董國節(jié),吳 金,池 成
(中車戚墅堰機車車輛工藝研究所有限公司,江蘇常州 213011)
推桿回火爐用于回火或結(jié)合氣體滲碳和光亮淬火爐預熱。它們適用于溫度加熱至750 ℃。這種回火爐具有高溫、中溫、低溫回火功能,這臺設備最大的優(yōu)點是,可以氣氛保護回火,防止工件氧化,并配有快速降溫功能,工藝執(zhí)行效率較高。
正常升溫保溫階段回火爐冷卻裝置在爐膛外部,執(zhí)行快速降溫工藝時,冷卻裝置通過升降氣缸下降至爐膛內(nèi)部,向冷卻裝置管路內(nèi)通入冷卻水將爐內(nèi)溫度帶走,從而達到降溫的效果。
一般應用到快冷工藝的溫度都比較高(400~650)℃,降溫時,冷卻裝置下降到爐膛內(nèi)部,直到爐膛內(nèi)部溫度降到200 ℃左右,再上升返回爐膛外部,對于冷卻裝置來說長期處于高溫下工作,冷卻裝置內(nèi)水管易結(jié)垢、降溫效果逐漸降低,導致事態(tài)的惡性循環(huán),加速了冷卻裝置管道老化變形,引起內(nèi)部管路變形、脫焊、開裂等,最終冷卻裝置漏水損壞,整形補焊或者報廢。
在冷卻裝置損壞的同時,會導致兩臺循環(huán)系統(tǒng)的電機內(nèi)部進水,必須要更換電機軸承,同時還需進行烘爐浪費能耗,對于工件產(chǎn)品質(zhì)量的影響就是產(chǎn)品有銹斑,氧化嚴重,導致產(chǎn)品返工、返修。
設備廠家在設備的回水管路上安裝一個指針式溫度計觀察溫度,同時在回水管路上安裝了1 套丹佛斯自控式膨脹閥,通過檢測回水的溫度來控制進水量的大小。但經(jīng)過幾年的使用,故障點頻發(fā)于此,膨脹閥的傳感器位置安裝在一個長方形的器皿內(nèi),回水從下而上再會到集水箱,導致大量的沉淀物堆積在底部造成管路堵塞。
每次設備冷卻裝置故障,回水口會聚集大量蒸汽,現(xiàn)場非常危險,對于生產(chǎn)現(xiàn)場也是極大的破壞,由于全是水蒸氣維修難度、危險系數(shù)都很大,有時必須停爐降溫才可以維修,造成能耗浪費。再一方面由于備件價格貴、工藝要求高、制作周期長,導致設備長時間停機,影響生產(chǎn)計劃。
對冷卻裝置損壞的原因進行分析:對損壞的冷卻裝置內(nèi)的循環(huán)水管進行切割檢查,發(fā)現(xiàn)內(nèi)部水堿較多。導致管內(nèi)的通流面積變小,降低了冷卻性能,從而惡性循環(huán)。根據(jù)多次維修的經(jīng)驗,回水管路設計存在一定問題,經(jīng)常造成回水堵塞,導致冷卻水循環(huán)系統(tǒng)不能正常循環(huán)冷卻,回水有蒸汽必須停爐降溫對管路疏通,造成停機維修。
針對以上兩點問題進行改造,第一點對于水堿的問題,不能根除但可以控制水堿的滋生速度,在回水管路加裝溫度傳感器(PT100),在PLC 硬件上加模擬量模塊,修改PLC 程序,在觸摸屏上組態(tài)監(jiān)控與設置功能。在執(zhí)行快冷工藝時,根據(jù)回水的溫度來控制冷卻裝置應該處在合適的位置。
當在運行降溫工藝時,水溫低于35 ℃冷卻裝置下降至爐膛內(nèi)部,當水溫超過75 ℃時,冷卻裝置返回爐外自身完成冷卻,當冷卻裝置溫度降至35 ℃時再次下降到爐膛內(nèi)部,就這樣循環(huán)動作,直到工藝結(jié)束循環(huán)動作停止,這樣可以改善冷卻裝置的工作環(huán)境,減少水堿的滋生,提高使用壽命。第二點回水管路存在設計缺陷,導致水中的殘渣囤積在膨脹閥探頭處造成回水流量不足,要進行改造,將原本的膨脹閥拆除,改為直通管路,在管路的側(cè)面加裝PT100 熱電阻進行測溫。
第一步選擇一臺回火爐進行改造測試,看是否能達到降溫工藝要求。
(1)對供水方式進行改造,在非降溫階段,向冷卻裝置內(nèi)部通入少量的冷卻水讓冷卻裝置維持在較低的溫度,開始執(zhí)行降溫工藝時,打開電磁閥,通入大流量的水進行快速冷卻降溫。
(2)回水管路改造,將原本的膨脹閥拆除,改為直通減少回水阻力,并添加PT100 熱電阻作為回水溫度檢測。
(3)增加西門子PLC 模擬量模塊,與原本的PLC 等組件建立聯(lián)系。
(4)電磁閥和熱電阻,電路的鏈接,模擬量模塊電源、熱電阻等控制信號線的鋪設。
(5)對PLC 的硬件進行組態(tài),對現(xiàn)有的PLC 程序進行修改,組態(tài)觸摸屏控制與顯示界面。
(6)對程序進行調(diào)試,升溫熱爐調(diào)試,調(diào)整溫度區(qū)間最終要達到降溫的工藝要求。
圖1 改造總體示意圖
總體示意如圖1 所示,改造后對冷卻裝置回水溫度的有效控制,由于不會出現(xiàn)蒸汽,車間現(xiàn)場生產(chǎn)現(xiàn)場得到了很好的控制,原本設備周邊經(jīng)常積水,并且蒸汽對設備的油漆造成了破壞,現(xiàn)在這些問題一并解決。原本設備出現(xiàn)故障后,回水管內(nèi)排出的全是蒸汽,非常危險,由于蒸汽的壓力及溫度較高,維修難度危險系數(shù)極高,對現(xiàn)場的工作操作人員也是種較大的安全隱患,改造后杜絕的以上問題。
冷卻裝置由于堵塞或回水不足、溫度高等問題,產(chǎn)品降溫達不到工藝要求,還需要返工造成能源能耗的嚴重浪費,現(xiàn)在回水溫度超過設定的上限溫度,冷卻裝置就自動上升到爐膛外部,可得到快速冷卻,有效地保護了冷卻裝置,冷卻裝置內(nèi)管路變形量也得到控制,管壁上水堿的滋生得到減緩,從而提高了冷卻裝置的使用壽命。
每臺冷卻裝置的穩(wěn)定運行直接影響到2 臺電機的使用狀況,改造前冷卻裝置一旦漏水,電機軸承內(nèi)部就會有水滲入,導致電機軸承損壞,需要更換軸承。現(xiàn)在冷卻裝置的穩(wěn)定運行同時保證了電機的正常使用,降低了停機時間和維修費用。
通過這次改造,參與的維修人員專業(yè)技能得到提高,掌握較為前端的專業(yè)知識,并得到成功應用。整個改造時間緊迫,每臺設備改造都必須加班加點完成,磨練了維修人員堅定的意志,振奮了維修人員拼搏向上、努力創(chuàng)新的精神。