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        提高M(jìn)PS 型中速磨煤機(jī)效率分析及解決方案

        2019-10-26 00:57:02晉,趙
        設(shè)備管理與維修 2019年13期
        關(guān)鍵詞:能力

        古 晉,趙 波

        (首鋼京唐鋼鐵聯(lián)合有限責(zé)任公司煉鐵部,河北唐山 063200)

        0 引言

        某公司高爐于2009 年投產(chǎn),高爐制粉系統(tǒng)中速磨運(yùn)行已經(jīng)有10 年之久,存在主要問(wèn)題是中速磨系統(tǒng)制粉出粉能力不足,制約高爐噴煤水平進(jìn)一步提高。

        為了保證高爐的煤粉供應(yīng)充足,在最初設(shè)備選型時(shí),要求單臺(tái)中速磨的設(shè)計(jì)出粉能力≥75 t/h,兩臺(tái)中速磨制粉能力≥150 t/h,理論上足夠滿足高爐需求。但就目前實(shí)際運(yùn)行情況看,單座高爐的制粉系統(tǒng)的正常制粉能力在160 t/h 左右,合格干燥煤粉的出粉量為(110~130)t/h,與高爐當(dāng)前噴煤量要求相比,略有富裕量。但若考慮到設(shè)備故障檢修和高爐噴煤量水平的進(jìn)一步提高空間,中速磨的制粉能力將成為制約高爐噴煤水平的進(jìn)一步提高最主要的因素。

        1 MPS 型中速磨煤機(jī)的結(jié)構(gòu)和工作原理

        MPS 磨煤機(jī)的3 個(gè)磨輥呈120°均勻分布,3 個(gè)輥?zhàn)又g的相對(duì)位置是固定,且被轉(zhuǎn)動(dòng)的磨盤帶動(dòng),繞各自軸心旋轉(zhuǎn)滾動(dòng)在磨盤上,磨碎所需要的壓力通過(guò)液壓缸作用在加載架上,加載力的大小可以根據(jù)需要設(shè)定加載壓力。原煤通過(guò)中速磨煤機(jī)上部的落煤管進(jìn)入磨煤機(jī)中,隨著原煤的不斷供給,不斷有煤涌入中速磨磨盤中心,磨盤在減速機(jī)的驅(qū)動(dòng)下轉(zhuǎn)動(dòng),離心力使中心堆積的煤均勻的進(jìn)入磨盤軌道中。

        原煤的碾磨和干燥同時(shí)進(jìn)行。在磨輥的作用下,被粉碎到一定細(xì)度的原煤借助磨盤轉(zhuǎn)動(dòng)產(chǎn)生的離心力向外滑動(dòng),熱氣從隨磨盤一起轉(zhuǎn)動(dòng)的動(dòng)噴嘴環(huán)以(70~90)m/s 速度均勻進(jìn)入磨盤周圍,將經(jīng)過(guò)碾磨的原煤烘干并輸送至磨機(jī)上部的分離器。當(dāng)物料上升到分離器區(qū)域時(shí)粗細(xì)物料被分開,合格粒度煤粉被氣流繼續(xù)帶出磨機(jī),不合格的粗料重新返回磨盤進(jìn)行碾磨。難以破碎的異物如石子煤、鐵塊等,熱氣流不能吹走,它們通過(guò)噴嘴環(huán)落入磨機(jī)下部的熱空氣室中,經(jīng)刮板機(jī)構(gòu)將其刮入排渣箱中,定期排到磨煤機(jī)外部。

        2 中速磨煤機(jī)出粉能力提高的改造方案

        在煤質(zhì)一定的條件下,磨煤機(jī)的最終實(shí)際出粉能力,主要是由碾磨出粉能力、熱風(fēng)干燥出粉能力、分離器選粉能力等3 個(gè)因素中能力最低的一個(gè)因素決定的。而通常情況下,往往碾磨出粉能力是3 個(gè)因素中能力最低的一個(gè),也就是說(shuō),碾磨出粉能力是最終實(shí)際出粉能力的制約因素。某公司磨煤機(jī)的情況也是如此。因此,磨煤機(jī)的出粉能力改造,主要針對(duì)碾磨出粉能力進(jìn)行。要想從碾磨出粉能力上進(jìn)行改造升級(jí),通過(guò)研究得出3 方面結(jié)論。

