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        某污水處理廠應(yīng)急改造應(yīng)用

        2019-10-25 02:01:04郭金玲陳凡陣
        供水技術(shù) 2019年3期
        關(guān)鍵詞:沉淀池濾池處理廠

        郭金玲, 陳凡陣, 李 誠(chéng)

        (天津市華博水務(wù)有限公司,天津300040)

        為了貫徹實(shí)施“水十條”,天津市于2015年9月25日發(fā)布實(shí)施了嚴(yán)格的污水處理廠地方排放標(biāo)準(zhǔn)《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB12/599-2015)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)新地標(biāo)),要求區(qū)域內(nèi)各污水處理廠從2018年1月1日起執(zhí)行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。近幾年由于城市的快速擴(kuò)張,城市規(guī)劃進(jìn)行了大幅調(diào)整,很多現(xiàn)有的污水處理廠需要拆除或搬遷。為了滿足發(fā)展規(guī)劃、環(huán)保治理要求,在實(shí)際操作過(guò)程中出現(xiàn)了一批應(yīng)急提標(biāo)工程,用于過(guò)程銜接。

        1 項(xiàng)目現(xiàn)狀

        項(xiàng)目位于天津市某區(qū),建成于2012年,其處理對(duì)象為區(qū)域內(nèi)的城鎮(zhèn)污水。

        1.1 設(shè)計(jì)概況

        1.1.1 設(shè)計(jì)規(guī)模

        設(shè)計(jì)處理規(guī)模為6×104m3/d,其中一期工程為3×104m3/d。

        1.1.2 進(jìn)出水水質(zhì)

        設(shè)計(jì)進(jìn)水水質(zhì)見(jiàn)表1。

        表1 污水處理廠原設(shè)計(jì)進(jìn)水水質(zhì)Tab.1 Design quality of the wastewater treatment plant influent

        設(shè)計(jì)出水執(zhí)行《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 18918—2002)中的一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn)。

        1.1.3 工藝流程

        污水處理廠原有工藝為“粗格柵+提升泵+細(xì)格柵+旋流沉砂池+初沉池+A2/O生化池+平流二沉池+二次提升泵池+高效沉淀池+纖維轉(zhuǎn)盤(pán)濾池+紫外消毒”。其中預(yù)處理部分的粗格柵、進(jìn)水泵房、細(xì)格柵及旋流沉砂池均按6×104m3/d設(shè)計(jì),后續(xù)的高效沉淀池也按遠(yuǎn)期設(shè)計(jì)。

        污泥處理工藝:濃縮+脫水。

        1.2 實(shí)際運(yùn)行狀況

        1.2.1 實(shí)際處理水量

        目前該污水處理廠基本處于滿負(fù)荷運(yùn)行狀況,日處理水量在(2.5~3)×104m3/d。

        1.2.2 實(shí)際進(jìn)水水質(zhì)

        提標(biāo)前該污水處理廠2016年1月至2017年6月的實(shí)際進(jìn)水水質(zhì)見(jiàn)表2。

        表2 實(shí)際進(jìn)水水質(zhì)Tab.2 Actual quality of influent mg·L-1

        1.2.3 實(shí)際出水水質(zhì)

        根據(jù)建設(shè)方提供的運(yùn)行資料,該污水處理廠出水水質(zhì)可基本達(dá)到《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 18918—2002)一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn),部分指標(biāo)可達(dá)到新地標(biāo)A標(biāo)準(zhǔn)。

        2 提標(biāo)基本條件與要求

        2.1 該提標(biāo)項(xiàng)目為短期應(yīng)急項(xiàng)目

        根據(jù)天津市排水規(guī)劃,該污水處理廠污水與收水范圍內(nèi)其他污水將納入已經(jīng)建成的津沽污水處理廠處理。津沽污水處理廠目前已滿負(fù)荷運(yùn)行,擴(kuò)建項(xiàng)目尚在論證期。為滿足天津市排水管理要求,該污水處理廠在2018年1月1日前完成提標(biāo)工程。

        2.2 提標(biāo)過(guò)程中不能停運(yùn)

