王 勇,許子錚
(1.山鋼萊蕪分公司銀山型鋼煉鐵廠,山東萊蕪 271104;2.山東交通學(xué)院國際教育學(xué)院,山東濟(jì)南 250357)
山鋼萊蕪分公司銀山型鋼煉鐵廠2 座1880 m3高爐經(jīng)過十幾年的使用,槽上設(shè)備逐漸老化,已不適應(yīng)目前快節(jié)奏生產(chǎn)需求。
(1)高爐產(chǎn)能近幾年不斷提升,槽上設(shè)備原有運(yùn)載能力跟不上高爐需求。2 座1880 m3高爐目前日產(chǎn)合計(jì)近萬噸,槽上負(fù)責(zé)供應(yīng)焦炭及球團(tuán)、塊礦的G3 帶每天需運(yùn)行20.2 h,G4 帶需運(yùn)行17.4 h。加上等待時(shí)間、堵漏斗清料時(shí)間、切換料線時(shí)間,已無法滿足高爐的正常上料供應(yīng)和設(shè)備檢查維護(hù)要求。
(2)設(shè)備老化。①卸料車車體變形,輸送帶在料車上左右跑偏,造成鋼絲帶磨邊、撕邊、露鋼絲等,更換鋼絲帶使生產(chǎn)成本超支;②料倉格柵磨損嚴(yán)重。格柵一般采用角鋼V 字形焊接在倉壁兩側(cè)預(yù)埋件的方式,由于上料時(shí)間緊張,維修困難,格柵缺失較多,對(duì)崗位工安全及設(shè)備都存有較大隱患;③料車翻板磨損嚴(yán)重,由于1880 槽上給2 座高爐供料,給1#高爐打料時(shí),翻板不能漏粉料到2#高爐皮帶,以防粉料入倉,給2#高爐順行造成影響,目前只能通過翻板兩側(cè)焊筋板方式防止漏料,但效果不好,經(jīng)常需要維修。
1880 槽上G3 帶寬由1000 mm 拓寬至1200 mm,并對(duì)機(jī)頭驅(qū)動(dòng)裝置、料車、皮帶機(jī)架等同步改造,改造后皮帶運(yùn)載能力由600 t/h 提至1000 t/h(塊礦料流達(dá)到700 t/h 時(shí),瞬時(shí)料流超過900~1000 t/h 時(shí),皮帶不撒料、不壓料),改造前后設(shè)備參數(shù)見表1。
表1 G3 帶改造前后設(shè)備參數(shù)
(1)針對(duì)料車翻板磨損造成漏料的問題,在料車倉壁增加密封條(圖1)。
圖1 料車倉壁增加密封條
(2)料車滾筒由3 個(gè)(Φ1000,Φ800,Φ219)滾筒組成,優(yōu)化為2 個(gè)Φ1000 滾筒,降低料車總體高度,減小皮帶過料車時(shí)的張力,減輕皮帶過料車懸空現(xiàn)象。料車改造前后見圖2。
圖2 料車改造
(3)針對(duì)料車皮帶懸空跑偏而延長(zhǎng)的料車車架,由于力矩過大,長(zhǎng)期使用中車架變形問題,選用大一號(hào)加厚槽鋼做料車車架,并將最東側(cè)料車車輪位置往東調(diào)整一段距離。
圖3 改造前后料車車架
針對(duì)槽上料倉格柵磨損情況采取優(yōu)化設(shè)計(jì)。改造前料倉格柵由普通角鋼呈V 字形焊接在倉壁兩側(cè)預(yù)埋件上,改為倉壁打M12×100膨脹螺栓,固定好卡槽零件,格柵主材采用12 kg輕軌,放在卡槽內(nèi),更換時(shí)取出即可,縮短維修時(shí)間,格柵壽命也比改造前延長(zhǎng)很多。
圖4 料倉格柵改造前后
1880 槽上設(shè)備優(yōu)化設(shè)計(jì),完成了槽上料車、槽上料倉格柵、槽上皮帶擴(kuò)容等多項(xiàng)改造,改造后可以滿足目前高爐快節(jié)奏生產(chǎn)需求。