        (1)提高磨盤轉(zhuǎn)速。MPS-HP-Ⅱ型磨煤機(jī)是在德國(guó)Babcock公司MPS 型磨煤機(jī)基礎(chǔ)上,經(jīng)過(guò)不斷改進(jìn)和優(yōu)化發(fā)展出來(lái)的。其中一項(xiàng)重要改進(jìn)就是通過(guò)提高磨盤轉(zhuǎn)速來(lái)提高磨煤機(jī)的碾磨出粉能力,再對(duì)磨煤機(jī)的輥套、襯板、機(jī)殼、分離器等其他部件進(jìn)行一系列優(yōu)化改進(jìn),最后成為定型產(chǎn)品。

        MPS-HP-Ⅱ型磨煤機(jī)在老的MPS 型磨煤機(jī)基礎(chǔ)上,將磨盤轉(zhuǎn)速提高約24%,鑒于此,某公司磨煤機(jī)碾磨出粉能力提高,考慮進(jìn)一步提高磨盤轉(zhuǎn)速來(lái)提高碾磨出粉能力不具備理論可操作性。

        (2)增加磨輥數(shù)量。根據(jù)MPS-HP-Ⅱ型磨煤機(jī)的結(jié)構(gòu)和運(yùn)行原理,MPS 磨煤機(jī)的3 個(gè)磨輥呈120°均勻分布,3 個(gè)輥?zhàn)又g的相對(duì)位置是固定,且被轉(zhuǎn)動(dòng)的磨盤帶動(dòng),繞各自軸心旋轉(zhuǎn)在磨盤上滾動(dòng)。要想從增加磨輥的角度去提高碾磨出粉能力,一是設(shè)計(jì)理念上將完全背離Babcock 公司理念,暫無(wú)可參照的經(jīng)驗(yàn);二是原有中速磨結(jié)構(gòu)型式將要徹底改變,成本巨大,不可行。

        (3)對(duì)磨輥及磨盤尺寸結(jié)構(gòu)上做一定調(diào)整。對(duì)磨輥及磨盤尺寸結(jié)構(gòu)上做一定調(diào)整,改動(dòng)較小,僅需要考慮中架體內(nèi)部的空間尺寸范圍。通過(guò)計(jì)算驗(yàn)證,這一調(diào)整改造,在行業(yè)上已經(jīng)有很多改造案例,有理論依據(jù),實(shí)施起來(lái)具備可操作性。因此,最終確定對(duì)磨輥及磨盤尺寸結(jié)構(gòu)上進(jìn)行改造,來(lái)提高碾磨出粉能力。

        在煤質(zhì)一定的條件下,磨煤機(jī)的碾磨出粉能力主要是由處于碾磨區(qū)域的煤層面積、煤層所受的壓力、壓力的作用角度以及旋轉(zhuǎn)風(fēng)場(chǎng)的形態(tài)和風(fēng)速等因素決定的。因此,改造主要圍繞上述因素展開,同時(shí),保證不改變磨煤機(jī)的主體結(jié)構(gòu),只在中架體范圍內(nèi)進(jìn)行改造。具體技術(shù)方案如下。

        2.1 固定碾磨角度

        磨煤機(jī)在運(yùn)行時(shí),碾壓角度的變化對(duì)磨煤機(jī)出粉能力有很大的影響。我國(guó)在引進(jìn)國(guó)外的磨煤機(jī)技術(shù)時(shí),碾磨角度對(duì)出粉能力的影響沒(méi)有引起設(shè)計(jì)者足夠的重視,因此,磨煤機(jī)內(nèi)輥架與壓架(三角架)之間的連接是采用可靠性相對(duì)更好、但角度控制能力相對(duì)比較差的輥軸連接方式。在磨煤機(jī)運(yùn)行時(shí),壓架在加載油缸的帶動(dòng)下,產(chǎn)生向下的壓力,與輥軸連接,磨煤機(jī)設(shè)計(jì)的15°碾壓角會(huì)發(fā)生變化,經(jīng)常出現(xiàn)角度增大的現(xiàn)象。角度增大會(huì)使有效碾磨區(qū)減小,出粉能力降低,襯瓦不應(yīng)磨損的上沿會(huì)嚴(yán)重磨損,輥套磨損區(qū)域向?qū)ΨQ中心部位移動(dòng)。某公司的磨煤機(jī)也存在上述現(xiàn)象。如輥架與壓架連接采用鉸軸裝置的方式連接,則可以有效控制碾壓角度,而且可靠性上也不存在問(wèn)題。