        該項(xiàng)目在提標(biāo)改造過(guò)程中不能間斷處理,最長(zhǎng)停水時(shí)間不能超過(guò)1 d。

        2.3 實(shí)施時(shí)間短

        項(xiàng)目啟動(dòng)時(shí)間為2017年6月,要求在2017年12月31日前完成提標(biāo)工程,由于時(shí)間緊迫,最終決定采用EPCO的模式進(jìn)行操作。

        2.4 運(yùn)行效果較好

        改造前污水處理廠運(yùn)行穩(wěn)定,已有很多指標(biāo)可以穩(wěn)定達(dá)到新地標(biāo)A標(biāo)準(zhǔn)。NH3-N、COD、BOD達(dá)標(biāo)良好,小試結(jié)果表明投加碳源可以滿足TN的達(dá)標(biāo)要求。

        2.5 提標(biāo)改造廠址

        提標(biāo)改造應(yīng)在現(xiàn)有廠區(qū)范圍內(nèi)解決,不再另行征地。

        3 實(shí)施提標(biāo)方案

        3.1 提標(biāo)基本情況

        3.1.1 提標(biāo)工程規(guī)模

        提標(biāo)工程規(guī)模為3×104m3/d,總變化系數(shù)設(shè)計(jì)為Kz=1.45。

        3.1.2 設(shè)計(jì)進(jìn)出水水質(zhì)

        設(shè)計(jì)進(jìn)水水質(zhì)依據(jù)實(shí)際數(shù)據(jù),并按照滿足90%保證率的條件設(shè)計(jì)。設(shè)計(jì)出水執(zhí)行新地標(biāo)A標(biāo)準(zhǔn),如表3所示。

        表3 提標(biāo)設(shè)計(jì)進(jìn)出水水質(zhì)Tab.3 Designed quality of influent and effluent

        3.2 提標(biāo)工藝方案

        3.2.1 工藝選擇原則

        ① 研究、分析現(xiàn)有污水處理廠的工程設(shè)計(jì)選型、設(shè)計(jì)參數(shù)及實(shí)際運(yùn)行情況,盡可能降低對(duì)提標(biāo)工程的影響,選擇技術(shù)可行、經(jīng)濟(jì)節(jié)約的工藝。

        ② 提標(biāo)方案應(yīng)能保證在規(guī)定期限內(nèi)實(shí)施完成,同時(shí)兼顧提標(biāo)工程的時(shí)效性與生命周期。

        ③ 方案選擇應(yīng)協(xié)調(diào)運(yùn)行與改造的矛盾,以不嚴(yán)重影響生產(chǎn)為原則,并考慮運(yùn)行管理的便捷性、運(yùn)行費(fèi)用的節(jié)約性。

        ④ 選擇方案時(shí)應(yīng)盡可能減少土建工程量,以設(shè)備方式為主。

        ⑤ 在滿足工藝要求的前提下,優(yōu)先考慮選用國(guó)產(chǎn)化設(shè)備及技術(shù),但要考慮設(shè)備選型的節(jié)能性。

        3.2.2 方案確定

        ① 針對(duì)NH3-N,原設(shè)計(jì)好氧停留時(shí)間為10 h,現(xiàn)有的生化工藝出水NH3-N可穩(wěn)定在1 mg/L以下,只是曝氣器運(yùn)行時(shí)間較長(zhǎng),需要更換。綜合考慮采用不停水懸掛式曝氣技術(shù),分區(qū)分段更換,原曝氣系統(tǒng)廢棄不用。

        ② 對(duì)于TN的進(jìn)一步去除,考慮采用從3個(gè)方面加強(qiáng):第一,將停運(yùn)的初沉池改造為前缺氧池,利用2個(gè)系列形成1座環(huán)形水流,加設(shè)推進(jìn)器;第二,在好氧池增加填料,采用漂浮式安裝,強(qiáng)化系統(tǒng)脫氮;第三,增加碳源補(bǔ)充系統(tǒng),設(shè)計(jì)采用乙酸鈉。

        ③ 增加剩余污泥回流至利用原初沉池改造而成的前缺氧池,增加1座回流泵房。

        ④ 原高效沉淀池設(shè)計(jì)規(guī)模為6×104m3/d(規(guī)劃調(diào)整后本期污水調(diào)往津沽污水廠,二期取消),一期安裝運(yùn)行一系??紤]啟用另一系列高效沉淀池,降低負(fù)荷,從而在保證TP去除效果的前提下進(jìn)一步降低沉淀池出水SS。

