馬淑芝
(大慶油田天然氣分公司油氣加工六大隊,黑龍江大慶 163000)
塔底型號CAM3/5+6,泵排量10.36 m3/h,揚(yáng)程316 m。2006年11 月投產(chǎn)使用,12 月28 日17:00,泵運(yùn)行過程中自動停泵,到現(xiàn)場檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,對配電系統(tǒng)及電機(jī)進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)泵保護(hù)跳車,電機(jī)絕緣歸零,泵無法運(yùn)行,初步判斷電機(jī)線圈燒損。至發(fā)生故障為止,泵累計運(yùn)行684 h。針對泵在投用很短的時間內(nèi)就發(fā)生故障的現(xiàn)象,從以下幾方面影響因素進(jìn)行了調(diào)查分析,并逐一確認(rèn)。
(1)泵十一級葉輪出口側(cè)磨損嚴(yán)重,高壓段軸承固定部件損壞(轉(zhuǎn)動部件未損壞),推力盤損壞,而低壓段軸承、推力盤并沒損壞。
(2)由于塔釜液位有低報警,泵出口有調(diào)節(jié)閥控制塔液位,泵不會出現(xiàn)塔液位低,泵抽空現(xiàn)象。泵出口有一手動閥進(jìn)行回流調(diào)節(jié),回流至塔釜泵入口側(cè),閥門全開,主要調(diào)節(jié)塔溫,泵入口溫度可以保證以設(shè)計范圍內(nèi)。
(3)T30 溫度保護(hù)器在自動停泵前一直投用,廠家提供的T30 溫度保護(hù)器,目前未進(jìn)行過調(diào)整,泵首次安裝試運(yùn)為水運(yùn),由廠家技術(shù)人員到現(xiàn)場負(fù)責(zé)調(diào)試,但目前保護(hù)設(shè)定值經(jīng)現(xiàn)場確認(rèn)為80 ℃(廠家設(shè)定),遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出泵運(yùn)行工況條件要求。
(4)泵入口過濾器為60 目籃式過濾器,可以滿足泵運(yùn)行工作需要。檢查入口過濾器未發(fā)現(xiàn)雜質(zhì),入口濾網(wǎng)未損壞。
(5)泵運(yùn)行狀態(tài)為連續(xù)運(yùn)行,自2006 年11 月30 日運(yùn)行至12 月28 日自動停泵。
(6)到現(xiàn)場檢查泵發(fā)生故障近一段時間的相關(guān)記錄報表,情況為:產(chǎn)輕量較以前沒有變化,塔底溫度(11~17)℃,塔液位50%,泵入口壓力1.3 MPa,出口壓力(2.8~3.0)MPa,均在正常操作范圍內(nèi);電流保護(hù)設(shè)定值在現(xiàn)場可以查到,設(shè)定合理(電流保護(hù)值為56×1.2=67.2 A,泵額定電流為69 A)。
(7)現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)極少量的焊渣和部件磨損碎屑。但是,焊渣不是主要影響因素。分析焊渣經(jīng)過流道輸送,可能到空心軸處有一定影響,但空心軸沒有堵塞。
泵輸送輕烴量偏低或入口溫度過高后高溫氣化,T30 溫度保護(hù)器設(shè)定值偏高,未起到保護(hù)作用,導(dǎo)致軸承炸裂,葉輪、泵段等部件出口側(cè)磨損。
(1)從現(xiàn)場情況看,產(chǎn)烴量較前段時間沒有變化,塔液位控制正常,泵參數(shù)正常。泵出口閥靠手動閥和壓力自動控制閥調(diào)節(jié),按每天產(chǎn)量平均來算,每小時產(chǎn)量2.5 t,流量相對較小,但泵回流有一部分量沒有計量。為此,對泵極限工況(即當(dāng)泵出口調(diào)節(jié)閥全關(guān),泵回流全開條件)進(jìn)行核算,是否滿足泵最小流量需要,如果不能滿足,則可能是二級產(chǎn)生汽化,造成泵故障發(fā)生(表1)。