        2.2 增加碾磨面積

        提高碾磨面積就是要將輥套,襯板的外形尺寸及碾磨曲線進(jìn)行重新設(shè)計(jì),以盡可能延長(zhǎng)燃煤從落煤管落入磨煤機(jī)后切向甩出的過(guò)程中通過(guò)碾磨區(qū)域的路徑,從而增加其脫離碾磨區(qū)域前被碾磨的次數(shù),增加其達(dá)到粒度要求并被旋轉(zhuǎn)風(fēng)場(chǎng)攜帶通過(guò)分離器被送出的幾率。

        增加碾磨面積涉及到輥套、襯瓦、磨盤及噴嘴的更改設(shè)計(jì)。為最大限度利用現(xiàn)有設(shè)備部件,以盡可能降低改造費(fèi)用,更改后的設(shè)計(jì)以現(xiàn)有的磨輥輥芯為基準(zhǔn)點(diǎn),既在保留現(xiàn)有的磨輥輥芯前提下設(shè)計(jì)輥套,在此前提下最大限度提高輥套的碾磨面積。完成輥套設(shè)計(jì)后,匹配襯瓦及磨盤的設(shè)計(jì),新磨盤的設(shè)計(jì)須保證與傳動(dòng)盤接口的匹配以及與加載拉桿長(zhǎng)度的匹配。同時(shí),為降低將來(lái)可能的備件更換費(fèi)用,將磨盤重新設(shè)計(jì)為托盤底座與托盤兩部分。

        更改設(shè)計(jì)后,碾磨曲線由683 mm 提高到731 mm,提高了7%。碾磨曲線的出粉能力系數(shù)為1.06,更改設(shè)計(jì)后,理論出粉能力為1.07×1.06=1.13,即理論出粉能力可提高約13%,根據(jù)經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù),磨煤機(jī)的實(shí)際出粉能力可提高10%~12%。

        2.3 優(yōu)化噴嘴結(jié)構(gòu)

        磨盤外形尺寸改變后,噴嘴必須進(jìn)行相應(yīng)改變。同時(shí)由于磨煤機(jī)出粉能力提高,所需一次風(fēng)量及風(fēng)速也需相應(yīng)增加,因此,必須對(duì)噴嘴進(jìn)行重新設(shè)計(jì)。同時(shí)由于原噴嘴結(jié)構(gòu)存在一定的技術(shù)不合理性,因此,在本次改造過(guò)程中,對(duì)噴嘴結(jié)構(gòu)、制造工藝和材料也進(jìn)行優(yōu)化,既更改為結(jié)構(gòu)更合理、運(yùn)行更可靠的鑄鋼動(dòng)靜環(huán)結(jié)構(gòu)。改造前后磨輥現(xiàn)場(chǎng)裝配如圖1 所示。

        圖1 中速磨煤機(jī)磨輥輥架裝配圖

        2.4 改造后運(yùn)行結(jié)果

        改造完成后,對(duì)中速磨進(jìn)行試運(yùn)行,對(duì)中速磨進(jìn)行逐步加載。在整體運(yùn)行動(dòng)態(tài)方面,中速磨運(yùn)行平穩(wěn),無(wú)明顯振動(dòng),噪聲也較改造前明顯減小。在出粉能力方面,有了一定加強(qiáng),要想了解具體效果需要進(jìn)行一段時(shí)間的調(diào)整和參數(shù)優(yōu)化。

        3 中速磨煤機(jī)輥架的力學(xué)仿真分析

        3.1 仿真對(duì)象的確定

        本次固定碾磨角度的改造是將原來(lái)的輥軸連接改為鉸軸連接,在角度控制上鉸軸連接比輥軸連接具備天生的優(yōu)點(diǎn),但在強(qiáng)度上相對(duì)較弱。此次改造備件在設(shè)計(jì)時(shí)設(shè)備制造商僅是根據(jù)經(jīng)驗(yàn)來(lái)進(jìn)行,并未對(duì)鉸軸連接的可靠性進(jìn)行建模仿真分析。因此,本次研究重點(diǎn)選擇鉸軸輥架連接這個(gè)裝置來(lái)進(jìn)行建模仿真分析,來(lái)進(jìn)一步驗(yàn)證其可靠性。

