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        微型計(jì)算機(jī)在中頻感應(yīng)燒結(jié)爐上的應(yīng)用

        2019-10-25 06:46:06
        設(shè)備管理與維修 2019年11期
        關(guān)鍵詞:鎢鉬下位菜單

        陳 偉

        (自貢硬質(zhì)合金有限責(zé)任公司成都分公司,四川成都 610100)

        0 引言

        中頻感應(yīng)燒結(jié)爐工作原理是將三相工頻50 Hz 交流電整流成直流電,再把直流電變?yōu)榭烧{(diào)節(jié)的中頻(300~2500)Hz 電流,供給電容倍壓后,使盛放在感應(yīng)線圈里的金屬材料中產(chǎn)生強(qiáng)大的渦流而發(fā)熱。中頻感應(yīng)燒結(jié)爐是生產(chǎn)鎢鉬合金(鉬頂頭)產(chǎn)品的主要設(shè)備。中頻感應(yīng)燒結(jié)爐工藝,影響鎢鉬合金的質(zhì)量,嚴(yán)格精準(zhǔn)控制燒結(jié)工藝過程,才能生產(chǎn)高質(zhì)量的鎢鉬合金。自動精準(zhǔn)控制中頻感應(yīng)燒結(jié)爐升溫過程,確保中頻感應(yīng)燒結(jié)爐燒結(jié)工藝的質(zhì)量。

        傳統(tǒng)中頻感應(yīng)燒結(jié)爐燒結(jié)控制工藝采用手動人工調(diào)節(jié)中頻電流和中頻電壓控制中頻爐的溫度,這種方法存在難以解決的問題。①產(chǎn)品質(zhì)量波動大,一致性差;②升溫系統(tǒng)誤差大,很難保證鎢鉬合金的質(zhì)量;③不能精準(zhǔn)實(shí)行均衡的用電;④操作人員工作時間長,勞動強(qiáng)度大;⑤缺乏能耗自動統(tǒng)計(jì)功能。采用工業(yè)微型計(jì)算機(jī)應(yīng)用于中頻感應(yīng)燒結(jié)爐,提高鎢鉬產(chǎn)品質(zhì)量及產(chǎn)品一致性。

        1 系統(tǒng)結(jié)構(gòu)及工作原理

        系統(tǒng)由工業(yè)微型計(jì)算機(jī)、溫度可編程控制器、大屏幕LED液晶顯示器、HP 激光打印機(jī)、中頻感應(yīng)燒結(jié)裝置組成,保留原來人工手動操作的電路和中頻電流、電壓表和中頻功率統(tǒng)計(jì)表。上位機(jī)為工業(yè)級微型計(jì)算機(jī),對中頻感應(yīng)燒結(jié)爐升溫工藝程序系統(tǒng)進(jìn)行中頻工藝監(jiān)視和能耗統(tǒng)計(jì)管理。制定工藝曲線或修改工藝升溫參數(shù),實(shí)時顯示中頻爐參數(shù)(溫度、中頻電流、電壓、日期時間)、工藝流程、故障狀態(tài)、能源統(tǒng)計(jì)及打印報表。下位機(jī)為專用控制模塊工業(yè)控制機(jī)(工控機(jī)),每臺可獨(dú)立控制1 臺中頻爐,整個系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)9 臺中頻爐的群控,也可通過鍵盤實(shí)現(xiàn)中頻溫度工藝修改和設(shè)定控溫曲線功能,并隨時與上位機(jī)實(shí)現(xiàn)聯(lián)絡(luò)通訊。系統(tǒng)結(jié)構(gòu)見圖1。

        2 系統(tǒng)硬件和軟件

        系統(tǒng)硬件采用高精度、性能可靠的日本島電(FP23)智能溫度控制器,配合型號RAYMR1SCSF 雷泰紅外測溫儀和西門子PLC(Programmable Logic Controller,可編程邏輯控制器)完成模擬量和開關(guān)量控制,以標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)場總線與上位監(jiān)控計(jì)算機(jī)通訊,構(gòu)建友好的人機(jī)操作界面,保留設(shè)備原有的儀表和中頻逆變裝置,實(shí)現(xiàn)控制系統(tǒng)的組態(tài),完成各種復(fù)雜的控制指令。

        圖1 系統(tǒng)結(jié)構(gòu)

        中頻感應(yīng)燒結(jié)爐溫度控制軟件設(shè)計(jì),由主機(jī)和下位機(jī)2 部分組態(tài)軟件組成。主機(jī)管理程序的設(shè)計(jì)采用模塊軟件結(jié)構(gòu),便于功能擴(kuò)展。管理程序由Windows、C++和匯編語言3 種語言編制。爐溫控控制系統(tǒng)(菜單1)和工藝管理部分(菜單2)采用Windows 語言和C++語言軟件設(shè)計(jì),主菜單3 和菜單4(實(shí)時監(jiān)控)部分由匯編軟件語言編制。程序管理操作采用從上到下逐級菜單顯示方式,用戶簡單的操作便可監(jiān)控中頻感應(yīng)燒結(jié)爐控溫過程。主機(jī)系統(tǒng)由3 部分程序組成,主機(jī)溫度控制軟件系統(tǒng)見圖2;下位機(jī)運(yùn)行軟件由菜單4 組成,下位機(jī)主程序流程見圖3。