        ⑤ 為保證SS穩(wěn)定達(dá)標(biāo),改造現(xiàn)有的2組纖維轉(zhuǎn)盤(pán)濾池,將濾布改為新型精細(xì)濾布,再增加1組濾布濾池,降低過(guò)濾負(fù)荷。

        ⑥ 將現(xiàn)有的紫外消毒工藝改為次氯酸鈉消毒,投加點(diǎn)設(shè)置在高效沉淀池出口,以增加反應(yīng)時(shí)間,并避免濾布上粘附微生物。

        ⑦ 為保證COD的穩(wěn)定達(dá)標(biāo),設(shè)計(jì)投加粉末活性炭作為輔助措施,投加點(diǎn)設(shè)置在高效沉淀池進(jìn)口。

        ⑧ 由于污水廠平流二沉池回流污泥采用靜壓同水位排泥后再泵提回流的方式,造成回流不均,提標(biāo)中改為回流泵直接回流。

        ⑨ 污泥處理系統(tǒng)能夠滿足運(yùn)行需要,只對(duì)部分設(shè)備進(jìn)行更換即可。

        3.2.3 提標(biāo)工藝流程

        綜合考慮建設(shè)與使用時(shí)間、占地、運(yùn)行現(xiàn)狀、設(shè)計(jì)進(jìn)出水水質(zhì)等因素,最終采用如圖1所示的提標(biāo)改造工藝流程。

        圖1 提標(biāo)工程設(shè)計(jì)工藝流程Fig.1 Flow chart of design of the upgrading project

        3.3 提標(biāo)工藝設(shè)計(jì)

        3.3.1 缺氧池

        改造前設(shè)計(jì)流量:Q=1 250 m3/h,Kz=1.46;原有效尺寸:35.00 m×16.00 m,有效水深3.0 m,1座分2系。

        改造中,拆除原鏈板刮泥機(jī)、集渣管、集水槽等,保留主要池體,在2系初沉池中間隔墻上開(kāi)過(guò)孔洞。

        新增4臺(tái)潛水推進(jìn)器φ1.5 m,N=4 kW,4臺(tái),手動(dòng)控制。

        3.3.2 改造生化池

        Q=1 250 m3/h,混合液回流比r=200%。生化池分2系,單系工藝尺寸如下:厭氧段,10.60 m×9.50 m,有效水深為8.20 m,反算出平均停留時(shí)間為1.32 h;缺氧段,60.00 m×10.60 m,有效水深為8.20 m,反算平均停留時(shí)間為8.30 h;缺氧/好氧過(guò)渡段,10.50 m×9.50 m,有效水深為8.20 m,反算平均停留時(shí)間為1.32 h;好氧段,79.60 m×9.20 m,有效水深為8.20 m,反算出平均停留時(shí)間為9.60 h。

        針對(duì)冬季脫氮問(wèn)題,設(shè)計(jì)中考慮增加辮式脫氮填料,由于曝氣器問(wèn)題較多,考慮采用不停水換曝氣方案,采用懸掛式曝氣方式。

        改造后,懸浮安裝固定填料:比表面積不小于240 m2/m3,辮式脫氮型,單系1 200 m3,2系共2 400 m3。

        懸掛微孔曝氣器:?jiǎn)谓M服務(wù)面積9.00 m×3.00 m,單系24套,2系48套。

        預(yù)缺氧池污泥回流泵:Q=625 m3/h,H=3.50 m,N=11 kW,2臺(tái),1用1備。

        生化系統(tǒng)回流泵:Q=400 m3/h,H=3.50 m,N=7.5 kW,5臺(tái),4用1備。

        3.3.3 高效沉淀池

        設(shè)計(jì)流量:Q=1 250 m3/h,Kz=1.45。單系按改造前3×104m3/d計(jì),混凝反應(yīng)時(shí)間為12 min,沉淀池上升流速v=2.41 mm/s。啟用另一系后,混凝時(shí)間變?yōu)?4 min,上升流速變?yōu)?.2 mm/s。