        加載架為三角形,由3 個(gè)液壓缸對(duì)3 個(gè)磨輥進(jìn)行加載,鑒于對(duì)稱性和等工況,對(duì)分析對(duì)象模型做簡(jiǎn)化處理,即對(duì)單個(gè)磨輥加載受力情況進(jìn)行仿真研究。

        3.2 改造后的輥架組件的仿真分析

        (1)三維建模。在invetor 軟件中,根據(jù)實(shí)際圖紙尺寸,分別對(duì)磨輥支架、鉸軸、鉸軸座、卡板等部件進(jìn)行立體建模,并組裝裝配成一個(gè)整體。在ANSYS 軟件中,對(duì)輥架模型進(jìn)行網(wǎng)格劃分,并對(duì)輥架組件邊界條件進(jìn)行設(shè)定。

        (2)仿真計(jì)算。選擇2 種工況進(jìn)行計(jì)算。工況Ⅰ:正常工作(穩(wěn)定工作載荷、工作壓力8 MPa);工況Ⅱ:特殊工況(磨輥軸承故障爆死、最大工作壓力11 MPa)。針對(duì)輥架及鉸軸裝置,為了更好的分析模型應(yīng)力應(yīng)變,選取5 個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)(A:鉸軸支座、B:鉸軸支座螺栓、C:磨輥支架耳軸、D:磨輥支架、E:鉸軸),如圖2 所示,仿真數(shù)據(jù)見表1。

        3.3 仿真結(jié)果分析

        本次仿真分析以改造后的鉸軸輥架連接這個(gè)裝置為研究對(duì)象,結(jié)合兩種工況,最大應(yīng)力值為各部件最大應(yīng)力值168 MPa,均遠(yuǎn)小于材料許用應(yīng)力值320 MPa,仿真結(jié)果表明,改造后的結(jié)構(gòu)強(qiáng)度完全滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求。

        圖2 各關(guān)鍵點(diǎn)位置示意圖

        表1 控制點(diǎn)應(yīng)力、應(yīng)變及位移值

        4 中速磨改造后的運(yùn)行試驗(yàn)效果對(duì)比分析

        3#中速磨改造完成試運(yùn)行正常后,技術(shù)人員對(duì)3#中速磨機(jī)進(jìn)行了最大出粉能力調(diào)整試驗(yàn)。同時(shí),為了方便進(jìn)行對(duì)比試驗(yàn),更好地反映改造前后對(duì)比效果,技術(shù)人員選擇2#中速磨機(jī)進(jìn)行了對(duì)比調(diào)整試驗(yàn)(改造前的4 臺(tái)中速磨的工況相同)。

        4.1 試驗(yàn)煤性質(zhì)

        HGI56~62;Mt=11.23%~13.75%;Aar=14.14%~28.18%。

        4.2 試驗(yàn)方案

        分離器試驗(yàn)轉(zhuǎn)速的選定:結(jié)合歷史運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),分離器轉(zhuǎn)速在85 r/min 時(shí),煤粉粒度能達(dá)到生產(chǎn)要求,因此在此次試驗(yàn)調(diào)整中,2 臺(tái)磨分離器均選定85 r/min 轉(zhuǎn)速作為試驗(yàn)轉(zhuǎn)速。

        加載壓力的選定:為了得出中速磨不同負(fù)荷下的運(yùn)行參數(shù),選取9 種工況進(jìn)行調(diào)整試驗(yàn),作用力在(6~10)MPa,每種工況相差0.5 MPa。

        在工藝調(diào)整試驗(yàn)中,以磨入口風(fēng)壓(-1.1~-0.9)kPa、磨出口溫度80 ℃左右、煤粉粒度R200 不小于80%為控制目標(biāo),對(duì)磨出口靜壓、磨煤機(jī)風(fēng)量、磨入口溫度進(jìn)行匹配調(diào)整,保證不堵煤、不吐煤、不產(chǎn)生異常劇烈振動(dòng)的條件下,試驗(yàn)?zāi)ッ簷C(jī)最大出粉能力。

