黃奇峰
(中國核電江蘇核電有限公司,江蘇連云港 222042)
田灣核電站3,4 號(hào)機(jī)組高濃度硼酸水箱加熱采用套管式加熱器方案,每個(gè)水箱配4 個(gè)加熱器安裝套管,其中2 個(gè)套管安裝功率70 kW 的啟動(dòng)電加熱器AH001,另外2 個(gè)套管安裝功率30 kW 的工作電加熱器AH002。加熱元件為U 形金屬管束狀,包殼材料為奧氏體不銹鋼。加熱器在套管內(nèi)通電發(fā)熱,空氣作為導(dǎo)熱介質(zhì),把熱量傳導(dǎo)給套管進(jìn)行加熱(圖1)。電加熱器設(shè)計(jì)形式較為常見,M310 型核電站硼酸水箱采用該加熱方式。
圖1 電加熱器結(jié)構(gòu)
在3 號(hào)機(jī)組調(diào)試階段,對(duì)高濃度硼酸水箱進(jìn)行加熱,試驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)電加熱器工作異常,檢查發(fā)現(xiàn)2 個(gè)水箱的啟動(dòng)電加熱器AH001(70 kW)均有不同程度的燒損情況,個(gè)別加熱管出現(xiàn)熔化或熔斷現(xiàn)象,部分加熱管表面完好;工作電加熱器AH002(30 kW)加熱管表面完好。分析電加熱器產(chǎn)生缺陷的原因,并進(jìn)行改進(jìn)。
在VVER-1000 型核電機(jī)組中,有2 個(gè)直立圓柱型、容積150 m3的高濃度硼酸水箱,用于貯存濃度(39.5~44.5)g/kg 的硼酸。
每個(gè)高濃度硼酸水箱各有2 組電加熱器AH001 和AH002,均為管式電加熱器。其中,AH001 為啟動(dòng)電加熱器,功率2×70 kW,用于預(yù)熱高濃度硼酸水箱中的硼酸至75 ℃;AH002 為工作電加熱器,電功率2×30 kW,用于維持高濃度硼酸水箱中的硼酸為(70~75)℃,以減少在安全系統(tǒng)啟動(dòng)并向一回路注入硼酸時(shí)對(duì)壓力容器金屬脆性強(qiáng)度的影響。
初步分析電加熱器損壞的原因:①制造和安裝過程中存在缺陷,導(dǎo)致加熱器在運(yùn)行過程中燒壞;②加熱元件的表面負(fù)荷偏高,因與套管之間通過靜止空氣導(dǎo)熱,傳熱效果差,導(dǎo)致加熱元件表面溫度過高,造成包殼材料燒毀,金屬管包殼材料不能滿足設(shè)計(jì)要求。③該加熱器的超溫保護(hù)通過內(nèi)部設(shè)置的溫度開關(guān)實(shí)現(xiàn),但在實(shí)際運(yùn)行中溫度開關(guān)沒有起到超溫?cái)嚯姷淖饔茫虼瞬讳P鋼包殼材料在高溫下出現(xiàn)熔融現(xiàn)象(如溫控開關(guān)設(shè)置在600 ℃以內(nèi),且開關(guān)工作正常,不可能出現(xiàn)大面積熔融現(xiàn)象;如元件為電氣短路擊穿,僅會(huì)出現(xiàn)個(gè)別擊穿點(diǎn),不可能出現(xiàn)大面積熔融現(xiàn)象)。
為進(jìn)一步探究及證實(shí)電加熱器燒損的原因,相關(guān)廠家制作了1:1 的套管和加熱器,以及1 個(gè)0.7 m×0.7 m×2 m 的水箱進(jìn)行不同功率輸出的試驗(yàn)測(cè)試,并用熱電偶實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)加熱元件表面溫度。水溫維持在75 ℃穩(wěn)態(tài)情況下,當(dāng)電加熱器輸出功率為70 kW 時(shí),套管內(nèi)壁的表面負(fù)荷為9.04 W/cm2,此時(shí)加熱元件表面平均溫度>870 ℃;當(dāng)水溫升高到80 ℃,電加熱器的輸出功率為53 kW 時(shí),套管內(nèi)壁的表面負(fù)荷為6.85 W/cm2,此時(shí)加熱元件表面平均溫度652 ℃,加熱器能穩(wěn)定運(yùn)行。
經(jīng)查詢機(jī)械行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)JB/T 2379—2016 得知,當(dāng)加熱介質(zhì)為靜止空氣時(shí),不銹鋼材料(06Cr18Ni10)的表面負(fù)荷最高允許值為5 W/cm2,表面溫度最高允許值為550 ℃。根據(jù)試驗(yàn)情況及相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)可以判定,啟動(dòng)電電加熱器AH001 燒毀的主要原因是加熱元件表面溫度過高。
電加熱管包殼材料由原來的奧氏體不銹鋼改為耐溫等級(jí)更高的鎳基耐熱合金鋼Incoloy800。該材料在(65~1000)℃高溫下具有較高的強(qiáng)度和抗氧化腐蝕能力。JB/T2379—2016 顯示Incoloy800 材料允許的最高溫度達(dá)850 ℃,當(dāng)加熱介質(zhì)為靜止空氣時(shí),Incoloy800 材料的表面負(fù)荷最高允許值為10 W/cm2。該材料能滿足電加熱器安全穩(wěn)定運(yùn)行,并且有利于延長(zhǎng)設(shè)備的使用壽命。