        對(duì)原運(yùn)行一系中存在的部分問(wèn)題進(jìn)行改進(jìn)。增加的主要設(shè)備包括絮凝攪拌機(jī):N=7.5 kW,φ2.5 m,槳葉式,1臺(tái);刮泥機(jī):適用φ11.7 m圓池,N=0.75 kW,中心傳動(dòng),1臺(tái);污泥回流泵:Q=13~50 m3/h,H=20 m,N=15 kW,1臺(tái);排泥泵:Q=13~50 m3/h,H=20 m,N=15 kW,1臺(tái);不銹鋼集水槽:B×H=0.35 m×0.35 m,L=5.0 m,12套;斜管:L=1.0 m,∠60°,φ80 mm,80 m2。

        3.3.4 纖維轉(zhuǎn)盤(pán)濾池

        設(shè)計(jì)流量:Q=1 250 m3/h,Kz=1.45。原設(shè)計(jì)濾速為v=8 m/h,采用常規(guī)濾布。提標(biāo)時(shí)考慮將原濾布改為精細(xì)濾布,再增加1臺(tái)轉(zhuǎn)盤(pán)濾池,使濾池濾速控制在v=5 m/h以下。

        增加濾池采用鋼制成套設(shè)備,濾布采用新一代精細(xì)濾布,孔徑可達(dá)到1 μm以下。

        3.3.5 消毒改造

        設(shè)計(jì)流量:Q=1 250 m3/h。不再建設(shè)消毒池,在進(jìn)入濾布濾池前投加次氯酸鈉,投加量為10 mg/L(有效氯)。

        增加儲(chǔ)罐:V=5 m3,PE材質(zhì),2套;膜計(jì)量泵:Q=150 L/h,H=20 m,N=0.55 kW,2臺(tái),1用1備。

        3.3.6 加藥間

        原加藥間留有空間,不再建加藥間。

        主要設(shè)備包括碳源儲(chǔ)罐:V=10 m3,PE材質(zhì),2套。隔膜計(jì)量泵:Q=300 l/h,H=20m,N=0.55 kW,2臺(tái),1用1備。

        3.3.7 粉炭投加間

        為應(yīng)對(duì)突發(fā)情況,設(shè)計(jì)增加應(yīng)急粉炭投加系統(tǒng)。投加間尺寸為12.00 m×7.00 m,高4.5 m,1座,輕鋼結(jié)構(gòu)。系統(tǒng)投加能力:Q=2.5 kg/h。

        主要設(shè)備包括粉炭?jī)?chǔ)罐:V=20 m3,1座;輸送螺旋:φ110 mm,L=5 m,N=1.1 kW,1臺(tái);配套增壓泵:N=7.5 kW,2臺(tái),1用1備。

        4 施工調(diào)試與運(yùn)行效果

        4.1 施工

        施工前,進(jìn)行了較為詳細(xì)的施工方案評(píng)審,要求關(guān)鍵環(huán)節(jié)必須有應(yīng)急預(yù)案。為保證如期完成,在方案中要求多點(diǎn)平行施工。提標(biāo)工程中最為關(guān)鍵的是管線切改,加之冬季施工,難度較大,對(duì)此做了關(guān)鍵部署。

        在施工時(shí),管線切改前,首先降低管網(wǎng)內(nèi)的水位,并提前協(xié)調(diào)排水部門(mén)進(jìn)行臨時(shí)調(diào)水,保證在管線切改時(shí),污水得到有效處理。原初沉池有超越,可以離線施工;回流泵房、碳源投加、增加的纖維轉(zhuǎn)盤(pán)濾池、另一系高效沉淀池均可離線施工;更換原纖維轉(zhuǎn)盤(pán)濾布是在新增加濾布濾池啟用后進(jìn)行,采用單系更換方式;其余工程均按照預(yù)定施工方案進(jìn)行,較為順利,最后施工如期完成。在施工期間,由于措施得當(dāng),改造過(guò)程中系統(tǒng)出水基本未受影響,出水穩(wěn)定達(dá)到《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 18918—2002)一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn)。

        各項(xiàng)施工完成后,按照設(shè)備調(diào)試方案進(jìn)行了設(shè)備調(diào)試。

        4.2 系統(tǒng)調(diào)試

        4.2.1 預(yù)缺氧池

        預(yù)缺氧池調(diào)試采用進(jìn)部分原水,30%回流污泥進(jìn)入本池的方式進(jìn)行,利用生化系統(tǒng)污泥的活性,啟動(dòng)較為容易。