表1 設(shè)計院提供給制造廠家設(shè)計數(shù)據(jù)
核實結(jié)果:經(jīng)計算,塔底泵出口調(diào)節(jié)閥在全關(guān)的情況下,泵出口手動回流線DN25 能滿足泵最小流量需要,不會汽化,設(shè)計流速為2.8 m/s,可以滿足設(shè)計工況。經(jīng)對泵入口溫度的考核判斷,泵入口溫度可以滿足設(shè)計要求。
(2)從廠家提供的設(shè)計數(shù)據(jù)情況(表2)看,出現(xiàn)問題。
表2 廠家提供技術(shù)數(shù)據(jù)
核實結(jié)果:用設(shè)計單位提供最小流量參數(shù)與廠家提供最小流量參數(shù)對比,發(fā)現(xiàn)廠家提供最小流量大于設(shè)計提供最小流量,有產(chǎn)生汽化的可能,不能滿足設(shè)計工況。用設(shè)計單位提供設(shè)計溫度參數(shù)與廠家提供設(shè)計溫度參數(shù)對比,發(fā)現(xiàn)廠家提供溫度范圍小于設(shè)計提供溫度范圍,有產(chǎn)生汽化的可能,不能滿足設(shè)計工況。
碳化硅軸承特點(diǎn):耐磨、耐高溫、機(jī)械強(qiáng)度高、耐高溫性能好、抗高溫蠕變、摩擦系數(shù)小、導(dǎo)熱系數(shù)高、熱膨脹系數(shù)低,適用于密度低,抗氣化介質(zhì)。根據(jù)碳化硅的特點(diǎn)確定,軸承碎裂原因:①受到?jīng)_擊力作用;②工作溫度超過軸承所能承受溫度;③由于不銹鋼材料與碳化硅材料熱膨脹系數(shù)不同,如果軸承與軸套、推力盤與軸承之間裝配間隙不合適,可能造成軸承被擠裂。
由此分析:①由于泵為連續(xù)運(yùn)行,不可能產(chǎn)生較大沖擊力;②碳化硅軸承通常在工作溫度為(-40~+250)℃不會發(fā)生軸承炸裂(廠家提供軸承最高承受溫度為160 ℃,廠家T30 調(diào)溫范圍最高可以調(diào)至150 ℃)。由于軸承導(dǎo)熱性能好,軸承與推力盤之間為碳化硅磨擦副,泵在保護(hù)值80 ℃又一直未動作,故判定泵腔內(nèi)溫度不會超過160 ℃,這種情況下,如果軸承質(zhì)量合格不會發(fā)生軸承炸裂(輕烴在35 ℃下的飽和蒸汽壓為1.3 MPa)。
定子在制作過程中,由于存在質(zhì)量問題,導(dǎo)致泵運(yùn)行中出現(xiàn)電機(jī)外殼體溫度達(dá)到55 ℃左右,有可能對輸送介質(zhì)的溫度產(chǎn)生影響,提高介質(zhì)溫度,導(dǎo)致介質(zhì)汽化。
(1)屏蔽泵正常磨損應(yīng)是入口側(cè)磨損(產(chǎn)生高壓側(cè)向低壓側(cè)的推力),目前是出口側(cè)磨損嚴(yán)重,說明是由于軸向力小于平衡力造成。這種現(xiàn)象的產(chǎn)生,主要是由于廠家提供最小流量、入口溫度參數(shù)與設(shè)計院提供最小流量、入口溫度參數(shù)不匹配。導(dǎo)致泵在滿足設(shè)計參數(shù),偏離廠家制造參數(shù)的工況下,產(chǎn)生汽化,轉(zhuǎn)子部件磨損,泵軸承損壞。
(2)由于電機(jī)運(yùn)行中定子溫度過高,導(dǎo)致泵內(nèi)介質(zhì)溫度升高,加速汽化,導(dǎo)致泵十一級葉輪出口側(cè)磨損嚴(yán)重,高壓段軸承固定部件損壞,推力盤損壞,而低壓段軸承、推力盤并沒損壞。
泵故障原因確認(rèn)后,制定了該泵的修復(fù)方案,主要內(nèi)容如下。
(1)按設(shè)計參數(shù)對泵未損壞的轉(zhuǎn)子部件,包括平衡盤徑向和軸向間隙、平衡孔等部位進(jìn)行改造。
(2)更換損壞部件。
(3)更換電機(jī)定子繞組,降低電機(jī)溫升。
修復(fù)后,泵運(yùn)行參數(shù)正常,已經(jīng)運(yùn)行近2 年,設(shè)備運(yùn)行狀況良好,達(dá)到了預(yù)期效果。