        4.3 試驗(yàn)結(jié)果

        在對(duì)2#中速磨煤機(jī)調(diào)整試驗(yàn)中,當(dāng)加載力提高到9 MPa 以上時(shí),磨機(jī)出現(xiàn)吐煤情況,因此,不再繼續(xù)進(jìn)行2#中速磨煤機(jī)的加載力升高試驗(yàn)。在對(duì)3#中速磨煤機(jī)調(diào)整試驗(yàn)中,當(dāng)加載力提高到9.5 MPa 以上時(shí),振動(dòng)加劇,對(duì)壓力也不再進(jìn)行提高。

        4.4 結(jié)論及建議

        (1)磨制當(dāng)前煤種,3#磨煤機(jī)的碾磨出粉能力水平明顯優(yōu)于2#磨煤機(jī),出粉能力提高平均水平為13%左右。由仿真軟件得出2#磨煤機(jī)的加載力—出粉能力擬合方程:y=9.5x-0.821,3#磨煤機(jī)的加載力—出粉能力擬合方程:y=11.24x-11.60,表明改造后中速磨煤機(jī)性能改善明顯,出粉能力提高最大約14%。

        (2)3#磨煤機(jī)正常運(yùn)行時(shí)排渣量極少,堵磨時(shí)渣量較多,說(shuō)明改造后的風(fēng)環(huán)效率增加明顯。

        (3)對(duì)比2#磨煤機(jī),類似工況下,3#磨煤機(jī)正常運(yùn)行時(shí),振動(dòng)降低,噪聲減小,運(yùn)行相對(duì)更平穩(wěn)。說(shuō)明輥架與壓架連接采用鉸軸裝置的方式,角度控制能力優(yōu)越,避免了輥軸連接方式中,磨輥擺動(dòng)角度增大,碾磨時(shí)磨輥磨損磨瓦上沿帶來(lái)的附加振動(dòng)及額外磨損。同時(shí),采用鉸軸裝置的方式,碾壓角固定不變,碾磨元件的有效碾磨區(qū)穩(wěn)定,對(duì)出粉能力提高也有一定貢獻(xiàn)。

        5 結(jié)論

        中速磨煤機(jī)出粉能力的提高來(lái)自3 個(gè)方面。固定碾磨角度:由于碾磨角度被固定死,不再大角度擺動(dòng),中速磨有效碾磨區(qū)能持續(xù)保持最大的配合,因而有助其出粉能力的提高和穩(wěn)定。增加碾磨面積:磨輥磨盤碾磨配合面的增加,增加了燃煤從落煤管落入磨煤機(jī)后切向甩出的過(guò)程中通過(guò)碾磨區(qū)域的路徑,增加其脫離碾磨區(qū)域前被碾磨的次數(shù),增加其達(dá)到粒度要求并被旋轉(zhuǎn)風(fēng)場(chǎng)攜帶通過(guò)分離器被送出的幾率。優(yōu)化噴嘴結(jié)構(gòu):形成螺距更小的比較完善的旋轉(zhuǎn)風(fēng)場(chǎng),提高攜粉能力,將碾磨后達(dá)到粒度要求的煤粉盡可能多的送入分離器,降低循環(huán)倍率,提高了出粉能力。

        利用有限元對(duì)改造的輥架結(jié)構(gòu)做了進(jìn)一步強(qiáng)度分析,仿真結(jié)果表明改造后的輥架結(jié)構(gòu)強(qiáng)度上完全滿足使用要求。通過(guò)對(duì)改造的中速磨煤機(jī)進(jìn)行調(diào)整試驗(yàn)運(yùn)行,運(yùn)用統(tǒng)計(jì)分析工具和對(duì)比分析法,得出了改造后出粉能力提高14%的結(jié)論。通過(guò)對(duì)中速磨煤機(jī)改造前后能耗進(jìn)行對(duì)比計(jì)算,結(jié)果顯示改造后減速機(jī)能耗明顯降低。當(dāng)前,我國(guó)的經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展,與此同時(shí),我國(guó)制粉行業(yè)的也取得了突飛猛進(jìn)的發(fā)展。為了能夠適應(yīng)行業(yè)發(fā)展需求,作為設(shè)備管理者,必須深入研究相關(guān)理論計(jì)算及分析,不斷優(yōu)化設(shè)計(jì)改造方案,將設(shè)備效能最大發(fā)揮,為企業(yè)貢獻(xiàn)最大的經(jīng)濟(jì)效益。

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