        4.2.2 生化系統(tǒng)調(diào)試

        更換曝氣設(shè)備工程是在不停水、不停曝氣情況下進(jìn)行,另用原有豎管布局,采用分段更換,基本未影響生化系統(tǒng)運(yùn)行,因而生化系統(tǒng)無(wú)需再行調(diào)試。在增加填料與更換曝氣器后,向缺氧池進(jìn)口投加碳源,歷時(shí)4 d即完成TN小于10 mg/L的目標(biāo);生物填料5 d后即出現(xiàn)明顯掛膜現(xiàn)象。

        4.2.3 高效沉淀調(diào)試

        高效沉淀池按照正常調(diào)試程序進(jìn)行,很快完成;由于系統(tǒng)負(fù)荷較低,在實(shí)際使用中本單元回流污泥泵未開(kāi)啟,且未投加助凝劑PAM,但出水仍可保證TP低于0.3 mg/L、SS低于10 mg/L。

        4.2.4 纖維轉(zhuǎn)盤(pán)濾池

        新增纖維轉(zhuǎn)盤(pán)濾池的調(diào)試非常順利,原濾池更換濾布后未出現(xiàn)異常,其出水SS可穩(wěn)定達(dá)到5 mg/L以下。

        項(xiàng)目于2017年12月20日調(diào)試完成,出水所有指標(biāo)均能達(dá)到新地標(biāo)A標(biāo)準(zhǔn)。

        4.3 運(yùn)行效果

        4.3.1 實(shí)際處理水量

        改造完成后,系統(tǒng)處理水量基本穩(wěn)定在(2.5~3.3)×104m3/d之間。

        4.3.2 實(shí)際進(jìn)出水水質(zhì)

        提標(biāo)改造完成后至今,進(jìn)水水質(zhì)未發(fā)生明顯變化。

        提標(biāo)工程出水水質(zhì)如下:CODCr:15.8~26.8 mg/L;BOD:3.5~5.5 mg/L;NH3-N:0.1~1.1 mg/L;TP:0.08~0.28 mg/L;TN:4.86~9.68 mg/L;SS:2.5~4.6mg/L。

        4.3.3 運(yùn)行成本的變化

        提標(biāo)后增加的主要藥劑是碳源,采用固體乙酸鈉(有效含量58%以上),投加量基本在1t/d以下,折合噸水成本小于0.1元/m3。

        系統(tǒng)增加實(shí)際運(yùn)行功率約70 kW,折合噸水電耗增加0.056 kW·h。

        4.3.4 問(wèn)題與解決對(duì)策

        ① 懸掛填料啟用后系統(tǒng)DO偏低

        投放懸掛填料后,對(duì)系統(tǒng)DO的影響較大,主要原因是生化池有效水深為8.2 m,而選用的鼓風(fēng)機(jī)風(fēng)壓僅為9.0 m,偏小。多啟動(dòng)1臺(tái)風(fēng)機(jī)會(huì)造成風(fēng)機(jī)喘振問(wèn)題,因而在后期采用減少部分填料的方法。

        ② 懸掛曝氣豎管爆管問(wèn)題

        系統(tǒng)運(yùn)行約3個(gè)月后,懸掛曝氣豎管出現(xiàn)爆管現(xiàn)象,查找原因發(fā)現(xiàn)豎管采用橡膠管,管道隨曝氣擺動(dòng)造成材料疲勞而脆化。后期對(duì)接口方式進(jìn)行改進(jìn),將曝氣豎管更換具有抗拉伸的加筋涂塑管,擺動(dòng)得到了有效控制。

        5 總結(jié)

        ① 工程方案的選擇充分結(jié)合了污水廠特點(diǎn),并利用了現(xiàn)有的設(shè)施,降低了工程造價(jià)。

        ② 采用了一種新型懸掛式曝氣方式,可以在不停水情況下更換曝氣器。

        ③ 高效沉淀池采用較低負(fù)荷運(yùn)行,結(jié)合精細(xì)纖維濾布可以使出水SS達(dá)到5 mg/L以下,為工程提標(biāo)改造提供了一種新的設(shè)計(jì)思路。

        ④ 將初沉池改為預(yù)缺氧池,可以在一定程度上提升原水對(duì)碳源的利用率。

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