電加熱管與加熱器外套管之間,原設(shè)計(jì)采用靜止空氣作為導(dǎo)熱介質(zhì),傳熱效率低,導(dǎo)致電加熱器表面溫度高。改進(jìn)方案采用氧化鎂作為導(dǎo)熱介質(zhì),在現(xiàn)場(chǎng)用填料機(jī)填充,以提高電加熱器的傳熱效率。氧化鎂粉具有較好的絕緣性能及電氣強(qiáng)度,并且具有較好的導(dǎo)熱性,能將電熱管所發(fā)出的熱量及時(shí)傳導(dǎo)到金屬套管。
為保證電加熱器能夠持續(xù)穩(wěn)定地運(yùn)行,并且能夠在出現(xiàn)故障的情況下保證電加熱器不被燒毀,改進(jìn)方案增加了溫度控制裝置。
每個(gè)電加熱器元件表面安裝5 個(gè)K 型熱電偶,采集電加熱管包殼的溫度信號(hào),現(xiàn)場(chǎng)選取溫度讀數(shù)最高的熱電偶作為溫度控制,由控制柜內(nèi)的溫控儀(ST1)采集該熱電偶的溫度信號(hào),經(jīng)運(yùn)算后根據(jù)升溫速率輸出(4~20)mA 信號(hào)到可控硅(SCR)元件,自動(dòng)調(diào)整加熱器輸出功率,使其表面溫度≤700 ℃(如果溫度>850 ℃,電加熱絲與包殼之間填充的氧化鎂絕緣導(dǎo)熱層將失去絕緣作用,導(dǎo)致加熱器燒毀)。另外4 個(gè)熱電偶用于加熱元件的高溫保護(hù)功能,采集的溫度信號(hào)到控制柜溫控儀(ST2),由控制柜實(shí)現(xiàn)加熱器超溫保護(hù)連鎖,溫度設(shè)定值在ST2 上給定。
溫度控制裝置還可以實(shí)現(xiàn)加熱器自動(dòng)軟啟動(dòng),提高系統(tǒng)可靠性。投用電加熱器時(shí),軟啟動(dòng)控制柜受電啟動(dòng),通過可控硅及溫度控制器,將加熱元件緩慢升溫,通過設(shè)置升溫曲線,在120 min 內(nèi)將元件緩慢升溫到700 ℃(可調(diào)節(jié))。緩慢升溫可以延長(zhǎng)加熱器的使用壽命,確保加熱器穩(wěn)定運(yùn)行。電加熱器控制裝置見圖2。正常運(yùn)行情況下加熱元件表面溫度控制在700 ℃以下,既可以滿足用戶的功率要求,又可以保證加熱器的使用壽命
圖2 電加熱器控制裝置
通過理論計(jì)算及樣件試驗(yàn)表明,單套電加熱器功率70 kW的情況下加熱元件溫度過高,不能長(zhǎng)期安全運(yùn)行。為保證設(shè)備安全可靠,需降低加熱元件的表面負(fù)荷,經(jīng)試驗(yàn)驗(yàn)證及理論計(jì)算,將功率由70 kW 降低到≤54 kW 即可滿足長(zhǎng)期運(yùn)行的要求,實(shí)際按50 kW 實(shí)施。
另外,為了滿足運(yùn)行過程中高濃度硼酸水箱溫度從室溫升至75 ℃的過程不超過72 h 的要求,電加熱器的總安裝功率需滿足200 kW 的要求,改進(jìn)方案將啟動(dòng)電加熱器功率由70 kW改為50 kW;將工作電加熱器功率由30 kW 改為50 kW。具體調(diào)整如表1 所示。
表1 電加熱器的功率調(diào)整方案
現(xiàn)場(chǎng)的4 個(gè)套管將安裝4 臺(tái)相同功率的電加熱器。原加熱器安裝套管、名稱、啟用邏輯保持不變,同時(shí)增加AH003 的控制邏輯。
改進(jìn)后的電加熱器在3 號(hào)機(jī)組完成安裝后,對(duì)2 臺(tái)高濃度硼酸水箱分別進(jìn)行加熱試驗(yàn),初始階段啟動(dòng)AH001/002/003 電加熱器同時(shí)進(jìn)行加熱,水箱溫度到達(dá)75 ℃時(shí),加熱時(shí)間及速率均滿足要求;通過AH002 的自動(dòng)啟??删S持水箱溫度在(70~75)℃。水箱加熱試驗(yàn)過程中溫度上升平穩(wěn),熱電偶監(jiān)測(cè)的加熱元件表面溫度顯示<700 ℃,加熱效率較改進(jìn)前有了較大的提高,控制邏輯驗(yàn)證正確。整個(gè)加熱過程滿足設(shè)計(jì)要求,電加熱器工作穩(wěn)定正常。
根據(jù)3 號(hào)機(jī)組的經(jīng)驗(yàn)反饋,4 號(hào)機(jī)組的濃硼酸水箱電加熱器也一并進(jìn)行改造,經(jīng)驗(yàn)證,加熱器運(yùn)行穩(wěn)定可靠。
通過檢查和分析燒損的電加熱器,確定電加熱器損壞的根本原因。改進(jìn)電加熱器的材料、導(dǎo)熱介質(zhì),增加溫度控裝置并調(diào)整單機(jī)功率,以確保電加熱器的可靠運(yùn)行。
經(jīng)過試驗(yàn)驗(yàn)證,改進(jìn)后的電加熱器加熱速率由1.1 ℃/h 提高至1.4 ℃/h,提高了27%,長(zhǎng)期運(yùn)行將節(jié)省大量的電能;另外,電加熱器的表面工作溫度由的800 ℃以上降至700 ℃以下,將大大延長(zhǎng)設(shè)備的使用壽命。改進(jìn)后電加熱器運(yùn)行穩(wěn)定可靠,為同類型核電機(jī)組及類似電加熱器提供重要的經(jīng)驗(yàn)反饋及參考。