氣中的濕度大增。由于液滴逃逸量和液滴大小與設(shè)計(jì)值有偏差,低溫段和中溫段無(wú)法將煙氣中的液滴充分蒸發(fā),導(dǎo)致大量霧滴進(jìn)入高溫段。濕式電除塵器噴淋水出于節(jié)水目的,設(shè)計(jì)及運(yùn)行過(guò)程中噴淋水循環(huán)使用,測(cè)試發(fā)現(xiàn)噴淋水pH 值為4.7 左右,遠(yuǎn)超出噴淋水正常的pH 值控制范圍(pH 值控制在7 以上)。因此,濕式電除塵器在運(yùn)行過(guò)程中產(chǎn)生大量強(qiáng)酸性霧滴,強(qiáng)酸性霧滴進(jìn)入再熱器,加劇再熱器受熱面的腐蝕。
表3 煙氣再熱器各段水溫、煙溫計(jì)算(純逆流)
經(jīng)過(guò)上述分析可知,煙氣再熱器腐蝕的主要原因是濕式電除塵器采用板式,需連續(xù)噴淋,產(chǎn)生大量的較強(qiáng)酸性的霧滴;再熱器低溫段無(wú)法快速將凈煙氣中酸性霧滴蒸干,同時(shí)由于再熱器采用混合逆流的方式,導(dǎo)致中溫段和高溫段入口水溫較低,霧滴凝結(jié)于換熱器管壁和翅片表面上,導(dǎo)致中溫段和高溫段產(chǎn)生腐蝕。因此解決ND 鋼換熱管腐蝕主要從降低進(jìn)入中、高溫段煙氣中的霧滴含量,改善中、高溫段內(nèi)部熱媒水運(yùn)行參數(shù)和提高換熱管的耐腐蝕性能等方面入手。濕式電除塵器可采取在出口加設(shè)除霧器等手段降低霧滴含量,本文針對(duì)再熱器提出3 種解決方案。
(1)將再熱器熱媒水流程改為ND 鋼→316L→2205;對(duì)已腐蝕的再熱器ND 鋼模塊采用噴涂防腐處理,提高其抗腐蝕能力。
鑒于ND 鋼翅片腐蝕嚴(yán)重,存在風(fēng)化、脫落現(xiàn)象,對(duì)機(jī)組粉塵排放指標(biāo)存在較大隱患。采用一種再熱器防腐處理方案,主要防腐材料為一種聚合物涂層材料。聚合物涂層特點(diǎn):可在金屬底材低表面處理或手工處理達(dá)ST2.0 級(jí),附著力可達(dá)≥15 MPa;導(dǎo)熱系數(shù)8.34 W/(M.K),對(duì)再熱器換熱效率影響很小,涂刷前后總傳熱系數(shù)相差<5%;耐化學(xué)介質(zhì)腐蝕性較好。
(2)將再熱器熱媒水流程改為ND 鋼→316L→2205;在再熱器入口加裝蒸汽快熱段;同時(shí)為保證換熱器整體使用性能及壽命,將高溫段更換為新的ND 鋼換熱器。
加裝蒸汽快速加熱段是目前防止煙氣再熱器腐蝕的主流手段,在煙氣再熱器前利用高溫的輔助蒸汽(蒸汽壓力>0.8 MPa,溫度>300 ℃)快速將煙氣中的液滴蒸干,從而對(duì)后續(xù)換熱管起到保護(hù)作用。
(3)將再熱器熱媒水流程改為ND 鋼→316L→2205;將再熱器中溫段和高溫段更換為新的2205 不銹鋼翅片管換熱器,提高換熱器耐腐蝕性,。
根據(jù)該廠實(shí)際運(yùn)行情況,316L 和ND 鋼均有不同程度的腐蝕,而2205 光管段完好,因此可以將腐蝕的換熱管更換成2205材料的翅片管,從根本上解決腐蝕問(wèn)題。
3 種方案均可解決再熱器腐蝕問(wèn)題。其中方案一的初投資最小,工程改造量??;方案三安全性最高,抗腐蝕性能強(qiáng),但投資較大;方按二費(fèi)用較方案一高,但再熱器入口增加快熱段,應(yīng)用案例較多,效果明顯,同時(shí)將高溫段更換為全新ND 鋼,可延長(zhǎng)再熱器使用壽命,避免已腐蝕的再熱器ND 鋼段的泄漏。綜合考慮改造效果、投資費(fèi)用、換熱器整體使用壽命及安全性,推薦采用方案二。鑒于方案二費(fèi)用較高,根據(jù)資金情況,可先實(shí)施方案一。
該廠采用方案一對(duì)再熱器進(jìn)行改造,改造后測(cè)試結(jié)果表明,再熱器出口煙溫與改造前有約2 ℃的升幅,再熱器出口粉塵排放降低,運(yùn)行至今排放穩(wěn)定,解決了再熱器換熱管腐蝕尤其是ND 鋼翅片腐蝕導(dǎo)致排放升高問(wèn)題。
分析MGGH 再熱器腐蝕原因,提出解決再熱器腐蝕措施,為解決再熱器腐蝕提供了參考。由于各機(jī)組工況不同,再熱器材料選用也不相同,但再熱器腐蝕都可以從降低進(jìn)入中、高溫段煙氣中的霧滴含量,提高管壁溫度,提高換熱器材料等方面入手。