        3 抗干擾防火墻

        工業(yè)生產(chǎn)環(huán)境惡劣,為防止中頻感應(yīng)燒結(jié)爐現(xiàn)場強(qiáng)磁場、高溫、灰塵多和各種高次諧波的干擾,提高系統(tǒng)的穩(wěn)定性,采取如下改進(jìn)措施。

        3.1 信號隔離及濾波處理

        系統(tǒng)數(shù)字量輸入、輸出通道,模擬量輸入、輸出通道,采用新型光電隔離器,在電源進(jìn)線端,設(shè)置西門子隔離變壓器以及具有抗強(qiáng)干擾的工控機(jī)電源,徹底濾除電網(wǎng)輸入的髙次諧波干擾,特別是當(dāng)中頻爐主回路停、啟時所產(chǎn)生大電流干擾發(fā)生時,確保控制系統(tǒng)能正常運(yùn)行。

        圖2 主機(jī)溫度控制軟件系統(tǒng)

        3.2 精準(zhǔn)處理超調(diào)慣性

        采取措施杜絕振蕩電流。①軟件設(shè)定工作電流在±2.5 A 范圍內(nèi)波動,電流調(diào)節(jié)系統(tǒng)不予動作;②輸入端A/D(Analog/Digital,模擬量/數(shù)字量)信號接入合適電容給予濾波處理,濾去瞬變的干擾信號;③工作電流整定采用PID(Proportion Integration Differentiation,比例積分微分)調(diào)節(jié),快速平滑調(diào)整電流;④由軟件分段處理調(diào)整電流的大小。

        3.3 采用高性能“看門狗”

        為保證工業(yè)微型計(jì)算機(jī)和軟件系統(tǒng)可靠工作,防止微型計(jì)算機(jī)因“死機(jī)”造成產(chǎn)品報廢,系統(tǒng)采用高性能“看門狗”。軟件設(shè)計(jì)時增加故障停電和臨時停電記憶功能,重新送電時,工業(yè)控制計(jì)算機(jī)自動從停電斷點(diǎn)處開始執(zhí)行升溫工藝,從而保障燒結(jié)產(chǎn)品的質(zhì)量。

        3.4 處理接地信號

        為確保控制系統(tǒng)可靠運(yùn)行,防止接地系統(tǒng)中所有電路使用同一個系統(tǒng)的零位地,把模擬接地信號和數(shù)字接地信號分開處理??刂葡到y(tǒng)應(yīng)用經(jīng)典浮地來處理系統(tǒng)接地,微型計(jì)算機(jī)的電源與電路信號各接口不共地,數(shù)字和模擬信號系統(tǒng)徹底分離。

        4 改進(jìn)后的功能

        工業(yè)計(jì)算機(jī)可分屏和同時顯示各種畫面,實(shí)時顯示電流、電壓、能耗、爐溫。改進(jìn)前的中頻燒結(jié)溫度控制精度≤±2.5%,改進(jìn)后溫度控制精度≤±1.0%。工藝參數(shù)設(shè)定、實(shí)時調(diào)用、修改、讀取、發(fā)送、接收工藝曲線,上下位機(jī)實(shí)時通訊。實(shí)現(xiàn)每臺爐子生產(chǎn)的產(chǎn)品批號、產(chǎn)品重量、電能消耗等數(shù)據(jù)自動統(tǒng)計(jì)。計(jì)算機(jī)存儲空間大,可存儲1 年以上歷史數(shù)據(jù)、曲線圖。故障自診斷功能(過壓、過流、缺水、缺相等),能自動故障聲光報警和數(shù)據(jù)記錄,具有完備的報表管理功能??勺詣訉?shí)現(xiàn)均衡用電負(fù)荷,可實(shí)現(xiàn)每臺爐子的能耗比較和優(yōu)化。手動/自動完成中頻燒結(jié)的控制功能。

        5 結(jié)束語

        圖3 下位機(jī)主程序流程

        采用微型計(jì)算機(jī)改進(jìn)中頻感應(yīng)燒結(jié)爐提高控制系統(tǒng)的可靠性、測量精度和控制性能,提高產(chǎn)品質(zhì)量,中頻爐裝置自動化程度的提高,大幅度減少操作人員勞動負(fù)荷,降低中頻燒結(jié)的能耗。微型計(jì)算機(jī)的精準(zhǔn)控制在現(xiàn)代自動化控制中具有較高的可靠性,模塊設(shè)計(jì)思想方便軟件組合,融入人機(jī)界面的系統(tǒng)配置,是經(jīng)濟(jì)實(shí)用、方便、可靠、集成一體的工業(yè)爐自動化系統(tǒng)配置方案。

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